小机跳闸原因分析及处理

2014-04-29 10:12刘瑞英
中国电子商情 2014年11期
关键词:小机关阀电磁阀

刘瑞英

引言:嘉峪关宏晟电热公司#3、#4机小汽轮机为由杭州汽轮机厂生产的NK50/56型变转速凝汽式汽轮机(简称小机)。该小机与哈尔滨汽轮机厂生产的N300-16.7/538/538型汽轮机(简称主机)配套,经常出现未发任何信号的情况下跳闸。

一、前言

嘉峪关宏晟电热公司新#3、#4机小汽轮机为由杭州汽轮机厂生产的NK50/56型变转速凝汽式汽轮机(简称小机)。该小机与哈尔滨汽轮机厂生产的N300-16.7/538/538型汽轮机(简称主机)配套。

小机结构在设计时采用了先进的技术,无论工作汽源或备用汽源,均由调节器控制,进汽速关阀与汽缸上的法兰连接。速关阀的作用是在紧急情况下,在尽可能短的时间内切断进入汽轮机的蒸汽。工作蒸汽经速关阀进入蒸汽室。蒸汽室内装有提板式调节汽阀,油动机通过杠杆机构操纵提板(阀梁),决定阀门开度,控制蒸汽流量,操纵汽轮机做功。

保护系统配有机械-液压式的危急保安装置并带有手动装置,用于超速保护和轴位移过大保护。两只主电磁阀接收来自 ETS 系统的各种停机信号,远程停机。汽轮机旁边,在速关组合件上配有手动停机阀,直接切断速关油,关闭速关阀。轴瓦温度、轴振动、轴位移等停机信号均通过ETS 实现遥控停机。

机组投产近7年来运行稳定,但最近相继出现了两起因小机速关油压低跳闸引起机组异常,影响机组的安全稳定运行并增加了厂用电量,为此我们针对现状来分析小机速关油压低小机跳闸的原因,并提供解决方法,以确保机组安全、稳定、经济运行。

二、事件经过及原因分析

2.1事件经过

2013年10月19日上午11:10时,新#4机组B小机速关阀速关油压力突降,导致小机跳闸,随即机务对速关阀进行了解体检查,于10月23日00:30时处理完毕。10月23日11:00時挂闸成功,速关油油压0.94MPa,满足生产要求,于10月23日18:40时B小机投入运行,10月24日12:00时B小机在运行中速关阀速关油压力突降再次跳机;2014年04月01日凌晨02:10时,新#3机组A小机速关阀”关”限位发出且速关油压低,联起电泵。经检查,发现速关阀已关闭,运行人员采取措施将A小机隔离,由电动给水泵和A小机运行,维持机组负荷。

2.2原因排查分析

1)速关阀解体,速关阀阀体与活塞有一道密封,主要是将速关油和启动油进行有效隔离。机组运行中,速关油压力一直作用在活塞盘后,克服弹簧力做功。解体后,经过排查,发现活塞筒密封没有破损,氟橡胶圈弹性较好,并没有摩擦、断裂之处,那么可以排除速关油泄入启动油油腔内,造成速关油压低跳闸;

2)清扫电磁阀。速关阀因速关组合件中的电磁阀卡涩造成速关油压低跳闸。速关组合件主要由速关油电磁阀、启动油电磁阀、停机电磁阀、速关阀试验用手动阀、溢流阀以及速关油回路上的插装阀、停机回路上的插装阀组成。以往事例来看,主要是速关油电磁阀和启动油电磁阀卡涩,这两个电磁阀任一个卡涩都使速关油压低跳闸。从电磁阀清洗、更换过程看,油路是畅通的,电磁阀也不存在卡涩,而热工检修人员检查后也没有发现电磁阀有误动现象,所以,可以排除电磁阀误动或电磁阀卡涩致使小机跳闸的原因。

3)调节油压力低。跳闸事故发生后,机务、运行人员就检查润滑油系统和调节油系统,没有发现漏点,润滑油压力在0.38Mpa,调节油压力在1.1Mpa,符合运行要求,且小机油箱油脂化验合格,系统油压稳定,不存在泄压的问题。

4)随即机务和热控再次对小机进行了排查,在做超速试验过称中,转速在2900r/min--3000 r/min时,听到前箱内部有异音,结合前期跳机状况,初步判断为小机危机遮断装置异常。打开小机前箱人孔,测量遮断装置间隙,轴向前后侧间隙为0.25mm/0.35mm,径向间隙为0.08mm,远远低于标准值。后吊出速关阀阀台,检查危机遮断装置栓板间隙,发现栓板两侧有明显的摩擦痕迹,结合在运行时,前箱内有异音,可以得出结论:危机遮断装置栓板动作,致使速关油压力泄去,速关阀关闭,机组跳闸。

5)危机遮断装置栓板动作有两个方面的原因:一是栓板间隙明显不符合杭汽厂家0.8mm-1.0mm/0.8mm-1.2mm的要求,安装间隙过小而使汽轮机轴和栓板进行了摩擦;二是小机危机遮断装置自机组投产以来,就没有系统检修过,各部件、部套和螺栓部位松动,危机遮断装置产生了微量的位移,遇有机组压力波动和负荷调整时,机组振动增大,轴与栓板产生了摩擦,这个摩擦是时断时续的,不会将机组就地打跳,只是仅仅将手动打闸装置油口开启,速关油压泄掉,速关阀关闭,从而导致了小机跳闸。

2.3处理方法

1)吊出速关阀阀台,就危机遮断装置栓板定位调整,栓板间隙取规定值最大值1.2mm,修复被摩擦处,栓板进行倒角处理。

2)合理利用大小修机会,对现有小机前箱部件进行检查,对紧固件、部件关联部位检查要到位,做好验收。

3)合理利用大小修机会,彻底清扫小机速关阀油缸,将速关阀内密封垫进行更换,避免由于速关阀密封不严,速关油泄漏,导致速关阀关闭,小机跳闸。

三、结束语

结合此次事故,建议对小机危机遮断装置栓板,每年进行检查一次测量栓板间隙是否满足设计要求,同时随着机组运行时间的增长,对栓板连接件进行检查以防松动和错位。

(作者单位:甘肃钢铁职业技术学院)

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