易学平,戴 乐
(1.中国船舶重工集团公司 第七一〇研究所,湖北 宜昌 443003;2.海军驻洛阳四〇七厂军事代表室,河南 洛阳 471039)
滚动密封圈是某水下振源体的密封配件,其主要作用是在振源体工作时该密封圈将壳体内与周围环境分开,既起到静密封作用,又具有动密封的效果。该密封圈胶料需耐油、耐海水腐蚀、耐紫外线,同时为了保证密封圈做高频率的振动,胶料材料必须具有高的灵敏度和柔性,密封圈橡胶选择的胶料是氯丁橡胶CR232,但是在实际使用过程中,密封圈在低温时还是出现了密封不严现象。本文针对滚动密封圈的结构特点,对其密封不严原因及其解决措施进行论述。
滚动密封圈外形呈圆环状,截面为半圆形,主要由内圈(氯丁橡胶CR232)和动压板(钛板TA2)组成,内圈与动压板硫化成形,硫化间隙均匀。滚动密封圈通过压紧动压板使橡胶在膜板处产生变形从而密封,橡胶硬度在标准条件下要求为55°±5°(邵尔A)。滚动密封圈结构示意图如图1所示。
图1 滚动密封圈结构示意图
氯丁橡胶是一种具有优异的机械强度、耐腐蚀性、粘结性和耐侯性以及耐油性的合成橡胶,以氯丁二烯为主要原料,通过均聚或共聚制得的一种弹性体。由于氯丁橡胶分子结构的规整性,无论是生胶或硫化胶在较低温度下都具有明显的结晶倾向,导致橡胶变硬,但温度升到60℃~70℃时,其结晶现象消失;氯丁橡胶分子中含有极性氯原子,分子间内聚能较高,具有规整的分子排列和可逆的结晶性能,使得其力学性能优异。
水下振源体工作一段时间后,滚动密封圈出现了漏水现象,对振源体进行气密性试验时发现动压板两个螺栓之间漏气,初步分析密封不严的原因有两个方面:①动压板强度不足;②环境温度过低,滚动密封圈硬度过高。动压板强度不足,安装后两个螺栓之间的动压板凸起,导致密封不严。变更动压板材料,由TA2材料变为TA5材料,提高钛板刚度。试验前密封圈硬度检测结果为80°(邵尔A)左右,经密封试验检测证明漏水现象尽管有所改善,但是仍有部分存在密封不严的现象,不符合要求。可见滚动密封圈漏水的原因是环境温度过低,氯丁橡胶发生结晶,从而使滚动密封圈硬度过高,动压板压不紧,导致密封不严。
高分子物质的结晶是指随着温度的降低,分子链之间的范德华力加大,分子链的柔性降低,导致出现分子链聚集及材料变硬的过程。分子量越大,链的结构越简单,对称性越高,链的规整性越好,取代基的空间位阻越小,链的柔顺性越大,则越易结晶,反之,则不易结晶。氯丁橡胶CR232是由氯丁二烯聚合而成,由于其分子链结构特征简单而且比较规整,随着温度的降低,氯丁橡胶更容易结晶,表现为胶料在低温下易变硬。
由上述可知,滚动密封圈密封不严的主要原因是环境温度过低,胶料出现结晶,产品硬度较大,动压板压紧力不够导致密封不严,选择高抗结晶性能的氯丁橡胶为产品胶料的配方。
氯丁橡胶DCR114和DCR213的主体基本原材料与氯丁橡胶CR232一样,均为氯丁二烯,但由于其分子链结构不同,致使其抗结晶能力有所差异。氯丁橡胶DCR114和DCR213通过引入2,3—二氯丁二烯为第二单体与氯丁二烯共聚,改变了氯丁橡胶分子链的规整性,分子链结构特征复杂,取代基的空间位阻加大,使得合成的氯丁橡胶具有优良的抗结晶性,胶料在低温的环境下不易变硬,同时也保持了氯丁橡胶固有的优良综合性能。3种氯丁橡胶的主要性能见表1。
表1 3种氯丁胶的基本性能
经讨论分析认为,胶料配方采用氯丁橡胶DCR114与DCR213并用(75/25)为产品胶料的主体材料后,可以提高胶料的抗结晶性能。改进胶料与原胶料抗结晶性硬度变化情况见表2。
表2的对比结果表明:①改进胶料的抗结晶性能大大提高,在-20℃~60℃之间,硬度变化为15°(邵尔A),硬度最高65°(邵尔A),原胶料在-20℃~60℃之间,硬度变化为44°(邵尔A),硬度最高95°(邵尔A),改进胶料配方比原胶料的抗结晶性能有较大改善,产品硬度下降明显,可以满足使用要求。
针对水下振源体在工作过程中出现漏水问题,采用氯丁橡胶DCR114与DCR213并用(75/25)代替原氯丁橡胶CR232,改进胶料材料比原胶料的抗结晶性能有较大改善,产品硬度明显下降,该方法可以应用于氯丁橡胶密封圈的设计中,更好地提高了氯丁橡胶密封件的环境适应性。
表2 改进胶料与原胶料抗结晶性硬度变化
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