哈达门沟深孔钻探施工技术

2014-07-13 11:14张宝河王政敏杨永顺
钻探工程 2014年6期
关键词:内管金刚石钻具

张宝河,王政敏,边 鹏,杨永顺

(1.武警黄金指挥部,北京 100055;2.武警警种学院,北京 102202;3.武警黄金第二支队,内蒙古 呼和浩特 010010)

1 概述

为适应“攻深找盲”需要,从2008年开始,武警黄金部队各个矿区组织力量开展绳索取心深孔施工技术课题研究,积极应用国内最新科技成果,解决深孔施工过程中遇到的一些施工难题。到2013年12月,已在河南狮子庙矿区,山东大漠曲家矿区,内蒙古哈达门沟矿区等5个矿区施工超过1000 m的钻孔22个,超过1500 m钻孔12个,特别是在2013年哈达门沟柳坝沟矿区施工的ZK11524,创造了武警黄金部队孔深和各项技术指标最高纪录。该孔设计孔深1850.00 m,倾角88°,方位角10°。于2013年5月13日开孔,9月10日终孔,历时121天,终孔深度2003.90 m,日平均进尺16.57 m,小时进尺1.57 m,台月效率528.88 m,纯钻率43.34%,成本核算为397元/m。该孔刷新了武警黄金部队最深孔记录,为今后更大孔深的施工积累了经验。

2 施工中遇到的难题

该矿区内出露的地层是中太古界乌拉山岩群第一岩组及第二岩组的一部分,按岩性划分为第一岩组二个岩性段,分别为黑云角闪斜长变粒岩、含榴石黑云斜长片麻岩;第二岩组第一岩性段,岩性是黑云角闪斜长片麻岩,是一套原岩为火山碎屑岩建造的中高级变质岩,主要是以片麻岩为主的变质岩层,褶皱、断裂构造十分发育,中等研磨性,可钻性7~9级,个别地层达到10级。矿区及外围地层较为复杂,钻探施工中因松散、松软、破碎地层而引发的孔内坍塌、掉块、漏失等难题,在矿区每个钻孔中均有不同程度的存在。

(1)上层主要为第四系覆盖层,厚度为5~60 m。软而破碎,钻进过程中极易出现漏水和钻孔垮塌事故。

(2)黑云角闪斜长片麻岩:暗灰色、灰绿色,鳞片花岗变晶结构,片麻状构造,岩石可钻性等级为7~9级。

(3)斜长角闪岩类,岩石可钻性等级为7~9级,完整时易于钻进;当出现破碎时,有较强的研磨性,也容易出现掉块卡钻事故。

(4)石英岩类,岩石可钻性等级可达到10级,硬度较大,研磨性强,施工中进尺慢,效率低。

(5)绿泥石化蚀变破碎带,地层破碎,孔内坍塌掉块严重,常发生夹钻和埋钻事故,钻头下不到孔底,导致钻进效率低下,甚至废尺废孔事故,给钻进工作带来较大的困难。容易发生坍塌、卡钻等事故。

3 施工人员、物资及材料的配备

3.1 人员部署

机台采取4班3倒制,生产人员分成4个固定班组,每班5人,工作8 h,各班依此衔接。机台人员编制为:机长1人,副机长1人,班长4人,副班长4人,战士12人,合计22人。

3.2 钻探装备(表1)

表1 设备、钻具配备一览表

车辆装备:皮卡车1台,运兵车1台。

施工用水:利用钻孔周边水源,用一级泵站向机台供水。

施工用电:使用黄金公司架设的高压电。

4 钻孔结构

根据地质提供的简易钻孔柱状图,该孔位于河床边上,同时在200和700 m左右有2处断层,结合以往钻探施工经验,开孔采用150 mm硬质合金钻头,钻进7.3 m用146 mm钻杆做套管下入孔口管;采用122 mm金刚石钻进,待穿过第一层断层后,用114 mm钻杆做套管下180 m;然后再改用98 mm金刚石钻头钻进至第二断层,用91 mm钻杆做套管下696 m钻进完整基岩,最后采用77 mm金刚石绳索取心钻头钻进至终孔(见图1)。

图1 钻孔结构示意图

5 钻进技术

5.1 第四系覆盖层及河床地层钻探施工

采用硬质合金钻头钻进第四系覆盖层及河床地层,钻进技术参数如下。

(1)钻头压力:钻进第四系覆盖层时,严格控制钻头压力,单粒硬质合金压力控制在0.5~1 kN以内;卵石层钻进时单粒硬质合金压力控制在0.55 kN以内。

(2)转速:粘土层转速取200~350 r/min,砂(卵)石层取70~200 r/min。

(3)泵量:均 >80 L/min。

通过使用上述泥浆材料及配比,较好地维持孔壁的稳定性,并较快地通过了覆盖层(特别是卵砾石层),顺利地下入了146 mm孔口套管7.3 m。

金刚石绳索取心钻进技术参数:钻压12~17kN,转速223~604 r/min,泵量60~100 L/min。

金刚石钻进技术参数:钻压8~15 kN,转速350~700 r/min,泵量80~100 L/min。采用以上泥浆配比,应用98 mm钻进至完整基岩1~1.5 m后,提钻,用91 mm钻杆做套管下入696 m,改用77 mm金刚石绳索取心钻进。

5.4.1 冲洗液的选择

该孔基岩地层大部分较为单一且完整,采用无固相冲洗液可满足钻进施工要求;但个别孔段遇断层破碎带和坚硬脉岩,且节理、裂隙发育,岩心破碎,漏失严重,甚至有部分孔段不能返水,采用无固相冲洗液已不能够完全满足钻探施工要求。因此,在钻进该地层时,采用优质低固相冲洗液。具体采用以下哪种冲洗液根据地层变化情况确定。

无固相冲洗液的配方主要有以下3种。

(1)0.3%PHP+0.2%CMC+0.15%NaOH+皂化油(随孔内阻力情况进行调整);冲洗液性能:密度1.01 ~1.03 g/cm3,粘度20~23 s,pH 值8 ~9。

(2)3%植物胶+0.2%PHP+0.15%CMC+0.15%NaOH+皂化油(随孔内阻力情况进行调整);冲洗液性能:密度1.01~1.03 g/cm3,粘度22~27 s,pH 值8 ~9,低失水量11~13 mL/30 min。

(3)优质低固相冲洗液配方主要有:4%膨润土(钠土)+1.5%植物胶+0.2%PHP+0.15%CMC+0.1%NaOH+皂化油(随孔内阻力情况进行调整);冲洗液性能:密度1.03~1.08 g/cm3,粘度27~33 s,失水量8 ~11 mL/30 min,pH 值8~10。该配方主要用于穿越绿泥石化破碎带以及穿过后的巩固钻进。

5.4.2 钻进技术参数选择

5.4.2.1 钻压

柳坝沟矿区地层复杂,破碎带极多,岩石硬度很不均匀,可钻性范围大,对钻压的最优值选择不宜控制,因此钻进过程中根据所遇地层情况和钻速情况,对钻压进行有效地调整,钻压调整范围控制在5~15 kN,由于采用的77 mm镦粗绳索取心钻杆和绳索取心钻具,其金刚石钻头的底唇面较厚,故应选择较大的钻头压力值。

5.4.2.2 转速

从理论上说,在合适的钻压下,转速越高,钻速越快,但在水平钻孔及大斜度钻孔中,由于钻具与孔壁的摩擦阻力大,并且高转速会产生震动,如果一贯追求高转速,就会造成机械磨损加大,孔内事故率增加,对快速钻进不利。斜度钻孔的转速要略低一些,结合钻机能力、钻具强度及钻孔弯曲度、钻孔的深度等综合因素考虑,转速可控制在200~750 r/min之间。在开孔时采用低转速、低泵量,以防止盲目加压导致孔斜,在钻进200~700 m时采用“两大一快”(钻压大、泵量大、转速快)进行钻进,超过700 m时采用减压钻进,随着孔深的增加,每班都要进行准确的称重,并根据泵压、电流等仪表的反应来适当调节压力,一般为77~97 kN。

5.4.2.3 冲洗液量

表2 钻进技术参数最优配合参照

通过不同地层冲洗液的选择和钻进参数的应用比较,尤其在破碎地层和漏失严重地层,通过选用优质低固相泥浆冲洗液,保证了孔壁的稳定,降低了漏失量,并通过控制回次长度、调整钻头直径及回灌等措施,在该矿区深孔复杂多变的地层条件下,顺利地完成了钻探施工,提高了钻进效率。

另外,在矿层上部的坚硬“打滑”地层钻进过程中,通过加大钻压、向孔内投放磨料等措施,较为顺利地钻过该坚硬岩层,并保证了钻孔的孔径,提高了施工效率,保证了施工质量。

6 施工中遇到的问题及处理方法

6.1 钻进砂卵石地层的难点及处理方法

在0~50 m河床砂卵石地层,出现严重的掉块、孔内漏失不返水、取心难等问题。处理方法如下。

(1)干钻,即使用干烧的方法将坍塌物捞至孔外,实现正常钻进。干烧钻具需专门加工,钻具上部需加工一个带有单向球阀的接手,以便上钻时保护坍塌物不被冲走,在球阀的上部开侧孔,这样上钻时冲洗液从侧孔流回孔内以平衡地层压力。干烧钻头使用报废的绳索钻杆母接手加工,在一侧加工锯齿状水口,干钻时,每钻进20~30 cm稍作提动,继续干钻,当发现回转阻力明显增大时,快速向下拧压钻具,以使发热的接手锯齿向内收缩,将坍塌物包入钻具。干烧钻具示意图见图2。

图2 干烧钻具结构示意图

(2)利用优质泥浆来进行护壁、堵漏。其配方:65%膨润土+20%803堵漏剂+10%PHP+5%羊粪,做成泥球投入孔内后,用钻杆拧压捣实,几次反复性堵漏,孔内返水正常,较好地解决了上述出现的问题。

6.2 钻孔卡钻的处理方法

在203~225 m钻孔出现钻杆卡钻问题,处理的方法:采用低速,慢慢窜动,用大扭矩进行慢转,用优质泥浆反复冲洗2~3 h,慢慢让钻杆提升至114 mm套管内,正常上钻,在下钻时更换新扩孔器后下钻慢扫,成功解决了卡钻事故。

6.3 钻孔缩径问题的处理方法

该孔在257~270和344~358 m两处为绿泥石化破碎带,在钻进穿过这段破碎带时,发生缩径现象,经过多次的扫孔处理,很难穿过这段破碎带,后采用SH-1植物胶加膨润土冲洗液,其配方:4%膨润土+1.5%植物胶 +0.15%烧碱,冲洗液密度1.03~1.08 g/cm3,粘度 27~33 s,失水量 8~11 mL/30 min,pH值8~10,该配方顺利穿越绿泥石化破碎带。

6.4 坚硬“打滑”地层的处理方法

在1695 m处遇见坚硬致密“打滑”地层,无法进行正常钻进。处理方法:一是选用弱包镶热压防打滑钻头,可提高时效。其基本原理是:金刚石钻头胎体磨损比普通钻头快,不容易使钻头胎体抛光打滑,使工作层中的金刚石颗粒处于克取状态,该钻头在10级以上的硅质胶结石英砂岩钻进时效由0.45 m提高到1.05 m。二是用1 cm大小的石英块对高硬度胎体钻头进行磨钻头,首先保证水路畅通,用100 r/min以下低转速、低压力、轻磨,坚持轻而多的原则,处理成功。

胡琏点燃香火,祭拜完皇天厚土和列祖列宗。然后转身面向全师将士,举起右拳庄严宣誓:“陆军第十一师师长胡琏谨以至诚昭告山川神灵,我今率堂堂之师保卫我祖宗艰苦经营、遗留吾人之土地,名正言顺,鬼伏神钦,决心至坚,誓死不渝!汉贼不两立,古有明训;华夷须严辨,春秋存义。生为军人,死为军魂!后人视今,亦尤今人之视昔。吾何惴焉!今贼来犯,决予痛歼力尽,以身殉之。然吾坚信,苍苍者天,必佑忠诚。吾人于血战之际,胜利即在握,此誓!”

6.5 提高钻进效率的措施

在深部施工时,选用高胎体孕镶金刚石钻头,提高钻头使用寿命,减少提大钻次数。我们选用无锡南方金刚石工具厂用大粒度金刚石生产的高胎体金刚石钻头,工作层高度由4.5 mm提高到16 mm,使钻头平均寿命从68 m提高到165 m。

6.6 深孔提高岩矿心采取率的措施

在1860~1920 m为钾硅化蚀变带,为提高岩矿心采取率,限制回次进尺长度来提高岩矿心采取率,坚持少钻勤提的原则。通常把回次进尺限制在0.5~1 m之内,而采集最关键的岩矿样品时,回次进尺要更短一些。

6.7 提高泥浆使用效果

加大泥浆搅拌箱。针对深孔钻进冲洗液需求量大,且搅拌桶搅拌冲洗液速度慢的情况,设计了3 m3的大冲洗液配置箱,购置了7.5 kW的切割式污水泵放入冲洗液配置箱中搅拌冲洗液,污水泵在箱内运转不仅冲洗液搅拌效果好而且速度快。替换旧浆时,避免了冲洗液不够用导致停待,节省了辅助时间,提高了效率;用这种大立方搅拌箱可以充分使化工材料有效浸泡和溶解,减少浪费,节约成本。

加长排水沉淀槽。改进泥浆循环系统,加长排水槽,促进岩粉沉淀,并在排水槽末端设置沉淀坑,底部加装排粉管,便于岩粉的清除,降低劳动强度。在沉淀箱中加装隔水挡板,出水口高于进水口,从而使得岩粉较好沉淀,减少岩粉二次进入孔内。

6.8 判断内管打捞成功的方法

孔深超过1000 m之后,绞车钢丝绳由于自重过大,无法用手感应打捞器是否打捞住内管,我们将导正轮臂加长,提拉内管时观察绞车导正轮下的底座槽钢(臂长后,绞车着力点向前靠,提拉内管后,重量加重会造成绞车导正轮下底座槽钢瞬间略微提离塔板,依次来判断内管是否拉上)变化情况,来判断是否拉上内管。

6.9 其它操作注意事项

(1)不打懒钻、不打堵心,机台上严禁用提升、窜动钻具的办法来解决憋泵,一遇堵水憋泵,立即提升采取岩心。

(2)打捞岩心、提钻时,均进行了孔口回灌。

(3)每次停钻倒杆前,均将钻机卷扬钢丝绳拉紧,倒杆时,在孔深600~1000 m,上提钻具10 cm左右,孔深1000 m之后,上提钻具15~20 cm,方能轻合离合器。

(4)下套管时均在套管外壁涂抹铅粉和废机油调制的润滑脂,下至离孔底10~20 cm时,合上钻机,用泥浆泵将高粘植物胶冲洗液压入套管外壁间隙。313ZK11524终孔后,98 mm套管696 m、122 mm套管180 m、150 mm套管7.3 m全部顺利起拔。

(5)每次采心时均采取立轴提升300 mm,再下放孔底以一速(71 r/min)轻转3~5 min进尺10 cm左右重新磨残留岩心方式,使钻头内台阶岩心继续向内管中进入,确保不形成蘑菇头,然后提升立轴,高转速甩动钻具(为了确保卡簧座与钻头内台阶之间没有残留岩心,产生间隙易打捞内管),下打捞器进行采心。

(6)深孔钻进中每次采心时,均严格检查内管总成,特别是检查堵水胶圈是否挤压变形,防止因提拉不动而上大钻。

(7)深孔钻进中使用了加长加重的打捞器,增加捞矛的冲击力,提高了打捞成功率。施工中严格检查绞车钢丝绳,孔深钢丝绳自重比较大,用低挡提拉,防止钢丝绳断裂。

(8)深孔减压钻进中,操作阀和控制阀同时使用以控制钻进速度,防止憋钻。

(9)针对矿区地层的复杂程度及钻孔较深的特点,施工前制定了比较严密可行的单孔施工技术方案,选定了相应钻孔施工结构。

(10)适当加大了深孔钻探开孔孔径,尽管孔径加大会降低上部钻探效率,但可为深部钻探处理复杂地层和事故预留扩孔下套管的空间,可保证深部钻探顺利进行。

(11)针对深孔钻进施工,结合指挥部开展的深孔钻进研究项目,合理选择使用高效的金刚石钻头和扩孔器,提高了钻探施工效率。

(12)发挥了泥浆实验室的作用,强化冲洗液的优化配制,严格控制冲洗液的性能指标,确保泥浆有良好的护壁、防塌、堵漏、排粉效果。

(13)钻进中,做到了认真观察泵压、孔内回转载荷的变化,准确判断孔内情况,出现漏失、憋车、泵压急剧升高等异常时,采取措施迅速、适当。

7 结语

哈达门沟柳坝沟矿区313ZK11524孔的施工,无论从施工组织,施工管理,冲洗液配制及性能,钻具、钻头的选择与使用,严格操作规程等方面无疑是成功的、有效的,是值得借鉴的。

(1)武警黄金部队经过近几年的深孔钻进实践,深孔钻进技术与经验已趋于成熟,可以施工2000 m左右的地质超深孔。

(2)深孔施工设计要精、细、全,是保证施工顺利进行的前提。对可能碰到的问题既要预测全面,又要设计好解决问题的方案,准备好处理难题的器材。

(3)加强组织管理,是保证深孔施工顺利进行的关键因素之一。

(4)要随时完善修正施工设计,是深孔施工能否顺利进行的重要环节。

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