解决PA66细旦丝质量问题实例

2014-08-11 05:20牟贞艳霍绪华
科技创新与应用 2014年24期
关键词:质量监控

牟贞艳 霍绪华

摘 要:在PA66细旦丝的实际生产过程中,控制好最基本的纤度指标,是其质量生命的核心。文章从质量管理的第一线出发,将实际生产过程中的质量管理实例进行总结、升华,提炼出PA66细旦丝质量控制的应对策略。

关键词:细旦多孔DTY丝;细旦有光FDY丝;纤度指标;质量监控

1 解决20D/20FPA66 细旦多孔DTY丝纤度异常问题

质检班组在某日染判袜筒时,发现有17筒20D/20FPA66细旦多丝DTY丝袜带偏薄,染色偏浅,后又相继发现42筒染色偏浅。找到对应的POY丝筒测试纤度发现这些筒丝纤度为低于正常值(22-23.2dtex),均为某生产线13号位生产,时间集中在连续的五天之内。查找原因、分析过程及对应措施:

1.1 DTY加工过程的影响

1.1.1 含油率影响:POY在加工DTY时,卷装之前要通过油轮对丝束加油,机台240个锭位的状态很难保证完全一致,因此各锭位丝筒上油量也有一定的差别,上油低的丝筒纤度会低一些,反之纤度会高一些。DTY正常含油一般在1-3%之间,20D/20FPA66 细旦多孔DTY丝纤度中心值在22.6分特左右,即使完全没有上油,纤度降低值也不会超过3%,即纤度应在21.9dtex以上,但我们发现的异常丝筒纤度较正常值低了17%以上,低于21.9dtex。通过对异常丝筒测试含油发现,含油率也处于正常区间。因此,含油率的因素可以排除。

1.1.2 拉伸倍数的影响:POY在加工DTY时,经过了进一步的拉伸和加捻变形,因此DTY的纤度会低于POY纤度。(纤度中心值从28.3dtex降到22.6dtex,),同一组POY在加工DTY时,拉伸倍数越高,所生产的DTY纤度越低。 但DTY机台设备性质决定了240个锭位的拉伸倍数是一致的,也就是说,如果拉伸倍数出现变化,将影响到全机台所有DTY的纤度,而不是个别筒子的纤度。经过后纺车间对DTY机台的检查,拉伸倍数没有异常。因此,拉伸倍数的因素可以排除。

1.2 POY纤度异常的原因

在排除了DTY加工过程因素的影响之后,造成DTY纤度异常的原因只能是POY纤度有异常。

1.2.1 操作问题:在POY生产过程中飘丝会造成POY纤度偏低,进而造成DTY纤度的异常。经过对异常DTY丝进行拆解数孔,均为20孔,排除。

1.2.2 设备问题:设备造成POY纤度异常的主要原因有四个:计量泵传动销有问题,断裂后虚连。计量泵或组件漏浆。计量泵变频器故障、输出频率波动大。输料管道凝胶,供料不连续或不足。以上四条经过逐项检查,并无异常情况,排除。

1.3 POY生产过程中压空问题

检查纺丝曲线,组件压力正常,但该线13号位泵前压力曲线自此5日持续下降,从110bar逐渐下降,尤以中间两日最低,只有57bar压力。

因此,确定是该线13号位在泵前压力下降其间生产的丝筒纤度有偏低问题。

1.3.1 补救措施:(1)对生产20D/20FPOY丝的所有纺丝位计量泵变频进行监控。(2)排查泵前压力曲线下降原因。(3)对下机满卷POY进行称重,做记录。(4)将未加弹的所有POY,加测测纤度。(5)将在加工DTY机台清底了机,DTY丝全部测纤度,清底完成后加工检测后POY。(6)单开机台消化目前库存的POY,所加工的DTY全部测纤度。(7)库存的DTY丝加测纤度后,只能发给织袜客户,不能发给织布客户。

1.3.2 防范措施:(1)对该生产线加装计量泵变频监控,监控计量泵转速、压力等的指标。(2)对该生产线泵前压力和泵后传感器进行线路测试,确保传感器有效运行。(3)泵前压力低,与管路中的熔体压力低有关,将挤压机压力由120bar提高到130bar,泵前压力维持在90bar以上,有效保证生产的稳定运行。(4)对计量泵传动销、计量泵出料、组件出丝情况进行定时定人巡检。(5)继续对下机满卷丝进行称重。(6)对该品种POY丝进行重点纤度跟踪测试。(7)POY合格丝上机加弹,对DTY落丝进行了3天持续跟踪测试,无不良品出现,停止。(8)对DTY机台下机的该品种丝进行重点纤度监测。

借鉴本次处理经验,为了今后能及时发现问题,对所有生产PA66的POY生产线均加装了计量泵变频监控曲线,完善了生产监控系统。

2 解决12D/10FPA66细旦有光FDY丝的多缺根丝问题

客户在使用PA66细旦有光FDY(12D/10F)丝时,发现有一筒原料是2.22kg ,偏重(客户要求满卷丝重量为2kg)。收到客户反馈回的这筒细旦有光FDY丝,规格应为12D/10F,测试纤度为14.1dtex,纤度超标;数孔后确定为11孔,比正常原料多一孔单丝,属于操作工生头分丝时出错造成。

分错丝可使某纺丝卷绕位12筒丝中,至少出现1筒多根丝和1筒少根丝;或者12筒丝中,至少出现1筒少根丝。这两种情况,统称多缺根丝。

2.1 生产、检验、包装过程回顾

在生产过程中,车间按工艺流程、操作流程正常生产。在检测过程中,物化实驗室按标准常规抽检、测试。在包装过程中,分级工按普通A级品标准把关包装。

2.1 通过对该产品生产、检验、包装的过程分析

发现按照现有的流程虽然能有效地把绝大数的不合格产品检出,满足大多数客户的使用要求。但是仍不能避免多缺根丝漏验。

2.3 多缺根丝问题的产生

该品种丝纤度中心值为13.3dtex,单丝纤度值为1.33dtex,孔数为10孔。操作工在分丝过程中,因为丝束过细、孔数过多,单丝过细,容易分错丝,造成多缺根丝。分丝细节:(1)每个纺丝卷绕位排列12个喷丝板,出120根单丝,每10根单丝集束成1根丝束,共形成12根丝,出12筒丝饼。一个喷丝板喷出10根单丝。(2)在油辊上油分丝集束处易分错丝。一旦分错丝,生头后很难从丝路检查中发现多缺根丝。(3)在满卷后的外观检查中,12D/10F的FDY满卷丝,多、少一根单丝,在丝饼外观上差异不大,很难从外观上看出来。(4)该品种丝出现多缺根的情况很少,按常规抽测检验,检测到多缺根丝的概率很低。

经过上述分析,要解决多缺根丝问题,保证纤度正常,仅靠正常工艺、生产、检验不能完全防止,必须进行生产检验过程优化:(1)当班纺丝卷绕操作工随时巡检,班长每班巡检两次,一旦发现多缺根丝,立刻打断丝路,重新分丝集束后,再重新生头生产。丝路检查要求:从喷丝板出丝、油辊分丝集束、卷绕上丝,沿丝路逐一检查。做丝路检查记录。保证该品种在纺丝卷绕生产过程中的全面质量监控。(2)对于该品种满卷丝,必须逐筒称重,做称重记录。(因为满卷多缺根丝的丝饼重量会超出标准范围,所以选择用称重方法,简便易行)。该品种满卷丝重量范围根据客户要求定为:2kg+0.25kg-0.03kg≤满卷丝名义重量≤2kg+0.25kg+0.03kg。保证消除该品种下机满卷丝的多缺根现象。(3)对于该品种小卷丝,必须逐筒测试纤度,做纤度测试记录。(因为小卷丝重量不固定,无法用直接称重方法发现多缺根丝,测试纤度是最有效的检测方法)。纤度控制范围:12.7dtex至13.8dtex。保证消除该品种小卷丝的多缺根现象。

PA66细旦丝的优良品质是其品种生命力的有力保障,只有在稳定高效的工艺、生产、检验过程之中,才能得以实现,成为化纤纺织领域光彩照人的明星产品。

参考文献

[1]FZ/T 54013-2009 锦纶66工业用长丝[Z].

[2]FZ/T 54014-2009 锦纶66弹力丝[Z].

[3]FZ/T 54025-2009 锦纶66预取向丝[Z].

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