徐一品
(1. 上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海 200240;2. 上海电机厂有限公司,上海 200240)
3.25 MW船用主推进电动机设计
徐一品1,2
(1. 上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海 200240;2. 上海电机厂有限公司,上海 200240)
介绍了3.25 MW船用主推进电动机的电磁设计及结构特点。指出船用主推进电动机的现场空间有限,环境空气潮湿,变频调速运行及前后左右摇晃等工况。介绍了主推进电动机的磁密、绝缘结构、冷却方式、机座结构、轴的结构、轴承止推结构及盐雾防护的设计特点和方法。最后通过对该电机试验数据中温升和振动数值的分析,证实了电机设计方法的合理性。
变频电机;船用推进电动机 ;风路;轴电流
船用推进电动机是船舶动力系统的重要部件。电动机的性能及质量直接影响着船舶的运行安全。船用推进电动机受到船体结构的限制、外形尺寸和重量都有特殊的要求。为了满足安装要求,电动机采用了更小的中心高和紧凑的结构。本电动机功率3 250 kW,合理地设计电动机的电磁负荷、提高效率、增强散热能力使电动机温升符合标准是电动机设计的关键。
1.1 电动机基本参数:
•型号:YBKS630-6
•功率:3 250 kW
•额定电压:3×3×675 V 三变频器供电
•额定频率:50 Hz
•冷却方式:IC86W 淡水
•额定转速:1 000 r/min
•转速范围:0~1 000 r/min 恒转矩 1 000~1 100 r/min 恒功率
•外形尺寸要求:3 150 mm×2 600 mm×2 400 mm
•效率96.8%,功率因数0.85 。
•电动机采用F级绝缘、F级考核,
1.2 电动机损耗与磁密
由于变频器以非正弦波供电时,电动机内除了由基波电压产生的损耗外,还有变频电源中的谐波和负序电压产生的附加损耗。这些附加损耗取决于电动机的转速、电压、电流及变频器输出波形。如果变频器没有串联电感和滤波器,这些损耗一般是基本损耗的10%~20%。所以电动机在设计中应尽量减小定、转子电阻,减少附加铜耗。为了减少高次谐波的影响,应适当地增大电动机电感。另外,考虑谐波的影响,电动机的磁路设计不能饱和而应留有裕度。电动机定子齿部磁密Bt1=1.558 T,转子齿部磁密Bt2=1.709 T。
1.3 电动机绝缘
由于变频器提供的是方波电压,du/dt较大,这可能破坏电动机绝缘,影响电动机寿命。所以电动机在设计中应加强电动机绝缘性能。本电动机采用变频少胶绝缘规范,加强了对地绝缘和匝间绝缘。
2.1 冷却方式
船用电动机冷却方式一般有空空冷IC611、空水冷IC81W、强迫空冷IC666及强迫水冷IC86W等方式。由于船舱环境密封,空气与外部很难交换,所以电动机采用空水冷却。因为船用主推进电动机的调速范围从0 r/min到1 100 r/min。电动机低速时,轴上风扇的换热效果明显降低。为了提高电动机低速时的换热的能力,减少电动机温升,电动机的冷却方式采用IC86W。
由于电动机高度尺寸限制,电动机冷却采用对称风路结构。电动机总图见图1。
2.2 电动机机座设计
由于电动机功率大,电磁转矩较标准系列电动机高很多。为了增强电动机机座强度并减少电动机振动,电动机机座中壁厚度放大,并在电动机内部支撑钢板,提高机座整体强度。机座见图2。
图1 电动机总图
图2 机座
电动机采用三绕组供电,电缆根数较多。为了减少出线电缆对电动机风路的影响,将电动机其中两个出线盒放置在电动机接线端侧。
2.3 电动机轴的设计
轴采用焊筋轴结构,焊筋中安装通风隔板。轴的挠度经计算校验,挠度值0.028 mm(考虑单边磁拉力的影响)占气隙的9.3%,小于气隙的10%。
2.4 轴承结构设计
逆变器引起的共模电压会在电动机轴上产生感应电势。这种感应电势超过一定的值后就会击穿轴承油膜,对轴承造成致命伤害。电动机轴承采用前、后绝缘结构以提高击穿电压值。在轴伸端安装有接地碳刷,可将轴电流通过机壳引入大地,起到双重保护。电动机前轴承见图3。
为了克服船体倾斜所带来的推力,电动机前轴承采用圆柱滚子轴承。电动机后轴承采用背靠背单列角接触球轴承,可以克服电动机前后倾斜时所带来的自身径向力。角接触轴承外采用紧固螺母与止动垫圈锁紧。电动机后轴承见图4。这种结构的优点是:1)每个轴承负责一个方向的推力。2)牢固可靠寿命长。3)安装方便。4)价格便宜。
这种结构的缺点是轴承内部轴承加油困难。
图3 电动机前轴承
图4 电动机后轴承
2.5 其他防护
为了提高出线盒的防护等级,出线盒口采用填料函密封结构。主出线盒见图5。
为了适应海上严峻的现场环境。电动机所有的外露紧固件、金属件、电动机表面油漆按防盐雾要求处理。
图5 主出线盒
电动机在制造完成后,通过变频器供电的发电机组供电时的试验数据见下表1、表2。
表1 电动机振动试验数值
表2 电动机温升试验数值
从表1、表2中可以看出:1)电动机的结构设计合理,振动值在国标规定的范围内。2)电动机的绝缘系统为F级,绕组温升按F级考核。埋置法允许温升为105 K,实测温升为93 K,温升仍有裕度。
船用电动机运行工况较差,负载波动较大不规律。在推进电动机的设计过程中,电磁和结构设计过程中要放充足的余量。这次电动机的设计制造成功,为以后设计和制造上提供了经验。
[1] 陈世坤.电机设计.2版[M].北京:机械工业出版社2000.
[2] 颜枫,颜繁利.船用变频电机与普通电机在设计上的区别[J].防爆电机,2012(2):18~19.
徐一品,男,1986年生,2008年合肥工业大学电气工程毕业。自毕业以来一直在上海电机厂从事中型异步电动机设计。2012年3就读上海交通大学电子信息与电气工程学院在职硕士。