牙东北
摘 要:文章介绍了柳钢某棒材生产线成品跨一台20/5 t吊钩桥式起重机的现状和存在的问题,改造方案及主要内容。改造后,不仅吊运成品的能力有一定的提高,同时降低工人劳动强度,满足了生产要求。
关键词:桥式起重机;主梁;电磁横梁;控制系统
中图分类号:U294.27 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)14-0018-02
柳钢棒线型材厂2棒生产线成品跨一台20/5 t吊钩桥式起重机(A6)于2004年投入使用,是该生产线成捆棒材发货主力车辆。由于近10年的连续频繁作用,行车梁上翼缘与腹板焊缝及腹板多处出现疲劳裂缝,并不断扩展。虽然经过多次修补加固,但焊接后的焊缝应力更加集中,仍无济于事。同时,该行车采用普通吊钩与链条挂梁结合的方式,作业时需要设置操作工及挂链条的工人2名,效率低,劳动强度大。因此,必须对该行车进行升级改造。
1 改造方案
①委托起重机械设计制造厂家提供新行车大梁,其余机械附件进行最大化利旧式修造。彻底消除原行车梁存在裂缝的安全隐患,同时避免整车报废带来的经济损失。
②原5 t小钩整体拆除,原20 t主钩及平衡吊梁改成电磁旋转吊具,电控系统增加电磁吊梁旋转控制及电磁铁控制部分,实现原行车升级至下旋转电磁桥式起重机的功能,解决作业率效率低,工人劳动强度大的问题。
2 改造实施
2.1 机械部分改造
①行车大梁主体更新,提高起重量。原行车额定载荷为20 t,为增加行车携带电磁吸铁能力,以实现普通行车改成电磁吊(功能)改造需要,经起重机械设计制造厂家设计后,新行车梁按(10+10) t,工作级别为A8的电磁吊行车梁进行供货符合现场需求。同时,为充分利用原行车库存备件,降低成本,新行车梁设计、制造时需要保留原行车跨距、最大轮压、小车跨距、端梁与厂房立柱间距等参数要求。实际供货时依据《起重机械安全监察规定》,按表1技术要求对新行车梁技术指标进行检测验收,确保改造质量。
②大车运行机构。更换车轮定位板(键板),调整原(利旧)车轮组与新行车梁的安装精度。例如调整车轮水平偏斜,在垂直定位板处加垫,调整垂直偏斜,在水平定位板处加垫,误差控制在L/1 000 mm内,主、被动轮的不平行方向应相反(如图1、图2a、b所示)。另外,制作、更换电机、减速器、制动器底座,控制传动机构同心度。
③小车运行机构。原5 t钩传动系统如电机、减速机、钢丝绳卷筒、制动器等全部拆除,原20 t吊钩换成山字旋转吊钩,原平衡吊梁改成电磁横梁,横梁下悬挂4块电磁铁。电磁横梁及电磁铁选用市场上成熟的成套电磁横梁旋转吊具产品。改造前后效果对比如图3、图4所示。其中,改造前是固定式吊梁,在操作时需要人工挂链条,且效率低加上不安全,于是慢慢的使用的少了;改造后是通过电磁铁自动吸住物料,具有自动旋转定位功能,且不需要人力配合,加大了工作效率。
2.2 电气部分改造
①取消原5 t吊钩控制系统。原5 t吊钩升降控制柜、配电保护柜全部拆除。
②增加吊钩旋转控制。旋转吊钩由驱动电动机和回转支撑装置组成,控制电动机的正反转、定位即控制吊钩作旋转运动。采用PLC+变频调速方式,接入原5 t吊钩的操作手柄(操控台),加速时间设置5~8 s。
③增加电磁铁控制系统。电磁铁控制功能含电磁铁正常工作及安全保障两部分,即电网正常时,系统实现电磁铁工作(供电、消磁)的同时对备用电源(蓄电池)进行自动充电,电网停电或主电路故障时,系统能自动切换备用电源投入供电,保证起重电磁铁吸起的物件不会落下,从而保证起重电磁铁作业现场人员及设备的安全。产品选用湖南科美达电气股份有限公司成套停电保磁制柜,含整流控制柜、变压器箱、蓄电池、操作箱、电子蜂鸣器等部件,具备与行车行走连锁安全保护功能。
3 改造效果
通过对行车大梁更新,增设电磁吊梁及相应控制系统,使行车重新焕发了生机,改造费用为50万元,而新上一台(10+10) t电磁吊行车费用为96万元,此次改造费用为公司节约成本约46万元。通过改造,提高了行车的成捆棒材吊运能力,降低了工人劳动强度,满足棒线型材厂2棒生产线生产要求。
参考文献:
[1] 张国梁.20/5 t桥式起重机增吨改造[J].机械工程师,2011,(9).
[2] 胡佑成,石绍清.100/20 t桥式起重机主起升机构的技术改造[J].起重运输机械,2001,(1).
[3] 张勇,李莹莹.63/20 t桥式起重机主起升减速器改造与实践[J].有色矿冶,2013,(3).