重油催化裂化装置余锅节能改造及激波式吹灰器的应用

2014-05-09 09:29:20李茂鹏
化工技术与开发 2014年1期
关键词:氧水翅片管积灰

李茂鹏

﹙广西东油沥青有限公司,广西 钦州 535008﹚

重油催化裂化装置余锅节能改造及激波式吹灰器的应用

李茂鹏

﹙广西东油沥青有限公司,广西 钦州 535008﹚

介绍广西东油沥青有限公司50万t·a-1重油催化装置余热锅炉节能技术改造,经过几年的运行,发现余热锅炉排烟温度较高,装置能耗较高。原来的省煤器积灰较严重,热量回收效率较差,经过技术改造及激波式吹灰器的应用,排烟温度由400℃降低至153℃,装置节能效果显著。

重油催化;节能改造;余热锅炉

广西东油沥青有限公司重油催化裂化装置2006年建成投产,年处理量是50万t·a-1,经过几年的运行,发现余热锅炉排烟温度较高,装置能耗较高。原来的省煤器积灰较严重,热量回收效率较差,烟气经过省煤器的温降约16℃,造成排烟温度较高。2011年4月17日省煤器泄漏,被迫将除氧水从省煤器切除。2011年12月检修对催化余热锅炉进行节能降耗技术改造,主要进行两项改造,将原余热锅炉和省煤段蒸气吹灰改为激波式吹灰。将省煤器换热面积增大,并增加一组换热流程,增加气分循环热水流程。

1 余锅除氧水技改前后概述

技术改造前:除氧水温度为102℃、压力为1.704MPa、流量为40t·h-1的除氧水自动力进入装置,经换热后121.3℃后进入装置各汽包,余锅汽包产生13.6t·h-1、压力1.048MPa、温度为194℃的饱和蒸汽,油浆发生器产生2.8t·h-1饱和汽,外取热汽包产生10.9t·h-1饱和汽,三路饱和汽以及催冷少量过热汽一起进入余锅过热段,产生254.9℃、1.0MPa过热蒸汽分别过气压机以及装置管网。

技术改造后:除氧水温度为98.5℃、压力为1.704MPa、流量为56t·h-1的除氧水自动力进入装置,经换热后136.7℃进入装置各汽包,余锅汽包产生20.9t·h-1、压力1.048MPa、温度为194.5℃的饱和蒸汽,油浆发生器产生3.2t·h-1饱和汽,外取热汽包产生14t·h-1饱和汽,三路饱和汽以及催冷少量过热汽一起进入余锅过热段,产生254.9℃、1.0 MPa过热蒸汽分别过气压机以及装置管网。具体流程见图1。

图1 余热锅炉正常生产流程图

2 技改前后翅片管积灰情况

图2 技改前翅片管

图2和图3分别为技改前后翅片管积灰情况比较。从图2和图3的对比可以看出,激波式吹灰器效果明显,将原有翅片管上的积灰全部吹下,使得余锅换热效果得到明显改善。

图3 技改后翅片管

3 余锅烟气技改前后温度变化

技术改造前,726℃烟气自再生器出来,至余锅入口大概680℃,经1#过热器后降至641.5℃,经过2#过热器后降为597.1℃,经过1#蒸发段后降为504.6℃,经过2#蒸发段后降为417.1℃,最后经过省煤器后温度降为401.1℃排出烟囱。

技术改造后,726℃烟气自再生器出来,至余锅入口大概680℃,经1#过热器后降至638.7℃,经过2#过热器后降为586.8℃,经过1#蒸发段后降为426.8℃,经过2#蒸发段后降为345.1℃,最后经过省煤器后温度降为154.9℃排出烟囱。

表1 余锅烟气温度变化

由表1可以看出,激波式吹灰器投用后,余热锅炉的各点换热温度有较大的变化,说明现在的翅片管积灰的情况比技改前明显减轻,尤其是1#、2#蒸发器段,激波吹灰器投用后,温度下降61.7℃。

4 经济效益

表2为技改前后催化余锅产汽量变化情况。

表2 催化余锅产汽量变化

根据热量平衡烟气放出的热量Q烟=Q汽,即:

所以求得M汽=8.3t·h-1。

省煤器和气分循环热水投用后,气分装置加热器大约节约蒸汽1t·h-1,以装置每年运行8000h,即8000×1=8000t,蒸汽耗燃料油76kg·t-1,8000×76=608t,每年可以节约燃料油608t,节约费用608×5300=322.24万元。

由以上计算可知,激波式吹灰器投用后,余锅发汽量比技改前多产出蒸气8.3t·h-1,以装置每年运行8000h,蒸气市场价格300元·t-1计算,8.3×8000×300=1992万元,余锅热量回收将会节约1992万元。总计节约1992+322.24=2314.24万元。

5 余锅露点腐蚀问题

烟气露点温度主要与烟气中的SOx (尤其是SO3含量)和水蒸汽含量有关。当催化装置的SOx含量在900×10-6左右时,露点温度约125℃,由于我们公司的催化原料硫含量很低,从动力烟气检测中的SOx含量来看不超过300×10-6,所以催化再生烟气SOx含量远低于900×10-6,露点温度应该低于125℃。余锅省煤器在2011年4月17日发生泄漏,主要是因为省煤器进水温度过低,导致省煤器腐蚀泄漏。本次技改后,将严格控制1#、2#省煤器的进水温度,由表1可以看出,省煤器的进水温度在130℃以上。

6 总结

(1) 从余锅省煤器运行一年来的情况看,省煤器露点腐蚀问题不仅仅是跟再生烟气SOx含量有关,更重要的是与省煤器翅片管上积累的催化剂有关,省煤器的上水温度低于130℃,运行一年来的情况看,现行的激波式吹灰器效果较好,并没有发生露点腐蚀。因为催化剂呈酸性,如果长时间堆积在翅片管上,影响换热效果的同时会加重省煤器的腐蚀,省煤器翅片管上沉积的催化剂被及时吹走,使得省煤器翅片管直接与高温烟气换热,而高温烟气使得省煤器翅片管表面露点腐蚀温度表现不强。

(2) 技术改造后,通过改进省煤器的上水工艺流程,实际提高了省煤器的上水温度,有利于省煤器的防腐和余锅的长周期安全运行。一年多的实际运行证明,节能技术在余锅改造中应用比较成功,节能效果非常明显,确保余热锅炉的长周期安全运行。

(3) 激波式吹灰器自动化程度较高,调整操作简单,极大地降低了操作人员的劳动强度,操作人员只需定时巡检即可,现场用PLC面板控制,各种参数设定后,自动运行正常。

(4) 激波式吹灰器的投用解决了以前积灰严重,导致取热能力降低,余锅低温热量利用率低的情况。

(5)省煤器增加气分循环热水流程后,极大地回收了余锅低温热量, 降低了全厂能耗,提高了经济效益。

Energy Conservation of Waste Heat Boiler and Application of Shock Wave Soot Blower in Heavy Oil Fluid Catalytic Cracking Unit

LI Mao-peng
(Guang Dongyou Asphalt Co. Ltd., Qinzhou 535008, China)

TE 683

B

1671-9905(2014)01-0057-02

2013-10-31

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