官15-2区块产液结构调整研究与做法

2014-08-15 00:51李翠玲
化工管理 2014年36期
关键词:断块含水水井

李翠玲

中国石油大港油田采油三厂 河北沧县 061035

一、基本情况

1.地质概况

官15-2断块位于孔东断层上升盘,在孔东断层控制下,形成一个依附于该断层的台阶构造,为一个构造-岩性油藏。主要含油层位为沙河街Es3油组和孔一段枣Ⅱ油组。2007年投入开发,油藏埋深(2100-2500m),含油面积0.88km2,地质储量256×104t,可采储量69.0×104t,储层平均孔隙度17.4%,渗透率89.7md,平均有效厚度28.1m,为中孔低渗复杂油藏。

2.开发历程

(1)产能建设整体开发阶段:2007年1月至2008年6月,该阶段区块整体产能建设投入开发,由于注采井网不完善,新井投产后,高产量、高采油速度、高递减开发。

(2)井网完善综合治理阶段:2008年7月至2010年10月,该阶段区块逐步调整完善注采井网,合理调整开发层系,进入注水水驱开发阶段。该阶段区块注采井网逐步完善,水驱开发水平不断提高,产量较高。

(3)产量递减阶段:2010年11月-目前,含水上升、产量递减较大,层间平面矛盾日益加剧。

3.开发现状

治理前(2012年初)油井总井13口,开井11口,日产油79.5 t,含水86.1%,采油速度1.13%,采出程度10.65%,水井总井8口,开井8口,日注705m3,注采比1.2。

4.开发中存在的问题

(1)区块微构造认识程度有待提高

自投入开发以来,该块未进行过油藏精细描述等整体性研究工作,微构造及沉积相带、剩余油分布等情况认识不足,制约了断块的精细注水开发。

(2)高速开采造成过高的含水上升率

官15-2区块于2007年3月整体投入开发,日产水平一度达到300t/d,采油速度达到4.28%,高速开采造成区块含水上升速度高达7%,含水上升率达到11.3。

(3)层间和平面矛盾突出,油层动用程度下降,水驱开发状况变差

受双重介质储层的特殊性影响区块层间矛盾和平面矛盾突出,生物灰岩层强吸、高渗、注水见效过快导致区块油井整体含水上升快,油层动用程度由2007年的75.5%,治理前下降到64.7%,区块稳产基础薄弱。

二、研究与做法

官15-2断块沙三顶部发育的一套生物灰岩,生物碎屑灰岩的存在恰恰在注水剖面上形成岩性决定的优势通道-“大孔道”。该断块受储层大孔道影响,平面上水驱方向性强,纵向上层间矛盾突出。

1.水井综合治理控制注入水低效循环

(1)应用强造壁与LC体系相结合的技术封堵生物灰岩。

强造壁技术能够迅速在近井地带、亏空壁、大孔道、裂缝入口形成致密、不渗透、薄壁、网状“水泥饼”。实施LC堵剂封堵技术能够在近井地带形成空间网络凝胶体,使注入水转向驱油,同时防止堵剂反吐。官9-8-1井组:采用强造壁封8号生物灰岩有效期2个月,失效后,采用LC堵剂再次封堵,受益井液量下降,从该井封堵后的吸水剖面看,通过强造壁技术与LC堵剂的结合使用,生物灰岩已不再吸水,取得了较好的封堵效果。

(2)应用可钻式套管补贴技术封堵生物灰岩。

套管贴堵的工艺原理:在套管与油管环空空间下入可钻式贴堵管,将水泥浆注入套管与贴堵管环空空间,实现封漏以及封层目的。官15-4井在封隔器失效后,对顶部14号生物灰岩实施可钻式套管补贴,贴堵后油压由17.5MPa上升到24MPa,注水能力由80 m3降到35 m3,说明目的层被封堵,套管补贴获得成功。

(3)应用同心配水器技术进行层间治理。

采用同心配水技术可实现测调一体化,提高分注井管理效率。应用该技术可一次测试全井剖面,简化地面分注测套管剖面需要的氧活化工序。官16-6井结合强造壁封层实施同心配水器新工艺,先后调配两次,在我区试验成功。

2.油井转抽降低产液量

(1)区块降液开采实施背景

官15-2断块进入中高含水开发阶段后,受油井含水上升和水井井况恶化等因素的影响,水驱效果逐渐变差。虽然针对水井开展了一系列的调整措施,但是形成了高注水和高排液的低效循环,造成开发效果逐渐变差,产量递减仍然未得到有效的控制。

(2)区块降液开采实施条件

根据其他油田同类型区块的开发经验结合本区块开采现状分析油井实施降液开采需要满足以下条件:

①具有稳定的能量来源

②油藏非均质性强,层间差异大

③油藏构造倾角大,重力分异作用明显

④剩余油分散,降低无效排液量不会造成油量降

平面上:示踪剂监测结果显示,沙三段主要见效方向为东南方向,次要见效方向为东西方向,剩余可采储量主要集中在构造高部位。纵向上:沙三中和沙三下各个砂体剩余可采储量差异比较明显。

3.油井转抽开采实施效果

结合前期水井综合治理及油井转抽降液开采可行性分析,对该断块先导实施井官15-0实施电转抽开采,由70m3电泵降级为57mm泵,开井后含水下降,日产油由2.5t上升至初期的7.8t,截止到目前累计增油1416t。

在官15-0实施成功的基础上对官17-3井实施电转抽作业,转抽之后该井含水降,产量由5.0t/d升至7.0t/t,同时是另外一口受益油井官17-6供液变好,及时实施上调冲次措施,产量由2.5t/d上升至4.5t/d,截止到目前该井组累计增油420t。

自该断块实施油井转抽开采以来,含水上升率实现负增长。

三、认识

1.针对存在优势通道的其他同类型断块,我们可以对水井采取强造壁与LC堵剂相结合、可钻式套管补贴等技术治理强吸层;

2.水井治理和油井降液开采相结合,增加有效注水可有效控制断块自然递减;

3.通过油水井的产液结构调整,使油层在纵向上形成层间压力差,从而达到调整各个小层压力的大小来提高弱动层和未动层动用程度的目的;

[1]余守德.《复杂断块砂岩油藏开发模式》石油工业出版社,1998.

[2]李明.《套管补贴工艺技术研究及应用》中国石油大学,2007.

[3]陈馥、钟林、阎醒.《低渗透砂岩地层堵水技术研究》钻采工艺 ,1999.

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