一套油系统两台机快速闸门同时提门情况分析

2014-04-16 10:14高建宏
中国水能及电气化 2014年2期
关键词:油器油液油箱

高建宏

(黄河水电公司李家峡发电分公司,青海尖扎 811900)

李家峡电站目前有4台400MW机组,1、2号机共用一套油系统,3、4号机共用一套油系统,进行快速闸门的提落门工作,在长期的机组检修工作中,未遇到过2台机同时提门的情况,在最近的一次工作中,出现了两台机同时提门的情况,并且使运行机组出现了一定的安全隐患。下面对一套油系统两台机同时提门情况进行分析。

1 2台机同时提门情况

2013年10月11日,4号机D级检修,维护部一次班在做4号机快速闸门提落门试验,4号机快速闸门在提门过程中,监控打出“三号快速闸门下滑200mm,三号快速闸门下滑200mm复归,辅助系统三号泵滤油器堵塞,三号快速闸门下滑300mm,辅助系统四号泵滤油器堵塞,辅助系统四号泵滤油器堵塞复归,辅助系统三号泵滤油器堵塞复归,三号快速闸门下滑300mm复归,四号快速闸门提门流程执行复归”信息,工业电视监视3号机快速闸门由10.20m下滑至10.05m,4号机快速闸门提至3.47m后提门流程退出,立即关闭3号机快速闸门系统302阀。4号机快速闸门提门过程中遇到的3号机下滑200mm执行提门流程、两台机同时提门情况,导致故障发生,3号机快速闸门下滑至10.05m,4号提门流程退出。

2 快速闸门提门的过程

按下提门按钮 ─→CT1和电动机同时得电,电磁溢流阀CT1开启,泵组空载启动7~10s CT1失电,CT3、CT54 得电 ─→压力油进入有杆腔,无杆腔油液经CT3 排回油箱─ →充水阀开启 (300mm)主令控制装置 (开度测控仪) 自动控制停泵 ─→压力钢管充水,充水至快速闸门前后平压,人为投入平压把手(平压把手投入延时30min后动作),再次启动空载泵组7~10s后CT1失电,CT3、CT54 得电 ─→压力油进入有杆腔,无杆腔油液经CT3 排回油箱 ─→闸门提至全开位主令控制装置 (开度测控仪)自动控制停泵溢流7~10s 后复归 ─→泵站PLC、机旁UB7盘、监控系统闸门全开指示。

2号泵站油系统见下图。

2号泵站油系统图

3 两台机同时提门无法提门原因分析

首先,4号机提门过程中,CT3、CT54得电,压力油进入有杆腔,无杆腔油液经CT3排回油箱;此时,4号机有杆腔至电动机油泵出口管路均充满压力油;同时,3号机由于闸门下滑200mm,执行提门流程,CT1和电动机同时得电,电磁溢流阀CT1开启7~10s,此时,4号机有杆腔至电动机油泵出口管路压力油通过CT1回流至回油箱,同时也有压力较小压力油通过CT3回流至回油箱,两路压力油同时向集油箱排油,导致3、4号泵滤油器压差过大,发出3、4号泵滤油器堵塞信号,7~10s后,CT1失电,压力减小,3、4号泵滤油器堵塞信号复归;在CT1失电前,由于系统管路压力油通过CT1管路回流至回油箱,压力油压力大幅下降,在CT1失电后,CT3、CT53得电,压力油进入3号机有杆腔,无杆腔油液经CT3排回油箱,由于此前系统压力油压力大幅下降,虽有电动机打压,但系统压力油无法提供足够2台机快速闸门提门的压力,3号机快速闸门因闸门自重下滑至10.05m,下滑300mm保护动作,CT3、CT53失电,油泵停止。系统油路断开,3号机快速闸门停止下滑,保持10.05m开度;4号机因油泵停止,提门流程无法执行,自动退出提门流程,4号机快速闸门开度保持在3.47m。

4 必须采取的预控措施

通过以上分析,可以预见到2台机同时提门存在的危险性,因此,在今后进行快速闸门提门前,必须对同一泵站、另一台机组快速闸门开度充分了解,当遇到快速闸门开度接近10.20m时,可通过人为给定下滑200mm流程,使快速闸门提前提升至给定开度后,再执行另一台机组的提门流程,避免快速闸门大幅下滑的现象发生。

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