提高油品中低浓度氯含量的测定准确度

2014-07-12 02:50刘期彦
石油化工应用 2014年6期
关键词:库仑偏压电解液

刘期彦

(中国石油宁夏石化公司,宁夏银川 750026)

宁夏石化500万吨/年炼油厂拥有60万吨/年重整装置,运行过程中发现,油品中的氯对设备有强烈的腐蚀作用,频繁引发设备故障和重整装置停运检修,因此,准确地监控油品中的氯含量,对于采取针对性的防腐措施,有效减缓设备腐蚀的速率,保障生产装置安全平稳运行具有重要意义。

重整石脑油(密度为0.714 0 g/cm3)中氯含量的厂控指标为小于0.5 mg/kg,实践经验表明,按照微库仑仪推荐的分析条件,重整石脑油中氯的测定数据极不稳定,检验过程中小小的失误或操作偏差,都会对测定准确度产生显著的影响,使分析数据失去参考价值。通过大量的实验和不断优化测定条件,筛选出了一组最优的测定参数,在此条件下进行测试,可以较好地消除制约氯含量测定精度的因素,使分析数据更加可靠。

以国产TCS-200D微库仑分析仪为测试设备,以0.5 mg/L氯标样为实验样品,每次进样8.4 μL,根据仪器说明书推荐的测定条件,结合宁夏石化炼油厂的实际工艺,探索油品中低浓度氯含量测定的最佳条件。

1 测定原理

油样气化后,被载气(N2)带入裂解管中,在氧气流中充分燃烧,其中的有机氯定量地转化为氯化氢(HCl)和氯氧化物,燃烧后的气体进入电解池,被电解液吸收成为盐酸,盐酸与银离子发生定量反应:

电解液中的Ag+因形成氯化银沉淀而浓度降低,引起测量电极对间的电位和发生变化,仪器检测到这一变化,经放大后,通过控制电路给电解电极对施加一个电解电压,从电解阳极析出Ag+补充到电解液中,直至电解液中的Ag+恢复到原先的浓度。根据电解过程所消耗的电量,由法拉第定律推算出油样中的氯含量。

2 结果与讨论

2.1 电解液配制用水纯度的影响

用不同纯度的试验用水配制电解液,取0.5 mg/L氯标样的平行样反复测试,所得数据(见表1、图1)。

图1 试验用水纯度对氯含量测定结果的影响

从表1和图1可以看出,电解液配制用水的纯度高(即电阻率大),氯含量测定数据波动小,平行样测定的平均值更接近标准值,测定数据的标准偏差较小,精密度较好。故采用电阻率大于2 MΩ·cm(即电导率小于0.5)的超纯水配制电解液,是微库仑仪准确测定氯含量的必要条件,配制用水要现取现用,保证水质新鲜。

表1 试验用水纯度对氯含量测定结果的影响

表2 不同偏压下氯含量的测定结果

2.2 仪器偏压的影响

在不同的仪器偏压下,对氯标样的平行样进行测试,所得数据(见表2、图2)。

图2 不同偏压下氯含量的测定结果

由表2和图2可以看出,氯含量的测定结果随偏压增高逐渐走低,在254 mV附近测定时,测定数据较为接近标准值。

当氯离子和银离子的浓度积大于溶度积时,即[Ag+][Cl-]>Ksp时,Cl-+Ag+=AgCl↓反应向右进行,滴定池中有氯化银沉淀生成,氯含量测定可以正常进行,否则就会表现为油品中氯的转化率为零。在滴定池平衡时,指示-参考电极对间的电动势取决于参考臂([Ag+]参浓度为定值)和中心池中[Ag+]测的浓度差,即:

当库仑仪的偏压降低时,中心池的[Ag+]测浓度增大,容易使反应向右进行,反之,提高偏压,中心池的[Ag+]测浓度下降,氯的转化率也会随之降低。油品中氯的转化率与仪器偏压关系密切,经验值认为,库仑仪的偏压取240~260 mV较为合适,偏压过低,中心池[Ag+]测浓度过大,会使体系变得不灵敏,响应迟钝,表现为氯的转化率可上升至100%~200%,偏压过高,中心池[Ag+]测浓度太低,体系不易稳定,噪音增大,表现为分析数据离散性高,测定重复性不佳。通过调节库仑仪的偏压,可在保证基线稳定和峰形对称的前提下,将转化率调节在100%±20%范围内。

从另一角度来看,通过进样系统转化而来的氯离子,会因为氯化银固有的溶解性、电离问题而不能被完全测出。在水中,氯化银的溶度积Ksp=1.8×10-10,即[Ag+][Cl-]=[Cl-]2=1.8×10-10,则[Cl-]=1.34×10-5mol/L,微库仑仪电解池中盛装的电解液体积约为15 mL,由此估算电解液中游离的氯离子量为:15 mL×10-3×1.34×10-5mol/L×35.45=7.13 μg,按每次进样 8.4 μL 折算,因为氯化银溶解反射到油样中氯含量的测定偏差为:848.81 mg/L,与待测浓度0.5 mg/L相比,影响巨大,因此,必须把滴定池中的银离子提高到一个合理的浓度,方能有效降低残留于电解液中的氯离子量,避免低浓度氯的转化损失过大而影响测定精度,保证油品中的氯测出完全,也就是要确定一个合理的仪器偏压才行。

2.3 载气流量的影响

采用不同的氧气/氮气流量比,对氯标样的平行样进行测试,所得数据(见表3和图3)。

图3 不同载气流量下氯含量的测定结果

从表3和图3可以看出,随氧气/氮气流量比提高,氯的转化率也随之提高到100%~110%,低浓度氯含量测定数据的准确度、精密度同步趋好。提高氧气的流量,可使被测组分氧化的更充分,提高氮气流量,可减少氯氧化物在转化管中的停留时间,降低吸附损失,采用氧气170 mL/min,氮气180 mL/min的流量比,对提高测定精度有利。

表3 不同载气流量下氯含量的测定结果

2.4 实际样品的应用效果

以重整精制油为试样,在以上试验得到的优化分析条件下进行测试,所得数据(见表4)。

表4 2013年10月重整精制油C-101的分析结果

由表4的数据可以看出,分析数据的测定精密度良好,较以往的检测结果大为改观。

3 结论

(1)使用电阻率大于2 MΩ·cm的超纯水配制电解液,仪器偏压固定为254 mV,氧气流量固定为170 mL/min,氮气流量固定为180 mL/min的条件下,用TCS-200D微库仑分析仪测定油品中的低浓度氯含量,可获得较为满意的测定准确度和精密度,能够满足生产控制分析所需。

(2)不同的微库仑仪,不同批号的滴定池,产生100%~110%转化率的偏压和测定条件不同,须依据基线稳,峰形好两大原则,根据实际样品的浓度高低,通过试验最终确定最佳的测定条件。

[1]北京化工大学.刘珍主编.化验员读本(第四版)[M].北京:化学工业出版社,2004.

[2]TCS-200D微库仑分析仪使用说明书[S].2002.

[3]轻质石油产品中氯含量测定(电量法)[S].SY/T0253-1992.

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