港湾砂桩1船施工工艺

2014-08-11 06:44郑玮
科技创新与应用 2014年25期
关键词:工效质量控制

郑玮

摘 要:文章以港珠澳大桥西人工岛岛隧工程打设挤密砂桩为例,列出了港湾砂桩1船的打桩流程;总结了打设方法、操作要点和质量控制关键;并结合工程实例,对砂量损耗系数和工效进行了计算、分析。

关键词:港湾砂桩1船;挤密砂桩;质量控制;砂量损耗系数;工效

引言

港湾砂桩1船是挤密砂桩船,挤密砂桩法是在软基上用振动锤把砂管沉入到要求的深度,填入中粗砂并向下挤压使砂桩扩径,使其周围地基发生侧向挤压而使地基密实的一种加固方法。其加固原理如下:挤密置换作用:一是通过冲击振动对周围土体产生横向挤压力,使土层的孔隙比减小,密实度增加;二是密实的砂桩桩体取代了同体积的软弱土,形成复合地基,使承载力提高,地基沉降变小。排水固结作用:砂桩就象砂井一样是一种良好的排水通道,能加速孔隙水压力的消散, 加快地基的固结沉降速率,从而提高复合地基的强度。

港湾砂桩1船主要性能参数如表1:

船机设备配置如表2:

文章以港珠澳大桥西人工岛岛隧工程挤密砂桩为实例,详细的分析了港湾砂桩1船的施工工艺。

1 地质情况

各岩土层特征描述如下:

①1淤泥(Q4m):灰色,流塑状,个别钻孔呈流动状,高塑性,含有机质,有臭味,局部混少许粉砂,平均标贯击数N<1击。该层厚达3.50m~5.0m。

①3淤泥质粘土(Q4al):褐灰色,流塑~软塑状,中塑性,局部夹粉细砂薄层和少量贝壳碎屑,平均标贯击数N=1.8击。该层厚达11.5m~13.0m。

③3粉质粘土(Q3m+al):褐灰色,灰黄色,可塑状~硬塑状,中塑性,混粉细砂,局部夹粉砂薄层和腐殖质。平均标贯击数N=8.8击。该层厚0.0m~4.5m。

各土层土质较软,流动性大。

为防止回淤,在原泥面上抛填4m的中粗砂和1.5m的碎石垫层,打设砂桩时要穿透中粗砂和碎石垫层。

2 基本打桩流程(见图1)

3 打设方法及操作要点

3.1 打设前准备工作

每天开工前要检查套管水阀、气阀,确保套管外喷水管及侧打气气管畅通;检查移动斗门、固定斗门、囤砂斗门开闭情况,确保开闭自如;传送带空载运转正常;检查水锤自动是否正常;检查绞车钢丝绳状况,绞机附近管路是否有渗漏现象;检查振动锤电缆位置,确保电缆安全;要求供砂船做好供砂准备;开启自动平衡调载系统。

3.2 移船就位

准备工作完成后将船舶移动至指定桩位。每完成一组桩后应立即移船到下一组桩位。

3.3 归零

每天开始打设砂桩前进行1次归零,以保证套管、砂锤、水坨记录的准确性。控制套管、砂锤、水坨的端部与海水面平齐,操作主机设置此时套管、砂锤、水坨为0位置。

3.4 水深、潮位

通过自动控制系统控制水坨到达泥面,读取操作主机侧窗口所显示的水深,记录并按F6输入打桩程序。潮位可由海上SCP定位监测系统读取,记录并输入打桩程序。

3.5 套管下行及排泥阶段

套管开始全速下行,套管下行及排泥阶段的操作应严格按照下列规定进行。

3.5.1 套管外喷水的设置

套管下行将入泥面时将套管外喷水打开,此时套管外喷水作用是帮助套管下行,一般调整至10.0kg,若振动锤压力过大,可调整至12kg;开始排泥后外喷水压力减小为深度压加一个大气压(海水的深度产生的压力),不让淤泥堵塞高压冲水口即可。

3.5.2 振动锤开始时机

当套管入泥后开启振动锤,三个振动锤开启时时间间隔不少于10S,依次启动1、2、3号振动锤,当1号振动锤电流基本稳定以后才可以启动下一台,而且在启动振动锤时要停止套管绞车。

3.5.3 加砂时机

在套管下行于-20m后依次加砂3斗,太早砂会从套管中流出,太晚进入套管的淤泥太多。排泥过程中,视SL值进行加砂,如SL值为10m-16m时即加砂1斗,制桩阶段同样适用。

3.5.4 干砂制作过程

在套管下行过程中,向套管中供第三斗砂,将“砂锤控制”键上推,按右侧控制台的“自动”键,使砂锤在套管内自动运行,下行至桩底标高。制作密实干砂开始:开始第一次吐泥,开主打气(0.5-1.0)套管上行到SL基本不变化时停止,回打到设计标高。进行第二次吐泥,开主打气(1.5-2.0)砂管上行到SL基本不变化或SL值接近10米时停止,回打到设计标高。如此往复几次排泥过程(排泥过程中视SL下降速度可对主打气和侧打气进行调整,主打气每次调整控制在0.5,SL下降速度快时侧打气关闭,下降慢则开启)。直至SL曲线图没有剧烈的跳动, SL出现比较缓和的下砂状态时再进行最后一次吐泥,套管内淤泥已完全排干净,制作密实干砂的过程完成。

干砂制作的过程中,开启主打气进行排泥,主打气的压力应慢慢增加,开始排泥阶段,主打气太大砂管回泥会越多,浪费砂;侧打气的能帮助排出套管中的砂(排泥阶段为泥砂混合物),同时会造成泥砂混合,不利于干砂的形成,排泥开始的时候,排泥容易,应不开,随着套管中砂的比例越来越大,排泥困难,可以打开。干砂的制作是挤密砂桩形成的关键,干砂没有形成,套管底部的阻泥球不起作用,在关闭主打气加砂的过程中,淤泥会进入套管形成泥砂混合物,无法形成砂桩。

3.6 制桩阶段

3.6.1 提升高度和下砂长度

套管底部高3m(出砂处),外径1200mm,壁厚25mm;套管上部高47m,外径800mm,壁厚20mm。套管贯入至设计桩底高程后,提管制桩时,成桩长度及对应参数见表3。

提升高度以套管底部计算;下砂长度以套管上部计算。

具体计算方法如下(以直径1600mm成桩1m为例):

所需砂量=0.8×0.8×π×1=2.011m3

套管提升高度GL=2.011÷[(1.2÷2)2×π]=1.78m,取1.8m

回打高度=1.8-1.0=0.8m

下砂长度SL=2.011÷{[(0.8-0.02×2) ÷2 ]2×π}=4.43m,取4.5m

3.6.2 套管内压力设定

套管提升制桩过程中,套管内压力需要保持在合适的范围内,以保证贯入时能够排出端部套管内的淤泥,制桩时套管内砂料能够顺利排出。

经过施工的检验,套管内砂料能顺利排出,压力设定如下:

0~-14.99m, 深度压;

-15~-19.99m, 深度压+0.4kg·f/cm2;

-20 ~-24.99m, 深度压+0.8kg·f/cm2;

-25 ~-29.99m, 深度压+1.1kg·f/cm2;

-30 ~-34.99m, 深度压+1.5kg·f/cm2;

-35 ~-39.99m, 深度压+2.0kg·f/cm2;

压力设置中,深度压指套管贯入深度位置海水压力,压力单位kg·f/cm2为程序内默认单位。以上的压力设定是打桩时的参考值,压力值的调整要以排除的砂量为准,砂量大于计算值,则减压,砂量小于计算值,则加压。

3.6.3 提管速度、成桩长度控制

操作人员在造桩过程中随时调整提管速度,使其与下砂速度达到平衡,套管提升速度应先慢后快,开始上提时(前0.5m)一般控制在0.3 m/min,后面一般不超过1.0~1.5m/min。套管提升0.5m时,如果发现下砂量较小,则将套管打回至上一个循环成桩的桩顶位置,重新提管制桩。当套管提升计算高度1.8m,套管内砂排出长度不足4.5m(如3.6m)时,则根据桩径1600mm和长度3.6m砂量计算出成桩高度应为0.8m,即回打1m。

3.6.4 桩顶处理及后续工作

制桩还有3m左右结束时,输入后潮位,重新计算桩顶标高,制桩还有2m左右时,减小每次成桩的长度,按照成桩0.5m,0.5m,0.5m,0.5m,分四次成桩2m,提高桩顶的密实度。

制桩最后一个回合下压前将主打气、侧打气、高压水、振动锤关闭,利用套管余震回打到位。套管内应剩下15米左右的砂子作为下次制桩的干砂,节省下次制作干砂的砂量和时间。测量地盘高度,套管上行提出地盘高约0.5米时停止,将打设完成信息发送至管理计算机。移船到位后,准备打设下组砂桩,开启高压水、振动锤,套管下行到-25米左右时进行一次吐泥过程,之后套管全速下行至设计标高,根据套管内的砂量选择是否加砂,直接开始制桩过程。

4 质量控制

挤密砂桩的质量控制要点见表4:

挤密砂桩的质量控制必须贯穿打桩的全过程,而且其控制只能在打桩前和打桩的过程中控制,砂桩成型后无法改变,这就要求技术人员对船舶的定位和记录设备定期进行检查;要求操作人员在打桩过程中随时处理质量缺陷。

5 砂量消耗系数

挤密砂桩施工时,砂料存在一定程度的损耗。按照每天成桩12 根,共300延米,整个区域平均桩长25m计算砂损耗:

5.1 为保证砂桩桩底1m高成桩质量,套管贯入端部排泥时,排出1m的砂料,约1.13m3,则损耗为1.13÷(25×2.011)=2.25%。

5.2 每组砂桩打设完成,将套管提起移船打设下组砂桩时,提升套管端部约有0.5m高砂料排出。端部约0.57m3砂料排出,则损耗为0.57÷(25×2.011)=1.13%。

5.3 据统计,每天第一组砂桩打设制作干砂所需的砂量平均为6斗,密实干砂的体积约为6×4.013×90%÷1.35×3=48.16m3,则损耗为48.16÷(300×2.011)=7.98%。

5.4 每天砂桩打设完成,套管内剩余的砂料排出(如打设桩头时套管内无砂料或砂料过少,砂桩桩顶位置不能正常成桩)。按照每天每个套管砂柱长度约为5m,约3.8m3,则损耗为3×3.8÷(300×2.011)=1.89%。

5.5 砂桩船自动供砂等其它因素约2%

综合以上5个方面可以得出理论砂损耗系数为1.153(损耗15.25%)。

砂料加入套管后从松散到成桩的体积变化系数为1.35,则砂总的消耗系数为=1.153×1.35×1.03=1.603(1.03为砂运送到囤砂斗中的损耗)。

理论砂损耗系数中,(1)、(2)、(5)项损耗属于不变量,(3)、(4)项砂量损耗不会变化,但是每天打设的延米数越大,则损耗系数越小;中粗砂的体积变化系数不变,因此,在制作一次干砂的情况下,多打砂桩是降低砂损耗的有效途径。

6 工效分析

单桩的成桩时间=贯入时间+成桩时间+移船时间,其中成桩时间和移船时间和船员的熟练程度有关,而贯入时间当地质情况不同、打桩的深度不同、砂料不同、采取的打桩工艺不同、船员的熟练程度不同时,均会发生变化,打桩效率还需打设试验桩来确定。

港珠澳大桥西人工岛C10区挤密砂桩的工效计算如下:

套管贯入至-37m,平均贯入时间约为80分钟。

提管制桩(25m砂桩),平均成桩时间约为68分钟。

每次移船定位时间约为10分钟。

根据以上数据计算:打设一组底标高为-37m,长25m的砂桩需要的时间约为158分钟,每天打设前准备约1小时,打设结束后整理约为2小时,每天14个小时,可打设4组。平均打设砂桩为300延米/天,603m3/天。考虑天气和修船的影响,每月有效工作时间按20天计算,可完成砂桩6000延米,12060m3。

7 结束语

挤密砂桩作为一种软基加固的施工工艺,在外海筑港、人工岛建设等海洋工程中具有无可比拟的技术优势,应用前景广阔。相比传统的软基处理施工工艺,其优势在于:(1)通过置换和挤密作用,加固效果明显,快速提高地基承载力,且压缩性小,因而可以快速推进施工进程,缩短工期;(2)应用范围广,可应用于砂性土、黏性土、有机质土等几乎所有土质的地基加固处理;(3)深度大,可达到水下50-60米,置换率高,可达到80%;目前,国内已有多项重点工程采用该工艺对薄弱地基进行加固。因此,熟练掌握这项新技术,对企业发展将起到较大的推动作用。

具体计算方法如下(以直径1600mm成桩1m为例):

所需砂量=0.8×0.8×π×1=2.011m3

套管提升高度GL=2.011÷[(1.2÷2)2×π]=1.78m,取1.8m

回打高度=1.8-1.0=0.8m

下砂长度SL=2.011÷{[(0.8-0.02×2) ÷2 ]2×π}=4.43m,取4.5m

3.6.2 套管内压力设定

套管提升制桩过程中,套管内压力需要保持在合适的范围内,以保证贯入时能够排出端部套管内的淤泥,制桩时套管内砂料能够顺利排出。

经过施工的检验,套管内砂料能顺利排出,压力设定如下:

0~-14.99m, 深度压;

-15~-19.99m, 深度压+0.4kg·f/cm2;

-20 ~-24.99m, 深度压+0.8kg·f/cm2;

-25 ~-29.99m, 深度压+1.1kg·f/cm2;

-30 ~-34.99m, 深度压+1.5kg·f/cm2;

-35 ~-39.99m, 深度压+2.0kg·f/cm2;

压力设置中,深度压指套管贯入深度位置海水压力,压力单位kg·f/cm2为程序内默认单位。以上的压力设定是打桩时的参考值,压力值的调整要以排除的砂量为准,砂量大于计算值,则减压,砂量小于计算值,则加压。

3.6.3 提管速度、成桩长度控制

操作人员在造桩过程中随时调整提管速度,使其与下砂速度达到平衡,套管提升速度应先慢后快,开始上提时(前0.5m)一般控制在0.3 m/min,后面一般不超过1.0~1.5m/min。套管提升0.5m时,如果发现下砂量较小,则将套管打回至上一个循环成桩的桩顶位置,重新提管制桩。当套管提升计算高度1.8m,套管内砂排出长度不足4.5m(如3.6m)时,则根据桩径1600mm和长度3.6m砂量计算出成桩高度应为0.8m,即回打1m。

3.6.4 桩顶处理及后续工作

制桩还有3m左右结束时,输入后潮位,重新计算桩顶标高,制桩还有2m左右时,减小每次成桩的长度,按照成桩0.5m,0.5m,0.5m,0.5m,分四次成桩2m,提高桩顶的密实度。

制桩最后一个回合下压前将主打气、侧打气、高压水、振动锤关闭,利用套管余震回打到位。套管内应剩下15米左右的砂子作为下次制桩的干砂,节省下次制作干砂的砂量和时间。测量地盘高度,套管上行提出地盘高约0.5米时停止,将打设完成信息发送至管理计算机。移船到位后,准备打设下组砂桩,开启高压水、振动锤,套管下行到-25米左右时进行一次吐泥过程,之后套管全速下行至设计标高,根据套管内的砂量选择是否加砂,直接开始制桩过程。

4 质量控制

挤密砂桩的质量控制要点见表4:

挤密砂桩的质量控制必须贯穿打桩的全过程,而且其控制只能在打桩前和打桩的过程中控制,砂桩成型后无法改变,这就要求技术人员对船舶的定位和记录设备定期进行检查;要求操作人员在打桩过程中随时处理质量缺陷。

5 砂量消耗系数

挤密砂桩施工时,砂料存在一定程度的损耗。按照每天成桩12 根,共300延米,整个区域平均桩长25m计算砂损耗:

5.1 为保证砂桩桩底1m高成桩质量,套管贯入端部排泥时,排出1m的砂料,约1.13m3,则损耗为1.13÷(25×2.011)=2.25%。

5.2 每组砂桩打设完成,将套管提起移船打设下组砂桩时,提升套管端部约有0.5m高砂料排出。端部约0.57m3砂料排出,则损耗为0.57÷(25×2.011)=1.13%。

5.3 据统计,每天第一组砂桩打设制作干砂所需的砂量平均为6斗,密实干砂的体积约为6×4.013×90%÷1.35×3=48.16m3,则损耗为48.16÷(300×2.011)=7.98%。

5.4 每天砂桩打设完成,套管内剩余的砂料排出(如打设桩头时套管内无砂料或砂料过少,砂桩桩顶位置不能正常成桩)。按照每天每个套管砂柱长度约为5m,约3.8m3,则损耗为3×3.8÷(300×2.011)=1.89%。

5.5 砂桩船自动供砂等其它因素约2%

综合以上5个方面可以得出理论砂损耗系数为1.153(损耗15.25%)。

砂料加入套管后从松散到成桩的体积变化系数为1.35,则砂总的消耗系数为=1.153×1.35×1.03=1.603(1.03为砂运送到囤砂斗中的损耗)。

理论砂损耗系数中,(1)、(2)、(5)项损耗属于不变量,(3)、(4)项砂量损耗不会变化,但是每天打设的延米数越大,则损耗系数越小;中粗砂的体积变化系数不变,因此,在制作一次干砂的情况下,多打砂桩是降低砂损耗的有效途径。

6 工效分析

单桩的成桩时间=贯入时间+成桩时间+移船时间,其中成桩时间和移船时间和船员的熟练程度有关,而贯入时间当地质情况不同、打桩的深度不同、砂料不同、采取的打桩工艺不同、船员的熟练程度不同时,均会发生变化,打桩效率还需打设试验桩来确定。

港珠澳大桥西人工岛C10区挤密砂桩的工效计算如下:

套管贯入至-37m,平均贯入时间约为80分钟。

提管制桩(25m砂桩),平均成桩时间约为68分钟。

每次移船定位时间约为10分钟。

根据以上数据计算:打设一组底标高为-37m,长25m的砂桩需要的时间约为158分钟,每天打设前准备约1小时,打设结束后整理约为2小时,每天14个小时,可打设4组。平均打设砂桩为300延米/天,603m3/天。考虑天气和修船的影响,每月有效工作时间按20天计算,可完成砂桩6000延米,12060m3。

7 结束语

挤密砂桩作为一种软基加固的施工工艺,在外海筑港、人工岛建设等海洋工程中具有无可比拟的技术优势,应用前景广阔。相比传统的软基处理施工工艺,其优势在于:(1)通过置换和挤密作用,加固效果明显,快速提高地基承载力,且压缩性小,因而可以快速推进施工进程,缩短工期;(2)应用范围广,可应用于砂性土、黏性土、有机质土等几乎所有土质的地基加固处理;(3)深度大,可达到水下50-60米,置换率高,可达到80%;目前,国内已有多项重点工程采用该工艺对薄弱地基进行加固。因此,熟练掌握这项新技术,对企业发展将起到较大的推动作用。

具体计算方法如下(以直径1600mm成桩1m为例):

所需砂量=0.8×0.8×π×1=2.011m3

套管提升高度GL=2.011÷[(1.2÷2)2×π]=1.78m,取1.8m

回打高度=1.8-1.0=0.8m

下砂长度SL=2.011÷{[(0.8-0.02×2) ÷2 ]2×π}=4.43m,取4.5m

3.6.2 套管内压力设定

套管提升制桩过程中,套管内压力需要保持在合适的范围内,以保证贯入时能够排出端部套管内的淤泥,制桩时套管内砂料能够顺利排出。

经过施工的检验,套管内砂料能顺利排出,压力设定如下:

0~-14.99m, 深度压;

-15~-19.99m, 深度压+0.4kg·f/cm2;

-20 ~-24.99m, 深度压+0.8kg·f/cm2;

-25 ~-29.99m, 深度压+1.1kg·f/cm2;

-30 ~-34.99m, 深度压+1.5kg·f/cm2;

-35 ~-39.99m, 深度压+2.0kg·f/cm2;

压力设置中,深度压指套管贯入深度位置海水压力,压力单位kg·f/cm2为程序内默认单位。以上的压力设定是打桩时的参考值,压力值的调整要以排除的砂量为准,砂量大于计算值,则减压,砂量小于计算值,则加压。

3.6.3 提管速度、成桩长度控制

操作人员在造桩过程中随时调整提管速度,使其与下砂速度达到平衡,套管提升速度应先慢后快,开始上提时(前0.5m)一般控制在0.3 m/min,后面一般不超过1.0~1.5m/min。套管提升0.5m时,如果发现下砂量较小,则将套管打回至上一个循环成桩的桩顶位置,重新提管制桩。当套管提升计算高度1.8m,套管内砂排出长度不足4.5m(如3.6m)时,则根据桩径1600mm和长度3.6m砂量计算出成桩高度应为0.8m,即回打1m。

3.6.4 桩顶处理及后续工作

制桩还有3m左右结束时,输入后潮位,重新计算桩顶标高,制桩还有2m左右时,减小每次成桩的长度,按照成桩0.5m,0.5m,0.5m,0.5m,分四次成桩2m,提高桩顶的密实度。

制桩最后一个回合下压前将主打气、侧打气、高压水、振动锤关闭,利用套管余震回打到位。套管内应剩下15米左右的砂子作为下次制桩的干砂,节省下次制作干砂的砂量和时间。测量地盘高度,套管上行提出地盘高约0.5米时停止,将打设完成信息发送至管理计算机。移船到位后,准备打设下组砂桩,开启高压水、振动锤,套管下行到-25米左右时进行一次吐泥过程,之后套管全速下行至设计标高,根据套管内的砂量选择是否加砂,直接开始制桩过程。

4 质量控制

挤密砂桩的质量控制要点见表4:

挤密砂桩的质量控制必须贯穿打桩的全过程,而且其控制只能在打桩前和打桩的过程中控制,砂桩成型后无法改变,这就要求技术人员对船舶的定位和记录设备定期进行检查;要求操作人员在打桩过程中随时处理质量缺陷。

5 砂量消耗系数

挤密砂桩施工时,砂料存在一定程度的损耗。按照每天成桩12 根,共300延米,整个区域平均桩长25m计算砂损耗:

5.1 为保证砂桩桩底1m高成桩质量,套管贯入端部排泥时,排出1m的砂料,约1.13m3,则损耗为1.13÷(25×2.011)=2.25%。

5.2 每组砂桩打设完成,将套管提起移船打设下组砂桩时,提升套管端部约有0.5m高砂料排出。端部约0.57m3砂料排出,则损耗为0.57÷(25×2.011)=1.13%。

5.3 据统计,每天第一组砂桩打设制作干砂所需的砂量平均为6斗,密实干砂的体积约为6×4.013×90%÷1.35×3=48.16m3,则损耗为48.16÷(300×2.011)=7.98%。

5.4 每天砂桩打设完成,套管内剩余的砂料排出(如打设桩头时套管内无砂料或砂料过少,砂桩桩顶位置不能正常成桩)。按照每天每个套管砂柱长度约为5m,约3.8m3,则损耗为3×3.8÷(300×2.011)=1.89%。

5.5 砂桩船自动供砂等其它因素约2%

综合以上5个方面可以得出理论砂损耗系数为1.153(损耗15.25%)。

砂料加入套管后从松散到成桩的体积变化系数为1.35,则砂总的消耗系数为=1.153×1.35×1.03=1.603(1.03为砂运送到囤砂斗中的损耗)。

理论砂损耗系数中,(1)、(2)、(5)项损耗属于不变量,(3)、(4)项砂量损耗不会变化,但是每天打设的延米数越大,则损耗系数越小;中粗砂的体积变化系数不变,因此,在制作一次干砂的情况下,多打砂桩是降低砂损耗的有效途径。

6 工效分析

单桩的成桩时间=贯入时间+成桩时间+移船时间,其中成桩时间和移船时间和船员的熟练程度有关,而贯入时间当地质情况不同、打桩的深度不同、砂料不同、采取的打桩工艺不同、船员的熟练程度不同时,均会发生变化,打桩效率还需打设试验桩来确定。

港珠澳大桥西人工岛C10区挤密砂桩的工效计算如下:

套管贯入至-37m,平均贯入时间约为80分钟。

提管制桩(25m砂桩),平均成桩时间约为68分钟。

每次移船定位时间约为10分钟。

根据以上数据计算:打设一组底标高为-37m,长25m的砂桩需要的时间约为158分钟,每天打设前准备约1小时,打设结束后整理约为2小时,每天14个小时,可打设4组。平均打设砂桩为300延米/天,603m3/天。考虑天气和修船的影响,每月有效工作时间按20天计算,可完成砂桩6000延米,12060m3。

7 结束语

挤密砂桩作为一种软基加固的施工工艺,在外海筑港、人工岛建设等海洋工程中具有无可比拟的技术优势,应用前景广阔。相比传统的软基处理施工工艺,其优势在于:(1)通过置换和挤密作用,加固效果明显,快速提高地基承载力,且压缩性小,因而可以快速推进施工进程,缩短工期;(2)应用范围广,可应用于砂性土、黏性土、有机质土等几乎所有土质的地基加固处理;(3)深度大,可达到水下50-60米,置换率高,可达到80%;目前,国内已有多项重点工程采用该工艺对薄弱地基进行加固。因此,熟练掌握这项新技术,对企业发展将起到较大的推动作用。

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智能交互系统中人机组队协同工效提升的模型构建
中国人类工效学学会复杂系统人因与工效学分会成立暨发展研讨会在北京成功召开
隧道衬砌缺陷处理工艺带模注浆与工后注浆综合工效浅析
2019 中国人类工效学学会全国会员代表大会第二次会议暨学术会议通知
浅谈煤炭企业工效挂勾考核办法的深化与完善
浅谈机车总风缸的制作质量控制
浅谈在公路桥梁施工环节的质量管理及控制
浅谈石灰土基层施工及质量控制
黄土路基台背回填的质量控制