徐青龙 张露
(1 重庆交通大学;2 重庆长安汽车公司汽车工程研究总院)
汽车座椅升降机构用来调节汽车座椅高度和角度,能提高乘员舒适性,并给驾驶者提供最佳视线,让不同身材的人都能看清前方路况,保证行车安全[1]。汽车座椅连接部件的设计在很大程度上影响座椅本身的安全性能,在汽车行驶或发生碰撞过程中,如果连接部件先于座椅失效,可能会造成座椅骨架的断裂及调节机构失灵等问题,此时驾驶员的生命安全将受到极大威胁[2]。文章着重介绍了某款汽车座椅高度调节器核心构件——销柱的再次设计,使得与销柱配合的棘爪在Y 向无移动,并通过加注油脂的措施有效防止核心件内部产生锈蚀,从而解决高调失效的问题。
汽车座椅高调器是实现座椅在高度方向上的调节,以满足不同身高的乘客乘座的舒适性,保证汽车行驶过程中的安全性,其结构分解图,如图1 所示。其原理为:外滑槽盖在高调手柄的带动下做上下往复运动,当提拉(推)手柄时,外滑槽盖做逆时针(顺时针)转动(垂直于外滑槽盖方向看过去),此时铆接在外滑槽盖上的紧固铆钉拨动高调内部的拨片,拨片进一步拨动齿轮,做顺时针(逆时针)旋转,最终通过齿轮的逆时针转动带动座椅齿板完成座椅的高度调节,当释放高调手柄时,手柄会在曲簧的弹力下回复到初始位置,高调内部通过滚子及棘轮利用摩擦力完成自锁。
2011年10月某款汽车驾驶员座椅第1 次出现高调失效的问题,高调核心件总成示意图,如图2 所示,失效现象为:调节高调手柄,座垫无升降。经将问题座椅高调器核心件拆卸后发现连接棘爪的销柱在Y 向有窜动,如图3 所示,产生了一定的位移,导致棘爪无法正常工作,从而导致高调失效。
2012年8月售后问题中出现经过整改后的高调失效座椅,操作调整手柄时内侧齿轮不跟转。经拆解座椅后发现问题原因是棘爪与销柱之间生锈,如图4 所示,该区域附近的焊接在焊接时油脂在焊接高温下蒸发,导致该区域表面成分破坏后生锈。
由此可见,销柱的结构及性能是保证高度调节器正常工作的关键。
高调器核心件原有结构,如图3 所示。由于销柱在Y 向无较稳固支撑,故在高调器工作一段时间后,销柱在Y 向发生窜动,棘爪掉落,致使高调器无法将力矩传出,四连杆机构无升降动作,从而导致高调器失效。
针对此问题,为了限制销柱在Y 方向的窜动,在销柱外表面增加焊点,如图5 所示,以防止销柱在Y 向产生窜动。但是由于点焊在高温下将高调器核心构件表面油脂蒸发,点焊区域附近表面成分被破坏,导致高调器内部发生锈蚀,棘爪无法转动,中断了力矩的传递,导致高调器无法正常工作。
通过以上分析可知,原有的销柱结构容易产生沿销柱轴向的窜动,施加焊点后销柱外表面产生锈蚀,以上都会导致高调器在工作过程中失效。为了避免销柱在轴向上产生窜动,防止销柱和棘爪接触面产生锈蚀,重新对高调器的核心构件——销柱进行优化设计,如图6 所示,优化设计的销柱经冲压而成。由图6 可知,新设计的销柱可有效防止在其轴向上的窜动,在销柱与棘爪接触面加注油脂,防止表面产生锈蚀,经优化设计后的销柱不需要施焊防止其窜动,加注的油脂不会蒸发,可有效地防止高调失效。
重新设计后的高调器的核心构件顺利完成座椅疲劳耐久试验3 万个循环(1 个循环为:座椅从最低位置调到最高位置),改进设计后的销柱应力-应变曲线与改进前一致,误差≤0.08%,试验表明整改效果良好。
通过对高调器内部销柱的优化设计,解决了原有设计的缺陷,既阻止了销柱在Y 向产生窜动,又防止了核心件内部产生锈蚀。通过本次结构优化认识到以下几点不足及今后工作方向:
1)为了减轻事故发生时对乘员的伤害程度,尽可能避免座椅结构破坏和功能失效情况的发生,在今后项目的座椅开发过程中,除了对座椅进行舒适性、结构简化及轻量化设计外,应着重考虑座椅的安全性设计,加强对座椅静强度、冲击强度以及疲劳强度等方面的分析;
2)目前一些汽车自主企业在座椅高调、调角器、座椅加热和通风等核心件的性能及试验要求等方面处于空白阶段,产品研发中心应在最短时间内完善此方面的资料,从而为后续产品开发提供更多成熟的座椅配置选择;
3)产品部门在进行质量整改的时候,除了审核供应商提出的整改措施外,更应全面考虑工艺改变对产品造成的其他影响,综合整个生产工艺、运输及装配等各个环节对产品造成的影响;
4)除了制造和装配工艺外,还应该考虑运输方式(海运、陆运)寄包装方式等对产品造成的影响。