李建华(胜利油田胜利发电厂 山东 东营 257000)
胜利发电厂二期两台300MW机组,锅炉为1025t/h亚临界压力中间再热自然循环锅炉,燃烧设备设计、校核煤种为贫煤,采用双进双出钢球磨正压直吹式制粉系统,燃烧器采用四角布置切向燃烧方式。锅炉共配置四台BBD3754双进双出磨煤机,每一台磨煤机对应一层煤粉喷嘴,自下而上依次为A、B、C、D磨。机组正常运行,A、B、C、D磨均是贫煤或者A、B磨是贫煤,C、D磨无烟煤。
近来,煤炭市场发生了很大的变化,煤炭价格下滑,市场烟煤充足,从进一步经营好电厂角度,电厂要对燃煤结构进行调整,使二期两台贫煤锅炉八台制粉系统逐步改烧烟煤,以降低飞灰可燃物和烟气中氮氧化物和硫化物的含量,利于机组的经济运行和环保指标的控制。锅炉燃烧煤种的变化,就意味着制粉系统、风烟系统参数和燃烧器等做相应调整。
1.基于煤炭市场的变化,市场烟煤充足
近来,煤炭市场发生了很大的变化,煤炭价格下滑,市场烟煤充足,电厂很容易购买到大量的烟煤。
2.基于锅炉燃烧烟煤时,飞灰可燃物相对贫煤低,更经济
烟煤挥发分高,灰分低,稀疏的颗粒内部结构,快速的反应性,较低的着火点等煤质特性,决定了飞灰可燃物相对贫煤更低的主要原因。
3.基于环保压力
目前,人们对环保的要求越来越高,国家对电厂的环保指标更是越来越严格,环保局安装了烟气含硫和氮氧化物24小时在线检测,电厂的环保指标时刻都在监视当中,给电厂前所未有的环保压力。
基于以上原因,电厂决定要改变燃煤结构,让二期两台贫煤炉改烧烟煤。
1.设计煤种与烟煤技术指标对比分析
设计煤种的性质介于无烟煤与烟煤之间,挥发分占10%~20%;燃烧较稳定,机组安全性较高。
改烧煤种特点是挥发份高,水分大,含硫低,易燃烧,热值适中,利于降低飞灰、氮氧化物和喷氨量。
2.烟煤对锅炉运行的影响
(1)对锅炉燃烧的影响
①燃烧稳定性燃烧稳定性问题多出现在无烟煤、贫煤挥发分较低的或灰分大的情况。燃烧稳定性与煤的发热量、煤粉气流着火温度、挥发分、炉膛热负荷、炉膛卫燃带面积等参数有关,对于烟煤不存在燃烧稳定性问题。
②燃烧经济性煤的发热量、煤燃尽率、挥发分、炉膛热负荷、炉膛卫燃带面积等参数对燃烧经济性均有很大影响。对于烟煤,更有利于燃尽,降低机械未完全燃烧损失,提高锅炉运行经济性。
③结渣性 炉膛燃烧越强烈,炉膛温度内就越高,还原性气氛下炉膛结渣倾向加重。改烧烟煤时尤其注意炉膛结焦情况。
(2)对制粉系统的影响
①安全性 由于烟煤挥发分高,燃点低的特性,对于磨制烟煤的制粉系统防爆炸、防止煤粉自燃是重中之重的问题。
②烟煤易磨制,出力提高;要求制粉温度80℃,煤粉细度可适当提高。
3.经验借鉴
根据以往,在机组启停、A磨检修或B磨检修时,为节省助燃用油,在底层A、B磨曾经改烧过烟煤。积累了一些烧烟煤的经验。
经验一:有些烟煤水分含量大,即使不用冷风,制粉温度仍偏低,甚至低于70℃;有些烟煤,热风门开度低于20%,冷风门开度达100%,制粉温度仍很高,能接近100℃.通过控制磨制烟煤的制粉温度在70℃---85℃之间,定期就地检查和调整着火距离在0.5米左右。
经验二:烟煤比贫煤易磨制,出力相对偏大(特别是4A磨)。
经验三:捞渣机内出现黄色玻璃状的焦块,周期性炉膛大面积掉焦,造成渣沟堵塞。
经验四:由于制粉系统使用冷风量较大,致使排烟温度偏高2℃---4℃
经验五:停磨时,避免给煤机上下插板不严,返粉,给煤机温度高,致使落在给煤机皮带的细粉很容易自燃,机组停运后应及时通知检修及时清除给煤机皮带上的煤。
经验六:环保指标优良,没有出现因烟气中硫超标降机组负荷的现象;同负荷情况下,相对贫煤SCR入口氮氧化物偏低100---200。
经验七:主再热汽减温水量减少。
根据烟煤对锅炉运行的影响和经验,可以从运行调整上通过采取必要的技术和管理措施,实现二期两台贫煤锅炉改烧烟煤的目的。
1.潜在风险
(1)一次粉管和燃烧器烧坏
(2)制粉系统自燃或爆炸,特别是给煤机因返粉温度高着火,这种情况在电厂已发生两次。
(3)炉膛大面积结焦
2.制定措施
(1)控制制粉温度,磨的分离器出口温度维持在70~80℃之间。
(2)防止煤粉积存,保持较高的一次风压、一次风量,任何运行一次粉管风速≮18m/s;磨制烟煤的制粉系统停止后,必须用冷风吹扫粉管5min,防止煤粉积存烧坏一次风管;确保给煤机上下插板严密。这样可以有效防止煤粉积存。
(3)适当增大喷燃器附近的二次风配比,较早混入二次风会降低火焰温度,也可防止煤粉着火离喷燃器过近。比如利用一次风口的侧边风,侧边风的风速高,可以增加一次风刚性,防止气流偏斜,可保护喷燃器不被烧坏、避免在喷燃器附近产生还原性氛围、燃烧器周围水冷壁结焦和高温腐蚀。
(4)启、停制粉系统时避免长时间空磨运转,防止钢球撞击产生火花引起煤粉爆炸,停磨前料位压差低于150Pa。
(5)保持合适的煤粉细度。煤粉不宜过细可粗些,短时间燃用烟煤可不调节折向挡板,通过增大磨煤机出力来实现;在参数正常范围内尽量增大磨煤机出力有以下优点:有助于控制制粉温度不会太高;在一定程度上会使煤粉细度变粗;可降低制粉电耗。
(6)实验中定时对喷燃器就地巡检,观察实际着火距离和结焦情况,及时调整制粉温度和二次配风,防止烧坏喷燃器如发现喷燃器附近有结焦现象,及时清理。
(7)结合燃烧实际,参照化学化验煤质指标,通过燃用烟煤时判断方法,在煤质变化时及时调整燃烧及制粉系统运行方式,防止煤质变差调节不及时造成锅炉灭火。
1.大大提高锅炉燃烧的稳定性,如下图:火检充满度极高。
2.#4炉燃烧器为降低氮氧化物改造后,烧无烟时,飞灰特别高,有的甚至高达12.7。改烧烟煤后,锅炉飞灰明显降低,平均值由8%下降至3.5%,提高了锅炉效率。
3.燃烧烟煤氧量控制在3%--3.5%之间,相比燃烧贫煤氧量3.5%—4.5%降低,氮氧化物随着氧量变小而变小,因此氧量的降低利于减少锅炉NOx排放和排烟损失。从而减少喷氨量,降低发电成本。
4.提高了制粉细度,降低了制粉电耗。主要表现在第四台磨启停的负荷点,无烟煤启停第四台磨的负荷点是230MW,烟煤提高到250—260MW之间。
王天宇;燃煤锅炉热效率调高方法及优化效果(J);民营科技;2011年07期