汽轮机运行中故障原因分析及应对措施

2014-04-16 11:57刘畅
机械工程师 2014年6期
关键词:阀位轴封调速器

刘畅

(哈尔滨汽轮机厂有限责任公司,哈尔滨150046)

0 引言

汽轮机是将蒸汽的能量转换成机械功的旋转式动力机械。可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满足生产和生活上的供热需要。在化工企业中,如采用国内先进的双加压法生产技术,需要使用蒸汽。在试车和开车时,所用蒸汽是由公司热电厂提供。压力3.5 MPa高压蒸汽进入汽轮机做功,做功以后的蒸汽焓值降低,进入换热器中将蒸汽凝结成水,不凝气体由抽气器抽出,冷凝液回收进入系统循环。

1 汽轮机的型号

选用NK32/36,入口蒸汽压力4.1 MPa,入口温度420℃,出口压力0.012 MPa,正常蒸汽耗量14.2 t/h,正常转速11060 r/min,跳车转速12774 r/min,额定轴功率3718 kW,正常轴功率3380 kW。

2 汽轮机单试过程遇到的问题

1)汽轮机排气侧X向振动高YISA6402X。

2)控制室“505Turbine Control”显示调速器阀位与现场实际指示相差较大,跟踪滞后。

3)速关油压建立不起来。

3 汽轮机故障原因分析及处理措施

汽轮机运行中会出现故障,要及时发现和预防,否则就会给企业带来很大的经济损失,因此在汽轮机的正常运转时,就要时刻观察设备的运行状况。

3.1 汽轮机振动高的危害及处理措施

汽轮机振动高的危害主要是可以使汽轮机组部件连接处松动;动静部分发生摩擦;汽轮机叶片动应力过高而疲劳折断;保安器误动作;流道部分发生摩擦和磨损。

3.1.1 汽轮机振动高故障原因及处理措施

汽轮机在单机试车中,由于没有与其他三机相连,所以压力要求不高,汽轮机并不需要太多的能量来做功。相反,在单试进气压力在3.1 MPa左右,容易造成汽轮机入口的调速器阀门开度波动大,流量不稳定。汽轮机的转速由“505控制系统”通过调速器阀门自行调节,使设定转速SP与实际转速PV相等。从本次汽轮机单机试车的现象可以看到,调速器阀门打开后,阀门开度在6 s时间内从0%达到37.2%。实际转速从0 r/min快速升到1770 r/min后,调速器阀门迅速关到0%,转速又很快下降。在此种情况下,实际转速的快速升高往往伴随汽轮机排气侧振幅高,达到了联锁值75 μm,引起联锁停车。

处理措施:将汽轮机进气压力由3.1MPa降到2.1MPa,重新冲转后振幅最高达到69.2 μm,持续3 s后迅速下降,并稳定在7.4 μm,重转成功。

3.1.2 汽轮机轴封压力故障原因及处理措施

汽轮机在冲转前缸体疏水不及时,并且汽轮机轴封带液。汽轮机缸体有5根疏水管线分别是:轮室疏水一根、平衡管疏水一根、轴封疏水两根、速关阀前疏水一根。汽轮机启动前,需要对入口的蒸汽管线进行暖管。在暖管过程中,虽然速关阀与调速器处于关闭状态,仍然不排除有高压蒸汽漏入汽轮机的可能。因此,在汽轮机启动前将6根疏水管线保持一定的开度,防止缸体积液。轴封带液在机组运行中可能使轴端密封损坏,严重的使机组发生水击,危害机组的安全运行,很容易造成振动高、轴位移增大、胀差减小或者出现负胀差。

处理措施:在汽轮机单试过程中,主控室显示轴封压力0.18~0.2MPa(表压),现场信号管冒气较大,在一定程度上增加了蒸汽对转子的冲击,从而间接引起了汽轮机在冲转过程中振动的增加。一般轴封压力控制在0.1MPa为合适。

3.2 调速器阀位主控室与现场指示问题及处理措施

在汽轮机具备启动条件时,主控室操作员在“505TurbineControl”上按下运行键“Run”。操作员设置目标转速,转速给定回路按30~50 r/min的升速率,将阶跃的目标转速变换为线性变化的转速给定值,以转速给定值SP与实测转速PV的差值Δn作为调节信号。通过改变调速器阀门的开度,控制机组的转速。只有Δn=0,调解过程才结束。只要转速给定值不变,若出现内部扰动使Δn≠0时,调节系统立即调节,使SP=PV。但用差值信号进行调节时,必须配置积分器或积分环节,以使在Δn=0时,保持调节器输出信号≈阀位信号,使调节阀的开度不致因Δn=0而关闭。在现场,我们可以通过二次油压来判断现场阀位指示的开度。本次试车主控显示阀位与现场显示阀位如下:A1(15%,0%),B1(26.2%,8.2%),C1(21.6%,14.8%),D1(35.6%,36.3%),A2(12%,8%),B2(24%,28%),C2(29.4%,32.8%),D2(23.7%,21.3%)。从上可以看出,控制室输出的阀位与现场存在明显的滞后,从控制室输出命令到现场执行,又从现场执行回到控制室进行比较需要的时间较长,这就需要仪表人员减小系统内的积分时间,增大微分值。通过不断调整尝试,使其信号稳定。

3.3 油压故障原因及处理措施

汽轮机在建立速关油压时,发现速关油压建立不起来。后来检查发现在速关组合件回油管线内,垫片堵在管道内,导致回油管线不通,从而无法建立速关油压。该分厂在对油路管线吹扫和清洗时,采用的中压蒸汽。由于压力温度较高,使垫片软化。在复位过程中没有检查垫片的正常与否。

处理措施:对管线进行拆卸,更换新垫片。在对管线的清新吹扫结束后,按要求对垫片进行更换。

4 结论

在汽轮机单试过程中,有可能会遇到许多问题,只要认真处理,就可以从汽轮机的工艺操作和仪表系统入手,综合分析,排除设备的所有故障,为顺利试车做好准备。

[1] 潘宝良.浅论火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J].科技资讯,2012(20):135.

[2] 蔡艺.分析火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施[J].电源技术应用,2012(11):85.

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