摘 要:文章介绍了汽轮机腐蚀形成的原因,分析了水质好坏对腐蚀的生成有重大影响。腐蚀的根本原因来自凝结水精处理系统,提出了几种提高精处理效果的措施,取得了较好的效果。
关键词:汽轮机;腐蚀;水质;精处理
引言
在超临界热力系统中,传统的汽包锅炉已不能适应技术的要求,取而代之的是有着更为优越的性能的直流锅炉。但是直流锅炉致命缺点是不能对汽水进行排污,所以对水质有着极高的要求,水质的好坏直接影响着锅炉和汽轮机的安全健康运行。文章针对我厂大修过程中发现的汽轮机腐蚀现象进行分析,在凝结水精处理方面采取了积极的防治措施,使汽轮机的腐蚀问题得到了有效的解决。
1 汽轮机腐蚀的原因
水质的好坏,是导致汽轮机腐蚀的直接也是最重要的因素,汽轮机腐蚀和积盐与蒸汽的质量密切相关,汽轮机的腐蚀类型有酸性腐蚀、点腐蚀、冲击损伤和水滴磨蚀。
1.1 高压缸腐蚀积盐积垢
在汽轮机的高压部分,蒸汽没有发生相变,始终是干蒸汽。高压缸部分在运行中通常不会引起腐蚀问题。但是机组在停运期间,由于高压缸附着的盐和垢的吸潮性,将会发生电化学腐蚀,其腐蚀的严重程度与垢的成分有关。如果凝结水精处理投运不正常,或给水含铁量较高,高压缸容易发生铁垢沉积。
1.2 中压缸腐蚀积盐积垢
汽轮机中压缸主要发生硅垢和NaCl等盐类的沉积。蒸汽中的含硅量较高时,往往在汽轮机的中压缸和低压缸都发生沉积。蒸汽中的氯化钠主要有两个来源,一是来自外部系统的漏入,包括凝汽器管的泄漏,二是来自凝结水精处理本身的释放,包括使用了不合格的碱再生阴树脂,凝结水混床运行终点控制不当,凝结水精处理氨化运行而再生又未按氨化运行的剂量再生。
1.3 低压缸腐蚀
汽轮机低压缸一般发生腐蚀现象比较多,发生积盐的现象比较少,主要是湿蒸汽能清洗盐垢。当蒸汽刚出现凝结水时一般出现在倒数第2级到第4级不等。如果蒸汽的质量不好,特别是含有无机阴离子时,往往对汽轮机叶片造成腐蚀。由于蒸汽中的各种盐类和无机酸等的汽、水分配系数都非常低,通常都在10-4数量级以下,汽轮机的初凝水不再是一般意义的凝结水,而是盐水。从机组实际检测证实,汽轮机初凝水的pH值可能降到中性或酸性,并含有Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、CH3COO-等。在低压缸的初凝区最容易发生点腐蚀。点腐蚀可以发生在汽轮机的运行过程中,也可发生在停运过程中。初凝水中的盐类,特别是含Cl-和SO42-的盐是产生点腐蚀的腐蚀介质。机组因混床终点控制不当,将有大量的氯离子漏出,导致蒸汽中氯离子含量偏高,造成初凝区发生点腐蚀。
我厂的汽轮机低压缸叶片产生的腐蚀正好为氯离子引起的点状腐蚀。
2 汽轮机腐蚀的防治
高塔分离是国内火电厂凝结水精处理分离再生最主要的工艺,其主要由树脂分离塔(SPT)、阴树脂再生罐(ART)和阳树脂再生兼贮存罐(CRT)三部分组成。SPT由直的筒体和倒置的锥台形筒体组成。反洗沉降及输送树脂时,水在直段部分有柱状的流动,内部搅动小,从而利用阴、阳树脂的密度差,借反洗强度的调节控制使阴树脂与阳树脂完全分离,分离后阴阳树脂的交叉污染在0.1%以下,然后再将阴、阳树脂分别用水输送到ART和CRT进行再生。再生好的阴树脂从ART用水和压缩空气输送到CRT。在CRT中进行阳阴树脂的混合,冲洗合格后备用。
2.1 优化调整树脂量和树脂配比
目前精处理系统存在树脂比例不恰当,再生系统参数设置不合理。《运行规程》中给出的树脂量,无法说明依据,甚至设备厂家說明书中数据也很混乱。
鉴于此,必须针对SPT、ART和CRT的设备尺寸图,结合再生步序,进行计算以确认树脂添加量是否得当,以及填装完毕后,树脂应达到的位置。
2.2 再生控制
在高塔分离法中,反洗流量的控制对树脂分离效果具有重要作用。采用该法的再生系统以高塔为核心,其结构特点是上部直径扩大形成锥体且塔身具有足够的高度,即可以保障阳树脂充分膨胀,而阴树脂又不会被冲出。树脂分离要求反洗流量渐次减小,以利于树脂的分离沉降,流量的设定分布要符合所用树脂的沉降速率规律。树脂反洗的2个流量平台要持续一定的时间,这样可以保持使树脂在该流量平台上有一个相对的动态平衡状态,有利于下一步的树脂沉降,保证树脂在有序的状态下进行分离。
2.3 优化混脂及混床投运条件
再循环泵的功能是在混床投入运行前提供再循环冲洗。再循环泵吸取阳床或混床出口的冲洗水将其送回到入口母管。在混床出口设有电导率在线检测,当检测到混床冲洗出水的电导率合格时,即阳离子导电度<0.1μS/cm时,混床再循环冲洗结束,投入正常运行。备用混床投入运行初期,其出水电导率(25℃)往往达到0.4~0.5μS/cm,甚至更高,虽然持续时间较短,但此时大量的杂质被带入给水,给机组安全和经济运行留下隐患。
2.4 严格控制出水水质和周期制水量
混床临近失效,出水电导率(25℃)开始上升,且具有明显上升趋势时就应切换混床运行,尽可能使混床切换时的出水电导率(25℃)不超过0.10μS/cm,防止混床大量“漏氯”。
由于目前树脂再生人员紧张,运行操作熟练程度不高,难以保证树脂再生水平,所以将混床失效水质指标:阳离子电导率和电导率均控制在0.10μS/cm,初期可用放宽到0.15μS/cm,并在以上指标基础上限制混床周期制水量。
2.5 精处理系统运行管理需要加大培训
精处理作为热力系统内部关键的水处理单元,虽然已经实现计算机自动化运行,但是针对某些问题,自动化程序无能为力,需要运行人员结合实际情况进行调整。目前能在故障情况下手动操作的人员较少,无疑是水汽品质进一步提高的一大障碍,因此需要加大人员技术培训力度。
3 结束语
精处理设备的正常运行是保证水汽品质的关键手段,其经济效益表现在水系统腐蚀速率降低,蒸汽中杂质离子浓度降低,可减轻汽轮机通流部位的腐蚀,提高蒸汽做功效率和机组负荷率,节省机组煤耗,延长机组主体设备的使用寿命,降低设备检修维护费用。
随着国内机组容量越来越大,更加需要重视化学监督指标的微量变化,加强化学监督管理及相关人员技术培训,方能有力保证机组安全经济运行。
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作者简介:帅奔(1989-),男,助理工程师,主要从事火电厂运行管理工作。