解决300MW热力发电机组高低加疏水管道的振动问题

2014-11-11 09:07罗伟王延平刘九逍
科技创新导报 2014年25期
关键词:振动

罗伟++王延平++刘九逍

摘 要:电厂汽水管道在运行过程中,常常由于各种因素的影响,管道经常会出现振动现象,有些因素是可以避免的,有些因素是安装造成的,在金昌热电联产2×330MW机组运行中,#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道振动过大,造成支吊架吊杆脱落、螺栓松动等现象,经过分析,对支吊架进行调整加固,解决了管道振动大的问题。

关键词:疏水管道 振动 支吊架

中图分类号:TP309.7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)09(a)-0100-01

1 概要

金昌市热电联产2×330 MW机组工程为扩建工程,建设规模为2×330 MW燃煤凝汽机组。#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道运行中不断的振动,导致弹簧支吊架的吊杆螺栓振松。在不断的检修维护中,投入维护的成本增加,给机组安全运行也带来了隐患。#2高加正常疏水管道的调节阀为焊接形式,#6低加正常疏水管道的调节阀为法兰式连接,正常疏水管道焊口、法兰联接很可能由于管道不间断的振动而突然裂开,造成停机问题。

2 管道振动大原因分析

2.1 系统管道的疏放水阀门没有打开

运行人员对系统管道的所有疏放水管道阀门检查,发现所有疏放水阀门在运行中,开度均在最大范围,疏水应该不存在问题,不可能发生水汽冲击现象而引起管道振动。

2.2 系统管道运行参数分析

#2高加正常疏水管道设计管道最大压力4.22 Mpa,温度在200 ℃以上,而且高加的液位也在正常运行范围,#6低加的设计压力1.0 Mpa,温度150 ℃左右,由运行记录参数可以看出,所有运行的参数符合设计要求,而且操作时按照要求操作,不可能引起管道振动。

2.3 检查支吊架是否按照设计要求安装

经过核对设计院图纸,所有管道的支吊架型式、位置、数量、以及弹簧的载荷均是按照设计图纸安装,且支吊架原材料由厂家供货,出厂时有合格证明。所有支吊架荷载都能满足运行。

2.4 支吊架调整不当

管道安装支吊架时,其支吊点的偏移方向及尺寸均按设计要求正确装设。管道在受热膨胀调整检查了以下内容:

(1)活动支架位移方向、位移量及导向性能符合设计要求。

(2)管托无脱落现象。

(3)固定支架牢固可靠。

(4)弹簧支架的安装高度与弹簧工作高度符合设计要求。

(5)固定销在管道运行时,已经调节至冷态自由状态。固定销完整抽出,并已妥善保管。

综合以上原因分析,安装及运行过程中不存在任何影响管道运行问题,那么,振动原因究竟从何而来。

经过与设计院沟通,管道的支吊架设计及应力分析是采用专业设计软件,设计的工况包括初期冷态工况、初期热态工况、偶然荷载工况、水压试验工况。而管道的支吊架是由软件自动生成,载荷的计算是软件生成的,没有经过人为的实际计算,与实际情况存在一定的偏差。

3 问题查找

经过再次对#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道及支吊架进行分析,#2高加正常疏水管道设计为Φ219×7的无缝钢管,管道全长26.6 m,共设计12套支吊架,其中弹簧吊架11套,限位支吊架仅1套,设在#1高加入口的调阀顶部,吊架根部生根在土建混凝土梁上,管道振动时,此处振动最大。限位支吊架设计如图1。

分析支吊架,此处支吊架采用悬挂吊架限位,而且根部采用[14,长度1300 mm,经计算荷载满足管道要求,没有考虑到管道产生热位移的稳定性,所以振动较大,设计时没有进行刚性考虑,造成管道的振动过大。

而#6低加正常疏水管道在至#7低加疏水时,管道设计为Φ159×4.5的无缝钢管,直线管段在16 m以上,直线管段较长,中间设计了1套限位支架,型式与#2高加正常疏水管道支吊架一样,在运行中,支架焊缝被振出裂纹,经过焊接还是未能解决问题。两者管道存在一个问题,即支吊架的稳定性及刚性不能满足要求。

4 问题解决

经过分析后,认为应在限位支吊架处进行加固,以解决管道振动大的问题,方案如图2所示,即对限位支吊架两侧增加斜撑,增加稳定性及刚性。

机组在168小时运行完毕消缺时,方案经过业主和设计院同意后,组织人员按照方案进行加固,土建在混凝土梁下新增预埋钢板,#2高加正常疏水管道支吊架按照方案进行加固,#6低加正常疏水管道按照方案加固后,在直线管道上增加了限位吊架1套。

管道运行中,对#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道进行观察,管道没有出现振动现象,支吊架没有任何异常,管道振动得以解决。

5 结语

支吊架在管道安装过程中期的作用很大,管道的正常运行及热位移全靠支吊架进行调整,新机组在投运前,应取得完整完整的管道设计和安装记录,首次开机时,应该及时检查各管道支吊架的位移与设计的吻合程度,以解决运行中出现的问题,避免发生影响停机的因素。endprint

摘 要:电厂汽水管道在运行过程中,常常由于各种因素的影响,管道经常会出现振动现象,有些因素是可以避免的,有些因素是安装造成的,在金昌热电联产2×330MW机组运行中,#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道振动过大,造成支吊架吊杆脱落、螺栓松动等现象,经过分析,对支吊架进行调整加固,解决了管道振动大的问题。

关键词:疏水管道 振动 支吊架

中图分类号:TP309.7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)09(a)-0100-01

1 概要

金昌市热电联产2×330 MW机组工程为扩建工程,建设规模为2×330 MW燃煤凝汽机组。#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道运行中不断的振动,导致弹簧支吊架的吊杆螺栓振松。在不断的检修维护中,投入维护的成本增加,给机组安全运行也带来了隐患。#2高加正常疏水管道的调节阀为焊接形式,#6低加正常疏水管道的调节阀为法兰式连接,正常疏水管道焊口、法兰联接很可能由于管道不间断的振动而突然裂开,造成停机问题。

2 管道振动大原因分析

2.1 系统管道的疏放水阀门没有打开

运行人员对系统管道的所有疏放水管道阀门检查,发现所有疏放水阀门在运行中,开度均在最大范围,疏水应该不存在问题,不可能发生水汽冲击现象而引起管道振动。

2.2 系统管道运行参数分析

#2高加正常疏水管道设计管道最大压力4.22 Mpa,温度在200 ℃以上,而且高加的液位也在正常运行范围,#6低加的设计压力1.0 Mpa,温度150 ℃左右,由运行记录参数可以看出,所有运行的参数符合设计要求,而且操作时按照要求操作,不可能引起管道振动。

2.3 检查支吊架是否按照设计要求安装

经过核对设计院图纸,所有管道的支吊架型式、位置、数量、以及弹簧的载荷均是按照设计图纸安装,且支吊架原材料由厂家供货,出厂时有合格证明。所有支吊架荷载都能满足运行。

2.4 支吊架调整不当

管道安装支吊架时,其支吊点的偏移方向及尺寸均按设计要求正确装设。管道在受热膨胀调整检查了以下内容:

(1)活动支架位移方向、位移量及导向性能符合设计要求。

(2)管托无脱落现象。

(3)固定支架牢固可靠。

(4)弹簧支架的安装高度与弹簧工作高度符合设计要求。

(5)固定销在管道运行时,已经调节至冷态自由状态。固定销完整抽出,并已妥善保管。

综合以上原因分析,安装及运行过程中不存在任何影响管道运行问题,那么,振动原因究竟从何而来。

经过与设计院沟通,管道的支吊架设计及应力分析是采用专业设计软件,设计的工况包括初期冷态工况、初期热态工况、偶然荷载工况、水压试验工况。而管道的支吊架是由软件自动生成,载荷的计算是软件生成的,没有经过人为的实际计算,与实际情况存在一定的偏差。

3 问题查找

经过再次对#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道及支吊架进行分析,#2高加正常疏水管道设计为Φ219×7的无缝钢管,管道全长26.6 m,共设计12套支吊架,其中弹簧吊架11套,限位支吊架仅1套,设在#1高加入口的调阀顶部,吊架根部生根在土建混凝土梁上,管道振动时,此处振动最大。限位支吊架设计如图1。

分析支吊架,此处支吊架采用悬挂吊架限位,而且根部采用[14,长度1300 mm,经计算荷载满足管道要求,没有考虑到管道产生热位移的稳定性,所以振动较大,设计时没有进行刚性考虑,造成管道的振动过大。

而#6低加正常疏水管道在至#7低加疏水时,管道设计为Φ159×4.5的无缝钢管,直线管段在16 m以上,直线管段较长,中间设计了1套限位支架,型式与#2高加正常疏水管道支吊架一样,在运行中,支架焊缝被振出裂纹,经过焊接还是未能解决问题。两者管道存在一个问题,即支吊架的稳定性及刚性不能满足要求。

4 问题解决

经过分析后,认为应在限位支吊架处进行加固,以解决管道振动大的问题,方案如图2所示,即对限位支吊架两侧增加斜撑,增加稳定性及刚性。

机组在168小时运行完毕消缺时,方案经过业主和设计院同意后,组织人员按照方案进行加固,土建在混凝土梁下新增预埋钢板,#2高加正常疏水管道支吊架按照方案进行加固,#6低加正常疏水管道按照方案加固后,在直线管道上增加了限位吊架1套。

管道运行中,对#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道进行观察,管道没有出现振动现象,支吊架没有任何异常,管道振动得以解决。

5 结语

支吊架在管道安装过程中期的作用很大,管道的正常运行及热位移全靠支吊架进行调整,新机组在投运前,应取得完整完整的管道设计和安装记录,首次开机时,应该及时检查各管道支吊架的位移与设计的吻合程度,以解决运行中出现的问题,避免发生影响停机的因素。endprint

摘 要:电厂汽水管道在运行过程中,常常由于各种因素的影响,管道经常会出现振动现象,有些因素是可以避免的,有些因素是安装造成的,在金昌热电联产2×330MW机组运行中,#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道振动过大,造成支吊架吊杆脱落、螺栓松动等现象,经过分析,对支吊架进行调整加固,解决了管道振动大的问题。

关键词:疏水管道 振动 支吊架

中图分类号:TP309.7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)09(a)-0100-01

1 概要

金昌市热电联产2×330 MW机组工程为扩建工程,建设规模为2×330 MW燃煤凝汽机组。#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道运行中不断的振动,导致弹簧支吊架的吊杆螺栓振松。在不断的检修维护中,投入维护的成本增加,给机组安全运行也带来了隐患。#2高加正常疏水管道的调节阀为焊接形式,#6低加正常疏水管道的调节阀为法兰式连接,正常疏水管道焊口、法兰联接很可能由于管道不间断的振动而突然裂开,造成停机问题。

2 管道振动大原因分析

2.1 系统管道的疏放水阀门没有打开

运行人员对系统管道的所有疏放水管道阀门检查,发现所有疏放水阀门在运行中,开度均在最大范围,疏水应该不存在问题,不可能发生水汽冲击现象而引起管道振动。

2.2 系统管道运行参数分析

#2高加正常疏水管道设计管道最大压力4.22 Mpa,温度在200 ℃以上,而且高加的液位也在正常运行范围,#6低加的设计压力1.0 Mpa,温度150 ℃左右,由运行记录参数可以看出,所有运行的参数符合设计要求,而且操作时按照要求操作,不可能引起管道振动。

2.3 检查支吊架是否按照设计要求安装

经过核对设计院图纸,所有管道的支吊架型式、位置、数量、以及弹簧的载荷均是按照设计图纸安装,且支吊架原材料由厂家供货,出厂时有合格证明。所有支吊架荷载都能满足运行。

2.4 支吊架调整不当

管道安装支吊架时,其支吊点的偏移方向及尺寸均按设计要求正确装设。管道在受热膨胀调整检查了以下内容:

(1)活动支架位移方向、位移量及导向性能符合设计要求。

(2)管托无脱落现象。

(3)固定支架牢固可靠。

(4)弹簧支架的安装高度与弹簧工作高度符合设计要求。

(5)固定销在管道运行时,已经调节至冷态自由状态。固定销完整抽出,并已妥善保管。

综合以上原因分析,安装及运行过程中不存在任何影响管道运行问题,那么,振动原因究竟从何而来。

经过与设计院沟通,管道的支吊架设计及应力分析是采用专业设计软件,设计的工况包括初期冷态工况、初期热态工况、偶然荷载工况、水压试验工况。而管道的支吊架是由软件自动生成,载荷的计算是软件生成的,没有经过人为的实际计算,与实际情况存在一定的偏差。

3 问题查找

经过再次对#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道及支吊架进行分析,#2高加正常疏水管道设计为Φ219×7的无缝钢管,管道全长26.6 m,共设计12套支吊架,其中弹簧吊架11套,限位支吊架仅1套,设在#1高加入口的调阀顶部,吊架根部生根在土建混凝土梁上,管道振动时,此处振动最大。限位支吊架设计如图1。

分析支吊架,此处支吊架采用悬挂吊架限位,而且根部采用[14,长度1300 mm,经计算荷载满足管道要求,没有考虑到管道产生热位移的稳定性,所以振动较大,设计时没有进行刚性考虑,造成管道的振动过大。

而#6低加正常疏水管道在至#7低加疏水时,管道设计为Φ159×4.5的无缝钢管,直线管段在16 m以上,直线管段较长,中间设计了1套限位支架,型式与#2高加正常疏水管道支吊架一样,在运行中,支架焊缝被振出裂纹,经过焊接还是未能解决问题。两者管道存在一个问题,即支吊架的稳定性及刚性不能满足要求。

4 问题解决

经过分析后,认为应在限位支吊架处进行加固,以解决管道振动大的问题,方案如图2所示,即对限位支吊架两侧增加斜撑,增加稳定性及刚性。

机组在168小时运行完毕消缺时,方案经过业主和设计院同意后,组织人员按照方案进行加固,土建在混凝土梁下新增预埋钢板,#2高加正常疏水管道支吊架按照方案进行加固,#6低加正常疏水管道按照方案加固后,在直线管道上增加了限位吊架1套。

管道运行中,对#2高加正常疏水管道及#6低加正常疏水管道进行观察,管道没有出现振动现象,支吊架没有任何异常,管道振动得以解决。

5 结语

支吊架在管道安装过程中期的作用很大,管道的正常运行及热位移全靠支吊架进行调整,新机组在投运前,应取得完整完整的管道设计和安装记录,首次开机时,应该及时检查各管道支吊架的位移与设计的吻合程度,以解决运行中出现的问题,避免发生影响停机的因素。endprint

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