徐分亮++李建发
摘 要:一台核电机组从设计、采购、安装、调试到运行,每一个环节结都至关重要。为保证核电厂转机设备的处于安全可控的运行状态,在调试期间就建立了旋转机械离线振动监测系统。依托专业的测量仪器和分析软件,配合振动分析专业知识,对振动超标的设备进行了故障分析,进行相应的维修处理后,振动达到了健康水平,为核电站调试的顺利进行提供了强有力的保障。
关键词:振动监测系统 振动测量 故障分析
中图分类号:TH165 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)05(c)-0060-02
在现代化生产中,机械设备的故障诊断技术越来越收到重视,如果某台设备出现故障而未能及时发现和排除,其结果不仅会导致设备本身损坏,甚至可能造成机毁人亡的严重后果。在连续生产系统中,如果某台关键设备因故障而不能继续运行,往往会殃及全厂生产设备的运行而造成巨大的经济损失。对核电厂来说,运用故障诊断技术,及时发现设备故障尽早切换至备用进行维修,是减少事故发生、减小经济损失、避免危害的有效手段。
振动,是设备运行状态的一项重要评价指标。振动的大小直接决定了设备能否继续进行连续的生产运行。在机械工业和其他工业部门存在着难以数计的有害振动问题,这些问题正在招致巨大的损失或者隐藏着可怕的祸根,以振动工程的理论、技术和方法来研究与解决这些问题,是当务之急。[1]
1 核电厂振动研究
电厂运行中的设备和结构普遍存在机械振动,如汽轮机、发电机、风机、水泵等旋转机械的振动,轴承座、汽缸、发电机定子、凝汽器等固定结构的振动,汽、水管道及热交换器的振动,甚至厂房、混凝土基础、横纵梁等土建结构的振动。对核电厂重要设备进行振动振动测量与分析,进行预防性诊断,能有效防止振动突发事故的发生,最大化的降低经济损失,消除安全隐患。2005年,某核电厂曾利用高频振动频谱的监测,发现某核二级泵齿轮箱小齿轮的的早期磨损,根据发现的问题,进行及时的处理后预防了严重磨损事故的发生。
1.1 CSI2130在核电的应用
核电厂旋转机械振动测量与分析广泛使用机械状态分析仪CSI2130进行数据采集,应用配套管理软件“AMS Machinery Manager Client”进行数据库管理与振动分析。由爱默生制造的CSI2130,可用于低频振动监测,也可用于高频振动分析,并且具有Peakvue分析的专利技术,Peakvue着眼于分析由于轴承金属冲击、刮擦以及研摩等原因造成的压力波形,适用于监测从超低速旋转机械到高速旋转机械的轴承故障。
1.2 CSI2130振动测量与分析原理
1.2.1 数据采集和分析
数据采集是设备状态监测与故障诊断的重要而基础的环节,所采集数据的质量直接影响后续信号分析的精度和结果。测试过程中传感器将反映被测试对象特性的物理量(加速度等),检出并转换为电量,然后传输给中间变换装置;中间变换装置对接收到的电信号用硬件电路进行分析处理或经A/D变换后用软件进行计算,再将处理结果以电信号或数字信号的方式传输给显示记录装置;最后由显示记录装置将测量结果显示出来,提供给观察者或其他自动控制装置。
CSI2130机械状态分析仪采用压电式加速度传感器,将振动信号转换为电压信号。分析方法中除常用的时域分析、频域分析、幅值分析外,还具备独特的PEAKVUE峰值分析法和CSI低速技术,用于监测轴承故障。
1.3 核电振动分析实例
某核电厂安装调试期间,振动问题主要集中在安装不到位以及制造安装工艺不合理。比如早期发现问题的安全厂用水泵,轴承端盖螺栓不紧;主送风风机1DVC003ZV地脚不平衡;以及后期很难处理的低压安注泵、安喷泵都是由于安装上的问题,导致振动超标。
1.3.1 CSI2130常规频谱分析实例
某核电厂PX泵房安全厂用水泵1SEC004PO首次试运行,联轴器下泵推力轴承处泵体上振动偏大达3.8 mm/s,超出了验收值2.8 mm/s。振动频谱如图1所示。
泵转速为745 r/min,根据振动频谱图可以清晰的看到,振动值1X倍频分量很小,说明不存在质量不平衡;频谱图上看2X倍频分量没有,加上1X倍频分量较小,说明不存在转子不对中。超出的振动主要集中在三倍频处,且有较小的高频谐波,符合松动的频谱特征。SEC泵为立式核级泵,根据电机以及泵的振动数据特征可以排除地脚松动。鉴于振动故障紧发生在联轴器下发的轴承处,因此诊断为泵驱动端轴承安装故障。后经检查此处轴承端盖螺栓力矩不满足安装要求,处理后此处振动降为1.5 mm/s。
1.3.2 PEAKVUE峰值分析实例
Peakvue着眼于分析由于轴承金属冲击、刮擦以及研摩等原因造成的压力波形,适用于监测从超低速旋转机械到高速旋转机械的轴承故障。不同于检波分析法,峰值分析法不需要低通滤波器,在低速分析中,峰值分析比检波分析更有效。
某核电厂1#机组余热排出泵为核二级卧式泵,额定流量910 m3/h,扬程77 m,最小流量120 m3/h,振动限值2.8 mm/s;其配套电机额定转速1500 rpm,额定功率355 kW,振动限值1.8 mm/s。电机非驱动端轴承NU 324 ECML/C3,电机驱动端轴承6326 MA/C3 S0。
电机空载试验时,振动速度值为0.3 mm/s。但进行peakvue检测时,发现驱动端轴承数据存在异常,peakvue频谱如图2所示。测量结果中,peakvue值集中在2 g·s与3 g·s之间,有效值为2.8 g·s,峰值为8.3 g·s,高于此项的监测经验值3 g·s。图2频谱图中,出现几个频率段的尖峰能量,这表明电机运行过程中轴承处存在冲击。
电机连泵带载再次进行测量,发现电机驱动端轴承监测数据peakvue值存在的异常进一步扩大,振动能量集中在5 g·s到10 g·s之间,有效值为8.1 g·s,峰值为22 g·s,高于此项的监测限值3 g·s。尽管带载后10到1 kHz频率范围内的振动总量仅为0.7 mm/s,但peakvue值的数据超大,必须成为另外一项考虑的问题。为了进一步确定问题所在,在现场进行了高频段振动速度的测量,发现存在4KHz左右的高频振动,计算高频后振动速度总值达到2.0 mm/s。查看带载后peakvue频谱图(图3),可以很明显的看到尖峰能量频率与轴承内圈故障频率(BSF)重合。
根据现场转机特征以及peakvue特征分析,以下情况造成造成轴承故障频率出现:
(1)频谱图中的高频振动,是轴承早期故障的高频能量;
(2)余热排除泵电机为新机启动,润滑油脂存在污染等质量问题,油脂不足等。
为改善轴承运行状态,更换了油脂,再次启动,peakvue值降为1.2 g.s,轴承状态分析数据处于可接受的范围之内。鉴于以上分析,将此泵列入重点关注的范围,密切关注轴承peakvue值的发展趋势。
2 结语
核电厂安装调试期间,广泛应用完善的振动测量与分析系统CSI2130,发现并成功解决了振动问题。运用peakvue技术分析了各转机设备的轴承状态,发现设备的早期故障隐患,掌握设备故障的发展趋势,用以保证厂内的转机设备处于安全、可控的运行状态。
参考文献
[1] 师汉民机械振动系统——分析·测试·建模·对策[M].2版.华中科技大学出版社,2004.endprint
摘 要:一台核电机组从设计、采购、安装、调试到运行,每一个环节结都至关重要。为保证核电厂转机设备的处于安全可控的运行状态,在调试期间就建立了旋转机械离线振动监测系统。依托专业的测量仪器和分析软件,配合振动分析专业知识,对振动超标的设备进行了故障分析,进行相应的维修处理后,振动达到了健康水平,为核电站调试的顺利进行提供了强有力的保障。
关键词:振动监测系统 振动测量 故障分析
中图分类号:TH165 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)05(c)-0060-02
在现代化生产中,机械设备的故障诊断技术越来越收到重视,如果某台设备出现故障而未能及时发现和排除,其结果不仅会导致设备本身损坏,甚至可能造成机毁人亡的严重后果。在连续生产系统中,如果某台关键设备因故障而不能继续运行,往往会殃及全厂生产设备的运行而造成巨大的经济损失。对核电厂来说,运用故障诊断技术,及时发现设备故障尽早切换至备用进行维修,是减少事故发生、减小经济损失、避免危害的有效手段。
振动,是设备运行状态的一项重要评价指标。振动的大小直接决定了设备能否继续进行连续的生产运行。在机械工业和其他工业部门存在着难以数计的有害振动问题,这些问题正在招致巨大的损失或者隐藏着可怕的祸根,以振动工程的理论、技术和方法来研究与解决这些问题,是当务之急。[1]
1 核电厂振动研究
电厂运行中的设备和结构普遍存在机械振动,如汽轮机、发电机、风机、水泵等旋转机械的振动,轴承座、汽缸、发电机定子、凝汽器等固定结构的振动,汽、水管道及热交换器的振动,甚至厂房、混凝土基础、横纵梁等土建结构的振动。对核电厂重要设备进行振动振动测量与分析,进行预防性诊断,能有效防止振动突发事故的发生,最大化的降低经济损失,消除安全隐患。2005年,某核电厂曾利用高频振动频谱的监测,发现某核二级泵齿轮箱小齿轮的的早期磨损,根据发现的问题,进行及时的处理后预防了严重磨损事故的发生。
1.1 CSI2130在核电的应用
核电厂旋转机械振动测量与分析广泛使用机械状态分析仪CSI2130进行数据采集,应用配套管理软件“AMS Machinery Manager Client”进行数据库管理与振动分析。由爱默生制造的CSI2130,可用于低频振动监测,也可用于高频振动分析,并且具有Peakvue分析的专利技术,Peakvue着眼于分析由于轴承金属冲击、刮擦以及研摩等原因造成的压力波形,适用于监测从超低速旋转机械到高速旋转机械的轴承故障。
1.2 CSI2130振动测量与分析原理
1.2.1 数据采集和分析
数据采集是设备状态监测与故障诊断的重要而基础的环节,所采集数据的质量直接影响后续信号分析的精度和结果。测试过程中传感器将反映被测试对象特性的物理量(加速度等),检出并转换为电量,然后传输给中间变换装置;中间变换装置对接收到的电信号用硬件电路进行分析处理或经A/D变换后用软件进行计算,再将处理结果以电信号或数字信号的方式传输给显示记录装置;最后由显示记录装置将测量结果显示出来,提供给观察者或其他自动控制装置。
CSI2130机械状态分析仪采用压电式加速度传感器,将振动信号转换为电压信号。分析方法中除常用的时域分析、频域分析、幅值分析外,还具备独特的PEAKVUE峰值分析法和CSI低速技术,用于监测轴承故障。
1.3 核电振动分析实例
某核电厂安装调试期间,振动问题主要集中在安装不到位以及制造安装工艺不合理。比如早期发现问题的安全厂用水泵,轴承端盖螺栓不紧;主送风风机1DVC003ZV地脚不平衡;以及后期很难处理的低压安注泵、安喷泵都是由于安装上的问题,导致振动超标。
1.3.1 CSI2130常规频谱分析实例
某核电厂PX泵房安全厂用水泵1SEC004PO首次试运行,联轴器下泵推力轴承处泵体上振动偏大达3.8 mm/s,超出了验收值2.8 mm/s。振动频谱如图1所示。
泵转速为745 r/min,根据振动频谱图可以清晰的看到,振动值1X倍频分量很小,说明不存在质量不平衡;频谱图上看2X倍频分量没有,加上1X倍频分量较小,说明不存在转子不对中。超出的振动主要集中在三倍频处,且有较小的高频谐波,符合松动的频谱特征。SEC泵为立式核级泵,根据电机以及泵的振动数据特征可以排除地脚松动。鉴于振动故障紧发生在联轴器下发的轴承处,因此诊断为泵驱动端轴承安装故障。后经检查此处轴承端盖螺栓力矩不满足安装要求,处理后此处振动降为1.5 mm/s。
1.3.2 PEAKVUE峰值分析实例
Peakvue着眼于分析由于轴承金属冲击、刮擦以及研摩等原因造成的压力波形,适用于监测从超低速旋转机械到高速旋转机械的轴承故障。不同于检波分析法,峰值分析法不需要低通滤波器,在低速分析中,峰值分析比检波分析更有效。
某核电厂1#机组余热排出泵为核二级卧式泵,额定流量910 m3/h,扬程77 m,最小流量120 m3/h,振动限值2.8 mm/s;其配套电机额定转速1500 rpm,额定功率355 kW,振动限值1.8 mm/s。电机非驱动端轴承NU 324 ECML/C3,电机驱动端轴承6326 MA/C3 S0。
电机空载试验时,振动速度值为0.3 mm/s。但进行peakvue检测时,发现驱动端轴承数据存在异常,peakvue频谱如图2所示。测量结果中,peakvue值集中在2 g·s与3 g·s之间,有效值为2.8 g·s,峰值为8.3 g·s,高于此项的监测经验值3 g·s。图2频谱图中,出现几个频率段的尖峰能量,这表明电机运行过程中轴承处存在冲击。
电机连泵带载再次进行测量,发现电机驱动端轴承监测数据peakvue值存在的异常进一步扩大,振动能量集中在5 g·s到10 g·s之间,有效值为8.1 g·s,峰值为22 g·s,高于此项的监测限值3 g·s。尽管带载后10到1 kHz频率范围内的振动总量仅为0.7 mm/s,但peakvue值的数据超大,必须成为另外一项考虑的问题。为了进一步确定问题所在,在现场进行了高频段振动速度的测量,发现存在4KHz左右的高频振动,计算高频后振动速度总值达到2.0 mm/s。查看带载后peakvue频谱图(图3),可以很明显的看到尖峰能量频率与轴承内圈故障频率(BSF)重合。
根据现场转机特征以及peakvue特征分析,以下情况造成造成轴承故障频率出现:
(1)频谱图中的高频振动,是轴承早期故障的高频能量;
(2)余热排除泵电机为新机启动,润滑油脂存在污染等质量问题,油脂不足等。
为改善轴承运行状态,更换了油脂,再次启动,peakvue值降为1.2 g.s,轴承状态分析数据处于可接受的范围之内。鉴于以上分析,将此泵列入重点关注的范围,密切关注轴承peakvue值的发展趋势。
2 结语
核电厂安装调试期间,广泛应用完善的振动测量与分析系统CSI2130,发现并成功解决了振动问题。运用peakvue技术分析了各转机设备的轴承状态,发现设备的早期故障隐患,掌握设备故障的发展趋势,用以保证厂内的转机设备处于安全、可控的运行状态。
参考文献
[1] 师汉民机械振动系统——分析·测试·建模·对策[M].2版.华中科技大学出版社,2004.endprint
摘 要:一台核电机组从设计、采购、安装、调试到运行,每一个环节结都至关重要。为保证核电厂转机设备的处于安全可控的运行状态,在调试期间就建立了旋转机械离线振动监测系统。依托专业的测量仪器和分析软件,配合振动分析专业知识,对振动超标的设备进行了故障分析,进行相应的维修处理后,振动达到了健康水平,为核电站调试的顺利进行提供了强有力的保障。
关键词:振动监测系统 振动测量 故障分析
中图分类号:TH165 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)05(c)-0060-02
在现代化生产中,机械设备的故障诊断技术越来越收到重视,如果某台设备出现故障而未能及时发现和排除,其结果不仅会导致设备本身损坏,甚至可能造成机毁人亡的严重后果。在连续生产系统中,如果某台关键设备因故障而不能继续运行,往往会殃及全厂生产设备的运行而造成巨大的经济损失。对核电厂来说,运用故障诊断技术,及时发现设备故障尽早切换至备用进行维修,是减少事故发生、减小经济损失、避免危害的有效手段。
振动,是设备运行状态的一项重要评价指标。振动的大小直接决定了设备能否继续进行连续的生产运行。在机械工业和其他工业部门存在着难以数计的有害振动问题,这些问题正在招致巨大的损失或者隐藏着可怕的祸根,以振动工程的理论、技术和方法来研究与解决这些问题,是当务之急。[1]
1 核电厂振动研究
电厂运行中的设备和结构普遍存在机械振动,如汽轮机、发电机、风机、水泵等旋转机械的振动,轴承座、汽缸、发电机定子、凝汽器等固定结构的振动,汽、水管道及热交换器的振动,甚至厂房、混凝土基础、横纵梁等土建结构的振动。对核电厂重要设备进行振动振动测量与分析,进行预防性诊断,能有效防止振动突发事故的发生,最大化的降低经济损失,消除安全隐患。2005年,某核电厂曾利用高频振动频谱的监测,发现某核二级泵齿轮箱小齿轮的的早期磨损,根据发现的问题,进行及时的处理后预防了严重磨损事故的发生。
1.1 CSI2130在核电的应用
核电厂旋转机械振动测量与分析广泛使用机械状态分析仪CSI2130进行数据采集,应用配套管理软件“AMS Machinery Manager Client”进行数据库管理与振动分析。由爱默生制造的CSI2130,可用于低频振动监测,也可用于高频振动分析,并且具有Peakvue分析的专利技术,Peakvue着眼于分析由于轴承金属冲击、刮擦以及研摩等原因造成的压力波形,适用于监测从超低速旋转机械到高速旋转机械的轴承故障。
1.2 CSI2130振动测量与分析原理
1.2.1 数据采集和分析
数据采集是设备状态监测与故障诊断的重要而基础的环节,所采集数据的质量直接影响后续信号分析的精度和结果。测试过程中传感器将反映被测试对象特性的物理量(加速度等),检出并转换为电量,然后传输给中间变换装置;中间变换装置对接收到的电信号用硬件电路进行分析处理或经A/D变换后用软件进行计算,再将处理结果以电信号或数字信号的方式传输给显示记录装置;最后由显示记录装置将测量结果显示出来,提供给观察者或其他自动控制装置。
CSI2130机械状态分析仪采用压电式加速度传感器,将振动信号转换为电压信号。分析方法中除常用的时域分析、频域分析、幅值分析外,还具备独特的PEAKVUE峰值分析法和CSI低速技术,用于监测轴承故障。
1.3 核电振动分析实例
某核电厂安装调试期间,振动问题主要集中在安装不到位以及制造安装工艺不合理。比如早期发现问题的安全厂用水泵,轴承端盖螺栓不紧;主送风风机1DVC003ZV地脚不平衡;以及后期很难处理的低压安注泵、安喷泵都是由于安装上的问题,导致振动超标。
1.3.1 CSI2130常规频谱分析实例
某核电厂PX泵房安全厂用水泵1SEC004PO首次试运行,联轴器下泵推力轴承处泵体上振动偏大达3.8 mm/s,超出了验收值2.8 mm/s。振动频谱如图1所示。
泵转速为745 r/min,根据振动频谱图可以清晰的看到,振动值1X倍频分量很小,说明不存在质量不平衡;频谱图上看2X倍频分量没有,加上1X倍频分量较小,说明不存在转子不对中。超出的振动主要集中在三倍频处,且有较小的高频谐波,符合松动的频谱特征。SEC泵为立式核级泵,根据电机以及泵的振动数据特征可以排除地脚松动。鉴于振动故障紧发生在联轴器下发的轴承处,因此诊断为泵驱动端轴承安装故障。后经检查此处轴承端盖螺栓力矩不满足安装要求,处理后此处振动降为1.5 mm/s。
1.3.2 PEAKVUE峰值分析实例
Peakvue着眼于分析由于轴承金属冲击、刮擦以及研摩等原因造成的压力波形,适用于监测从超低速旋转机械到高速旋转机械的轴承故障。不同于检波分析法,峰值分析法不需要低通滤波器,在低速分析中,峰值分析比检波分析更有效。
某核电厂1#机组余热排出泵为核二级卧式泵,额定流量910 m3/h,扬程77 m,最小流量120 m3/h,振动限值2.8 mm/s;其配套电机额定转速1500 rpm,额定功率355 kW,振动限值1.8 mm/s。电机非驱动端轴承NU 324 ECML/C3,电机驱动端轴承6326 MA/C3 S0。
电机空载试验时,振动速度值为0.3 mm/s。但进行peakvue检测时,发现驱动端轴承数据存在异常,peakvue频谱如图2所示。测量结果中,peakvue值集中在2 g·s与3 g·s之间,有效值为2.8 g·s,峰值为8.3 g·s,高于此项的监测经验值3 g·s。图2频谱图中,出现几个频率段的尖峰能量,这表明电机运行过程中轴承处存在冲击。
电机连泵带载再次进行测量,发现电机驱动端轴承监测数据peakvue值存在的异常进一步扩大,振动能量集中在5 g·s到10 g·s之间,有效值为8.1 g·s,峰值为22 g·s,高于此项的监测限值3 g·s。尽管带载后10到1 kHz频率范围内的振动总量仅为0.7 mm/s,但peakvue值的数据超大,必须成为另外一项考虑的问题。为了进一步确定问题所在,在现场进行了高频段振动速度的测量,发现存在4KHz左右的高频振动,计算高频后振动速度总值达到2.0 mm/s。查看带载后peakvue频谱图(图3),可以很明显的看到尖峰能量频率与轴承内圈故障频率(BSF)重合。
根据现场转机特征以及peakvue特征分析,以下情况造成造成轴承故障频率出现:
(1)频谱图中的高频振动,是轴承早期故障的高频能量;
(2)余热排除泵电机为新机启动,润滑油脂存在污染等质量问题,油脂不足等。
为改善轴承运行状态,更换了油脂,再次启动,peakvue值降为1.2 g.s,轴承状态分析数据处于可接受的范围之内。鉴于以上分析,将此泵列入重点关注的范围,密切关注轴承peakvue值的发展趋势。
2 结语
核电厂安装调试期间,广泛应用完善的振动测量与分析系统CSI2130,发现并成功解决了振动问题。运用peakvue技术分析了各转机设备的轴承状态,发现设备的早期故障隐患,掌握设备故障的发展趋势,用以保证厂内的转机设备处于安全、可控的运行状态。
参考文献
[1] 师汉民机械振动系统——分析·测试·建模·对策[M].2版.华中科技大学出版社,2004.endprint