王建麾,王成旺,余兴国,李川,向奎,范希良
(中国石油长庆油田公司超低渗透研究中心,陕西 西安710018)
国外在20世纪80年代中期开始研究水平井压裂增产改造技术,最初是沿水平井段进行笼统压裂。2002年以后,随着非常规油气资源的大规模开发和水平井的大规模应用,许多公司开始尝试水平井分段压裂技术。近几年,随着水平井开发技术的日益成熟,水平段越来越长,压裂改造段数越来越多,对水平井作业效率和压裂工具要求也越来越高[1-7]。
国内各大油田经过多年研究、改进与试验,形成了水平井3 大主体分段改造技术,即双封单卡分段压裂、封隔器滑套分段压裂和水力喷射分段压裂技术。
采用小直径双封隔器单卡对目的层段进行压裂,通过拖动实现一趟管柱分压多个层段。该技术可以一次性射开所有待改造层段。利用导压喷砂封隔器的节流压差压裂管柱,采用上提方式,一趟管柱完成多层压裂[1]。该工艺优点是可实现精确卡层,可控制目的层改造规模;缺点是入井工具多、卡钻风险大(水力锚存在有硬卡的风险),靠拖动管柱实现多段分压。
不动管柱的多级封隔器分段压裂技术[8]是在双封隔器分段压裂成功的基础上发展成的。
该工艺的优点是不动管柱分压,施工效率高;缺点是入井工具多,卡钻风险大,环空间隙小,不易建立反循环通道。
水力喷射分段压裂技术是把压能转变为动能,将水力喷砂射孔和水力压裂有机结合起来的一种新工艺技术[9]。
该工艺的优点是增加射孔的穿透深度、入井工具少、卡钻风险小,射孔压裂一体化、施工简单有效。
上述3 项水平井分段压裂技术主要在大庆、吉林、长庆等油田推广应用,权衡3 项技术利弊,结合长庆油田实际,选择了水力喷射分段压裂技术。
常规水力喷射钻具经过多年的现场应用,暴露出一些问题,如2011—2012年镇北水平井完试4 口,平均水平段长度411 m,单井压裂8.3 段,单井用工具3.5套,单趟工具仅能压裂2.4 段,单井换钻具时间约为63 h,单趟钻具改造段数少。频繁起下钻造成施工周期过长,成为影响水平井施工效率的一大问题。
2.1.1 结构
该工具主要由喷射器本体、喷嘴、内滑套、上胶筒座、中心管、胶筒、下胶筒座、下接头和坐落接头等组成,下层施工时不开启,投球开启后可正常工作[10-15]。
2.1.2 工作原理
水力喷枪的喷嘴和封隔器的坐封水眼被滑套挡住,喷枪和封隔器都不工作,液流经过PSK 工具内部从下工具串流出。当下面的喷射工具失效后,从井口投球,加压剪钉,打掉滑套,同时钢球和滑套一起下落,经过封隔器中心管进入滑套坐封接头,封堵下面管柱。
通过改变滑套的内径,可以实现多级PSK 工具,投不同尺寸的钢球开启对应的PSK 工具。
2.1.3 参数
总长1 560 mm,最大外径110 mm,滑套内通径有28,32,35 mm 等3 种规格。
2.2.1 原理
PSK 喷射工具对常规的封隔器进行了改进,在封隔器坐封导压通道上增加了滑套机构,并将封隔器的上接头设计成水力喷枪,用一个滑套同时封堵喷枪和封隔器的坐封水眼。未开启此滑套前,该通道处于关闭状态;开启此滑套,封隔器坐封,同时开启喷枪的出液孔,从而使得封隔器的水眼滑套在管柱中自下而上逐级开启,实现自下而上选择性座封。
2.2.2 结构设计
PSK344-110 在常规封隔器的基础上加以改进,其上接头改为水力喷枪,同时将其坐封水眼也设计在上接头上。其主要由下接头、剪钉和密封件组成。
目前已经形成了2 级滑套分段压裂工具和3 级滑套分段压裂工具(见图1—3)。2 级滑套水力喷射分段压裂技术已经推广应用,3 级滑套水力喷射分段压裂技术现场试验也获得了成功,提速提效效果良好。
图1 水力喷射分段压裂管柱示意
图2 2 级PSK 水力喷射分段压裂管柱示意
图3 3 级PSK 水力喷射分段压裂管柱示意
水力喷砂射孔过程中,在水力喷射工具喷嘴处会产生一定的反溅伤害,且反溅伤害集中区域在喷嘴外围,如果液体内含有一定量的石英砂等硬度较高的材料时,伤害度会更大。在射孔及压裂过程中,喷嘴外围都会受到大排量及大砂量施工液体的反溅冲蚀,如果本体材料硬度不够,本体将会被刺穿,导致水力喷射工具失效。
在镇平×井第一次施工时,采用常规水力喷射钻具,在施工第4 段的时候,因为反溅损害掏空了一个喷嘴,导致工具失效,具体情况见图4。
为了将反溅损害对喷枪本体的影响减到最小,采取喷枪本体外表面喷涂高硬度的硬质合金技术,来对抗反溅伤害。
经过表面喷涂硬质合金保护层处理之后,水力喷射工具在井内的施工情况有了明显改善,本体反溅损害程度降低了很多(见图5)。
图4 镇平×井第4 段施工1 级喷枪反溅损害情况
图5 镇平×井施工第5 段的PSK 水力喷射封隔工具
为进一步验证PSK 多级滑套水力喷射工具分压的有效性,在镇北油田×井现场应用PSK 2 级滑套水力喷射工具施工。应用1 级PSK 成功压裂3 段,第1,2,3段施工破压明显,后续压裂施工压力平稳,整个施工过程中封隔器坐封良好,施工结束起出封隔器,喷射器完好,工具性能稳定。
应用2 级PSK 成功压裂2 段,投球开启2 级PSK工具,打滑套动作明显,压裂施工过程中顺利破压后压力平稳无异常变化,整个施工过程中封隔器坐封完好,压裂改造充分。施工结束后起出钻具,2 级封隔器略有损坏,2 级喷射器完好,工具整体性能稳定。
PSK 多级滑套水力喷射分段压裂技术在镇北油田水平井应用14 口井,应用效果显著,尤其是长8 层,单趟钻具压裂改造段数由常规的2.2 段提高到目前的4.1 段,单井下钻次数由前期的5.0 次下降到目前的2.3 次,极大地提高了施工效率。
1)水力喷射分段压裂入井工具少,卡钻风险小,现场操作简单,安全有效。
2)PSK 多级滑套分段压裂基于常规水力喷射封隔工具进行改进,在封隔器座封导压通道上增加了滑套机构,通过表面喷涂保护层增加喷嘴的性能。目前已经形成了2 级和3 级滑套分段压裂工具,现场应用性能稳定,封隔有效,能实现多个层段的有效分压。
3)该技术在镇北油田应用,提速提效效果显著,大幅缩短了施工周期。通过一次管柱可以压裂多层,极大地提高了作业效率,减少了作业成本。
[1]张焕芝,何艳青,刘嘉,等.国外水平井分段压裂技术发展现状与趋势[J].石油科技论坛,2012(6):47-52.
[2]朱世琰,李海涛,阳明君,等.低渗透油藏分段压裂水平井布缝方式优化[J].断块油气田,2013,20(3):373-376.
[3]钟森.SF 气田水平井分段压裂关键参数优化设计[J].断块油气田,2013,20(4):526-534.
[4]苏建政.水平井压裂选井选层技术探讨[J].断块油气田,2010,17(4):455-457.
[5]熊有全,刘明国,时国林.中原油田水平井技术应用及发展方向[J].断块油气田,2002,9(3):68-71.
[6]彭妥,曾德仁.新疆油区水平井开采现状[J].断块油气田,2002,9(2):67-70.
[7]张子明.水平井压裂技术发展现状[J].中 外 能源,2002,14(9):39-44.
[8]陈作.水平井分段压裂工艺技术现状及展望[J].天然气工业,2007,27(9):78-80.
[9]蔡景超,邵帅,李伟,等.水平井水力喷射压裂工艺探析[J].中国石油和化工标准与质量,2012,33(12):124.
[10]丁青山,薛启龙,官伟,等.水力分段射孔压裂喷射器试验及应用研究[J].石油机械,2012,40(3):96-99.
[11]张波,苏敏文,邓小强,等.水平井多级水力喷射压裂封隔工具[J].石油机械,2012,40(12):109-112.
[12]闫永萍,李新弟.浅析水平井分段压裂改造技术在长庆油田的应用[J].内江科技,2012(5):106,127.
[13]孙骞,田启忠,吕玮,等.水平井管内分段压裂技术的研究与应用[J].石油机械,2012,40(5):92-96.
[14]储小三,吴晋军,段鹏辉,等.水平井水力喷射与小直径封隔器联作压裂技术在长庆低渗透油田中的应用[J].石油钻采工艺,2012,36(6):73-76.
[15]李春芹.水平井分段压裂在特低渗透油藏开发中的应用[J].西南石油大学学报:自然科学版,2012,33(6):85-88.