梁滨
摘 要:文章针对GK1D型液力传动内燃机车原12V180ZJC型柴油机因停产造成“配件缺货、停修时间不确定”问题,介绍了将其换型为G12V190ZLJ型柴油机的改造案例,并对案例进行了分析。
关键词:GK1D;内燃机车;柴油机;换型
引言
我单位GK1D型内燃机车原装12V180ZJC型柴油机于80年代由中国与奥地利国合作开发。约10余年前,国家布署GK1D型机车生产厂家转为制造铁路动车,原产机车及配套柴油机停产,相关用户渐处“柴油机配件缺貨、修复时间不确定、维修难”局面。为扭转被动局面,我单位确定了机车改造方案,将12V180ZJC型柴油机替换为G12V190ZLJ型,并于2012年委托青岛四方铁路机电设备工程有限公司实施了一台机车改造。换装的新柴油机配件货源充足、价格合理,达到了改造目的。
1 制定换型改造方案
改造方案着重考虑“新换柴油机有厂家生产,未来10年或更长时间不淘汰,配件供应有保障”等,并能满足我单位铁路运输生产需求。
1.1 考虑我单位铁路运输生产需求
我单位机车以厂内铁路调车作业为主、牵引运输为辅,每个月数次向当地货运车站运送新造铁路货车。按我单位惯例和铁路部门要求,每列车至少送50辆新造铁路货车,不能分钩牵引。故要求机车至少能一次牵引50辆新造货车在我单位铁路专用线行驶。
1.2 考虑柴油机及其机房情况
改造前后,柴油机机房尺寸均不可变,故要求新柴油机能在机房内放置,并留有一定检修空间。为确保对机车速度性能影响不大,要求新柴油机标定转速为1500r/min,最低空载稳定转速600r/min。且新柴油机应选择专业厂家仍在生产的产品,配件供应货源充足、售价合理。
2 方案分析
本次改造含“柴油机总成及其辅件换新,调速系统改造,进排气管道位置与走向改变,冷却水管道改动,基座重新定位、制作,柴油机停机装置改造”等内容,详情分析如下。
2.1 柴油机选择与对比
原12V180ZJC型柴油机在我单位机车的装机功率为1000KW,即其在机车上最大功率为1000KW。这是因机车制造时考虑了平时运行环境条件较差,为延长柴油机使用寿命、减少修理,厂家就没有用足1324KW,有意使其功率留有余地。既然1000KW功率能满足我单位铁路运输需求,则本次改造就没强求新柴油机标定功率接近1324KW,而只要求近1000KW。为方案切实可行,我们派专业人员到机车修理厂、柴油机制造厂调研,到机车用户走访。然后,进一步论证对比,最后选定G12V190ZLJ型柴油机为新换机型。表1为换型前后两种型号柴油机对比。
2.2 柴油机机房空间尺寸验证
人工简测柴油机机房内腔尺寸(长×宽×高;mm)为3080×1900×(2370+400),而G12V190ZLJ型柴油机外形尺寸为2670×1588×2366。显然,柴油机机房内腔尺寸空间能够满足新柴油机安装要求。
2.3 机车牵引性能验证
原12V180ZJC型柴油机装机功率1000KW,机车在我单位的坡长500M左右、最大坡度9‰的铁道线路上,以10Km/h左右速度行驶时,每次能牵引70辆高边货车,约70×23=1610t(注:空载列车,以铁路高边货车来计重,每辆净重23t)。
新G12V190ZLJ型柴油机标定功率900KW,装机功率同为900KW。比较测算,换新柴油机后,机车每次能牵引63辆高边货车通过上述我单位铁路专用线的最大坡度路段,远超50辆车的牵引需求。
2.4 液力传动箱与柴油机匹配性验证
GK1D型内燃机车为液力传动型机车,其柴油机与从动机械(注:液力传动箱)的合理匹配尤为重要。通常其匹配性有3个基本要求:其一,从动机械所需求功率,应在柴油机允许工作范围之内,不受其他条件限制。其二,充分利用柴油机功率,即在标定转速下使从动机械尽可能全部利用柴油机的标定功率。其三,在允许工作范围之内,柴油机有较好经济性。
GK1D型机车用SF4010-2A型液力传动箱,传动箱主传动变矩器吸收功率为880KW,输入转速为1500r/min,它通常与额定转速为1500-1800r/min、功率为500-993KW的柴油机配套使用。而新柴油机标定功率900KW,持续功率800KW,标定转速1500r/min。可见,G12V190ZLJ型柴油机与此型传动箱能较好地匹配。
3 方案实施
3.1 柴油机换型改造
要求将机车原柴油机及其辅件、相关管线拆解,换装G12V190ZLJ型新柴油机总成(注:含增压器、调速器等)。
3.2 转速操控系统配套改造
原12V180ZJC型柴油机采用单体式高压油泵,装用电子调速器。换装G12V190ZLJ型柴油机后,采用整体式高压油泵,装用机械调速器,并采用RT-3H型柴油机调速驱动器与步进电机的调速方式。其调速原理:机车司控器将16档编码信号传递至PLC机,经PLC机处理并输出24V信号,再经功率放大块转换成110V信号,然后供给RT-3H调速驱动器。这时,调速驱动器就能控制步进电机,让步进电机随着司控器的调速指令而转动,而步进电机还可将电脉冲信号变换成角位移,即步进电机带动扇形齿轮摆角,再通过拉杆来调节高压油泵动作,实现对柴油机的燃油油门的开度调节,达到调节柴油机转速目的。
3.3 柴油机停机装置配套改造
改造前,柴油机停机指令是经由PLC机转发给柴油机。改造后,已将“停机按扭”与相应电空阀相连,然后靠电空阀、拉杆来操控风缸动作,最终到调速器的停止拉杆,进而切断高压油泵向各缸的供油,实现柴油机停机的目的。
3.4 柴油机基座改造
改造过程中,柴油机中心找正与定位环节是易被人为忽视的环节,事先应正确找准柴油机支座中心线。否则,易造成柴油机共振频率加大,异响加剧。
3.5 相关辅件移位改造
改造还涉及到柴油机机房顶部的烟筒移位、柴油机进气与排气管道及接口改造、辅助系统相关管线或接口的配套改造等诸多环节。这部分主要采取现场配管、边测量、边改造的方式进行,行之有效,不易出现返工。
4 结束语
此机车完成柴油机换型改造已运用2年多,所换柴油机及其调速操控系统在运用中表现出“性能稳定,故障率低”特点,且没发生过因配件供应影响柴油机维修情况。机车牵引能力也能满足铁路运输生产需求,达到了改造预期目的。
参考文献
[1]张世芳,徐惠康.内燃机车柴油机[M].北京:中国铁道出版社,1983.