1000MW汽轮机ATT试验时出现EH油压异常过程分析及整改措施

2014-04-29 00:44吴献锋吴意
中国电子商情 2014年8期
关键词:门阀汽门中压

吴献锋 吴意

引言:针对1000MW汽轮机阀门ATT试验,存在因调门油路阀组(快关电磁阀或卸载阀)发生机械卡涩,进、回油管路导通,导致EH油母管油压大幅降低高风险,国内多家电厂因此出现跳机事件,生产中已引起高度重视。文章结合某电厂1000MW机组ATT试验时出现EH油压异常展开分析,并提出从运行措施、热控逻辑优化两方面去着手解决,取得较好的效果。

一、机组简介

某电厂#1、2汽轮机均为上海汽轮机厂生产,型号为N1000-27/600/600(TC4F),型式:超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、反动凝汽式汽轮机。DCS选用上海西屋控制系统有限公司的OVATION控制系统。

二、事件概况

2014年5月20日 13:00 ,某电厂#2机组负荷650MW,进行ATT定期试验工作,按要求试验分组独立进行,完成了#1、#2高主高调阀门组和#2中调中主阀门组ATT试验;于13:10:25开始进行#1中主中调门组ATT试验,ATT试验步序进行到#1中调门试验时,因1号中压调门油路阀组(快关电磁阀或卸载阀)发生机械卡涩,EH油压力快速下降,备用油泵联动正常,ATT试验终止,逻辑控制自动关闭1号中调门阀限,EH油压恢复正常;期间EH油压下从15.2MPa下降到11.6MPa。

三、试验及EH油压异常过程分析

图1 #1中主、中调门试验相关参数历史趋势

如上图分析:13:10:25,2号中压阀门组ATT阀门试验完成,且阀门状态恢复正常。开始进行1号中压阀门组的ATT阀门试验,首先进行#1中压主汽门ATT试验―――(1号中调门开始关闭,中调门阀限自动置0,满足以上条件后,开始进行#1中压主汽门快关阀及控制阀的活动试验)。

13:12:00,1号中压主汽门完成活动性试验,EH油母管油压为15.2MPa。自动转入#1中压调门的ATT试验―――(#1中压主汽门关闭,此时#1中压主汽门控制电磁阀带电,快关电磁阀2失电,满足以上条件后开始进行#1中压调门快关阀及伺服阀的活动试验)。

13:12:39,1号中压调门关闭,进行快关电磁阀1动作试验。

13:12:39,1号中压调门快关电磁阀1动作试验结束,重新带电,准备开启1号中压调门。

13:12:39,1号中压调门无法正常开启,据系统记录伺服阀电流达到41%,此时EH油母管压力快速下降。如下图2,DEH逻辑判断调门伺服阀线圈电流大于20mA,延时3S,送至DCS1号中压调阀异常声光报警(I级)。

13:12:45;如下图3,因EH油压下降,A抗燃油泵运行,电流异常增大,当EH油母管压力下降至13.5MPa,正常联启B抗燃油泵。

13:12:52,EH油母管压力下降至13MPa,触发了调门保护条件:当调门指令与反馈偏差大于10%,且2台EH油泵出口压力及母管压力均小于13MPa。逻辑保护自动终止了正在进行的ATT试验,同时将1号中调门阀限设置为-5%,关闭1号中调门伺服阀进油。

13:13:53,1号中调门阀限降至-5%,此时EH油压稳定在11.5MPa。

13:14:15,EH油压逐步上升至15.4MPa。

13:13:57,如下图4,运行人员手动开启1号中主门,EH油压微降至11.1MPa;13:14:18,运行操作中止ATT试验;13:14:33,运行人员手动设置#1中调门阀限为5%,EH油压迅速微降,测试确认#1中调门故障引起EH油压异常,联系相关检修部门恢复故障。

16:42:45,对1号中压调门的2个快关电磁阀进行更换及对其对应的卸载阀进行检修后,对1号中调门重新进行活动试验,调门开启正常,EH油压稳定。

图2 DCS系统发“#1中调门异常”I级报警记录

如图3 EH油泵联动历史趋势

图4 运行操作记录

四、提出整改措施

针对汽机阀门ATT试验,存在因调门油路阀组(快关电磁阀或卸载阀)发生机械卡涩,进、回油管路导通,导致EH油母管油压大幅降低高风险,国内多家电厂因此出现跳机事件,我们在以后生产中要引起高度重视。主要从运行措施、热控逻辑优化两方面去着手解决:

1)ATT试验时,运行班组要充分做足风险评估。现场操作人员应找到相应“试验组”阀门EH进油手动阀时方可进行试验,以在试验中发生异常时能及时人工隔离故障。

2)加强EH油滤油管理,EH油质不合格情况下,不允许进行ATT试验。

3)完善报警功能。阀门故障报警判断条件为“伺服阀线圈电流超过20mA,并延时3S,送DCS I级报警”,就本次异常来看,发现延时3S(延时目的是过滤误报警)偏长,拟将延时滤波时间改到1.5S,以及早报警为运行提供设备状态判断。

4)优化逻辑控制。结合本次ATT试验发生的异常现象,其中13:12:52时刻逻辑自动触发调门保护条件,开始自动将#1中调门阀限置为-5%,由于当时实际阀限为100%,DEH上层逻辑对阀限变化处理是按一定斜率进行变化,所以阀限从100%降至0%需约60S时间(13:13:53,1号中调门阀限降至-5%);而此时,油路阀组处在故障泄压状态,必须通过伺服阀快速切断进油(阀限置0%以下即可)。故障情况下伺服阀控制进油越快越好。因此,拟优化阀限动作速度,异常情况下拟将阀限全程动作从60S降至30S以内。

5)加强类似设备异常状态分析和培训,各级值班操作人员了解和认知逻辑动作过程及相关风险。

(作者单位:1.博贺煤电公司;2.平海电厂)

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