刘文宝
摘 要:主要分析了游梁式抽油机的节能现状,阐述了加强游梁式抽油机技术创新的重要性,并对比改造结果。同时结合多年的工作经验,提出加强游梁式抽油机节能技术创新的对策。
关键词:游梁式;抽油机;节能现状;技术创新
中图分类号:TE933+.1 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)15-0034-01
由于游梁式抽油机在运行时会浪费大量的电能资源,不符合目前节能型社会的建设要求,因此,提高游梁式抽油机的节能性是非常重要的。对此,探讨、分析抽油机工作中存在的问题,积极寻找对策具有重要的现实意义。
1 游梁式抽油机节能现状
1.1 电动机荷载较低
为了使抽油机启动和运行时荷载能力达到标准,一般配用功率较大的电动机,且在正常情况下采用轻载方式运行,不会对抽油机造成较大的负荷。实验表明,当荷载程度<0.4时,抽油机运行效果并不会发生太大变化;而当荷载程度>0.7时,抽油机运行效果显著。如果电动机的负荷过低,且在电网中索要大量的无用功率,就会降低电动机的功率因数。
1.2 平衡率较低
抽油机在实际运行中平衡率较低,使电力资源遭到浪费,导致电动机间的电流变换不均。这增大了内能的消耗,降低了抽汲系统的运作效率。
1.3 电动机耗电严重
在实践中,抽油机耗电的原因还包括电机的发电需要抽油机来带动。当抽油机的负荷能量波动过大时,该机器虽然能正常运行,但其减速箱内输入轴的速度将会超过其驱动速度。如果出现这类情况,抽油机将会带动电机进行发电,其发出的电能有一部分与电网中的电不同步,使线路受到损害。
2 游梁式抽油机节能技术创新
2.1 复合平衡改造方案
该方案主要是在游梁式抽油机尾部添加可调偏置平衡装置,并与曲柄平衡相结合,形成复合平衡,示意图如图1所示。复合平衡不仅可以削减减速器的峰值扭矩,达到减小抽油机周期载荷系数的目的,而且还可以有效提高电动机的工作效率。图2为减速器扭矩曲线图。从图2中我们可以看出,在游梁尾部增加平衡装置后,减速器的净扭矩峰值得到大幅度降低,负扭矩也相应减少。
摘 要:主要分析了游梁式抽油机的节能现状,阐述了加强游梁式抽油机技术创新的重要性,并对比改造结果。同时结合多年的工作经验,提出加强游梁式抽油机节能技术创新的对策。
关键词:游梁式;抽油机;节能现状;技术创新
中图分类号:TE933+.1 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)15-0034-01
由于游梁式抽油机在运行时会浪费大量的电能资源,不符合目前节能型社会的建设要求,因此,提高游梁式抽油机的节能性是非常重要的。对此,探讨、分析抽油机工作中存在的问题,积极寻找对策具有重要的现实意义。
1 游梁式抽油机节能现状
1.1 电动机荷载较低
为了使抽油机启动和运行时荷载能力达到标准,一般配用功率较大的电动机,且在正常情况下采用轻载方式运行,不会对抽油机造成较大的负荷。实验表明,当荷载程度<0.4时,抽油机运行效果并不会发生太大变化;而当荷载程度>0.7时,抽油机运行效果显著。如果电动机的负荷过低,且在电网中索要大量的无用功率,就会降低电动机的功率因数。
1.2 平衡率较低
抽油机在实际运行中平衡率较低,使电力资源遭到浪费,导致电动机间的电流变换不均。这增大了内能的消耗,降低了抽汲系统的运作效率。
1.3 电动机耗电严重
在实践中,抽油机耗电的原因还包括电机的发电需要抽油机来带动。当抽油机的负荷能量波动过大时,该机器虽然能正常运行,但其减速箱内输入轴的速度将会超过其驱动速度。如果出现这类情况,抽油机将会带动电机进行发电,其发出的电能有一部分与电网中的电不同步,使线路受到损害。
2 游梁式抽油机节能技术创新
2.1 复合平衡改造方案
该方案主要是在游梁式抽油机尾部添加可调偏置平衡装置,并与曲柄平衡相结合,形成复合平衡,示意图如图1所示。复合平衡不仅可以削减减速器的峰值扭矩,达到减小抽油机周期载荷系数的目的,而且还可以有效提高电动机的工作效率。图2为减速器扭矩曲线图。从图2中我们可以看出,在游梁尾部增加平衡装置后,减速器的净扭矩峰值得到大幅度降低,负扭矩也相应减少。
摘 要:主要分析了游梁式抽油机的节能现状,阐述了加强游梁式抽油机技术创新的重要性,并对比改造结果。同时结合多年的工作经验,提出加强游梁式抽油机节能技术创新的对策。
关键词:游梁式;抽油机;节能现状;技术创新
中图分类号:TE933+.1 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)15-0034-01
由于游梁式抽油机在运行时会浪费大量的电能资源,不符合目前节能型社会的建设要求,因此,提高游梁式抽油机的节能性是非常重要的。对此,探讨、分析抽油机工作中存在的问题,积极寻找对策具有重要的现实意义。
1 游梁式抽油机节能现状
1.1 电动机荷载较低
为了使抽油机启动和运行时荷载能力达到标准,一般配用功率较大的电动机,且在正常情况下采用轻载方式运行,不会对抽油机造成较大的负荷。实验表明,当荷载程度<0.4时,抽油机运行效果并不会发生太大变化;而当荷载程度>0.7时,抽油机运行效果显著。如果电动机的负荷过低,且在电网中索要大量的无用功率,就会降低电动机的功率因数。
1.2 平衡率较低
抽油机在实际运行中平衡率较低,使电力资源遭到浪费,导致电动机间的电流变换不均。这增大了内能的消耗,降低了抽汲系统的运作效率。
1.3 电动机耗电严重
在实践中,抽油机耗电的原因还包括电机的发电需要抽油机来带动。当抽油机的负荷能量波动过大时,该机器虽然能正常运行,但其减速箱内输入轴的速度将会超过其驱动速度。如果出现这类情况,抽油机将会带动电机进行发电,其发出的电能有一部分与电网中的电不同步,使线路受到损害。
2 游梁式抽油机节能技术创新
2.1 复合平衡改造方案
该方案主要是在游梁式抽油机尾部添加可调偏置平衡装置,并与曲柄平衡相结合,形成复合平衡,示意图如图1所示。复合平衡不仅可以削减减速器的峰值扭矩,达到减小抽油机周期载荷系数的目的,而且还可以有效提高电动机的工作效率。图2为减速器扭矩曲线图。从图2中我们可以看出,在游梁尾部增加平衡装置后,减速器的净扭矩峰值得到大幅度降低,负扭矩也相应减少。