陈伯儒
(广东电网有限责任公司江门台山供电局,广东 台山 529200)
经过多年的探索与发展,我国电力系统供电服务水平已经获得了显著提升,供电安全度也获得极大提高,然而,同世界水平相比依然存在差距,这就意味着我国电力系统依然面临艰巨的电力系统维护任务,要掌握变电站故障的检测方法,掌握先进的故障处理技术,从而支持变电站主变故障的诊断与处理,打造高水平的变电站。
变压器故障通常有一二类之分,其中一类故障通常出现在变压器工作过程中,需要经过停电检修进而消灭故障,二类故障则出现在计划检修过程中,实验过程中发现的故障。正是因为一类故障发生在变压器工作过程中,因此,应该重点围绕变压器,从其设计、装配以及运行等各个角度入手来分析故障产生的原因,对应提出解决性对策,对于二类故障则应该重点做好预防、维护监督等工作,有效防范故障的扩大化。
通常变压器的故障类型十分丰富,例如:过热引起的故障、声音、短路等故障,而且不同的变压器部位可能潜藏着不同的故障问题,例如:油箱故障、绕组故障等等,这 些变电站故障都会影响其安全运行,从而造成供电线路电力供应中断,用户断电等问题。
导致变电站主变故障的原因是多方面的,因为变压器本身结构就较为复杂,这就使得其故障产生的原因也较难判断,只有掌握了科学的流程、先进高端的技术才能科学断定故障种类与产生故障的原因,进而正确排除故障。
例如:过热故障,引发故障的大体原因就是发热、散热不佳。然而导致发热异常的原因却较为复杂,可能是电流过大也可能是电阻的原因,其中电流异常则通常源自环流、涡流问题,散热不良则通常由于油道不畅通、或者冷却设备的风道被堵住等问题所导致的。通常过热问题一般出现在铁芯、油箱、绕组等环节,同时系统或设备的长时间高负荷运行也可能引发过热问题,而且过热故障的出现也经常伴随着短路或绝缘故障,所以这两类故障也很难做出正确区分。这两类故障之间是密切相关的,如果温度过高、系统装置过热可能就会影响系统的绝缘水平,从而出现绝缘击穿、放电等问题,进而引发系统短路问题,短路问题反过来又会导致变压器过热问题,从以上分析可以看出主变故障的判断、分析存在多方面的困难和挑战。
所谓变电站主变故障诊断,主要是参照变压器运行情况、非正常现象等进行分析、理解与诊断。现阶段,科学的诊断策略包括:第一,预防性电气试验,围绕变压器隐患问题展开预防性实验,通过测试、检查与监测等流程,具体测试的项目包括:油中溶解气体的色谱分析、绕组直流电阻大小、绝缘油试验等多个项目。第二,特征气体法。通过检测变电站油内部各类气体,例如:氢气、二氧化碳、一氧化碳、甲烷等的成分、含量等等来分析故障特征。第三,特征气体比值法。通过分析一些关键气体成分间的比值,从而断定故障,现阶段已经采用IEC三比值法,无编码比值等等。第四,人工智能法。依托于信息技术、智能化技术等来判断分析变压器故障。
随着人工智能技术的发展,当前的变压器故障诊断越来越倾向于依赖人类的思维,从而达到对变压器故障的人工化、智能化诊断,当前已经形成了以下方法:遗传算法、免疫算法、神经网络法等等。
故障诊断包括定期诊断、接连监控两大方面,前者主要为功能性诊断,变压器经过检修再实施诊断,其中最典型的技术为:预防性电气检测;后者则体现为在线监测。
本区域某月连降大雨、且风力强劲,当日110kV线路零序I段保护动作跳闸,重合成功,之后又同第一次一样,接连跳闸,重合五次。直到两小时后,又出现两次跳闸,无法成功进行重合闸操作。第二天,#1主变差动保护动作跳闸。
表1
(1)高压试验。经现场测试得出:无论是绕组还是套管,他们的绝缘指数、介质耗费等都处于正常标准,所得出的数据属于正常值,然而,当测试变压器绕组直流电阻情况时,所测的A相绕组呈现出“断线”现象,对应B/C相绕组却未有异常,依然处于常规状态,同时,直流电阻的级差阻值同样处于平稳状态。
总的来看,只有110kV侧A相绕组出现了异常变化,其频响特性曲线的波谷明显下降,远远偏离B/C相曲线,B相和C相曲线则如出一辙,如下表。其他相绕组曲线也依然如旧,处于常规状态。经过测试分析得出:110kV侧A相绕组出现了以下问题:匝间短路故障,也可能是饼间短路故障。
绝缘油试验。伴随着高压实验的进行,也开始了绝缘油试验,分析了变压器油色谱,所得出的数据中显示出:由内所含有的两类气体极大地超越了标准范围,其中C2H2乙炔的指标应该为0ppm,然而,检测值却上升至94.9ppm,特征气体中烃气含量也严重超越150ppm这一极限值。其他的气体,例如:氢气、二氧化碳等则都处于正常指标范围,但也稍有增加。
(3)变压器吊罩的检查。经检查得出:110kV侧A相绕组依然存在异常,特别是其压板的地方出现了一大块碳黑,而且压板表层也出现了水痕迹,仔细查看还能发现一些脏痕迹、水痕迹等等。将A相绕组端口绝缘纸撕去后,就会看到其引出线、相邻匝间绕组等都出现了放电迹象,而且其中的铜导线外露,明显被熔断。
检查三相套管顶端的吊罩的密闭度,从其内部零部件的大小、型号入手,进行检测,得出了一组数据,最终得出同B/C相平台到橡胶顶高度不同,A相的高度很显然超出了规定范围。
经细致分析得出:变压器的绝缘数据处于正常范围,变压器的绝缘水平一直处于合格水平。从直流电阻测试能够看出:A相绕组测试结果为断线,其他相则都无事,再参照变形图谱以及绝缘油色谱等等进行综合分析得出:出现了线匝、线饼对地电弧击穿故障问题。再结合后面的设备分解测量、检查得出:引发主变故障的根本原因为:变压器套管将军帽出现了松动,无法密封,使得水体趁机而入,水体渗向套管,并集聚于变压器绕组和引出线相接的地方,使得此处丧失了绝缘功能,而且因为之前做出多次合闸动作,期间出现了高频过电压,从而使得A相绕组出现了故障问题。而且检查中发现A相绕组,自平台到橡胶顶的高度也比B/C相都低出0.3mm,这就意味着其胶圈不具备充足的伸缩度,遇到阴雨天气,套管里外压力不等,从而使得水体趁机而入,渗入套管,从而影响其绝缘度,引发故障。
4.1 切断电源,集中检查主变高压套管的密封水平,将玻璃胶封住吊帽的外缘,以及螺丝所在处,以此来控制进水。
4.2 日后集中查看变压器油的色谱,明确数据的走势和特征,对应形成科学的检修方法。
4.3 做好变压器绕组变形检测,测试数据记录存档,为后期的检测提供依据。
经过多年的探索与发展,我国电力系统供电服务水平已经获得了显著提升,供电安全度也获得极大提高,然而,同世界水平相比依然存在差距,这就意味着我国电力系统依然面临艰巨的电力系统维护任务,要掌握变电站故障的检测方法,掌握先进的故障处理技术,从而支持变电站主变故障的诊断与处理,打造高水平的变电站。
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