刘会文
【摘要】随着现代工业技术的飞速发展,自动化仪表设备得到了广泛应用。为延长设备的使用寿命,保持正常的工作状态,需要我们对自动化仪表故障进行准确判断和及时处理,从而有效提升生产效率。本文就工业自动化仪表的故障处理进行了简单的分析。
【关键词】工业;自动化仪表;故障处理
引言
化工生产过程中经常出现仪表故障现象,由于检测与控制过程中出现的故障现象比较复杂,正确判断、及时处理生产过程中仪表故障,不但直接关系到化工生产的安全与稳定。同时,也涉及到化工产品的质量和消耗,而且也最能反映出仪表维护人员的实际工作能力和业务水平,也是仪表维护人员能否获得工艺操作人员信任,彼此配合密切的关键。
2.仪表常见故障处理措施
2.1.1控制室温度指示比现场温度指示低
(1)工艺过程:温度指示调节系统,采用热电偶作为测温元件。除热电偶外。在装置上采用双金属温度计就地显示。
(2)故障现象:控制室温度指示和现场就地温度指示不符,控制室温度指示比现场温度指示低50℃。
(3)分析与判断:双金属温度计比较简单、直观,首先从控制室温度指示人手。在现场热电偶端子处测量热电势,对照相应温度。确定偏低。说明不是调节器指示系统有故障,问题出在热电偶测温元件上。抽出热电偶检查,发现在热电偶保护套管内有积水。积水造成下端短路,一则热电势减小,二则热电偶测量温度是点温,即热电偶测温点的温度,由于有积水,积水部分短路,造成热电偶测量点变动,引起测量温度变化。
(4)处理方法:就是将保护套管内的水分充分擦干或用仪表空气吹干,热电偶在烘干后再安装。重新安装后,要注意热电偶接线盒的密封和补偿导线的接线要求,防止雨水再次进入保护套管内。
2.1.2温度指示不会变化
(1)工艺过程:硫酸焚硫炉温度指示,共有三点温度分别来测量炉头、炉中、炉尾温度,用热电偶作为测温元件,信号直接送DCS系统显示。
(2)故障现象:三点温度中有一点温度指示不会变化,而其它两点温度指示正常。
(3)分析与判断:三点温度同时测量焚硫炉温度,其中两点正常。而另外一点示值不会变化,说明该点温度的示值确实存在问题。首先在盘后测量该点温度的mv信号,从测得的值来看,热电偶不存在问题,在对现场的热电偶进行检查,也没有发现问题,为了进一步确认,把该点温度接至显示正常的另外两点温度的通道上,温度指示正常。这说明该点温度的测温元件没有问题,问题出在模块办输入通道或系统组态上。在随后对系统组态检查时,发现该点温度的组态模块输出参数处于手动状态。由于组态模块输出参数处于手动状态,致使模块输出值一直保持不变,导致该温度指示值不会变化。
(4)处理方法:找到问题,处理方法就比较觯了,把组态模块输出参数置于自动状态,问题得到解决,温度指示恢复正常。
2.2物位检测故障处理
2.2.1锅炉汽包液位指示不准
工艺过程:锅炉汽包液位指示,采用差压变送器检测液位,同时在汽包另一侧安装玻璃板液位计。
故障现象:开车时,差压变送器输出比玻璃板液位计指示高很多。
分析与判断:采用差压变送器检测密闭容器液位时,导压管内充满冷凝液,用100%负迁移将负压室内多于正压管内的液柱迁移掉,使差压变送器的正负压力差△p=r*h,h为液位高度,r为水的密度。差压变送器的量程就是Hr,H为汽包上下取压阀门之间的距离。调校时,水的密度取锅炉正常生产时沸腾状态的值,r=0.76。锅炉刚开车时,锅炉内温度、压力没有达到设汁值。此时水的密度r=0.98,虽然h不变,但h*r的值增大,△P=r*h。差压变送器的压差增大,变送器输出增加。玻璃板液位计只和h有关,所以它指示正常,从而出现差压变送器指示液位高度大于玻璃板液位计高度。
处理方法:这种情况是暂时现象,过一段时间锅炉达到正常运行时,两表指示就能达到一致,所以不必加以处理。但要和工艺操作人员解释清楚。在這里,要注意一点,由于仪表人员解释不清楚这个现象产生的原因,而工艺操作人员又坚持要两表指示一致,为了达到一致,仪表人员将差压变送器零位下调,直至两表指示一致。待锅炉运行一段时间后,要记住将变送器的零位调回来,否则。就会出现差压变送器的测量值指示偏低。
2.2.2电极点水位计显示仪表少数指示灯常亮
工艺过程:电极点水位计测量锅炉汽包液位。
故障现象:显示(二次)仪表出现少数指示灯常亮故障。
分析与判断:电极点水位计是利用被测介质液相(水)和气相(蒸汽)导电率差异大的特点,使得汽包测量简上的电极在浸入气相(蒸汽)中对简体的阻抗发生数量级的变化,从而将被测容器的液位转化为电量信号,再经放大处理后,由指示仪表上一串指示灯的“亮”或“灭”来指示液位高度范围。
处理方法:应先判断是指示仪表故障还是电极故障所引起的。断开指示仪表匕常亮指示灯所对应的接线,若指示灯继续常亮,则故障应在指示仪表,否则应检查电极回路;若断开指示仪表上常亮指示灯对应电极的接线,指示灯灭,说明电极回路存在问题,则首先可以对电极点测量筒冲先排污,排除电极绝缘端子因沾污物而发生的故障。若故障还未消除,则可在停运测量筒的情况下拆下电极,检查电极内外极之间的绝缘电阻。一般属于绝缘电阻太低引起的故障,需重新更换电极。 更换电极时,电极的额定工作压力、工作温度和长度应与锅炉汽包水位测量简设计参数相符。电极太长或太短使电极的内电极与测量筒壁距离太近,可能导致该点对应的指示灯常亮。
2.2.3合成氨铜塔液位波动大(时高时低)。指示不稳
工艺过程:由一台核液位计与控制室控制系统组成铜塔液位调节系统。
故障现象:在生产过程中,铜塔液位指示不稳,时高时低,导致调节系统失调,影响了工艺的正常操作。
分析与判断:铜塔液位控制系统是保证铜塔渡位控制在有效范围,如果液位高于控制范围高限。将引起压缩机带液,液位低于控制范围低限,那么高压气体进入低压系统。后果将不堪设想。工艺要求该液位调节系统必须灵、准、稳。如果铜塔液位不稳,则不能达到系统正常控制的目的。根据故障判断思路进行检查,首先把调节系统打在手动位置进行手动调节,看液位是否能稳定下来,从而来判断到底是液位计故障,还是调节器或调节阀故障。通过手动调节。液位逐渐稳定,没有再出现波动。这说明核液位计及调节阀没有问题,液位出现波动是由于调节系统的PID参数设置不当所引起的。
处理方法:把调节系统打在手动位置进行调节,待工艺状况及液位指示稳定后,对调节系统的PID参数重新整定,然后,把调节系统恢复到自动控制,通过观察记录曲线看PID参数的设置是否合理。通过对调节系统PID参数的整定,该问题得到解决。
3.结束语
通过对化工生产过程中仪表故障故障处理措施的分析,说明了怎样在生产过程中检查和处理仪表的故障,对怎样处理和判断仪表常见故障提供了一种工作思路和方法。由于仪表检测与控制过程中出现的故障现象比较复杂,正确判断、及时处理生产过程中仪表故障,是仪表维护人员必须具备的能力。只有在工作实践中不断的学习、不断的总结经验,这样才能提高自己的工作能力和业务水平。
参考文献:
[1]苑小刚.生产过程自动化仪表常见故障分析及处理[J].科技与企业,2012,(6):305
[2]刘玉青.关于热工自动化仪表的原理及故障维护的研究[J].科技与企业,2012,(11):309