电站锅炉受热面泄漏原因分析及预防措施

2014-09-11 01:05董瑞信吴超锋李华刘洪强
综合智慧能源 2014年9期
关键词:吹灰水冷壁管子

董瑞信,吴超锋,李华,刘洪强

(1.山东泓奥电力科技有限公司,济南 250101; 2.华电滕州新源热电有限公司,山东 滕州 277500)

0 引言

目前一些电站锅炉由于吹灰方式不科学、吹灰汽源参数不合理及吹灰器管理监测手段不足,造成锅炉受热面过度吹损、泄漏及吹灰器故障,导致非正常停机,造成严重的经济损失。本文对某些吹灰器故障及锅炉受热面吹损案例进行分析,旨在引起电厂技术人员对吹损泄漏问题严重性的关注。

1 锅炉受热面泄漏原因分析

1.1 案例1

1.1.1 异常发生前机组的运行状态

异常发生前机组负荷为199 MW,锅炉运行主要参数为:主蒸汽温度,540.5 ℃;主蒸汽压力,13.03 MPa;汽包水位,-26.05 mm;主蒸汽流量,614.83 t/h;给水流量,607.54 t/h;汽包压力,14.01 MPa;锅炉氧量,3.98%。锅炉水冷壁泄漏前、后各主要运行参数无明显变化。

1.1.2 异常处理过程及设备损坏程度

(1)异常处理过程。06-11 T 14:25,向省电力调度中心申请停运#3机组,消除锅炉水冷壁泄漏;18:06,省电力调度中心批复,同意#3机组停运;21:34:48,#3机组与系统解列。06-12 T 15:00,锅炉全面放水。06-13 T 08:00,炉膛出口温度150 ℃,炉底温度40 ℃,具备搭设脚手架的条件。06-14 T 01:00,炉内脚手架搭设完毕;09:00,对漏点进行检查,确定处理方案;11:00,检修人员到位,开始割管子;16:00,管子全部割完;20:00,管子打完坡口,开始焊接。06-15 T 07:00,管子焊接完毕。

(2)设备损坏程度。#3锅炉水冷壁漏点位于前墙水冷壁上,标高30 m,#9吹灰器左侧第5、第6根管子上共有4个漏点,其中第5根管子上有2个孔径约2 mm的小孔,第6根管子上有1个直径约2 mm的小孔和1个长6 mm、宽2 mm的小孔(如图1所示)。

图1 吹损泄漏图

#9吹灰器从左数第1~第13根管子都有不同程度的磨损,磨损长度在120 mm以内,将受损管子磨损中心连成一条线后,该线通过吹灰器孔。

1.1.3 原因分析和防范措施

(1)原因分析。从水冷壁管子磨损情况来看,磨损原因是吹灰器吹灰后没有退到位,吹灰器鹅颈阀没有自动关闭,吹灰枪停留在某一位置,长时间吹扫该位置,蒸汽携带的飞灰对管子造成冲刷,导致管壁减薄,管壁减薄到一定程度后承受不了炉水压力,造成泄漏。

近年来,西医在治疗冠心病心绞痛方面的药物主要有调脂治疗(他汀类)、抗血小板(阿斯匹林)、抗凝(肝素)、抗心肌缺血(β受体阻滞剂、硝酸酯类等),也就是三抗及调脂治疗方案,大多冠心病心绞痛患者通过采用上述药物治疗,其冠心病的发展得到逆转。而经临床实践得知,在西药基础上,加用重要施治,能大幅增加治疗效果。但传统重要以单纯活血化瘀药物最为多见,此类药物长时间使用,会耗伤正气,因而治疗效果不佳。现代中医指出,冠心病心绞痛多由气滞血瘀而造成心气不足及心阳不振,使得寒凝并气滞,长期不通便引起疼痛,对此,需采取通补兼顾方法来治疗。本文在采用单硝酸异酯脂片治疗基础上,给予麝香保心丸治疗治疗。获得较好治疗效果。

(2)临时防范措施。

1)对该吹灰器进行解体检修,消除缺陷。

2)锅炉吹灰时,加强对吹灰器的巡检,发现问题及时处理。

3)制订吹灰器吹灰巡检制度,检查主要内容包括:吹灰前检查吹灰器鹅颈阀是否泄漏;吹灰过程中,检查吹灰器是否动作正常;吹灰完毕后,检查吹灰枪是否退回原位置,若吹灰枪卡住,必须及时将吹灰枪手动摇出,通知维护检修人员;吹灰枪退回后,检查鹅颈阀是否关闭;吹灰完毕后,检查吹灰器鹅颈阀是否有泄漏噪声。

1.2 案例2

2007-07-10 T 12:30,某电厂#1锅炉东侧水冷壁管泄漏,进入炉膛检查发现漏点标高25.7 m,第81、第82根管子漏点为椭圆形,长约120 mm,宽约40 mm;破口形状也为椭圆形,长约14 mm,宽约4 mm,破口处的壁厚为1.5 mm,2个破口在同一标高。

漏点周围的管子也受到不同程度的吹损,吹损部位基本在同一标高,靠近吹灰器管子的受损形状为椭圆形,远离吹灰器管子的受损形状逐渐变长、变窄。

1.2.1 原因分析

从管子受损情况来看,管子是受到吹灰器的吹损造成的。吹灰器的吹灰枪进入炉膛且到位后,吹灰器阀门打开,对水冷壁进行吹灰,吹灰完毕后吹灰枪没有退回,吹灰器的阀门不能关闭,吹灰枪停留在某一位置,对水冷壁进行长时间的吹扫,造成管壁减薄,进而爆管。

从受损管子的数量(受到吹损的管子共有24根,最远的管子距吹灰器2 050 mm)及吹损长度(最长约200 mm)看,吹灰枪喷嘴喷出的蒸汽流速较高,吹灰器的阀门处于全启状态,说明吹灰枪没有回退;吹灰枪在炉膛内停留较长时间而没有烧损,说明吹灰器的鹅颈阀没有关闭。锅炉班检查吹灰器时发现吹灰器驱动销脱落,吹灰枪没有回退,鹅颈阀没有关闭。

从发现水冷壁管泄漏到机组负荷减为0,共经历了36.5 h。在这期间,炉水以高速蒸汽流的形式从破口喷出,携带炉灰冲刷第82、第83根管子,管子上留下几道“深沟”,在“深沟”的中央有一个直径1 mm的小孔。

查#1机组分散控制系统(DCS),在06-21 T 10:06—06-23 T 16:34这段时间内,#1锅炉右侧吹灰器过载。

1.2.2 故障处理

更换第72~第84根管子,更换前对新旧管子进行光谱分析,确认是同种材料的管子。要求采用全氩弧焊接,焊后进行X射线探伤,探伤合格后恢复水冷壁鳍片、保温。

对吹灰器进行全面检查,检查控制系统及传动部分是否良好,解体吹灰器鹅颈阀,消除缺陷。

1.3 其他案例

2009-01-13,某发电公司#2锅炉吹灰器鹅颈阀泄漏,导致省煤器悬吊管因吹损而减薄、泄漏。2010-12-25,某发电公司#4锅炉因LA7,LA5吹灰器过度吹扫造成水冷壁爆管泄漏,溅出的汽水冲刷又导致周围管子减薄、泄漏。

以上案例只统计了锅炉受热面泄漏导致的停机停炉事件,未完全统计停机停炉防磨防爆检查时发现的锅炉受热面损伤。事实上,每次停炉进行防磨防爆检查时总能发现有吹损的管子。由于吹灰器数量较大,在检测手段不完善的情况下,单纯依靠运行人员巡检无法快速准确地发现吹灰器缺陷;同时,吹灰器使用频率较高,巡检人员工作强度大,很难在现场做出直观、准确的判断。因此,必须从根本上采取措施,预防锅炉受热面吹损泄漏。

2 预防措施

2.1 改造汽源并加装吹灰器故障在线监测装置

改造吹灰汽源并在吹灰器鹅颈阀后加装温度测点,建立吹灰蒸汽温度信号传输通道,开发出吹灰器汽源在线检测系统,实现对每台吹灰器进汽状态的在线监视,并将检测判断结果在锅炉DCS画面上显示。该监测装置能够减少锅炉受热面吹损及爆管,提高机组运行安全性;能够延长受热面及吹灰器寿命,节约吹灰汽源,提高机组运行经济性;能够减少吹灰器阀门磨损、泄漏,减轻维护人员劳动强度;能够实现吹灰器内漏和卡涩的在线监测,实现无人巡检,保证机组运行的安全性、经济性,提高吹灰器运行管理水平。

2.2 加装锅炉吹灰优化监测装置

根据机组锅炉的运行状况,以能量守恒定律、传热学和工程热力学原理为基础,建立锅炉整体及局部软测量模型以及统计回归、模糊逻辑数学、人工神经网络等分析运算体系,利用数据库中工质侧参数、省煤器后烟气侧参数和空气预热器进出口温度烟差或进出口压差,按照飞灰可燃物及排烟氧量软测量模型,首先进行锅炉各项热损失和热效率的计算,继而从省煤器出口开始,逆烟气的流程逐段计算各受热面的污染率,建立起对流受热面污染模型、炉膛污染模型和空气预热器污染数学模型,实现对锅炉“四管”及空气预热器平均污染程度的实时监测,并综合考虑吹灰对效率、蒸汽损失、金属管壁寿命等的影响,兼顾吹灰操作的方便、可行性,提出机组整体吹灰优化策略,指导运行人员进行吹灰操作。系统同时计算并显示炉膛出口及各个受热面的进、出口烟气平均温度,实现对各受热面进、出口烟气温度的在线监测。

该监测装置能够根据电厂运行工况确定优化空间,通过吹灰优化策略有效调整再热蒸汽温度,避免不合理吹灰带来的管壁磨损,减少吹损泄漏,减少吹灰频次和蒸汽消耗量;能够设置多种入炉煤质参数,确保计算结果的准确性;能够改善空气预热器换热条件,提高入炉风温,降低排烟温度,提高锅炉效率,实现动态智能吹灰优化,从而降低电厂运行成本。

3 结束语

吹灰器故障在线监测装置已在华电滕州发电有限公司#3,#4机组锅炉成功投运,可监测吹灰器泄漏等故障,使故障及时得到处理,避免了因吹灰器故障而导致锅炉受热面泄漏,大大减少了维修和巡检费用。锅炉吹灰优化监测装置目前已在华电莱州发电有限公司#1,#2 机组1 000 MW锅炉,同煤大唐塔山发电有限公司#1,#2机组600 MW锅炉,四川广安发电有限公司#31机组300 MW锅炉等30余台机组锅炉上应用。从总体应用效果看,能有效减轻锅炉受热面的吹损,改善主蒸汽和再热蒸汽温度,减轻空气预热器灰堵,提高入炉风温;可使吹灰器投运次数减少20%~60%,降低锅炉排烟温度2~6 ℃。

参考文献:

[1]黄莉莉,李建河.300 MW燃煤锅炉蒸汽吹灰器汽源改造[J].电力科学与工程,2011,27(6):67-70.

[2]朱予东,闫维平,高正阳,等.600 MW机组锅炉对流受热面污染状况实验与吹灰优化[J].动力工程,2005,25(2):196-200.

[3]董瑞信,卓德勇,吴超锋,等.锅炉吹灰器故障在线监测系统的研发[J].华电技术,2013,35(9):19-21.

[4]孔凡平,陈宝洋,王兴合,等.锅炉蒸汽吹灰器使用中的问题[J].发电设备,2002,16(6):24-27,30.

[5]陈光辉,邓均慈.沙角A电厂670 t/h锅炉蒸汽吹灰汽源存在的问题及改进[J].广东电力,2003,16(3):85-87.

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