邢艳丽
摘要针对第二作业区水质状况较差,通过合理加药,强化冲洗干线,在水质治理效果上取得了显著成效,并在探索今后控制方法上提出设想。
关键词水质;冲洗干线;措施
中图分类号:X832 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)12-0184-01
第二作业区以前水质现状较差,针对现状,重点对联合站的加药量、加药浓度、药剂配方、加药点前移、干线冲洗五个方面进行了分析,并采取了相应措施,见到了良好效果。
1水质现状分析
2008年10月16日将污水站、聚污站回收污油由直接打入脱水站2000 m3污水沉降罐,改为进入污水站一次沉降罐入口,回收到500 m3收油罐再打入2000 m3污水沉降罐工艺流程。两项措施实施后,放水水质有所改善,但仍超过放水指标要求,源头没有得到有效控制,致使污水处理站处理水质不能达标。具体情况如表1。
表1二厂各联合站一些基本参数对比统计表
项目 南八联 南3-1联 南五联 南四联 南二联 南二一
处理量(m3) 37000 53000 18000 24500 56000 37000
加药比(ppm) 16.5 17 2.8 7.4 8.1 14
游离水脱除器停留时间(min) 58 40 27 49 39 31
污水沉降罐容积
(m3) 5000 聚2000
水5000 2000 水2000
三元5000 聚2000
水5000 3000
污水沉降罐
沉降时间(h) 3.7 聚3
水3.7 3.1 三元8.6
水5.3 聚3.3 水3.4 2.2
中转站来油温度 38-41 40-42 38-45 38-40 35-38 38-39
外输污水含油
(mg/l) 150 水690
聚1000 180 190 水260 聚350 200
2采取的措施
经过近一年的实践摸索和总结分析,我们对水质治理采取了一些有效的措施,实施效果比较明显,具体办法如下。
1)加药点前移,优选药剂,降低中转站外输液污水含油量。第二作业区原油污水处理过程加药方式采取在南3-1联合站集中加药,中转站不加药。中转站油水初步分离主要受中转站三合一缓冲影响,根据水驱中转站和聚驱中转站外输液中含油量检测,决定水驱部分中转站和聚驱全部中转站实行加药点前移。化验值如下。
表2南4-6中转站三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光
系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.5 南4-6站 230 120 6.48 0.852 0.001334 2730.3
2 2009.3.6 250 100 4.62 1.356 0.001334 2854.5
3 2009.3.7 280 168 5.24 2.323 0.001334 3004.2
表3聚驱4个中转站加药后三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.2.20 聚南4-2站 250 120 6.48 0.948 0.001334 2631.4
2 2009.2.21 260 100 4.62 1.974 0.001334 2441.6
3 2009.2.20 聚南4-7站 300 168 5.24 1.527 0.001334 3250.6
4 2009.2.21 265 130 5.06 1.762 0.001334 3546.3
5 2009.2.20 聚南5-1站 280 140 5.32 1.223 0.001334 2626.3
6 2009.2.21 252 136 4.28 1.248 0.001334 2347.2
2)优选水聚驱药剂,确定药剂配方。通过加药前移后化验结果表明,南4-6中转站投加新优选药剂后,放水含油量明显降低。
表4南4-6中转站三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.28 南4-6站 215 120 6.48 0.768 0.001334 2131.8
2 2009.3.29 265 100 4.62 1.635 0.001334 2022.3
3 2009.3.30 290 168 5.24 0.895 0.001334 1905.2
4 2009.3.31 220 130 5.06 0.995 0.001334 2002.6
表5聚驱4个中转站加药后三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.25 聚南4-2站 220 120 6.48 0.803 0.001334 2228.9
2 2009.3.26 260 100 4.62 1.732 0.001334 2142.3
3 2009.3.25 聚南4-7站 300 168 5.24 1.151 0.001334 2450.2
4 2009.3.26 240 130 5.06 1.166 0.001334 2346.8
5 2009.3.25 聚南5-1站 230 140 5.32 0.954 0.001334 2048.6
6 2009.3.26 220 136 4.28 1.142 0.001334 2147.9
3)容器清淤、界面控制、定时平量、降低游离水和脱水器放水含油量。通过放水含油检测发现水、聚驱游离水脱除器需要清淤,要想改善和降低2000 m3和5000 m3放水含油量,必须要改善游离水脱除器出口污水含油量,受淤泥堆积严重和有效空间及负荷降低影响,反而变成污染源,必须对游离水脱除器进行清淤。清淤之后效果比较明显。
3下一步控制方法的探索及设想
1)分控药剂单元,保证药剂加入质量。加药量是否平稳、加药浓度是否合理是实现污水处理达标的首要前提。①把好药品质量关;②把好药品加药关;③是把好合理加药浓度。
2)分控沉降单元,提高污水沉降效果。及时排泥,防止二次污染。根据泥、水导热性不同的原理采用手摸罐壁温度的办法来确定泥层厚度,当泥层达到50-80 cm时,就要排泥,要遵循小排量多次进行,对排出的污泥进行化验,保证罐内污泥排得彻底。通过对原水、收油、排泥三个环节的控制,使沉降单元在最佳状态工作,使出水杂质达到40 mg/L以下,含油达到30 mg/L以下。
3)分控过滤单元,增强滤罐反冲洗质量。常规污水处理站在放水水质达标前,反冲洗周期为24小时、反冲洗时间15分钟、反冲洗强度为13 L/sm2,处理水质达不到指标,2月份悬浮物20-80 mg/L,平均37.9 mg/L;含油量18-140 mg/L,平均50.3 mg/L。
参考文献
[1]隗玉霞,段小兵.淄博市地下水水质现状分析[J].地下水,2012(02).
endprint
摘要针对第二作业区水质状况较差,通过合理加药,强化冲洗干线,在水质治理效果上取得了显著成效,并在探索今后控制方法上提出设想。
关键词水质;冲洗干线;措施
中图分类号:X832 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)12-0184-01
第二作业区以前水质现状较差,针对现状,重点对联合站的加药量、加药浓度、药剂配方、加药点前移、干线冲洗五个方面进行了分析,并采取了相应措施,见到了良好效果。
1水质现状分析
2008年10月16日将污水站、聚污站回收污油由直接打入脱水站2000 m3污水沉降罐,改为进入污水站一次沉降罐入口,回收到500 m3收油罐再打入2000 m3污水沉降罐工艺流程。两项措施实施后,放水水质有所改善,但仍超过放水指标要求,源头没有得到有效控制,致使污水处理站处理水质不能达标。具体情况如表1。
表1二厂各联合站一些基本参数对比统计表
项目 南八联 南3-1联 南五联 南四联 南二联 南二一
处理量(m3) 37000 53000 18000 24500 56000 37000
加药比(ppm) 16.5 17 2.8 7.4 8.1 14
游离水脱除器停留时间(min) 58 40 27 49 39 31
污水沉降罐容积
(m3) 5000 聚2000
水5000 2000 水2000
三元5000 聚2000
水5000 3000
污水沉降罐
沉降时间(h) 3.7 聚3
水3.7 3.1 三元8.6
水5.3 聚3.3 水3.4 2.2
中转站来油温度 38-41 40-42 38-45 38-40 35-38 38-39
外输污水含油
(mg/l) 150 水690
聚1000 180 190 水260 聚350 200
2采取的措施
经过近一年的实践摸索和总结分析,我们对水质治理采取了一些有效的措施,实施效果比较明显,具体办法如下。
1)加药点前移,优选药剂,降低中转站外输液污水含油量。第二作业区原油污水处理过程加药方式采取在南3-1联合站集中加药,中转站不加药。中转站油水初步分离主要受中转站三合一缓冲影响,根据水驱中转站和聚驱中转站外输液中含油量检测,决定水驱部分中转站和聚驱全部中转站实行加药点前移。化验值如下。
表2南4-6中转站三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光
系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.5 南4-6站 230 120 6.48 0.852 0.001334 2730.3
2 2009.3.6 250 100 4.62 1.356 0.001334 2854.5
3 2009.3.7 280 168 5.24 2.323 0.001334 3004.2
表3聚驱4个中转站加药后三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.2.20 聚南4-2站 250 120 6.48 0.948 0.001334 2631.4
2 2009.2.21 260 100 4.62 1.974 0.001334 2441.6
3 2009.2.20 聚南4-7站 300 168 5.24 1.527 0.001334 3250.6
4 2009.2.21 265 130 5.06 1.762 0.001334 3546.3
5 2009.2.20 聚南5-1站 280 140 5.32 1.223 0.001334 2626.3
6 2009.2.21 252 136 4.28 1.248 0.001334 2347.2
2)优选水聚驱药剂,确定药剂配方。通过加药前移后化验结果表明,南4-6中转站投加新优选药剂后,放水含油量明显降低。
表4南4-6中转站三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.28 南4-6站 215 120 6.48 0.768 0.001334 2131.8
2 2009.3.29 265 100 4.62 1.635 0.001334 2022.3
3 2009.3.30 290 168 5.24 0.895 0.001334 1905.2
4 2009.3.31 220 130 5.06 0.995 0.001334 2002.6
表5聚驱4个中转站加药后三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.25 聚南4-2站 220 120 6.48 0.803 0.001334 2228.9
2 2009.3.26 260 100 4.62 1.732 0.001334 2142.3
3 2009.3.25 聚南4-7站 300 168 5.24 1.151 0.001334 2450.2
4 2009.3.26 240 130 5.06 1.166 0.001334 2346.8
5 2009.3.25 聚南5-1站 230 140 5.32 0.954 0.001334 2048.6
6 2009.3.26 220 136 4.28 1.142 0.001334 2147.9
3)容器清淤、界面控制、定时平量、降低游离水和脱水器放水含油量。通过放水含油检测发现水、聚驱游离水脱除器需要清淤,要想改善和降低2000 m3和5000 m3放水含油量,必须要改善游离水脱除器出口污水含油量,受淤泥堆积严重和有效空间及负荷降低影响,反而变成污染源,必须对游离水脱除器进行清淤。清淤之后效果比较明显。
3下一步控制方法的探索及设想
1)分控药剂单元,保证药剂加入质量。加药量是否平稳、加药浓度是否合理是实现污水处理达标的首要前提。①把好药品质量关;②把好药品加药关;③是把好合理加药浓度。
2)分控沉降单元,提高污水沉降效果。及时排泥,防止二次污染。根据泥、水导热性不同的原理采用手摸罐壁温度的办法来确定泥层厚度,当泥层达到50-80 cm时,就要排泥,要遵循小排量多次进行,对排出的污泥进行化验,保证罐内污泥排得彻底。通过对原水、收油、排泥三个环节的控制,使沉降单元在最佳状态工作,使出水杂质达到40 mg/L以下,含油达到30 mg/L以下。
3)分控过滤单元,增强滤罐反冲洗质量。常规污水处理站在放水水质达标前,反冲洗周期为24小时、反冲洗时间15分钟、反冲洗强度为13 L/sm2,处理水质达不到指标,2月份悬浮物20-80 mg/L,平均37.9 mg/L;含油量18-140 mg/L,平均50.3 mg/L。
参考文献
[1]隗玉霞,段小兵.淄博市地下水水质现状分析[J].地下水,2012(02).
endprint
摘要针对第二作业区水质状况较差,通过合理加药,强化冲洗干线,在水质治理效果上取得了显著成效,并在探索今后控制方法上提出设想。
关键词水质;冲洗干线;措施
中图分类号:X832 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)12-0184-01
第二作业区以前水质现状较差,针对现状,重点对联合站的加药量、加药浓度、药剂配方、加药点前移、干线冲洗五个方面进行了分析,并采取了相应措施,见到了良好效果。
1水质现状分析
2008年10月16日将污水站、聚污站回收污油由直接打入脱水站2000 m3污水沉降罐,改为进入污水站一次沉降罐入口,回收到500 m3收油罐再打入2000 m3污水沉降罐工艺流程。两项措施实施后,放水水质有所改善,但仍超过放水指标要求,源头没有得到有效控制,致使污水处理站处理水质不能达标。具体情况如表1。
表1二厂各联合站一些基本参数对比统计表
项目 南八联 南3-1联 南五联 南四联 南二联 南二一
处理量(m3) 37000 53000 18000 24500 56000 37000
加药比(ppm) 16.5 17 2.8 7.4 8.1 14
游离水脱除器停留时间(min) 58 40 27 49 39 31
污水沉降罐容积
(m3) 5000 聚2000
水5000 2000 水2000
三元5000 聚2000
水5000 3000
污水沉降罐
沉降时间(h) 3.7 聚3
水3.7 3.1 三元8.6
水5.3 聚3.3 水3.4 2.2
中转站来油温度 38-41 40-42 38-45 38-40 35-38 38-39
外输污水含油
(mg/l) 150 水690
聚1000 180 190 水260 聚350 200
2采取的措施
经过近一年的实践摸索和总结分析,我们对水质治理采取了一些有效的措施,实施效果比较明显,具体办法如下。
1)加药点前移,优选药剂,降低中转站外输液污水含油量。第二作业区原油污水处理过程加药方式采取在南3-1联合站集中加药,中转站不加药。中转站油水初步分离主要受中转站三合一缓冲影响,根据水驱中转站和聚驱中转站外输液中含油量检测,决定水驱部分中转站和聚驱全部中转站实行加药点前移。化验值如下。
表2南4-6中转站三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光
系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.5 南4-6站 230 120 6.48 0.852 0.001334 2730.3
2 2009.3.6 250 100 4.62 1.356 0.001334 2854.5
3 2009.3.7 280 168 5.24 2.323 0.001334 3004.2
表3聚驱4个中转站加药后三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.2.20 聚南4-2站 250 120 6.48 0.948 0.001334 2631.4
2 2009.2.21 260 100 4.62 1.974 0.001334 2441.6
3 2009.2.20 聚南4-7站 300 168 5.24 1.527 0.001334 3250.6
4 2009.2.21 265 130 5.06 1.762 0.001334 3546.3
5 2009.2.20 聚南5-1站 280 140 5.32 1.223 0.001334 2626.3
6 2009.2.21 252 136 4.28 1.248 0.001334 2347.2
2)优选水聚驱药剂,确定药剂配方。通过加药前移后化验结果表明,南4-6中转站投加新优选药剂后,放水含油量明显降低。
表4南4-6中转站三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.28 南4-6站 215 120 6.48 0.768 0.001334 2131.8
2 2009.3.29 265 100 4.62 1.635 0.001334 2022.3
3 2009.3.30 290 168 5.24 0.895 0.001334 1905.2
4 2009.3.31 220 130 5.06 0.995 0.001334 2002.6
表5聚驱4个中转站加药后三合一出口污水含油量测量统计表
序
号 取样日期 取样地点 水样体积
ml 萃取
液体积
ml 稀释
倍数 消光度
k 吸光系数
L/mg 含油量
mg/L
1 2009.3.25 聚南4-2站 220 120 6.48 0.803 0.001334 2228.9
2 2009.3.26 260 100 4.62 1.732 0.001334 2142.3
3 2009.3.25 聚南4-7站 300 168 5.24 1.151 0.001334 2450.2
4 2009.3.26 240 130 5.06 1.166 0.001334 2346.8
5 2009.3.25 聚南5-1站 230 140 5.32 0.954 0.001334 2048.6
6 2009.3.26 220 136 4.28 1.142 0.001334 2147.9
3)容器清淤、界面控制、定时平量、降低游离水和脱水器放水含油量。通过放水含油检测发现水、聚驱游离水脱除器需要清淤,要想改善和降低2000 m3和5000 m3放水含油量,必须要改善游离水脱除器出口污水含油量,受淤泥堆积严重和有效空间及负荷降低影响,反而变成污染源,必须对游离水脱除器进行清淤。清淤之后效果比较明显。
3下一步控制方法的探索及设想
1)分控药剂单元,保证药剂加入质量。加药量是否平稳、加药浓度是否合理是实现污水处理达标的首要前提。①把好药品质量关;②把好药品加药关;③是把好合理加药浓度。
2)分控沉降单元,提高污水沉降效果。及时排泥,防止二次污染。根据泥、水导热性不同的原理采用手摸罐壁温度的办法来确定泥层厚度,当泥层达到50-80 cm时,就要排泥,要遵循小排量多次进行,对排出的污泥进行化验,保证罐内污泥排得彻底。通过对原水、收油、排泥三个环节的控制,使沉降单元在最佳状态工作,使出水杂质达到40 mg/L以下,含油达到30 mg/L以下。
3)分控过滤单元,增强滤罐反冲洗质量。常规污水处理站在放水水质达标前,反冲洗周期为24小时、反冲洗时间15分钟、反冲洗强度为13 L/sm2,处理水质达不到指标,2月份悬浮物20-80 mg/L,平均37.9 mg/L;含油量18-140 mg/L,平均50.3 mg/L。
参考文献
[1]隗玉霞,段小兵.淄博市地下水水质现状分析[J].地下水,2012(02).
endprint