240KA预焙铝电解槽不停电停槽操作实践

2014-08-11 15:44康炜
科技创新与应用 2014年24期
关键词:铝电解

摘 要:随着现代大型铝电解槽越来越倡导节能,环保,高效,随着高导电阴极钢棒,双阴极钢棒等新技术阴极结构的使用,普通阴极的电解槽到一定周期,由于内衬破损,炉膛不规整而引发的电解槽运行不稳定,电流效率低,直流电耗高,不得不对老龄槽进行大修。文章就240K预焙铝电解槽停槽不停电停槽的操作进行详细的介绍。

关键词:铝电解;停槽不停电技术;影响电解槽平衡 前言

随着现代大型铝电解槽越来越倡导节能,环保,高效,随着高导电阴极钢棒,双阴极钢棒等新技术阴极结构的使用,普通阴极的电解槽到一定周期,由于内衬破损,炉膛不规整而引发的电解槽运行不稳定,电流效率低,直流电耗高,不得不对老龄槽进行大修,公司240KA电解槽运行至今,多数槽已进入大修期,一般情况下,我们在停槽时要进行系列停电降负荷等操作,停1台槽从开始降电流到恢复电流一般需要2小时左右,频繁的升降电流对正常运行的电解槽影响较大,容易使正常槽电解质收缩,槽温降低,效应频发,从而影响电解槽热平衡的保持。240KA电解槽停槽不停电技术经过近两年多的实践操作,安全平稳,技术成熟,取得了令人满意的效果。

1 不停电停槽的概述

通过降低电解槽内的电解质或部分铝液,逐步把槽电压降至1.5V-1.0V左右,把阳极坐入铝水中,使阴阳直接短路,快速组织人员进行短路口操作,抽掉短路口绝缘插板,拧紧短路口紧固螺栓,再次过程中可能会出现打火花现象, 但不影响操作。之后恢复电流,把阳极抬离铝水和电解质,停槽操作完毕。

2 不停电停槽的具体操作

2.1 作业前的准备

首先确定需要停槽的槽号,通知所有参加操作的员工都必须明确要停槽的槽号,并指派好现场负责人,通知生产调度,联系好供电车间,准备好工具和材料。用风管接通风源,吹干净短路口积灰。(停槽工具:风动扳手,风管,紧固螺杆,停槽专用大扳手,绝缘撬杠,铝锤等)

2.2 吸出电解质操作

按照吸出电解质操作规程使用真空台包进行吸出电解质业,或人工从被停槽取出电解质。在抽取过程中注意观察电解质液面情况,配合手动降低槽电压,一定不能使阳极脱离电解质,直至槽电压下降至1.5V~1.0V,再次操作时,有时因为炉膛畸形,特别是阳极发生顶角,而使电压无法下降,应该在吸出电解质前使用天车将4个角部阳极适当提起,以免在下降过程中顶坏提升装置。

2.3 拆除绝缘插板

等电压下降至1.0V或者更低点是,组织人员松开段路口绝缘螺栓,取出绝缘插板,用风管接通风源,吹很干净短路口压接面的积灰,更换停槽专用紧固螺栓,用风动扳手和停槽专用大扳手紧固螺栓,完成一遍再复紧一遍,一边用铝锤敲打立柱母线和短路口压接面交界,一边再用大扳手复紧。

2.4 测量短路口压接面压降

打开万用表,调到测直流电压200mv档位,测量短路口压接面压降,大于20mv的再次复紧螺栓,或用铝锤敲击压接面,尽可能使压降降到最低。

2.5 提升阳极,脱离电解质,切断操控箱控制

按阳极上升键,使阳极上升,使阳极脱离电解质,使水平母线上升到相对应的位置,通过手动下料,排空料箱氧化铝,切断操控箱对该槽控制。并通知计算机站该槽正式停槽。

2.6 后续工作

把输入该槽的风源切断,通知净化车间关闭该槽的输料系统,停止供料。全部吸出该槽的停槽铝,无法吸出的,人工用大勺取入碳渣箱中。清理现场,所有工具归位,填写该槽的停槽日期,铝液的吸出量,并通知计算机站该槽正式停槽。

3 操作过程中的安全注意事项

3.1 人员的组织和劳保的配备

人员配备8~10人,在短路口操作时,人员应配备防护面罩,预防在操作过程中打火,在撬开短路口时注意使用绝缘撬杠,不能用力过猛,以防损坏短路口绝缘螺杆。

3.2 与供电车间的联系

为了确保安全,与供电车间提前联系,已确定在操作过程中是否要降电流,进行降负荷操作,如果遇槽内电解质过高,可人工取出部分电解质或吸出铝液,以便降低槽电压,电压在高于1.5V时禁止操作,可适当的降低电流,以便安全操作。

4 效益分析

停电和不停电时间和产生效果分析

4.1 从表上分析停电与不停电时间上可平均节省98.4min,我公司全系列156台电解槽,每年停槽40台次,电流效率92%计算,

240KA*0.3356*{(98.4/60)*40次}*153(台)*0.92%=743t

全年可多产原铝743t。

4.2 不停电停槽对其他正常电解槽几乎没有影响,所以也减少了效应的发生,电能的浪费,间接的减少了氟化盐的挥发,铝的二次反映减少了停电对电解槽技术条件的干扰,使其他槽能正常高效平稳的运行。

5 结束语

青海投资集团百河铝业公司240KA电解槽经过两年多不停电停槽操作,技术成熟,实践证明不停电停槽安全可靠,不会因为停电对电解槽热平衡产生破坏,使用停槽不停电能够更好的使电解槽安全平稳经济的运行,确实为电解铝行业带来降低成本起到相当大的作用。

参考文献

[1]刘业翔,李 .现代铝电解[M].冶金工业出版社.

[2]戴小平,吴智明.200KA预焙铝电解槽生产技术与实践[M].中南大学出版社.

作者简介:康炜(1978-),男,陕西省合阳县人,助理工程师,大专,研究方向:铝电解。endprint

摘 要:随着现代大型铝电解槽越来越倡导节能,环保,高效,随着高导电阴极钢棒,双阴极钢棒等新技术阴极结构的使用,普通阴极的电解槽到一定周期,由于内衬破损,炉膛不规整而引发的电解槽运行不稳定,电流效率低,直流电耗高,不得不对老龄槽进行大修。文章就240K预焙铝电解槽停槽不停电停槽的操作进行详细的介绍。

关键词:铝电解;停槽不停电技术;影响电解槽平衡 前言

随着现代大型铝电解槽越来越倡导节能,环保,高效,随着高导电阴极钢棒,双阴极钢棒等新技术阴极结构的使用,普通阴极的电解槽到一定周期,由于内衬破损,炉膛不规整而引发的电解槽运行不稳定,电流效率低,直流电耗高,不得不对老龄槽进行大修,公司240KA电解槽运行至今,多数槽已进入大修期,一般情况下,我们在停槽时要进行系列停电降负荷等操作,停1台槽从开始降电流到恢复电流一般需要2小时左右,频繁的升降电流对正常运行的电解槽影响较大,容易使正常槽电解质收缩,槽温降低,效应频发,从而影响电解槽热平衡的保持。240KA电解槽停槽不停电技术经过近两年多的实践操作,安全平稳,技术成熟,取得了令人满意的效果。

1 不停电停槽的概述

通过降低电解槽内的电解质或部分铝液,逐步把槽电压降至1.5V-1.0V左右,把阳极坐入铝水中,使阴阳直接短路,快速组织人员进行短路口操作,抽掉短路口绝缘插板,拧紧短路口紧固螺栓,再次过程中可能会出现打火花现象, 但不影响操作。之后恢复电流,把阳极抬离铝水和电解质,停槽操作完毕。

2 不停电停槽的具体操作

2.1 作业前的准备

首先确定需要停槽的槽号,通知所有参加操作的员工都必须明确要停槽的槽号,并指派好现场负责人,通知生产调度,联系好供电车间,准备好工具和材料。用风管接通风源,吹干净短路口积灰。(停槽工具:风动扳手,风管,紧固螺杆,停槽专用大扳手,绝缘撬杠,铝锤等)

2.2 吸出电解质操作

按照吸出电解质操作规程使用真空台包进行吸出电解质业,或人工从被停槽取出电解质。在抽取过程中注意观察电解质液面情况,配合手动降低槽电压,一定不能使阳极脱离电解质,直至槽电压下降至1.5V~1.0V,再次操作时,有时因为炉膛畸形,特别是阳极发生顶角,而使电压无法下降,应该在吸出电解质前使用天车将4个角部阳极适当提起,以免在下降过程中顶坏提升装置。

2.3 拆除绝缘插板

等电压下降至1.0V或者更低点是,组织人员松开段路口绝缘螺栓,取出绝缘插板,用风管接通风源,吹很干净短路口压接面的积灰,更换停槽专用紧固螺栓,用风动扳手和停槽专用大扳手紧固螺栓,完成一遍再复紧一遍,一边用铝锤敲打立柱母线和短路口压接面交界,一边再用大扳手复紧。

2.4 测量短路口压接面压降

打开万用表,调到测直流电压200mv档位,测量短路口压接面压降,大于20mv的再次复紧螺栓,或用铝锤敲击压接面,尽可能使压降降到最低。

2.5 提升阳极,脱离电解质,切断操控箱控制

按阳极上升键,使阳极上升,使阳极脱离电解质,使水平母线上升到相对应的位置,通过手动下料,排空料箱氧化铝,切断操控箱对该槽控制。并通知计算机站该槽正式停槽。

2.6 后续工作

把输入该槽的风源切断,通知净化车间关闭该槽的输料系统,停止供料。全部吸出该槽的停槽铝,无法吸出的,人工用大勺取入碳渣箱中。清理现场,所有工具归位,填写该槽的停槽日期,铝液的吸出量,并通知计算机站该槽正式停槽。

3 操作过程中的安全注意事项

3.1 人员的组织和劳保的配备

人员配备8~10人,在短路口操作时,人员应配备防护面罩,预防在操作过程中打火,在撬开短路口时注意使用绝缘撬杠,不能用力过猛,以防损坏短路口绝缘螺杆。

3.2 与供电车间的联系

为了确保安全,与供电车间提前联系,已确定在操作过程中是否要降电流,进行降负荷操作,如果遇槽内电解质过高,可人工取出部分电解质或吸出铝液,以便降低槽电压,电压在高于1.5V时禁止操作,可适当的降低电流,以便安全操作。

4 效益分析

停电和不停电时间和产生效果分析

4.1 从表上分析停电与不停电时间上可平均节省98.4min,我公司全系列156台电解槽,每年停槽40台次,电流效率92%计算,

240KA*0.3356*{(98.4/60)*40次}*153(台)*0.92%=743t

全年可多产原铝743t。

4.2 不停电停槽对其他正常电解槽几乎没有影响,所以也减少了效应的发生,电能的浪费,间接的减少了氟化盐的挥发,铝的二次反映减少了停电对电解槽技术条件的干扰,使其他槽能正常高效平稳的运行。

5 结束语

青海投资集团百河铝业公司240KA电解槽经过两年多不停电停槽操作,技术成熟,实践证明不停电停槽安全可靠,不会因为停电对电解槽热平衡产生破坏,使用停槽不停电能够更好的使电解槽安全平稳经济的运行,确实为电解铝行业带来降低成本起到相当大的作用。

参考文献

[1]刘业翔,李 .现代铝电解[M].冶金工业出版社.

[2]戴小平,吴智明.200KA预焙铝电解槽生产技术与实践[M].中南大学出版社.

作者简介:康炜(1978-),男,陕西省合阳县人,助理工程师,大专,研究方向:铝电解。endprint

摘 要:随着现代大型铝电解槽越来越倡导节能,环保,高效,随着高导电阴极钢棒,双阴极钢棒等新技术阴极结构的使用,普通阴极的电解槽到一定周期,由于内衬破损,炉膛不规整而引发的电解槽运行不稳定,电流效率低,直流电耗高,不得不对老龄槽进行大修。文章就240K预焙铝电解槽停槽不停电停槽的操作进行详细的介绍。

关键词:铝电解;停槽不停电技术;影响电解槽平衡 前言

随着现代大型铝电解槽越来越倡导节能,环保,高效,随着高导电阴极钢棒,双阴极钢棒等新技术阴极结构的使用,普通阴极的电解槽到一定周期,由于内衬破损,炉膛不规整而引发的电解槽运行不稳定,电流效率低,直流电耗高,不得不对老龄槽进行大修,公司240KA电解槽运行至今,多数槽已进入大修期,一般情况下,我们在停槽时要进行系列停电降负荷等操作,停1台槽从开始降电流到恢复电流一般需要2小时左右,频繁的升降电流对正常运行的电解槽影响较大,容易使正常槽电解质收缩,槽温降低,效应频发,从而影响电解槽热平衡的保持。240KA电解槽停槽不停电技术经过近两年多的实践操作,安全平稳,技术成熟,取得了令人满意的效果。

1 不停电停槽的概述

通过降低电解槽内的电解质或部分铝液,逐步把槽电压降至1.5V-1.0V左右,把阳极坐入铝水中,使阴阳直接短路,快速组织人员进行短路口操作,抽掉短路口绝缘插板,拧紧短路口紧固螺栓,再次过程中可能会出现打火花现象, 但不影响操作。之后恢复电流,把阳极抬离铝水和电解质,停槽操作完毕。

2 不停电停槽的具体操作

2.1 作业前的准备

首先确定需要停槽的槽号,通知所有参加操作的员工都必须明确要停槽的槽号,并指派好现场负责人,通知生产调度,联系好供电车间,准备好工具和材料。用风管接通风源,吹干净短路口积灰。(停槽工具:风动扳手,风管,紧固螺杆,停槽专用大扳手,绝缘撬杠,铝锤等)

2.2 吸出电解质操作

按照吸出电解质操作规程使用真空台包进行吸出电解质业,或人工从被停槽取出电解质。在抽取过程中注意观察电解质液面情况,配合手动降低槽电压,一定不能使阳极脱离电解质,直至槽电压下降至1.5V~1.0V,再次操作时,有时因为炉膛畸形,特别是阳极发生顶角,而使电压无法下降,应该在吸出电解质前使用天车将4个角部阳极适当提起,以免在下降过程中顶坏提升装置。

2.3 拆除绝缘插板

等电压下降至1.0V或者更低点是,组织人员松开段路口绝缘螺栓,取出绝缘插板,用风管接通风源,吹很干净短路口压接面的积灰,更换停槽专用紧固螺栓,用风动扳手和停槽专用大扳手紧固螺栓,完成一遍再复紧一遍,一边用铝锤敲打立柱母线和短路口压接面交界,一边再用大扳手复紧。

2.4 测量短路口压接面压降

打开万用表,调到测直流电压200mv档位,测量短路口压接面压降,大于20mv的再次复紧螺栓,或用铝锤敲击压接面,尽可能使压降降到最低。

2.5 提升阳极,脱离电解质,切断操控箱控制

按阳极上升键,使阳极上升,使阳极脱离电解质,使水平母线上升到相对应的位置,通过手动下料,排空料箱氧化铝,切断操控箱对该槽控制。并通知计算机站该槽正式停槽。

2.6 后续工作

把输入该槽的风源切断,通知净化车间关闭该槽的输料系统,停止供料。全部吸出该槽的停槽铝,无法吸出的,人工用大勺取入碳渣箱中。清理现场,所有工具归位,填写该槽的停槽日期,铝液的吸出量,并通知计算机站该槽正式停槽。

3 操作过程中的安全注意事项

3.1 人员的组织和劳保的配备

人员配备8~10人,在短路口操作时,人员应配备防护面罩,预防在操作过程中打火,在撬开短路口时注意使用绝缘撬杠,不能用力过猛,以防损坏短路口绝缘螺杆。

3.2 与供电车间的联系

为了确保安全,与供电车间提前联系,已确定在操作过程中是否要降电流,进行降负荷操作,如果遇槽内电解质过高,可人工取出部分电解质或吸出铝液,以便降低槽电压,电压在高于1.5V时禁止操作,可适当的降低电流,以便安全操作。

4 效益分析

停电和不停电时间和产生效果分析

4.1 从表上分析停电与不停电时间上可平均节省98.4min,我公司全系列156台电解槽,每年停槽40台次,电流效率92%计算,

240KA*0.3356*{(98.4/60)*40次}*153(台)*0.92%=743t

全年可多产原铝743t。

4.2 不停电停槽对其他正常电解槽几乎没有影响,所以也减少了效应的发生,电能的浪费,间接的减少了氟化盐的挥发,铝的二次反映减少了停电对电解槽技术条件的干扰,使其他槽能正常高效平稳的运行。

5 结束语

青海投资集团百河铝业公司240KA电解槽经过两年多不停电停槽操作,技术成熟,实践证明不停电停槽安全可靠,不会因为停电对电解槽热平衡产生破坏,使用停槽不停电能够更好的使电解槽安全平稳经济的运行,确实为电解铝行业带来降低成本起到相当大的作用。

参考文献

[1]刘业翔,李 .现代铝电解[M].冶金工业出版社.

[2]戴小平,吴智明.200KA预焙铝电解槽生产技术与实践[M].中南大学出版社.

作者简介:康炜(1978-),男,陕西省合阳县人,助理工程师,大专,研究方向:铝电解。endprint

猜你喜欢
铝电解
复杂电解质体系下铝电解工艺控制技术研究
铝电解电容器技术现状及未来发展趋势
提高铝电解电容器合格率的多元化工艺技术
液压系统在铝电解多功能机组上的应用与维护
提高铝电解电容器合格率的多元化工艺技术
铝电解过程对电解铝液的净化作用探讨
铝电解过程故障诊断方法研究与实现
预培阳极块预热系统的研究
铝电解多功能机组关键技术及部件的分析与研究
铝电解电容器技术应用及发展研究