赵晓非,陈娟娟,娄 刚,史卜建,高宇尚
(1.东北石油大学化学化工学院 石油与天然气化工省重点实验室,黑龙江 大庆 163318;2.中国石化 青岛炼油化工有限责任公司,山东 青岛 266000;3中国石油集团长城钻探工程有限公司 钻井液公司,辽宁 盘锦 124000)
随着深部油气层开发钻探量的增加,温度超过200 ℃的深井、超深井越来越多,给高温钻井液技术带来极大的挑战[1-3]。高温导致钻井液稳定性严重下降,流变性变坏,为了使钻井液一直保持最佳性能,必须使用添加剂。降低水基钻井液高温下粘度的关键是抗高温降粘剂,它对调节钻井液高温流变性起决定作用,而共聚物降粘剂是一种非常重要的类型,它的结构可以设计并调节,通过单体的选择、合成工艺的优选,可以制备满足抗温、环境安全的降粘剂。近年来,随着AMPS的良好性能逐步为人们所知,激发了研究人员的兴趣,在油田用水溶性2-丙烯酰氨基-甲基丙磺酸(AMPS)共聚物的研究与应用方面开展了大量工作[4-6]。作者以AMPS、马来酸酐和丙烯磺酸钠为原料,研制出了一种抗240 ℃高温的钻井液降粘剂。
马来酸酐(MA)、丙烯磺酸钠(SAS)、AMPS、过硫酸铵、无水碳酸钠:均为分析纯,市售。
Tensor27型红外光谱仪:FT-IR,Bruker公司;恒温水浴:HH-S,郑州长城科工贸有限公司;ZNN-D6 型六速旋转粘度仪:青岛兄弟石油机械厂;ZK-824型电热真空干燥箱:常州市昊江电热器材制造有限公司;Roller Oven 702-40型滚子加热炉:美国德克萨斯州Baroid公司。
反应式如下。
将一定量的MA、AMPS和SAS加入四口烧瓶中,加入适量的溶剂蒸馏水,在室温条件下搅拌至混合物呈透明状。在N2保护下将反应混合物升温至85 ℃,用恒压漏斗滴加引发剂过硫酸铵,在恒温水浴条件下保持搅拌反应4 h。
反应结束后,把产品放入80 ℃的真空干燥箱内干燥,降温后粉碎过0.3 mm实验筛,得到淡黄色粉末,即MA/SAS/AMPS共聚物降粘剂。
淡水基浆:在1 L水中加入5 g碳酸钠和100 g膨润土,高速搅拌2 h,室温下放置养护24 h。
依据石油天然气行业标准SY/T 5243—91《水基钻井液用降粘剂评价程序》对降粘剂进行评价。向基浆中加入质量分数0.5%的降粘剂,高速搅拌10 min,在常温下用六速旋转粘度计测定基浆粘度,然后把加入共聚物的钻井液放入养护罐中密封,在滚子加热炉中高温翻滚老化16 h后,测定其粘度,与相应的空白样粘度数据进行对比。降粘率的计算方法:
式中:(φ100)0—不加降粘剂时基浆六速旋转粘度计100 r/min下的读数;(φ100)1—基浆加入降粘剂后六速旋转粘度计100 r/min下的读数。
MA/SAS/AMPS三元共聚物红外光谱图见图1。
σ/cm-1
由图1可见,在3 439、1 570 cm-1处为—CONH—的特征吸收峰,峰较宽是由于存在一定的缔合现象,2 929 cm-1处为—CH2的伸缩振动吸收峰,1 680 cm-1处为酸酐的吸收峰,1 192和1 045 cm-1处为—SO3伸缩振动吸收峰。由此证实丙烯磺酸钠、马来酸酐、AMPS三者实现了共聚。
经过大量基础实验,初步确定共聚反应的最佳反应温度为85 ℃、反应时间4 h。
2.2.1 单体配比对降粘效果的影响
良好的降粘剂不仅需要适当的相对分子质量,还需要一定比例的水化基团和吸附基团。从结构上看,实验中3种单体为聚合物提供了羧酸基、磺酸基等水化基团,且AMPS含有强吸附基团酰胺基。原料配比对聚合物降粘效果的影响见表1。从表1 可以看出,MA、AMPS和SAS的竞聚率都很小,易发生聚合反应;单体配比的改变直接影响水化基团和吸附基团的含量,适当的引入吸附基团有利于提高聚合物的降粘效果,改善其抗温能力。根据表1实验数据,确定最佳单体物质的量比为n(MA)∶n(SAS)∶n(AMPS)=5∶4∶4。
表1 原料配比对聚合物降粘效果的影响
2.2.2 w(引发剂)对产物性能和特性粘度的影响
在单体配比和反应条件相同条件下,引发剂用量对产物降粘效果和特性粘度的影响见图2。由图2可知,引发剂w(过硫酸铵)从1%增加到5%,特性粘度逐渐降低,降粘率先增大后减小。
w(引发剂)/%
w(引发剂)影响着自由基反应的进行和分子链的结构,决定着分子量的大小。当w(引发剂)较小时,聚合不完全,残余单体多,自由基较少,所合成的共聚物相对分子质量较大,降粘剂分子会自身成团或与粘土颗粒形成网格结构,束缚住钻井液中的自由水,降粘效果不明显;当w(引发剂)过大时,生成自由基过多,前期聚合速率过快,链终止速度也随之加快,导致共聚物分子量过小,则它不足以拆散粘土颗粒形成的网格结构释放出自由水,降粘效果较差。同时w(引发剂)过大也会提高聚合成本,故确定引发剂最佳用量w(过硫酸铵)=3%。
2.2.3 w(单体)对产物性能的影响
在单体配比和反应条件相同条件下,w(单体)对聚合物降粘率的影响见图3。从图3可以看出,聚合物的降粘率随w(单体)的增加而增加,在w(单体)达到45%后,降粘率随w(单体)的增加而减小。
w(单体)/%
w(单体)影响聚合反应速率、共聚物分子量、共聚物的组成。当w(单体)较低时,聚合速率较低,可能的副反应增加,这导致链增长反应减少,小分子产物比较多,降粘效果差。w(单体)过高易发生暴聚反应,且反应不易控制,生成的共聚物分子结构不容易舒展开来,而共聚物降粘剂需要分子呈伸展状态,活性基团排列在分子侧面且暴露在外。因此w(单体)=45%时产率较高,降粘效果好。
综上所述,当引发剂w(过硫酸铵)=3%,反应温度为85 ℃,反应时间为4 h,单体配比n(MA)∶n(SAS)∶n(AMPS)=5∶4∶4,w(单体)=45%时,产物性能最佳。
评价了聚合物MA/SAS/AMPS对淡水基浆的高温降粘性能,并与有机硅类型抗高温钻井液降粘剂SF作对比,高温老化16h后粘度、滤失量数据见表2。
表2 降粘剂MA/SAS/AMPS、SF降粘剂对淡水基浆的降粘和降滤失性能
从表2可以看出,共聚物在淡水钻井液中具有较好的降粘效果,经过240 ℃高温老化16 h后,仍具有较好的降粘作用,降粘率达65%,与空白基浆相比表观粘度和动切力明显降低,说明三元共聚物具有优良抗高温能力和降粘效果。
(1) 合成了一种耐高温水基钻井液降粘剂,该钻井液降粘剂MA/SAS/AMPS的最佳反应条件是:n(MA)∶n(SAS)∶n(AMPS)=5∶4∶4,聚合反应温度85 ℃,反应时间4h,引发剂w(过硫酸铵)=3.0%,w(单体)=45.0%。红外分析证明得到目标共聚物。
(2) 评价了共聚物MA/SAS/AMPS作为水基钻井液降粘剂性能,常温降粘率80.2%,高温240 ℃翻滚16h后降粘率可达65%,可满足高温深井及复杂井队钻井液降粘的要求。
[ 参 考 文 献 ]
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