管明 郭锐 高敦升 孙庆
摘要:介绍了动车组齿轮箱大齿轮轴承轴向游隙测量存在的问题,介绍了改进工装的设计方案及改进后的效果。
关键词:动车组;齿轮箱;轴向游隙;测量
序言
齿轮箱装置作为转向架轮轴驱动的关键组成部分,其产品质量直接影响动车组的安全运行。轴承的安装质量尤其是轴承的轴向游隙,对齿轮箱性能起到至关重要的作用。CRH2型和CRH380A/AL型动车组在进行四、五级检修过程中,需要对齿轮箱进行分解检修。在测量大齿轮侧轴向游隙工序中,需要手工安装百分表对大齿轮侧轴承轴向游隙进行测量,由于该工序要求测量精度高,现有安装工艺容易产生测量误差,且效率较低,因此通过设计大齿轮轴向游隙测量工装,达到降低测量误差,提高效率的目的。
1.游隙作用
轴承游隙的定义:其中1个轴承套圈相对于另1个轴承套圈在轴向可移动的总距离。游隙对轴承寿命有较大影响,轴向游隙过小,运转过程中轴承温度及齿轮温度不断上升,轴体产生膨胀而伸长,使轴承受到过大的轴向压力而增大摩擦,同时产生大量的热量,轴承温度不断上升,反过来又使轴体进一步伸长,进一步加大轴承的轴向负荷,形成恶性循环,大大缩短轴承的使用寿命。如果轴承游隙过大,则使轴承失掉应有的定位精度,使齿轮箱在使用过程中产生过大振动,出现噪音等异常情况。
2.问题描述
CRH2型动车组大齿轮侧轴承游隙测量时,将车轴(电机侧朝上)竖直吊入专用地坑中。将两个百分表表座呈180°吸附在车轴轴身处,表头竖直朝下与轴承盖端面相接触。将车轴顺时针转10圈,逆时针转10圈,旋转完后两个百分表读数置零。用天车垂直吊起车轴,顺时针转10圈,逆时针转10圈,旋转后记录2个百分表的读数,根据2个百分表示值计算出轴向游隙的平均值。测量方法如下图1所示.
图1 轴向游隙测量示意图
目前,该方法存在如下两个问题:
a)由于轴身油漆较厚,磁力表座难以有效吸附在车轴上,生产过程需要反复调整,效率低下。
b)手工操作时两个百分表表头难以确保相对位置呈180°,且百分表表头与轴承盖端面不垂直,造成测量结果不准确。
3.设计原理
根据车轴结构和游隙测量要求,设计出大齿轮轴承轴向游隙工装,设计优化工装分为3个部分:半圆式连接工装、测量臂和强力磁铁。具体如图2:
图2 工装测量示意图
半圆形连接工装内径与车轴轴身为过渡配合,可将两个百分表相对位置固定呈180°,两侧测量臂螺纹孔与连接工装中心线垂直,便于调整百分表表头与轴承盖端面垂直。
半圆形连接工装下平面为精加工平面,安装有3块强力磁铁,磁铁经表面磨削后可保证平面度并吸附于集电环端面,确保工装与轴身密贴。
4.工艺分析及改进
工装为半圆式结构,利用3块强力磁铁黏贴在集电环上。由于集电环高度为固定尺寸(约66mm),设计两侧测量臂高度可直接将两个百分表固定呈180°进行测量,取消百分表安装及对正工序,实现游隙的直接测量。
工装下部三个强力磁铁表面为精加工处理,与集电环端面接触,相当于平面中的三点支撑(限制了Z轴的移动自由度和X、Y轴的转动自由度),保证了工件的定位平衡(三点平衡定位原理)。另外,工装通过磁力牢固吸附在集电环上(限制X、Y轴的移动自由度和Z轴的转动自由度),因此本工装属于完全定位,测量精度和稳定性能够得到有效保证。
5.效果对比
本工装使用方便,可保证百分表相互位置呈180°,百分表表头与接触面呈90°及预压值,避免因操作者的技能不足产生操作误差。
经现场反复批量验证,该项工艺改进操作简单、稳定可靠,目前已取消百分表安装、对正工序,可有效提高现场生产效率,减轻操作人员工作强度,具有较好的经济及推广价值。
参考文献:
[1]NSK滚动轴承综合样本 [R].
[2]吴刚,沈豪.上海地铁AC01/02型电动列车齿轮箱轴承游隙的确定和调整.机车车辆工艺. 2011(3)
[3]ISO281-2007,Rolling bearings-Dynamic load ratings and rating life [S].
[4]吴宗泽.机械设计实用手册 [M].第2版. 北京:化学工业出版社,2008.