(广西柳工机械股份有限公司,广西 柳州 545007)
装载机作为一种重要的工程机械设备已广泛应用在煤矿、矿山、沙土等复杂工况。液压油箱作为很重要的辅助部件,具有储存和散热系统循环所需的油液,分离油液中杂质沉淀污物和消除油液中的气泡等功能[1~2]。其结构的合理性直接影响到系统油液循环稳定性、液压元件的寿命和整机的可靠性。本文对液压油箱进行研究,通过对旧件的拆解分析,对箱体的结构分析,进行相应的改进和验证,取得了明显的效果,对装载机液压油箱设计有指导的意义。
图1为装载机装载机液压油箱示意图。在装载机进行生产作业时,需要不停的提升和下降动臂,因此,频繁出现瞬时的大量回油。由于回油室隔板2与上盖板8之间留有间隙,所以回油室7与箱体4之间是连通的,而不是密闭的空间,所以当动臂下降的时候,大量的油回到回油室,油液夹杂空气进入油箱底部,并产生大量的气泡,泵吸收带有气泡的液压油会产生很大的噪音,并对泵体有气蚀的危害,减小泵的寿命,加速液压油的污染。
图1装载机液压油箱改进前结构示意图
目前液压油箱存在问题的原因是:回油钢管3与隔板6布置不合理,当大量的油液通过回油钢管3进到箱体4时,隔板6并不能有效的挡住油液的冲击,因而也会产生气泡,产生气泡的情况如图2。另外,回油钢管3远离隔板6,当系统中的油液回到油箱时,回油没有冷却就被重新吸入系统中,造成系统油温高,影响了液压元件及密封件的寿命。
图2液压油箱回油气泡多
气泡对系统的危害主要表现在:
(1)对系统工作产生不良影响。在液压系统中,油液是动力的传递介质[1],当大量的油液回到油箱时,如果有气泡产生,气泡破裂会使液压元件“气蚀”,产生噪声,从而液压油压缩性增大,工作不稳定,使得工作效率下降。另外,回油有气泡会加速液压油氧化、变质。
(2)会造成油温升高。液压油工作的正常温度,一般要求小于80°,过高的油温会使油液粘度降低,液压元件的泄漏量会大量的增加,从而降低了液压系统的可靠性,加速密封件老化,增加了维修成本。
为了减少液压油箱回油气泡多及油温高的问题,为此对液压油箱的回油室进行了改善,使焊接工艺得到了改进,避免了回油室密封性的问题,并且对回油钢管的位置进行了重新设计,使回油钢管浸在油面以下,延长油液在液压油箱中的停留时间。改进后液压油箱结构见图3。
图3 改进后液压油箱结构示意图
图4为改进后回油室隔板结构示意图。回油室隔板做成一个U字形的结构,在焊接油箱时,先把回油室隔板3与箱体7焊接一圈,确保其密封,然后再把上盖板2与回油室隔板3焊接,这样保证回油室的每个面都可以密封焊接,因此改进后的液压油箱回油室就是一个密闭的腔体,当油液从回油室回流到油箱的时候,避免空气混入,减少气蚀的产生,降低噪音及振动。
图4改进后回油室隔板结构示意图
改变回油钢管4的位置,隔板5焊接在回油钢管4下部,把回油钢管4上层油液与下层油液隔开,并且回油钢管没入液面以下,如图5,当油液循环回到油箱的时候,先经过隔板的阻挡,利于热油与冷却油的混合及散热,避免了回油在没有冷却就被重新吸入系统中造成油温过高的问题。
图5 改进前后液压油箱回油钢管结构示意图
此外,通过上面的改进还需要保持油箱油位的正常高度,保持油液的清洁度,及时更换到期的油液。
通过对液压油箱的拆解分析,综合试验效果,找出了油箱产生气泡及温度高的原因,并针对原因对油箱进行了改进,提出了防止气泡的具体措施,改进后的液压油箱使用效果良好,解决了装载机在使用过程中回油产生气泡的问题,降低了液压油的温度及泵的气蚀,降低了液压油的污染,提高了用户的满意度。
[1]李壮云.液压元件与系统[M].北京:机械工业出版社,2005.
[2]许福玲,陈尧明.液压与气压传动[M].北京:机械工业出版社,2007.
[3]李玉琳.液压元件与系统设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1991.