巩继云,刘锦玉,赵瑞元,邱家友,蒲新辉,姜朝阳
中国石油长庆油田分公司第一采油厂 (陕西 延安 716000)
2012年安塞油田共实施固井及封井措施井79口,其中2次固井33口井,固井后形成的水泥塞厚度平均在700m以上,施工后磨钻处理水泥塞需5~6天,单井磨钻费用约9万元,全年磨钻处理水泥塞费用近300万元。采用常规的水泥挤封工艺,挤水泥后井内形成的塞面高,磨钻处理时间较长,若采取措施不当,还易造成水泥卡钻等严重后果。
随着老井固井工作量的不断增加,挤水泥固井封井措施中存在的问题也日益突出,若能改进目前水泥挤封工艺方法,有效解决固井或封井时造成塞面过高的问题,既可降低作业成本,又可缩短占井周期,使油水井尽快投入生产,提高经济效益[1-3]。
主要应用在永久性封井措施中。这种方法是井内不下管柱,利用套管直接挤注水泥浆[4-5]。该方法与打桥塞、填砂的工艺相配合,还可封堵上部套管漏失。优点是施工时井内不下管柱,避免发生水泥卡钻事故,施工简单,安全可靠;缺点是不能分层段挤注,且施工后井筒内留下的水泥塞面较高。封堵漏失段后,需钻开井筒上部的水泥塞继续生产,磨钻所需时间较长,处理费用高。
目前广泛应用于固井、封井及各类水泥挤封措施中,如封井挤封油层,或与打桥塞填砂相配合进行2次固井、套管堵漏等措施。施工步骤是将光油管下入挤封井段以上30~50m,然后试挤清水、挤注水泥浆、顶替清水、关井扩散压力、上提管柱控制反洗井、关井候凝。这种方法操作简单,容易掌握。
这种方法的缺点是:①对上部套管存在漏失的井,采用光油管挤水泥封堵时水泥浆易上行,凝固后井内形成的塞面较高,由于固井后还要开采下部层位,需钻掉固井形成的塞面,磨钻所需时间长,作业费用较高;②对压力较高的油水井封堵时,挤水泥后往往井内压力较高,若上提管柱,挤入地层的水泥浆从井口反吐,影响封堵效果,若不动管柱,则易发生水泥卡钻事故。
王17-25井位于长尾河流域附近,工程测井发现漏点位置为354.00~364.55m。该井经采取化学堵漏、膨胀管补贴等措施均未成功,为消除环保隐患,决定对其进行永久性封井。该井封井施工时,采用光油管挤水泥法封堵油层。具体施工过程是:首先将光油管下至设计要求深度,然后配制比重1.85~1.90 g/cm3的水泥浆,向井内挤注水泥6.4m3,顶替清水2.5m3,施工压力为11MPa,关井扩压90min后起出施工管柱。关井候凝72h后,探井内水泥塞面位置在232.82m,比设计要求塞面位置高出555m。
该井300m处存在套损,挤水泥封堵油层时,水泥浆从油管底部流出后向套损位置上行,凝固后造成井内水泥塞面过高。
挤注完水泥浆后,作业队伍直接提出施工管柱,未上提管柱至塞面以上进行反洗井,将井内多余的水泥洗出地面。
该井人工井底至施工管柱之间约200m距离,全部为地层水。当水泥浆到达该段后,一部分与地层水混合后产生混浆现象,相当于增加挤入井筒内的水泥浆量,由于井内水泥浆液面较高,故凝固后造成井内塞面过高。
对于上部套管存在破损或漏失的井时不宜使用光油管挤水泥法,建议使用单封隔器挤水泥法,这种方法是采用一级封隔器隔开非封堵层位,使用滑套或定压凡尔挤水泥。这种方法施工管柱结构较为简单,挤水泥封堵油层针对性强,封堵效果好。
1)对油层以下至井底的一段距离采用人工填砂的方法进行掩盖,将这段距离的地层水替换出来,以便封堵后油层以上形成坚实的水泥塞面,提高封堵效果。避免挤水泥时与地层水产生混浆现象,导致水泥浆比重减小,从而降低封堵效果。
2)采用单封隔器挤水泥法,能有效将封堵层与上部套损段隔开。可直接作用于封堵层位进行挤注,封堵效果较好。同时,挤水泥时可避免水泥浆沿油套环形空间上行,凝固后在井内形成过高的塞面。
3)挤注后井内压力较高时,可关井扩散压力,待水泥浆略稠化后缓慢上提施工管柱。稠化时间根据水泥和水泥浆的性质、作业深度、井下温度以及添加剂的性质与数量而定。
4)井口部分还可安装自封封井器,防止上提管柱时水泥沿油套管环形空间上返,从而造成水泥卡钻事故。
5)上提管柱至设计要求塞面位置以上1~2根油管反洗井,冲洗出井内多余的水泥浆,再上提管柱至安全高度,关井候凝。
措施效果:①水泥浆可直接挤注进入封堵层,施工针对性强,封堵油层效果好;②填砂至油层底部,封井后可在井下形成坚实的塞面;③井口安装自封封井器,可防止起管柱时井内水泥浆上窜发生卡钻事故,保障施工安全;④通过反洗井可将井内多余的水泥浆洗出地面,有效控制井内塞面高度,施工后甚至不需进行磨钻,可达到提高作业效率、缩短施工周期、降低作业成本的目的。
该井长611-2层试油时日产液 66m3,含水100%,投产后单采长611-3层。由于对应注水井长611-2层与该井611-2层已经连通,导致该井套压达到10.8MPa,影响封隔器座封效果。由于投产后该井一直未见油,日产液达到100m3,且压力高存在安全隐患,决定对该井长611-2层挤水泥封堵。
该井施工时采用光油管挤水泥法,2次固井时共挤入比重1.85~1.90g/cm3的水泥浆6m3,顶替清水5m3,施工泵压14-15MPa,关井反应72h。试压合格后,上提管柱时发现井下管柱被水泥卡死,上提450kN活动解卡2天无效果。
1)该井上部套管有破损,挤注过程中水泥浆不断向套损部位上行,固井后油套管环形空间的水泥浆液面位置较高。
2)挤注水泥浆后,未将井内多余的水泥浆冲洗出来,也没有将井下管柱上提至安全高度,导致水泥凝固后将油管卡在井内。
3)该井套管试压时油套连通,套管返水正常,由于当时未及时活动井下管柱,放置1天后才上提管柱,错过最佳解卡时机,导致井下管柱被彻底卡死,造成井下事故。
该井上部套管存在套损,且地层压力较高,关井扩散放压时,一部分水泥浆从井口喷出,不仅造成资源浪费和环境污染,而且也影响固井封堵效果。若不放压,则无法上提施工管柱,易发生水泥卡钻事故。为解决这一问题,该井固井时建议采用不吐喷挤水泥法。在井口套管四通上安装自封封井器,封井器要能承受一定压力,与套管闸门配合控制套管通道。然后施工管柱上连接一个单流阀,其上再接一个滑套开关,管柱底部安装堵头,其它与单封隔器挤水泥管柱结构相同。不吐喷挤水泥法施工步骤:下封隔器挤水泥管柱、井口安装自封封井器、试挤、挤水泥浆、打顶替液、关井扩散压力、控制上提注灰管柱到反洗高度、投球憋压打开滑套、控制压力反循环洗井、使井筒内水泥浆液面脱离堵头位置20m、上提注灰管柱10根左右、憋压关井候凝、待水泥浆初凝后起出施工管柱。此法的优点是可提高封堵效果,对于封堵高压油、水井特别有利,应用不吐喷挤水泥法可在井内压力较高的情况下挤水泥,避免上提管柱时挤入地层的水泥浆返出,封堵效果和质量都较好,成功率很高。并可以准确的控制井内塞面高度,减少磨钻工作量。缺点是施工比较复杂,对作业队伍的技术要求较高。
施工注意事项:①在单封隔器挤水泥管柱的基础上,下部连接单流阀和滑套,封隔器上部连接安全接头,便于管柱遇卡时倒扣处理;②挤完水泥浆后若井内压力较高,先关井扩散压力,待水泥浆略稠化后再提出施工管柱;③井口安装自封封井器,可确保上提管柱时油套环形空间液柱压力平衡,避免水泥浆上返过高造成卡钻事故,同时由于施工管柱上连接单流阀,可有效防止挤入地层的水泥浆从油管喷出,降低固井封堵效果;④上提管柱至塞面以上10~20m,打开滑套,建立反循环洗井通道,通过反洗井,使水泥浆液面脱离管柱底部20m左右,可有效控制井内塞面高度;⑤上提管柱10根左右至安全高度,憋压关井候凝,待水泥浆初凝后起出全部施工管柱。
王3-28井位于安塞县王窑乡王窑村杨桥组,于1992年12月30日投产,生产长611-2层,累积产油 1.1611×104t, 累积产水 0.1645×104m3。 该井2009年1月套损,采用Y341-114封隔器,在1 148m的位置座封。2011年8月25日,该井进行清防垢措施,措施后仍然结垢造成多次泵卡,且该井存在套损,多次座封无效,又距老乡村庄和饮水点较近,所以对该井实施固井永久封井。
根据该井地层压力较高,且上部套管存在套损的情况,选择水泥挤注工艺时,采用不吐喷挤水泥法进行封井。
采用不吐喷挤水泥法的优势是:①是挤水泥施工时直接作用于封堵油层,防止水泥上窜,节约水泥用量,且封堵效果较好;②可准确控制挤水泥封井后井内的塞面位置,施工后不需磨钻,缩短施工时间,降低作业成本;③封隔器上部安装正反扣接头(相当于安全接头),顶替清水后可将井下管柱从封隔器上部倒开,可有效避免发生水泥卡钻事故。
通过实例论证,挤水泥方法选择的正确与否,直接关系到固井封井施工的成败与效果。因此,施工前应充分考虑是否存在套损、挤封层位、压力等井下情况。根据井况,确定适合的挤水泥方法,并制定相应的安全预防措施。施工时,现场要有专人技术指导,严格执行技术标准,确保封井或固井效果。固井封井效果好,则井内形成的塞面坚实稳固,试压合格;同时,塞面位置和预计深度差异不大,可在很短时间内磨铣处理掉,甚至不需磨钻就可直接进行下一步工序,极大的缩短施工周期,降低作业成本。
1)采用光油管进行挤入法固井封井或封堵窜槽时,要特别注意上部套管应无破损或漏失。
2)采用封隔器挤水泥法或不吐喷挤水泥法时应注意,封隔器以上应安装安全接头,以便于管柱遇卡时倒扣处理。
3)挤注水泥施工时,现场应有备用的水泥车,若泵注的水泥车发生故障,则立即改用备用水泥车;若修井车发生故障不能上提管柱时,应立即反洗出井内的水泥浆,防止发生水泥卡钻事故。
4)挤水泥施工的全部作业时间不得超过水泥初凝时间的70%,防止水泥凝固后将井下管柱卡死。
5)顶替清水时,顶替量应当准确无误,不能多替也不能少替。
6)关井候凝时,井口各部位应密封严密,防止刺漏造成井内水泥上窜。
7)漏失严重井注水泥时需要水泥加速凝固,配制水泥浆时应加大比重和黏度,同时加入一定比例的速凝剂。
[1]聂海光,王新河.油气田井下作业修井工程[M].北京:石油工业出版社,2002.
[2]王坤,杨利平,雷明平,等.延时挤灰封堵产层工艺在苏丹六区富拉油田的应用[J].内蒙古石油化工,2011,37(23):146-147.
[3]黎亮.利用封隔器挤注水泥技术[J].内蒙古石油化工,2009,34(6):89-90.
[4]毛万里,张立义,候万勇.一种新的挤水泥技术[J].新疆石油科技,1998,8(4):32-33
[5]杨朝辉,高爱花,李建国,等.水泥承载器在挤水泥作业中的应用[J].钻采工艺,2004,27(6):112-113.