三层液精铝电解槽突遇无计划停电应对措施

2014-12-16 02:40罗星
企业导报 2014年22期
关键词:应对措施

罗星

摘  要:生产实践证明,只要对精铝电解槽采取科学合理的措施,停电两小时是可行的,大大突破了精铝电解生产停电不能超过“半个小时”的生命禁区。本文详尽阐述了停电所采取的应对措施。

关键词:精铝电解槽;停电;应对措施

三层液精铝电解法是1901年美国首先提出的,1922年使用电解质操作成功,1932年法国开发出低熔点的氟化物的混合电解质并成功地制出99.99%的精铝,日本于1941年住友化学公司独立开发氟化物电解质,开始制造99.99%的精铝。

三层液电解法是利用精铝、电解质和阳极合金的密度差形成液体分层,在直流电的作用下,熔体中发生电化学反应。其工艺流程如下:

由工艺流程可以看出,三层液精铝电解槽必须通入连续且强大的直流电。其目的一是利用它的热量将冰晶石融化呈融状态,并保持恒定的电解温度;二是实现电化学反应,保持三层液的分层,防止混层的现象,从而得到铝液。因此,精铝电解槽一旦停电,则能量收入中断,电解过程立刻停止,而精铝电解槽系统的热量仍然通过传导、对流和辐射方式继续散失,使系统内温度下降。精铝生产时,一般在720℃—800℃的操作温度下,利用阳极合金、电解质以及阴极精铝液间的密度差,使之始终保持着三层液体的状态,而精铝的电解本身就比普铝电解的温度低,普铝生产中,电解质温度一般都控制在945℃—960℃,只比电解质初晶的温度高出10℃—15℃,一旦降温,熔融的电解质将瞬间沉积到炉底或炉帮上。此时,即使恢复供电,全系列精铝电解槽也只是出于焙烧阶段,然后经二次启动才能渐渐恢复生产,导致人力、物力、财力的浪费和电流效率大幅度的降低,造成重大损失。所以说,停电一次不得超过“半小时”—精铝电解的生命禁区,否则,将会对系列生产产生重大不良影响。

一、停电原因

主要的原因在于供电电厂设备机组的不稳定性,而且频繁的机组之间的倒闸操作,据分析,一般的停电时间均在1个小时左右,但是为了防止不可预见的因素,分厂要求按停电一个半小时来采取措施。

二、应对措施

(1)改变出铝时间和出铝量,在停电操作过程中,不出铝,减少精铝电解槽的热量损失。(2)加装保温棉被,用耐火的石棉对精铝电解槽实施保温措施。

三、停电后槽温变化情况

为了检测以上采取措施是否有效,我们随机抽取了三台精铝电解槽,对其停电前后的电解质温度进行了测量,其结果见下表:

从表中看出,精铝电解温度随停电时间增长而降低,递降速度平缓,这反映出所采取的保温措施较好,通电的电解质仍然以液态形式存在,完全可以保证送电后精铝电解槽迅速恢复生产。

四、结论

生产实践证明,只要在停电后采取科学合理的措施,如调整相关各项技术条件条件,增加槽子热收入和热容量,加强保温减少热损失等工作等,停电两小时后,槽子也可以迅速恢复生产,并且质量没有较大波动。endprint

摘  要:生产实践证明,只要对精铝电解槽采取科学合理的措施,停电两小时是可行的,大大突破了精铝电解生产停电不能超过“半个小时”的生命禁区。本文详尽阐述了停电所采取的应对措施。

关键词:精铝电解槽;停电;应对措施

三层液精铝电解法是1901年美国首先提出的,1922年使用电解质操作成功,1932年法国开发出低熔点的氟化物的混合电解质并成功地制出99.99%的精铝,日本于1941年住友化学公司独立开发氟化物电解质,开始制造99.99%的精铝。

三层液电解法是利用精铝、电解质和阳极合金的密度差形成液体分层,在直流电的作用下,熔体中发生电化学反应。其工艺流程如下:

由工艺流程可以看出,三层液精铝电解槽必须通入连续且强大的直流电。其目的一是利用它的热量将冰晶石融化呈融状态,并保持恒定的电解温度;二是实现电化学反应,保持三层液的分层,防止混层的现象,从而得到铝液。因此,精铝电解槽一旦停电,则能量收入中断,电解过程立刻停止,而精铝电解槽系统的热量仍然通过传导、对流和辐射方式继续散失,使系统内温度下降。精铝生产时,一般在720℃—800℃的操作温度下,利用阳极合金、电解质以及阴极精铝液间的密度差,使之始终保持着三层液体的状态,而精铝的电解本身就比普铝电解的温度低,普铝生产中,电解质温度一般都控制在945℃—960℃,只比电解质初晶的温度高出10℃—15℃,一旦降温,熔融的电解质将瞬间沉积到炉底或炉帮上。此时,即使恢复供电,全系列精铝电解槽也只是出于焙烧阶段,然后经二次启动才能渐渐恢复生产,导致人力、物力、财力的浪费和电流效率大幅度的降低,造成重大损失。所以说,停电一次不得超过“半小时”—精铝电解的生命禁区,否则,将会对系列生产产生重大不良影响。

一、停电原因

主要的原因在于供电电厂设备机组的不稳定性,而且频繁的机组之间的倒闸操作,据分析,一般的停电时间均在1个小时左右,但是为了防止不可预见的因素,分厂要求按停电一个半小时来采取措施。

二、应对措施

(1)改变出铝时间和出铝量,在停电操作过程中,不出铝,减少精铝电解槽的热量损失。(2)加装保温棉被,用耐火的石棉对精铝电解槽实施保温措施。

三、停电后槽温变化情况

为了检测以上采取措施是否有效,我们随机抽取了三台精铝电解槽,对其停电前后的电解质温度进行了测量,其结果见下表:

从表中看出,精铝电解温度随停电时间增长而降低,递降速度平缓,这反映出所采取的保温措施较好,通电的电解质仍然以液态形式存在,完全可以保证送电后精铝电解槽迅速恢复生产。

四、结论

生产实践证明,只要在停电后采取科学合理的措施,如调整相关各项技术条件条件,增加槽子热收入和热容量,加强保温减少热损失等工作等,停电两小时后,槽子也可以迅速恢复生产,并且质量没有较大波动。endprint

摘  要:生产实践证明,只要对精铝电解槽采取科学合理的措施,停电两小时是可行的,大大突破了精铝电解生产停电不能超过“半个小时”的生命禁区。本文详尽阐述了停电所采取的应对措施。

关键词:精铝电解槽;停电;应对措施

三层液精铝电解法是1901年美国首先提出的,1922年使用电解质操作成功,1932年法国开发出低熔点的氟化物的混合电解质并成功地制出99.99%的精铝,日本于1941年住友化学公司独立开发氟化物电解质,开始制造99.99%的精铝。

三层液电解法是利用精铝、电解质和阳极合金的密度差形成液体分层,在直流电的作用下,熔体中发生电化学反应。其工艺流程如下:

由工艺流程可以看出,三层液精铝电解槽必须通入连续且强大的直流电。其目的一是利用它的热量将冰晶石融化呈融状态,并保持恒定的电解温度;二是实现电化学反应,保持三层液的分层,防止混层的现象,从而得到铝液。因此,精铝电解槽一旦停电,则能量收入中断,电解过程立刻停止,而精铝电解槽系统的热量仍然通过传导、对流和辐射方式继续散失,使系统内温度下降。精铝生产时,一般在720℃—800℃的操作温度下,利用阳极合金、电解质以及阴极精铝液间的密度差,使之始终保持着三层液体的状态,而精铝的电解本身就比普铝电解的温度低,普铝生产中,电解质温度一般都控制在945℃—960℃,只比电解质初晶的温度高出10℃—15℃,一旦降温,熔融的电解质将瞬间沉积到炉底或炉帮上。此时,即使恢复供电,全系列精铝电解槽也只是出于焙烧阶段,然后经二次启动才能渐渐恢复生产,导致人力、物力、财力的浪费和电流效率大幅度的降低,造成重大损失。所以说,停电一次不得超过“半小时”—精铝电解的生命禁区,否则,将会对系列生产产生重大不良影响。

一、停电原因

主要的原因在于供电电厂设备机组的不稳定性,而且频繁的机组之间的倒闸操作,据分析,一般的停电时间均在1个小时左右,但是为了防止不可预见的因素,分厂要求按停电一个半小时来采取措施。

二、应对措施

(1)改变出铝时间和出铝量,在停电操作过程中,不出铝,减少精铝电解槽的热量损失。(2)加装保温棉被,用耐火的石棉对精铝电解槽实施保温措施。

三、停电后槽温变化情况

为了检测以上采取措施是否有效,我们随机抽取了三台精铝电解槽,对其停电前后的电解质温度进行了测量,其结果见下表:

从表中看出,精铝电解温度随停电时间增长而降低,递降速度平缓,这反映出所采取的保温措施较好,通电的电解质仍然以液态形式存在,完全可以保证送电后精铝电解槽迅速恢复生产。

四、结论

生产实践证明,只要在停电后采取科学合理的措施,如调整相关各项技术条件条件,增加槽子热收入和热容量,加强保温减少热损失等工作等,停电两小时后,槽子也可以迅速恢复生产,并且质量没有较大波动。endprint

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