杨 泰
(山西大唐国际临汾热电有限责任公司,山西 临汾 041000)
我国水资源分布不均,人均水资源极度匮乏,是世界13 个贫水国家之一[1]。临汾市水资源总量18.9 亿立方米,水资源人均占有量380 立方米,属于水资源十分贫乏的地区,缺水问题已经成为制约经济发展的瓶颈。我国电力装机结构以火力发电为主,火力发电的工业用水量占全国工业用水总量的40%左右。尽管火力发电厂用水量巨大,但几乎占全厂用水量97%以上的循环冷却水对水质的要求并不高[2]。中水经过处理后一般能满足火力发电厂的生产用水需求[2]。
山西大唐国际临汾热电有限责任公司安装有两台国产300 MW 亚临界参数燃煤供热机组。公司项目设计之初就将回用中水作为主要生产用水水源,在2012 年7 月与临汾市第二污水处理厂就中水回用项目成功签约。经临汾市第二污水厂处理后的城市中水,作为我公司的锅炉补给水、热网补充水及闭式辅机冷却水补充水源。中水回用可降低对水环境的污染负荷,实现污水资源化利用,同时也可以降低火力发电企业的用水成本。
临汾市第二污水处理厂有三台中水回用水泵向我厂供水。电机型号为:Y2-250-2;额定电压:380 V;额定功率:55 kW;额定电流:103 A;额定转速:2 970 rpm;绝缘等级:B级;防护等级:IP54。水泵型号为IS125-80-250。三台中水回用水泵一用两备。原中水电机由开关柜控制采用智能控制器进行保护,电机在额定转速下运行。通过污水厂值班员人工阀门控制压力和流量。存在的主要问题:
1)人员操作量大,不能及时调节压力。我厂值班员需要根据用水量的变化电话通知污水处理厂值班员,污水厂值班员进行人工调节压力阀门开度。由于是24 h 不间断供水,每天需多次调节,操作量大。人工就地调节不能及时响应我厂用水量的变化,导致用水量增大时压力不足,用水量减少时压力过高。
2)设备故障率高。调节不及时容易导致管道超压,造成阀门管件损坏。水泵、叶轮长时间全出力运行,减少了使用寿命,导致轴承、叶轮提前磨损,过早损坏。由于设备可靠性低,故障率高造成维修任务繁重,设备零件投入高。
3)能耗损失大。电机工频运行,大量的能量浪费在截流调压过程中,电能大大浪费得不到充分利用。
根据电机学理论,交流电动机的转速公式为:
式中:n 为电动机的转速;f 为电动机的转速;p 为电动机的转速;s 为异步电动机的转差率。
由以上公式可知,改变交流电动机转速的方法有三种,即变频调速、变极调速和变转差率调速。其中,三种调速方式中,只有变频调速可以在不改变电机内部参数的前提下,通过改变定子供电电源频率来改变电机的转速[3]。同时变频调速具有总效率高、总功率因数高,调速范围内变化小,动态响应快,调速范围精确度高,分辨率高及通用性强的特点,成为现代交流调速的主流。
水泵消耗的功率与转速的三次方成正比。即P=kn3,式中P 为水泵消耗的功率;n 为水泵运行时的转速;k 为比例系数。而水泵在设计时是按工频运行设计的,但供水时除高峰外,大部分时间流量较小。如果使用了变频调速,调节驱动电动定子绕组的电源频率,可以使水泵的转速随着流量进行变化,达到节能的目的。实践表明,使用变频设备可使水泵运行平均转速比工频运行时降低20%,从而大大降低能耗,节能率可达20%~40%。
变频恒压供水是指当用水量发生改变时,变频器自动调节输出频率响应用水量的变化,以维持出口压力保持不变。与一般的以转速为控制对象的变频系统不同,涉及流体工艺的变频系统通常都是以流量、压力、温度、液位等工艺参数为控制量,实现恒量或变量控制,这就需要变频器工作于PID方式下,按照工艺参数的变化趋势来调节泵或风机的转速[3]。将PID 控制器、变频器、电动机、水泵、压力变送器组成变频恒压供水控制系统。
图1 变频恒压供水控制系统框图
回用水投运时,装设在中水回用水泵出口的压力变送器实时采集水压,将压力信号转换为4 mA~20 mA 电流信号送至PID 控制器。PID 控制器将实际压力与设定压力值进行比较、运算,并将结果转换为变频调节信号送至变频器内。当压力降低时,变频器输出频率提高,水泵转速增加,出水量增加;当压力过高时,变频器输出频率降低,水泵转速下降,出水量降低,维持压力恒定。变频器根据该指令来调节输出频率,频率改变时电机、水泵的转速随着发生改变。通过调节水泵的转速来调节水泵出水量,达到响应用水量的变化,维持压力恒定的目的。当压力降低时,变频器输出频率提高,水泵转速增加,出水量增加;当压力过高时,变频器输出频率降低,水泵转速下降,出水量降低,维持压力恒定。
污水厂中水回用水泵房水泵电机采用就地开关柜控制,无程控系统。现在的大多数变频器,无论是水泵风机专用型,还是通用型都内置了PID 控制功能。采用变频器内置PID 接线简单,参数设定便捷,可以省去PLC 的投资与调试,特别适用于没有上位机程控的工业系统,只需投资变频控制柜即可在就地实现自动变频恒压供水。启动变频器内部的PID 宏,要维持的出口压力通过控制面板进行设定,压力反馈接入变频器模拟量输入端。
三台中水回用水泵一用两备,一台水泵即可满足我厂最大用水量的要求。为了节约成本、同时满足水泵定期切换的要求,对两台水泵电机进行变频一拖二控制,另一台作为工频备用。两台水泵通过接触器进行切换,要维持的目标压力在变频器内部设定。
图2 一拖二变频控制主电路图
如果压力变送器装设在出口母管上则两台水泵公用一个反馈信号,如果装设在水泵出口则反馈信号需要随着水泵一起进行切换。在各自的变送器回路中串接接触器的常开辅助触点,达到随水泵一起切换的目的。压力变送器采用两线制接线。
图3 压力信号选择切换电路图
一拖二变频控制节省了投资,但在操作、运行时需遵循以下几个原则:
1)启动变频器前先合上变频器下口接触器。变频器不允许长时间无负载空载输出。
2)两台负载电机不能同时并联运行。
3)变频器运行时不能断开接触器。因为断开电感性负载时,其会产生反电动势高压,对变频器有冲击。
4)变频器运行时不能切换两台负载电机。以上原则在操作中必须遵循,否则会减少变频器及接触器的使用寿命。为了简化操作流程、避免误操作造成设备的提早损坏,遵照第4)条操作原则设计出了优化后的控制图,如图4 所示。
图4 一拖二闭锁电路图
图中通过接触器KM1、KM2 的辅助触点,实现了两个接触器相互的自闭锁,避免两台负载电机并列运行。两台负载电机通过转换开关SA 进行切换,而且只有在变频器停止运行后才能进行切换。定义变频器运行后可编程输出继电器RO 得电,常开接点闭合,保证经SA 选择运行的电机接触器在变频器运行时始终带电,避免运行中误操作切换电机。通过优化设计避免了误操作,保证了设备的可靠性,简化了日常操作,为变频改造推广提供了参考。
1)变频恒压中水回用系统具有齐全的保护功能,具有欠压、过流、过载、过热、缺相、短路保护等功能,设备可靠性高。
2)改造后降低了电机的启动电流,实现了平滑启动,减少了设备的损耗,延长了设备的使用寿命。同时可以消除在启、停过程中由于动能的急剧变化对供水管道的冲击。
3)整个系统由压力传感器反馈信号与设定值在变频内部形成闭环控制,根据压力变化调整输出频率维持出口压力恒定。能及时响应用水量的变化,提高了中水回用系统的利用效率,避免了人工调整,减少了工作量。
4)采用变频调速后转轴上的平均转矩和磨损减小,减少了维护量、降低了维修费用,并且可以有效地提高电机的使用寿命。
5)变频运行后能耗随着转速的降低而大幅减少,节能效果明显。
[1]李 锐,何世德,张占梅,等.城市中水在电厂循环冷却水系统的应用与展望[J].环境科学与管理,2008,33(3)152-155.
[2]戴建强,郑敏.城市中水回用于电厂循环冷却水的处理技术实例[J].环境科学与管理,2008,33(3) :108-111.
[3]李方圆.变频器应用与维护[M].北京:中国电力出版社,2009:1-52.