李文英
(山西大学工程学院环境工程系,山西 太原 030013)
一般将COD质量浓度不高于2 000mg/L的废水称为低浓度废水[1]。以往,低浓度废水的处理多数采用好氧生物处理。而近年来,厌氧生物处理作为一种经济节能的技术,用于低浓度废水处理领域已成为热点。因此,EGSB反应器作为一种高效厌氧反应器,也逐步应用于低浓度废水的处理。目前,很多学者多采用中、高浓度的废水启动EGSB反应器[2-3],而对于在低浓度下接种颗粒污泥启动EGSB反应器的报道并不多见,尤其是毒性较大的低浓度焦化废水。因此,本研究着重介绍EGSB反应处理低浓度焦化废水的启动及处理效果等方面的研究。采用2个EGSB反应器,接种颗粒污泥分别采取厌氧和微氧2种方式进行驯化启动,考察了2种启动方式下对低浓度焦化废水的处理效果,分析了微氧颗粒污泥的性能特征。
试验装置如图1所示。
图1 EGSB反应器工艺流程图
EGSB反应器总体积为18L,有效容积为12L,反应区内径为100mm,高径比为17∶1;沉淀区体积为6L,内径为140mm。
接种污泥为实验室采用啤酒废水培养成功的厌氧颗粒污泥,该颗粒污泥形状规则,呈黑色,混合液悬浮固体质量浓度约为30g/L。
试验用水取自某焦化厂调节池,其COD值为548mg/L~2 000mg/L,pH值为7~9。
COD,重铬酸钾法[4];VFA和碳酸氢盐碱度,滴定法[5];pH 值,pHS-3C 酸度计;颗粒污泥粒径分布,筛分法;MLSS和 MLVSS,重量法;通过扫描电镜观察颗粒污泥表面和剖面形态。
在30℃~35℃条件下,进水量维持1.0L/h,微氧反应器在回流柱内曝气维持微氧环境,厌氧反应器内无曝气,逐步提高回流比,增加反应器内上升流速。分析2个反应器进出水COD、挥发酸、碱度及污泥性能等,用以考察反应器的启动情况。
该反应器在实验室内采用自配啤酒废水培养颗粒污泥成功之后,对COD的去除效率达到96%,然后直接加入全比例的低浓度焦化废水进行驯化启动试验。该启动试验起始进水量为1.0L/h,回流比为15.5,上升流速2.1m/h,微氧反应器曝气量为600mL/min。启动过程EGSB反应器对有机物的去除效果如图2所示。
由图2可知,前30d的进水COD维持在1 000mg/L~2 000mg/L。驯化启动初期2个反应器对COD去除效率均呈下降趋势,主要是由于焦化废水具有较大毒性所致。运行6d后,厌氧反应器对COD的去除效率下降到13%,而微氧反应器在一开始就表现出相对良好的去除效果,第6d对COD的去除效果达到30%,相对于厌氧反应器提高了57%,其下降趋势相对缓慢。之后,反应器去除效率继续下降,20d时由于突然降温导致2个反应器去除效率均下降至9%。可见,此时反应器运行很不稳定,耐温度冲击性较弱。温度回升,反应器逐步恢复,去除效果提升。20d~31d,焦化废水水质变化,外观观察呈黑色并带有大量油类物质,厌氧反应器的平均去除效果仅为14%,微氧反应器平均达到22%,最高达到33%。
34d~126d,进水COD维持在679mg/L~1 200mg/L。34d时进新焦化废水,COD值维持在700mg/L左右,一开始反应器出水发黑,出现负的去除效果。主要是由于前期变质焦化废水对反应器的冲击所致。36d时,微氧反应器已经开始恢复,达到20%的去除效果,而厌氧反应器仍然效果很差,可见微量氧的加入可缓解有毒有害物质的冲击,使微生物对其适应性增强。直到126d时,反应器运行效果并不是很理想,厌氧反应器的平均去除效果仅有12%,而微氧反应器的平均去除率达到31%(最高可达48%),基本维持稳定,上升趋势不是很明显。分析其原因可能是,由于前期焦化废水水质较差,含有大量的毒性物质以及油类物质,一方面,对颗粒污泥中的微生物产生毒害抑制作用,另一方面,可能由于油类物质裹在颗粒污泥外表,共同导致颗粒内部的产甲烷菌无法正常发挥作用,而厌氧反应的水解酸化阶段进行较顺利,产生大量的酸类物质,进一步抑制产甲烷菌的活性。这一阶段反应器内的VFA含量较高,尤其是厌氧反应器,高达5.5mmol/L,最高达到9.2mmol/L,而微氧反应器VFA含量相对低一些,达到4mmol/L,并且反应器内含有碳酸氢盐碱度整体较厌氧反应器高。
图2 2个反应器启动运行情况
根据此情况,随后采取措施,进水中添加小苏打,中和部分VFA,缓解其对微生物的抑制作用。128d~176d时,2个反应器去除效率均提升,但微氧反应器上升速度较快,在143、169、171、174、176d时,微氧反应器比厌氧反应器去除效率分别增大了50%、27%、22%、30%、45%,并且微氧反应器的COD平均去除效率达80%,最高达89%。微氧整体去除效果较好,并且反应器内伴有大量的气泡(CH4气体)产生,之后基本维持稳定,微氧反应器处理低浓度焦化废水驯化启动成功。
从整个启动过程来看,微氧反应器耐毒性、温度、负荷等冲击,说明微氧EGSB反应器适应性优于厌氧反应器。主要是因为,微量氧的加入,一方面,可以改变颗粒污泥内部微生物的种类,出现了好氧、兼性以及厌氧微生物共存的颗粒污泥;另一方面,微量氧的加入,使泥水接触充分,提高反应器内的传质作用,加快反应速度;再一方面,由于微量氧的加入可以氧化部分中间产物(如VFA),缓解其抑制作用。综合考虑,EGSB反应器在微氧状态下表现出较好的去除效果,降低了出水中的COD浓度。因此,微氧EGSB反应器在微氧条件下处理低浓度焦化废水是可行的,比厌氧反应器表现出更好的除污效果。
微氧反应器处理低浓度焦化废水之所以比厌氧反应器具有优势,主要原因在于反应器内的颗粒污泥的性能较好。
2.2.1 污泥外观、浓度及粒径分布
EGSB反应器处理低浓度焦化废水驯化启动成功之后,从反应器内取颗粒污泥测定其性能。厌氧条件下颗粒污泥呈黑色,而微氧条件下呈土黄色。微氧反应器内颗粒污泥的平均质量浓度达到27g/L,比厌氧条件下低13%,说明在处理低浓度焦化废水时污泥浓度并不能太高。比较适宜的污泥质量浓度在25g/L左右。
图3为驯化前、后颗粒污泥粒径分布。从图3可以看出:
1)2个反应器内的颗粒污泥粒径均比添加焦化废水前粒径减小,其原因,一方面,焦化废水的毒性抑制颗粒污泥内部微生物的生长,导致部分适应性较差的颗粒污泥解体,粒径减小;另一方面,微量氧的加入,加大反应器内水流的剪切力,也会将颗粒污泥破碎,导致粒径减小,这也是导致污泥浓度降低的原因;
2)微氧颗粒污泥主要集中在粒径0.30mm~0.43mm,其沉速达到34m/h,比厌氧条件下提高了38%,说明该粒径范围内的微氧颗粒比厌氧条件下结构密实。
图3 驯化前、后颗粒污泥粒径分布
2.2.2 颗粒污泥微生物形态(见图4)
图4 颗粒污泥扫描照片
从扫描电镜观察到,微氧颗粒污泥较厌氧内部微生物种类丰富,排列规则,并以球状菌、丝状菌以及短杆菌为主,形成一个共生的微生物生态系统。正是这个共生微生物系统的存在,提高了反应器对焦化废水的处理效果。
1)与厌氧相比,微氧条件下,EGSB反应器处理低浓度焦化废水启动较快。在进水量为1.0L/h、上升流速为3.0m/h、有机负荷为1.1kgCOD/(m3·d)~1.6kgCOD/(m3·d)的条件下,厌氧反应器的COD去除效率达到50%,而微氧条件下,则可达到85%以上,提高了41%。
2)微量氧的加入,能够快速驯化EGSB反应器中的颗粒污泥,可以增加低浓度焦化废水中COD的去除率,缩短EGSB反应器的启动时间。
3)EGSB反应器在微氧条件下处理低浓度焦化废水是可行的,能够丰富颗粒污泥内部微生物的种类,增强反应器的适应性,提高其处理效果。在143、169、171、174、176d时,微氧比厌氧去除效率分别增长了50%、27%、22%、30%、45%,并且微氧条件下平均去除效率达80%,最高到89%。
4)在微氧和厌氧运行条件下,微氧反应器出水VFA平均浓度为3.48mmol/L,厌氧为4.55mmol/L。两者相比,前者出水VFA浓度低,波动小。
[1]赵来利,佘宗莲,高孟春,等.常温下ABR处理低浓度废水性能及污泥特性[J].环境工程学报,2010,4(4):761-766.
[2]左剑恶,王妍春,陈 浩,等.EGSB反应器的启动运行研究[J].给水排水,2001,27(3):26-30.
[3]郭晓燕,张振家.EGSB反应器处理米酒废水的启动方法研究[J].环境污染与防治,2004,26(2):107-109.
[4]国家环境保护总局.水和废水监测分析方法[M].第4版.北京:中国环境科学出版社,2002.
[5]国家环境保护总局.水和废水监测分析方法[M].北京:中国环境科学出版社,1996.