600MW机组凝结水泵多次发生汽蚀的原因分析

2015-01-12 01:08胡中强
电站辅机 2015年4期
关键词:汽蚀滤网凝汽器

胡中强

(中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司,安徽合肥230022)

600MW机组凝结水泵多次发生汽蚀的原因分析

胡中强

(中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司,安徽合肥230022)

分析了某型600MW机组凝结水泵多次发生汽蚀的原因,解析了凝结水泵汽蚀的机理,找到了触发汽蚀的诱因。根据水泵的布置情况,改善了系统管道的隔离状况,采取了清除入口障碍物及提高凝汽器液位高度等措施,避免水泵再次发生汽蚀现象。

机组;凝结水泵;汽蚀;沿程阻力;汽蚀;余量;诱因;分析

0 概 述

水泵运行中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处),因为某种原因,抽送液体的绝对压力下降到当时温度下的汽化压力时,液体便在该处开始汽化,形成气泡。这些气泡随液体向前流动,至某高压处时,气泡周围的高压液体致使气泡急骤地缩小以至破裂,这就是泵的汽蚀现象。当泵发生汽蚀后,随着时间的推移,会导致泵的出力下降。汽蚀严重时,还会使泵体结构受损,直接影响了机组的安全稳定运行。

1 设备简况

某型机组的换热系统中,配置了2台凝结水泵,正常运行工况下,1台投运,1台备用。水泵和电机的相关参数,如表1所示。

2 汽蚀产生的原理及危害

在泵内流道中,因某处液体的压强下降至相应的液温汽化压强时,就会出现气泡。气泡中主要是蒸汽,因水中溶解有一定数量的气体,所以气泡中除蒸汽外,还夹带了少量的气体。当气泡随着水流通过相对高压区时,蒸汽被重新凝结成水,气泡逐渐产生变形进而破裂。在气泡破裂的瞬间,高压水以极高的速度流向这些气泡原本占有的空间,形成了一个冲击力。这种气泡形成、聚集、增长直到溃灭的过程就是汽蚀[1]。

表1凝结水泵及电机的相关参数

汽蚀发生后,对水泵的正常运行造成明显的影响和危害。主要在三个方面造成了影响,对流道的材料造成破坏;使泵的运行性能下降;导致泵产生明显的振动和噪音。

3 凝结水泵汽蚀的原因

凝结水泵是在汽轮机辅机系统中长期运行的重要设备,对于机组的稳定运行起着重要的作用。系统运行时,凝结水泵经常处于一用一备的状态。由于水质原因,其入口滤网经常需要清理和检修。凝结水泵的入口与凝汽器相连,而凝汽器内部的清理工作,是每次停机检修时必须进行的检修项目,检修时,可能在设备内混入杂物。同时,由于凝结水泵的入口压力比普通水泵低,所以,凝结水泵较易发生汽蚀现象。引发汽蚀的原因主要有几个方面。

(1)流动介质内混入空气

凝结水泵的入口滤网经常需要抽出清洗。清洗滤网时,如备用水泵入口阀门的密封性较差,会有部分空气通过入口母管被水流带至运行水泵中,当混入空气增加至一定量时,就会在运行水泵中产生汽蚀现象。发生这种情况后,可打开运行水泵的排空气阀门,排出多余空气,以减小水泵发生汽蚀的可能性。

(2)沿程阻力较大

因系统设计要求,从凝汽器热井至凝结水泵的管道比较粗短,同时管道上设计有入口滤网、入口阀门、入口母管三通、入口母管弯头等附件,增加了流体的沿程阻力。如果在后期改造中,增加了其它阻力元件,更会导致沿程阻力的增加,也会使凝泵的有效汽蚀余量不足而发生汽蚀现象。

(3)入口滤网堵塞

凝结水的水质相对较差,由于检修等原因,设备内会存在一定量的杂质,长期运行后会堵塞凝结水泵入口处的滤网。此类故障使入口滤网的差压发生变化,可通过及时清理,排除故障。

(4)入口阀门阀芯脱落

由于入口阀门的阀芯被流体长期冲刷,可能会发生阀芯移位、开关不到位甚至脱落等现象,导致入口管道的流体截面积缩小。入口流量的急剧减少,从而引发水泵的汽蚀现象。

(5)入口管道堵塞

停机检修时,对凝汽器内部的检修是必不可少的工序之一,可能有部分器具或辅材遗留在凝汽器内部,引起凝结水泵入口管道的堵塞。在凝汽器水室通往热井入口处,设置有入口格栅网,一些体积较小的物体会随水流进入凝结水泵的入口滤网,如果滤网堵塞会触发滤网差压高的报警讯号,需对事故水泵进行运行切除和隔离,并清洗滤网。有时,也会有体积较大物体遗留在凝汽器内,堵塞了入口栅格网,导致入口母管的流量受限,当凝结水泵转速升高后,水泵有发生汽蚀的可能性。

4 事故分析及处理

对凝结水泵滤网的清洗工作,需在切换运行状态后进行。关闭待检修水泵的入口蝶阀,将入口滤网取出,就地清洗。经多次清洗滤网后发现,每次都是在清洗不久后,水泵的运行状态开始逐渐发生劣化,其电流由正常运行中的74A逐渐下降并呈波动状态,凝结水母管压力和凝结水流量也逐渐开始波动,且波动值越来越大。约30min后,凝结水泵的运行噪音也明显增大,此时,水泵的振动增大。严重影响了机组的正常运行。此时判断,凝结水泵已发生了明显的汽蚀现象。

由于汽蚀现象是在切换水泵运行状态后发生的,经排查,排除了人为操作失误的可能性,因此,汽蚀可能是正在检修的凝结水泵引发的。在检修水泵工作完成后,将其投入运行的初期,并未发生汽蚀现象。运行之前,水泵已排出了少量空气,据此判断,水泵发生汽蚀的原因,是运行流体中又混入了空气。调取以往运行数据发现,该类现象已数次发生,均出现在隔离了凝结水泵并清洗滤网的作业过程中,故判断该汽蚀现象的发生,应与凝结水泵入口滤网的清洗检修作业有关。

经检查发现,该凝结水泵入口滤网腔的室内水位,在清洗滤网的过程中逐渐下降。由此认定,该凝结水泵发生汽蚀的原因,是由于备用泵入口蝶阀的密封不好,检修时,由于运行水泵的抽吸作用,导致备用泵管道内水位逐渐下降,最终导致水封失效,有少量空气混入水中并被抽吸至运行水泵。因空气的混入,运行中的凝结水泵发生了汽蚀现象。在随后的检修中,通过不断向滤网腔室内注水,以保持水封状态,避免了空气的再次混入。多次试验后确认,运行水泵不再发生汽蚀现象。

为解决该问题,机组停机时,在2台凝结水泵的入口蝶阀之前,分别加装了1只入口闸阀。由于现场安装空间受限,闸阀的布置位置,与母管弯头和三通的位置相距很近。

机组开机后,凝结水泵转速为1160r/min,高压加热器未投运,排汽温度为40℃,凝汽器液位高度为1600mm。开大除氧器上水的主调门后,凝结水流量增大,维持约3min后,流量急剧下降,凝结水泵电流从73A下降至57A,出口母管压力由1. 91MPa下降至1.4MPa。通过控制上水主调门,凝结水泵电流和凝结水流量趋于稳定。发生异常前水泵的运行工况曲线,如图1所示。

图1凝结水泵相关参数运行曲线

维持凝结水泵的运行状态不变,机组负荷逐步升至300MW。随着机组负荷进一步提升,凝结水流量需要继续增大。逐步提高凝结水泵转速后,凝结水泵的流量无法维持在稳定值,凝结水泵的电流、出口压力和流量均发生了不规律的波动。同时,泵体振动和噪音明显增大。此时,凝结水泵已发生了明显的汽蚀现象。需要注意的是,在提升凝结水流量的过程中,有类似脉动的流量变化。据此推断,水泵入口处可能被堵塞,从而导致流量的波动。

在提升了凝汽器的液位高度后,凝结水泵的汽蚀现象得到了一定程度的缓解,凝结水泵的出口流量可提高到一定程度并保持稳定。如果再进一步提升流量,水泵还是会发生明显的汽蚀现象。

在调阅凝结水泵相关设计参数后发现,该型水泵所需的汽蚀余量(HPSHr),为5.5m,而在同期建造的600MW火电机组中,选用的凝结水泵的汽蚀余量(HPSHr)多为3.5~4.5m。相对而言,该型水泵的汽蚀余量偏大。汽蚀余量标志着泵抗汽蚀性能的好坏,它的值越小,则泵的抗汽蚀性能越好,要求吸入系统所提供的有效汽蚀余量(NPSHa)也越小[2]。并且,该机组采用的是紧凑型设计方案,凝结水泵入口管路系统的布局较为集中和密集。再考虑到水泵入口新加装的闸阀,使系统的沿程阻力发生了变化。因此,需要考虑沿程阻力的增大,是否导致了水泵汽蚀余量的不足,从而引起了水泵汽蚀现象的发生。

加装了入口闸阀后,由于安装位置距母管弯头和三通较近,增加了管道的沿程阻力,加剧了凝结水泵的汽蚀现象。由于提高了凝汽器的液位高度,从而提高了凝结水泵的入口静压。在水泵出力较小的工况下,凝结水泵的汽蚀现象并不明显,但随着负荷的增加,在进一步提升凝结水泵出力的过程中,水泵的汽蚀现象就会急剧变化。

新加装闸阀的局部阻力相对分流三通和弯头而言并不大(分流三通局部阻力系数ξ=1.5,90°弯头局部阻力系数ξ=1.0,闸阀局部阻力系数ξ=0.5),但是,当数个阻力集聚一起时,总的阻力损失并不是各个局部阻力损失的简单相加。有关的研究结果表明,如果各局部阻碍之间的距离大于3倍管径简单的相加,所得结果偏于安全[3]。而该电厂在进行管路改造作业前,并未针对此系统进行相应的计算,所以该机组的设备安装方式和布局,可能存在一定的隐患,应在以后的检修方案中加以优化或改进。

5 结 语

某型凝结水泵发生了多次较为明显的汽蚀现象,引发汽蚀的主要原因有两类。

第一类是由于系统中其他水泵的隔离阀门发生了轻微的泄漏,在水泵的隔离检修时,有微量空气混入流体中,最终在运行水泵处聚集,从而导致了汽蚀现象的发生。

第二类是由于凝结水泵入口处被堵塞,且入口管道的沿程阻力发生了变化,导致了水泵入口流量不足。同时,水泵的有效汽蚀余量发生了改变,也会造成汽蚀现象的发生。经相关整改后,逐步提升凝结水泵转速,增加凝结水泵出口流量,未再发生明显的汽蚀现象。

加装入口闸阀后,虽然避免了在隔离检修过程中空气混入的情况,但未进行仔细计算和检验,对水泵入口的沿程阻力变化无法准确判断,可能对水泵的正常运行存有隐患。因此,在类似情况的处理中,首先应考虑更换密封性变差的蝶阀。如欲改装系统管路,还是应经过测量计算后,再确定施工方案。

[1]吴达人.泵与风机[M].陕西:西安交通大学出版社,1989.

[2]郭立君.泵与风机[M].重庆:水利电力出版社,1986.

[3]陈湘,谭华.凝结水泵的汽蚀研究[J].电机技术,2008(6):42-44.

[4]邢国清,张清.流体力学泵与风机[M].北京:中国电力出版社,2004.

AnalysisandTreatmentofaPowerPlantCondensatePump CavitationsReasons

HUZhong-qiang
(ChinaDatangCorporationScienceandTechnologyResearchInstiute,Hefei230022,Anhui,China)

Incombinationofapowerplant600MWunitcondensatepumpcavitationoccurredfaultanalysis,introduces theprincipleofcondensatepumpcavitation,andanalyzestheincentivesmaytriggerpumpcavitation,andgives specificreasonsforthefailurecausespumpcavitation.Byclearingtheblockageinthepumpinletofobstacleswhile thepossibilitytoimprovetherun-timefiltersandcondensersandothermeanstoreducetheliquidlevelbyreplacing thepumpcavitation.

unit;condensatepump;cavitation;resistancealongtheway;NPSHr;seduction;analysis

TK264.9

A

1672-0210(2015)04-0027-04

2015-08-18

:2015-09-21

胡中强(1984-),男,上海电力大学本科毕业。主要从事热力系统节能、优化和故障诊断等方面的研究工作。

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