合成氨系统污水装置处理能力的影响因素

2014-11-10 05:49:00谭冬梅
云南化工 2014年3期
关键词:溶氧煤气化活性污泥

谭冬梅

(云南天安化工有限公司总工室,云南安宁650309)

云南天安化工有限公司合成氨系统污水处理装置是50万t/a合成氨装置的配套设施,于2007年建成投产,污水采用常州海鸥水处理有限公司提供的活性污泥法进行生化处理。

1 存在的问题

污水装置原设计处理能力为100 m3/h[1],但实际处理能力仅为35~55 m3/h,远远低于设计值。由于污水装置处理量小,当上游污水量大时,为避免出水超标,只能限制上游送污水装置水量,将污水缓存至上游沉降池,择机再送至污水装置进行处理。污水装置处理能力小,应对上游废水负荷波动的能力差,环境风险大。

2 原因分析

污水装置在日常运行过程中主要表现为出水氨氮含量较高,这一现象直接制约着该系统负荷的提升。

本套装置采用活性污泥法对污水进行生化处理。影响微生物降解能力的因素主要有以下几点:废水量、废水成分、溶氧、水力停留时间、pH、水中有毒有害物质的种类和浓度等。

2.1 废水量的影响

合成氨系统运行产生的废水量基本都在设计范围内,数据见表1。

表1 废水量实际产生和设计值Table 1 Waste water quantity of actual production and design value

从表1可知,各主装置实际产生的废水及总量并未超出设计值,对污水装置处理能力没有影响。

2.2 废水成分的影响

本套污水装置处理的废水主要来自上游煤气化装置、合成车间甲醇洗工段、生活污水。各处污水成分均不同,但除煤气化废水氨氮含量外,其他成分含量基本上都在设计范围内。从统计数据看,煤气化废水实际氨氮含量长期高于设计值150 mg/L,且污水装置日常运行过程中出水氨氮含量常常接近最大允许值,为避免出水超标,工艺车间只能将污水装置总进水量控制在30~50 m3/h。

2.3 溶氧的影响

正常运行期间,活性污泥池溶氧控制指标为:2#池 <3.0 mg/L,3#池3.0 ~6.0 mg/L。为确保溶氧指标控制在正常范围内,当出现溶氧超标现象时,工艺车间将开大供气阀,或关小放空阀,保证曝气充足。

活性污泥池正常运行期间表面应比较平静,并伴有微小气泡,但现场局部出现波涛翻滚现象,曝气剧烈,且曝气头损坏频繁。

产生上述曝气不均的主要原因是局部供气流量、压力大,超过曝气头的承压能力,导致曝气头破裂。曝气头损坏区域曝气效果不好,进而影响整个活性污泥池的出水水质。

2.4 水力停留时间的影响

根据对现场实际情况的了解,活性污泥池有效容积2 800 m3,通过调节污水回流量,完全可以达到足够的水力停留时间。

2.5 pH的影响

现场活性污泥池进水pH均能保持在控制指标6~9内,不是影响污水装置处理能力的因素。

2.6 有毒有害物质的影响

废水中的CN-会影响硝化细菌的活性,现场运行情况显示活性污泥池进水CN-均在控制范围内,基本不会对硝化菌产生抑制作用。

3 整改措施

综合上述分析,可确定制约污水装置处理能力的主要因素为:煤气化废水氨氮含量高、活性污泥池曝气不均匀、不充足。

3.1 增加曝气风机

由于煤气化废水氨氮含量比设计值高1~2倍,且氨氮耗气量是COD耗气量的5倍,因而活性污泥池原有配套风机(单台设计流量24 m3/min,一开一备)已不能满足曝气要求,为确保曝气充足,目前新上了2台34 m3/min的风机。

3.2 增加曝气头

改造前,现场1#池采用液下曝气机进行曝气,2#、3#池采用曝气头进行曝气,每个池中设置Φ65 mm×L75 mm的管膜式曝气器30组。改造前曝气头布置情况见图1。

图1 改造前曝气头布置平面示意图Figure 1 Plan view layout of the aeration head before the transformation

由图1可见,池中曝气头数量少,易导致布气不均匀不充足。为改善曝气效果,根据计算及已有曝气头布置情况,拆除1#池内液下曝气机,整池设置46组Φ65 mm×L75 mm管膜式曝气器;在2#、3#池内分别增加16组Φ65 mm×L75 mm管膜式曝气器。改造后曝气头布置情况见图2。

图2 改造后曝气头布置平面示意图Figure 2 Plan view layout of aeration head after transformation

3.3 加强操作维护

在日常操作中,根据活性污泥池溶氧情况及时调节供气阀开度。当空气压力大时,打开现场放空阀进行泄压,防止曝气头超压损坏。曝气头损坏及时更换,确保曝气效果。

5 技改效果

污水装置经过上述技术改造后,处理能力大为提升。当煤气化废水氨氮质量浓度<200 mg/L时,可处理废水100 m3/h;当煤气化废水氨氮质量浓度在200~250 mg/L时,可处理废水60~70 m3/h。经过改造,污水装置应对上游废水负荷波动的能力大为增强,降低了环境风险。

[1]郭晓红.污水装置工艺手册[M].昆明:云南天安化工有限公司,2013.1-3.

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