强化“双突”矿井重大灾害防治提升矿井安全保障能力

2014-07-10 08:14江文平
中国煤炭工业 2014年11期
关键词:危险源瓦斯矿井

文/江文平

2006年2月25日,神宁集团公司统一将原石嘴山一矿、石嘴山二矿、矿区水电分公司、矿区生产指挥部四个单位重新整合、组建成立金能煤业分公司。近年来,金能公司按照“优化系统,稳定产能,减人提效,综合治理”的工作思路,在老矿井重大灾害防治方面进行了积极的探索和实践,加快矿井升级改造,着力进行矿井重大灾害的治理,提高了安全保障能力,使老矿井焕发了新活力。

一、系统升级改造根除了系统性重大危险源

金能公司作为一个具有50多年开采历史的老矿,一、二矿各自为独立的生产矿井,人员多,路线长、系统和生产工艺复杂。为从根本上解决长期以来制约和影响矿井安全生产的重大危险源,金能公司先后实施了石嘴山一、二矿安全联合技术改造,矿井通风、辅运技术改造,以及四水平延深工程,提升矿井抗灾防灾能力,确保矿井长治久安。

2008年先后启用南翼立风井、北风井,矿井通风方式由两翼对角式变成分区式,共计封闭巷道33850m,通风流程缩短到了6000m,矿井负压降到1800Pa以下,通风阻力大大减小,风量系数富余,井下各作业地点和巷道的风量、风速均符合规定。

通过对主运输系统的改造,一、二区原煤直接通过+600m运输大巷和104主斜井带式输送机进入洗煤厂,主立井提煤任务被大功率、高强度钢丝绳胶带机取代,原煤直接进入洗煤厂。带式输送机由原来57部简化为29部,服务于主运输和主提升系统的人员由原560人减少为160人,提升运输能力由一区150万吨、二区240万吨提高到450万吨,年提升能力增加了60万吨。

通过对辅助运输系统的改造,新建副立井承担了矿井60%的人员、物料的提升任务,废除了一区+600m水平以上6个区段,二区+845m水平,并对这些水平进行了永久性封闭。停用了5条总长为2460m长的斜井提升井筒,斜井轨道运输距离由4100m缩短到1600m,减小了斜井提升量,杜绝了轨道运输事故。

通过对供电系统的改造,井下变(配)电点由原来的42个减少到20个。井下中央变电所、采区变电所以及向采掘工作面供电的配电点均实现了双回路供电。

通过对主排水系统的改造,共减少2个水平的2个水泵房,更新了3台功率为1250KW的主排水泵,使+600m水平以上矿井水全部由该水平一次性排至地面,较原来两段排水每月节电5.6万kw·h,降低了能耗。

金能公司通过实施多项技术改造,甩掉了矿井运输、供电、通风等系统沉重的负担,成功实现了生产布局集中化、通风系统最优化、辅运系统简单化、人员配置合理化,从根本上消除了矿井系统性重大安全隐患,也为减人提效提供了条件,形成了“一井一面”的生产格局,实现了综合机械化开采工艺,机械化率达100%。

二、多措并举治理瓦斯杜绝了重大灾害事故的发生

“一通三防”和瓦斯治理始终是安全生产工作的重中之重,也是根除矿井重大危险源的核心问题。为有效解决瓦斯治理难题,金能公司积极采取多种手段进行瓦斯灾害综合防治。

大力应用底板瓦斯治理巷穿层钻孔瓦斯预抽技术。金能公司在瓦斯预抽技术应用上多策并举,多管齐下,最大程度地提高了瓦斯抽采量,扩大了瓦斯抽采半径。一是从时间上,采取预抽、边采(掘)边抽、卸压抽相结合;二是从空间上,采取穿层钻孔、顺层钻孔、采空区埋管相结合;三是从方式上,通过工作面原始预抽和卸压抽放、采空区埋管抽放等综合抽放,煤层瓦斯抽采率由不足40%提高到62%。此外,根据工作面瓦斯情况合理调整风量、加强安全监控系统管理、安排专职瓦检员加强现场瓦斯管理、加强供电系统管理,确保了工作面通风系统的合理、稳定、可靠。

金能公司3#煤层是煤与瓦斯突出煤层,其上覆的2#煤层是3#煤层的保护层,2#煤层原始瓦斯含量3.4m3/t,为非突出煤层。 2#、3# 煤层间距为 2.4~35.6m,平均为25.6m。对此,金能公司在3#煤层底板施工瓦斯治理巷,在瓦斯治理巷施工穿层钻孔,钻孔穿过3#煤层至2#煤层顶板1m处终孔。同时,根据《防治煤与瓦斯突出规定》相关要求,在工作面保护范围内以外的上帮20m、下帮10m布置钻孔,进行预抽,以确保工作面回、运顺掘进时安全。金能公司2#、3#煤层区域防突技术使用以来,已安全开采9个工作面,实现煤与瓦斯共采。

引进VLD-1000型井下水平定向钻机施工走向长钻孔预抽。使用传统的抽采方法和工艺,只有在采区开拓巷道形成后或预先施工专用瓦斯抽采巷后,才能进行瓦斯抽采钻孔施工。VLD-1000型钻机通过利用精确的导向定位和可以钻进700m以上的功能,实现了在矿井开拓巷道施工的同时,对高瓦斯煤层进行钻孔施工,提高了钻孔施工进度,增加了有效钻孔比,保证了瓦斯预抽时间,提高了矿井瓦斯抽采率,缓解了采、掘接续紧张的现状。金能公司引进VLD-1000型钻机,通过集中石门,沿5、6#煤层走向布置深孔钻孔进行瓦斯预抽,采取边施工边抽放的方法,使瓦斯抽采量提高了22倍,煤层预抽期由1年延长到8年,保证了瓦斯预抽时间,为工作面正常开采奠定了基础。

攻克煤与瓦斯突出防治难题。金能公司在石门揭煤中摸索出密集钻孔排放、高压水射流扩孔强化瓦斯排放、超前支护等揭煤防突技术,缩短了揭煤周期,杜绝了突出事故的发生。通过增大瓦斯抽采钻孔的暴露面积,提高了钻孔瓦斯抽采率,减少了普通瓦斯抽采钻孔的施工量。此外,通过扩能改造地面永久瓦斯抽放系统,瓦斯抽放能力由130m3/min增加到680 m3/min,年抽采瓦斯由500万m3达到2200万m3,提高了矿井瓦斯治理能力。

本安体系落地保障了重大危险源的管控。为进一步做好对重大危险源的管控,近年来,金能公司还在本安体系建设方面做了诸多工作,使各项安全工作在“风险预控”理念的指导下变成有目的、有计划、有控制的自觉行动,固化成为一切工作的基本思想和基本做法,支撑安全风险预控管理成为科学、管用的现代化安全管理模式。如不断加强各岗位危险源辨识工作的管理,通过本安知识宣讲、本安知识竞赛、风险评估、现场提问岗位危险源等一系列活动,加大了对系统性重大危险源的辨识、管控力度,充分调动起员工想安全、抓安全的积极性,筑牢员工的安全思想防线,确保了安全生产。

实践证明,对“双突”矿井重大灾害的防治,必须适合老矿井发展规律,以系统改造为关键,根本改善生产环节,消除安全隐患;必须以科技作支撑,坚持对新技术、新工艺的消化吸收,助推老矿升级改造,提高矿井防灾抗灾能力;必须持之以恒地实施本安体系建设,从而不断提高矿井防灾抗灾能力,开创矿井安全、稳定、和谐、快速发展的新局面。

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