石灰窑炉自动控制系统改造探析

2014-09-01 11:56:15
机电信息 2014年21期
关键词:石灰窑窑炉配料

冷 波

(日照职业技术学院,山东 日照 276800)

石灰窑炉自动控制系统改造探析

冷 波

(日照职业技术学院,山东 日照 276800)

在一系列技术革新的基础上,针对石灰窑炉提出基于PLC和上位机的两级控制方案,进行石灰窑炉的改造,通过改造实现生产过程全自动化,提升了石灰的产量,减少了煤耗、电耗,除尘效果也非常明显,解决了原石灰窑炉不稳定、故障率高、操作复杂等难题。目前,该控制系统已得到广泛应用及认可。

石灰窑炉;PLC;改造;构建

0 引言

石灰是我国建筑行业大量用到的建筑材料之一,在高温煅烧时,温度控制的好坏会直接影响石灰生产的质量。传统的石灰窑炉设备简单,温度主要由人工操作,不能实现有效控制,常常会生产出欠火石灰、过火石灰,而且出灰间隔时间太长,粉尘较多,石灰窑炉的环境条件非常不好,工人劳动强度也非常大。因此,采用先进的自动控制系统,对提高传统石灰窑炉石灰的产量及质量,都具有十分重要的意义。

1 石灰窑炉系列技术改进

根据多年工程经验,对石灰窑炉进行了一系列技术改造。

1.1 鼓风、引风机全部采用变频控制

通过变频调速来调节风量,代替原来的工频启动,避免了启动大电流,减少了对电网的冲击,改变了通过进风口开度来调节风量的方式,操作简便、节约能源。使用变频器不仅能够满足窑炉温度的控制要求,而且还能够节约能源。

1.2 配料系统

采用西门子具有自动补偿功能的称重模块,精度可达到小于0.35%,石灰石和煤炭通过两个不同的皮带进入料斗。配料过程是通过PLC进行控制的,能够自动补偿前一次的称量误差,确保了配比准确,有效避免了过烧、夹生、结焦等现象。

1.3 智能电子主令控制器

卷扬机采用联合开发的HDLK型智能电子主令控制器代替原来的机械式主令来控制料车的运行,定位精度高、调节方便、更加可靠,具有停电自动记忆功能,更加贴合实际自动化生产要求。主令器由编码器、西门子的操作面板和西门子PLC组成,操作面板用于信息的输入和显示,PLC是主令器的控制核心,编码器通过柔性联轴器的带动旋转,将位移等信号转化成特定信号。

卷扬机选用变频器无级调速来代替原设备的串电阻调速,运行可靠、维护量小,且降低了采购成本,节约了能源。目前交流PWM变频调速已得到广泛采用,其调速性能好,并适合在恶劣的环境中工作。该项目中选用的交流变频器为F1500-G0370T3B型,由欧瑞电气传动有限公司生产,该机性能良好,适合本系统应用。

卷扬机自动控制流程:起始等待;料斗到地坑下限位,上料;上料结束上料皮带停转;卷扬机低速启动;料车上升到行程10%位置变为中速运行;上升到行程20%位置变为高速运行;上升到行程80%位置变为中速运行;上升到行程90%位置变为低速运行;到达终点上升停止,倒料;延时,倒料结束;卷扬机低速启动;料车下降到行程10%位置变为中速运行;下降到行程20%位置变为高速运行;下降到行程80%位置变为中速运行;下降行程90%位置变为低速运行;到达地坑提升机停止;延时上料,循环运行。

1.4 自主开发HDTC-A型智能料位计,方便探测炉内料面料位

智能料位计具备可手自动测量、多种报警、测量精确、响应速度快、可远程控制等优点。智能料位计主要由CPU224扩展的模拟量模块和旋转编码器来实现对炉内料位的远程监测,并分析料车工作状态及出灰是否正常。

1.5进一步改进两段出灰控制,在不停风机的基础上提高出灰速度

如图1所示,通过上下两段阀控制两段串联密封挡板依次打开和关闭,不断把落下的石灰输送出去。

图1 出灰控制示意图

1.6 粉磨系统

通过检测粉磨电机的电流来控制进料速度,代替人工观察进料。将石灰粉磨电机测得电流传送给PLC,PLC运算后控制变频器带动振动给料机的速度,代替原有人工观测电流表,实现高效控制,保证了给料速度,增加了石灰的产量。窑炉产出的石灰块被送至粉磨机,当检测石灰块达到一定重量时,其就落入料斗中,料斗按照变频器给定速度带动振动给料机进行粉磨,粉磨好的石灰就可以成为成品。

1.7 除尘系统

石灰生产过程中的原料称重、出灰及粉磨等几个阶段产生的粉尘较多,我们设置了引风机和除尘器。在引风机引导下,烟尘进入除尘器,进行除尘,然后排放。在除尘之前,烟尘混入CaO粉尘,可将烟气中的焦油变成易滤除的微粒,将烟尘中的SO2变成CaSO4微尘,方便进行过滤,能够降低烟尘温度,且能进行除硫,效果非常明显。

经过改造后石灰窑炉的生产工艺如图2所示。

图2 石灰窑炉工艺流程

2 自动控制系统构建

在本文的设计中,下位机由西门子S7-300系列PLC实时采集温度、压力等数字量,料位、重量、粉磨电流等模拟量,而PC机进行WINCC组态监控。经过PLC控制,实现原料称重、窑炉进料、料位控制、温度控制、出灰、粉磨等全过程的自动化。

2.1 控制系统硬件设计

系统的硬件除了S7-300 PLC之外,还采用了西门子专有的SIWAREX U进行煤料、石料称量。该模块为S7-300 PLC标准模块,相当于一个模拟量模块。因本系统需多次称重,故采用双通道模块。采用此模块减少了传输数据的中间环节,提高了抗干扰能力,费用明显降低,精度非常高。同时,用西门子称重软件进行初始校称,使用方便、可靠,校正完再更换模块不需要再进行校验;生产过程中可由PLC进行校秤。

2.2 系统功能实现

石灰窑炉生产过程主要由煤石双料混配、窑炉炉内煅烧、石灰出灰与除尘三大部分组成:(1) 公共部分。公共部分设置并显示手自动状态,运行、停止及故障状态,并在关键位置设置急停按钮。另外,比较重要的是设置了最高温度报警,还能曲线显示压力、温度等参数并进行报警。(2) 煤石双料混配。煤炭和石灰石进行称重时,一方面可经上位机WINCC组态画面任意设定目标值,并实时显示两条皮带上当前料重,显示每次配料的石料、煤炭的称量值、误差值,通过PLC对数据的分析,自动计算下一次配料石料和煤炭的设定值,这样就实现了自动补偿,从而使配比较为理想;另一方面,采用了精度很高的西门子专用称重模块,与组态进行配合,称重模块称重前可以进行手工校验,也可由PLC进行校秤。(3) 窑炉炉内煅烧。卷扬机通过变频器改变其运行速度,根据速度计算上料过程时间及运行剩余时间,并在WINCC画面上显示小车上行、返回状态和大体位置,合作研发的智能主令控制器可实现位置的实时准确定位。合作研发的料位计探料、上料几次,就会检测一次,实时显示料面高度,并可进行料面越限报警,还设置了炉顶闸门卡料报警等。(4) 石灰出灰与除尘。通过料位传感器检测,出灰也实现了自动控制。当炉内料面高于料位上限值时,会自动出灰。也可根据实际要求,由WINCC进行手动控制。这里需要指出的是,在设置出灰时,控制系统其他部分停止工作,为实现环保目标,针对各处较为严重的灰尘进行除尘,在引风机产生的负压下经烟囱排出。

2.3 组态监控

本系统用WINCC制作了人机界面(图3),主要包括温度曲线、窑炉控制、设备状态、报表系统等几个画面。在窑炉控制画面中,主要有配料参数设置、配料情况、报警以及温度显示、出灰手自动切换等功能。画面工艺清楚、操作简单可靠、功能强大、易于上手。

图3 WINCC监控界面

3 项目应用

目前该系统已在四川某公司2×200 t/日石灰窑工程、新疆某公司6×300 t/日石灰窑工程等项目中应用。通过过去两年来的应用及推广,客户的反馈都表明该系统稳定可靠,节能效果明显,除尘效果达到预期,每吨石灰耗煤降低了13.8%,每吨石灰耗电降低了35%,取到了可观的经济效益,符合当前节能减排、绿色环保的理念。

4 结语

本系统解决了原石灰窑炉配料不精准、烧料过烧或欠烧、操作复杂等难题,实现了石灰生产配料、煅烧、出灰、除尘等全程自动化,降低了成本,提高了产量,实现了节能环保。

[1]许星,唐其伟,罗世亮,等.基于S7-300 PLC的石灰窑炉控制系统[J].工业控制计算机,2004(2)

[2]武中华,赵长安,谷志刚.西门子PLC在环形套筒石灰窑控制系统中的应用[J].科技信息,2010(14)

2014-06-09

冷波(1979—),男,山东日照人,讲师,主要从事PLC控制、物联网等方面的研究。

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