为什么国外能生产出高端灵动的产品?有了更多这样的技工,我们也能!

2015-02-28 08:36甘涛
中国机电工业 2015年5期
关键词:龙海手刹股份公司

为什么国外能生产出高端灵动的产品?有了更多这样的技工,我们也能!

2014年度柳工装配钳工(箱部件)技术状元 龙海健(王重彬 摄)

平日里不苟言笑的龙海健身披“2014年度柳工技术比武状元”的大红彩带踏步走在柳工股份公司表彰会的“星光大道”上,一如既往的宠辱不惊,目光如炬。按他的话说,“‘愤怒’是我工作的动因,如果没有一肚子怀疑的精神,我永远站不到这聚光灯前。”

喜欢挑战,一肚子怀疑精神

2007年9月从柳州职业技术学院《模具设计与制造》班毕业,龙海健加入柳工股份公司变速箱厂装配车间从事装配钳工工作,一干就是7年。

工友和车间领导们常说,他就像装配车间里的一个“刺头”,一肚子怀疑精神。在工作中,龙海健主要负责变速箱总成的装配及返修,并且负责改进箱的装配与调试工作。对试验变速箱过程中出现的异响,变响、各个档位压力出现异常的问题,他能很敏锐地作出准确判断,并使其恢复正常。

有一次,柳工装载机公司总装厂反馈一台低速换档正常,高速换档异响的装载机。龙海健在这一次返修作业过程中,首先提出先通过减少传动负载查找响声的来源,以免因误判而造成人力及作业成本的无效消耗。在传统操作思维的影响下,几位老师傅觉得这样的尝试只会耽误大家的工作时间,可龙海健还是坚持拆下了前传动轴和后传动轴后再进行试车,最终发现异响果然来自于桥总成,而非变速箱总成。之前表示疑惑的老师傅也对他心悦诚服,称赞这个小伙子爱动脑,有想法。此后,大家都用龙海健的这个办法进行判断试车,先后避免了8起变速箱异响误判事件。

2014年5月底,柳工工会组织了装配钳工技能比武,考评标准以装配工艺熟悉度及装配过程操作相结合,考评小组设置了不少“陷阱”让选手们自由发挥。龙海健正是凭借着日常工作中的怀疑精神,对突发“故障”准确判断、调整及时,认真谨慎的在规定时间内完成了所有科目的考试,并顺利拿下了柳工股份公司装配钳工技能比武大赛装配状元的头衔。

工作有难度,干活才有动力

敢于怀疑,勇于挑战,这是龙海健的工作座右铭。装配车间受客户投诉最多的几个老大难问题:手刹装配、油漆外观、法兰漏油、箱进水、操纵阀故障。这些在同事们看来该是管理人员、现场工程师殚精竭虑的事情,他却特别有劲头去研究、探讨。

做项目除了选择课题,还需要目标调查及确定,这对于在装配车间摸爬滚打了7年的龙海健来说,自不是难事。但在原因分析、要因确认及制定措施这几个环节上着实难为了他。一直在生产现场作业,甚少接触计划进度表、数据分析表这类电脑操作软件,他利用空余时间边问边学花了不少气力,通过现学现用的树形图,他梳理出了10项末端因素,手刹孔偏、花键误差大、工件尺寸间隙等问题是导致手刹装配合格率偏低的主要原因。经过项目组成员的讨论及分析测算,可将手刹装配的合格率从84.82%上升至90%,挑战目标为95%。

梳理出要因后,龙海健提议现场工程师立即编制手刹手柄角度位置装配指导书、手刹总成装配指导书,限制手刹柄的摆动上下限范围;配合车间管理组设计制作测量工装,同时在班组早会上强调装配时需用塞尺测量手刹的间隙。经过这么一“折腾”,在整改工作实施一周后,项目组在生产现场随机抽取15件手刹总成跟踪检查,14件合格,合格率达到了93%,改善效果明显。在随后的检查效果统计图表中可以看出,手刹装配的合格率由活动前的84.82%提高到活动后的93.38%,计算其节约的返修成本,财务收益达到了24946.8元。该项目最终获得了柳工股份公司2014年度QC项目二等奖,并被选送到柳州市参加市级优秀QC项目评比。

一份坚持,才能收获成功

和龙海健同期入厂的师兄弟有不少选择离厂创业。工闲时,有装配的工友打趣地问他怎么到现在还没离职。“在学校念书时我一直想不明白,为什么人家国外能制造出那么高端灵动的工程机械产品?进入柳工,看到我们的管理层有国际化视野,我就很兴奋。我了解自己的特点,不想随波逐流,找准属于自己的道路并坚持下去,这样才能收获专属自己的成功。” 龙海健说道。

(广西柳工 甘 涛)

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