黄 辉
(河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿,河南 永城 476600)
河南龙宇能源股份公司陈四楼煤矿21503工作面外段北为Fs20正断层,南为-720回风斜巷和南十五轨道下山及其保护煤柱,西为未开采的实体煤,东为未开采的实体煤;工作面里段北为Fs20正断层,南为Fs1正断层、21501工作面和21304工作面采空区,东为2502工作面采空区。工作面所采二2煤层层位稳定,倾角 2°~24°,平均 13°,煤层厚度 1.40 ~3.30 m,平均2.46 m。煤层直接顶为灰色砂质泥岩,基本顶为灰色以及深灰色粉砂岩,直接底为灰色砂质泥岩,基本底为浅灰色细砂岩。
由于地质条件所限及为了最大限度地回采煤炭资源,21503工作面设计有里、外切眼,且两切眼推进方向垂直。工作面走向长:418 m(里段)/919 m(外段),斜长:122 m(里段)/185 m(外段)。2013年10月28日,工作面里段推进至设计停采位置,完成收尾工作,具备搬家条件,搬家主要任务为:拆除工作面里段回撤通道支架(ZY3800-16/35型)81台,运至外切眼安装;拆除工作面里段回撤通道刮板输送机(SGZ730/2×200型)1部,总长约120 m,运至外切眼内安装;拆除工作面里段回撤通道采煤机(MG300/720-QWD型)1部,运至外切眼安装。21503工作面里段推进至停采位置时,工作面巷道布置示意图见图1。
图1 21503工作面巷道布置示意图
方案一:在轨道顺槽超前合适位置打设起吊棚,回撤通道内的液压支架、刮板输送机,采煤机拆除后在起吊棚处装车,由工作面(里段)轨道顺槽运出,经工作面(外段)轨道顺槽运至外切眼安装。
方案二:在工作面(里段)皮带顺槽铺设轨道,在皮带顺槽超前合适位置打设起吊棚,回撤通道内的液压支架、刮板输送机,采煤机拆除后在起吊棚处装车,由工作面(里段)皮带顺槽运出,运至外切眼安装。
方案三:回撤通道内的液压支架、刮板输送机、采煤机拆除后由工作面(里段)皮带顺槽运出,直接拖至外切眼安装。所有设备直接在底板上拖动,不铺设轨道。
方案一的优点是可以利用原有的轨道。缺点是待搬家的设备运输路线较长,运输环节较多,占用人员较多。
方案二的优点是设备运输路线较短,运输环节少。缺点是需要铺设轨道和打设起吊棚,准备工作量较大,人员占用较多,而且铺设的轨道,搬家工作完成后需再拆除。
方案三的优点是运输路线短、运输环节少,不用铺设轨道和打设起吊棚,准备工作少、人员占用少。缺点是设备直接在底板上拖拉有一定的难度,且在21503工作面改造巷处有一个落差为1.5 m的断层,设备在此处拖拉时容易“载头”。
通过方案对比,考虑到21503工作面(里段)皮带顺槽底板均为硬底,且无论是在轨道上运输还是直接在底板上拖拉设备,绞车均使用慢速,因此,为了节省人力和最快的完成搬家工作,决定采用方案三。
搬家前要回撤掉原来铺设在工作面(里段)皮带顺槽和外切眼用于运输煤炭的胶带输送机;回撤掉里段工作面轨顺超前支护;安装XRB2B-80/20乳化泵,回撤时给工作面供液;安装2BKJ-No.4.5局部通风机2部以及所需的风筒,回撤时给工作面供风;稳设各部绞车,用于拖拉和起吊设备;在工作面改造巷断层处顶板上打锚杆使用链条固定1个5 t的滑轮,让绞车钢丝绳从滑轮上通过,以防设备在此处拖拉时受断层影响“载头”;清理工作面里段皮带顺槽的杂物,防止阻碍拖拉设备;替换掉拖拉设备时可能碰到的单体柱。搬家时工作面绞车布置示意图见图2。
1)采煤机的搬家。
图2 21503工作面绞车布置示意图
工作面里段回采完毕后,采煤机停在机头位置,将运输机机头、二节槽子以及变斜槽子解体后,使用回撤通道机头处3#SDJ-28绞车将机头各部件拖至回撤通道机头,然后使用外切眼机尾处5#SDJ-14绞车配合回撤通道机头处3#SDJ-28绞车完成各部件的调向工作,待调向工作完成后,使用5#SDJ-14绞车将各部件拖拉至外切眼机尾处,在拖拉的过程中使用回撤通道机头处的2#SDJ-14绞车与5#绞车进行对拉,以防设备在托运过程中下滑和跑偏。待各部件拖运至外切眼机尾处后,使用外切眼机头处的6#SDJ-14绞车将各部件拖至外切眼机头设计位置安装,托运过程中使用外切眼机尾处的4#SDJ-14绞车与外切眼机头处6#SDJ-14绞车对拉以防设备下滑和跑偏。待运输机机头段拖完后将采煤机解体为5部分:左滚筒、右滚筒、左摇臂与左行走部、右摇臂与右行走部以及中间箱。使用各部绞车完成采煤机5部分的拖运工作,拖运方法与拖运运输机机头各部件的方法相同。
2)运输机的搬家。
将回撤通道内的运输机按照4~8节为1组解体,使用机头处3#绞车将其拖运至机头,然后以每次拖运2节的方式将中部槽拖运至外切眼安装,拖运方法与拖运运输机机头部件的方法相同,安装好的槽子要紧靠外切眼工作面煤壁侧,以防安装支架时外切眼空间不够,槽子搬家时选择完好的槽子安装,存在缺陷的槽子装车升井。
3)液压支架的搬家。
a)液压支架的回撤。
以1#支架的回撤为例(工作面液压支架从机头至机尾依次编号为1#~81#):
将1根合适高度的单体支柱一端(柱根)放在2#架底座立柱前,另一端(柱头)放在1#架顶梁所带的孔上,并供液升紧,然后停止向液枪供液,将液枪手把用绳绑住,防止液枪脱落。拉回撤通道内1#SDJ-14绞车钩头,把钩头拴在1#架顶梁上。单独接通1#架的供液管路,将操作手把打至降架位置,对单体柱远距离控制供液,同时点动回撤通道内1#SDJ-14绞车,在降架的过程中,支架脱离受压状态,依靠单体柱的推力和绞车的拉力,将支架向前抽出,并调向,在调向过程中,为避免1#架靠向2#架,可在两架间适当位置打1根单体支柱,边调向边向单体支柱供液,使1#架顺利完成调向工作。然后调节平衡千斤顶和立柱,将1#支架调至最低高度,用机头3#绞车将支架拖到回撤通道机头处,然后利用其余各部绞车将支架拖运至外切眼安装,拖运方法与拖运运输机机头各部件的方法相同。
b)液压支架的安装。
外切眼安装128台支架,在安装里切眼时已同步安装外切眼支架47台,工作面里段回采完毕将里切眼的81台支架搬家至外切眼安装,可满足外切眼支架的数量,支架安装时从机头开始安装,安装的支架从机头至机尾依次编号为1#~128#。外切眼已安装47台支架,以48#架的安装为例:48#支架使用外切眼机头处6#绞车和外切眼机尾处4#绞车拖运至安装地点后,利用单体柱、支架本身以及绞车钩头进行调架,使支架安装在预订位置。
工作面里段在回采过程中,由于受到断层影响以及回采扰动,顶、底板裂隙水从工作面1#支架~27#支架后的老塘水流出,出水量约20 m3/h。而21503工作面外段皮顺标高比轨顺低,为防止外段工作面回采时工作面里段的老塘水从外段回采工作面过,影响正常的回采,需将里段老塘水引流出去。具体设计方法如下:在距离工作面里段停采线30 m处打设1道挡水墙,在距离第1道挡水墙3 m处打设第2道挡水墙,两堵墙暴露在巷道中的墙体高度均为1.5 m,宽度均为0.5 m,使用混凝土浇铸,墙体向煤帮和底板均深入0.5 m。在施工两道挡水墙前分别在距离两道挡水墙1 m位置打设两个全断面的宽度为2 m的木垛,用于过滤老塘水冲蚀下来的煤渣。在施工第1道挡水墙时将1根6英寸的排水管埋在巷道边水沟中,作为引水管,让水从水管中流过以方便挡水墙的施工;在施工第2道挡水墙时距离底板0.5 m高用1根6英寸的排水管穿过第2道挡水墙,作为导水管,并用6英寸排水管将导水管连接至外段工作面轨道顺槽处,待两堵墙都施工好后把埋在水沟中的引水管堵上,让水从穿过第2道墙的导水管中排出,第1道墙用于阻挡老塘水冲蚀下来的煤渣,以防堵塞导水管;第2道墙用于挡水,以使水从导水管中流出。两道墙具体的施工示意图见图3。
图3 防水墙施工图
待工作面外段推进到与工作面里段的轨道顺槽齐平时,在工作面挖水沟埋1趟6英寸的排水管与穿过第2道挡水墙的6英寸导水管连通,可达到把老塘水引流至工作面外段皮带巷排出去的目的。
21503工作面搬家,受到断层、运输条件复杂以及老塘水等因素的影响,但通过采取一系列措施后,顺利、快速地完成了工作面搬家,保证了工作面的正常推进,缓解了该矿工作面接替紧张的局面,为今后类似条件综采工作面的搬家积累了宝贵的经验。
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