□ 本刊记者 钟大海 何世念 杜志炎 窦 豆
优化不到位就是没尽责!每一名员工都要参与优化,挖掘一切可以挖掘的效益,压减一切可以压减的费用。
面对产能过剩、市场竞争激烈、效益收窄的严峻形势,镇海炼化、茂名石化、金陵石化紧盯市场,着力现场,全力做好内部优化,全员、全方位、全过程地推进生产管理优化,无处不优化,无时不优化,使优化融入每位员工的日常工作,成为工作习惯,打出一个个漂亮的效益攻坚战。
现在,走进茂名石化,一股优化增效、精打细算的好风气迎面扑来。在这里,他们开展的“节约一分钱,管理到精细”主题活动正如火如荼地进行,公司上下呈现出人人讲优化,层层降成本的良好局面,让人耳目一新。事事精细、全员优化挖潜的管理,使茂名石化的管理水平不断提升。今年前8个月,茂名石化通过优化增效超过7亿元,炼油加工损失率、裂解损失率等关键经济技术指标达到国内先进水平。
茂名石化以优化生产经营为主要途径,形成了“以企业整体效益最大化为目标,全过程滚动优化、超前优化、区域优化、日优化、日平衡、日提升”的优化机制,真正使优化工作制度化、规范化、日常化。
公司层层落实优化责任,公司、各二级单位和车间都成立了以“一把手”为第一责任人的优化工作领导机构,公司机关部门成立优化工作组,分别负责本单位、本专业的优化工作。建立完善“日优化”管理机制,制定《2014年保效益优化工作方案》,成立5个公司级优化专题攻关组,及时把年初确定的九大优化任务分解为154项具体措施,每个项目都确定了完成时限,并落实到每个单位和个人。
茂名石化计划部部长毛远洪说:“为把优化措施落到实处,公司三级优化领导小组办公室每半个月召开一次例会,查找存在问题,制定解决措施,跟踪督察催办。”目前,该公司形成了层层想优化、干优化、向优化要最大化效益的局面。
□ 茂名石化裂解装置职工在现场对“跑、冒、滴、漏”进行清查和整治。柯裕清 摄
镇海炼化的紧密型“大优化”早就在炼化企业中闻名遐迩,这个“大优化”是其保持效益领先的一大法宝。该公司总经理张玉明介绍说,镇海炼化推行全员优化,在优化原料结构、优化装置运行、优化产品结构、优化公用工程这“四个优化”上下功夫,建立了全方位的优化体系,涵盖了从市场到现场、从决策到执行、从原料到产品、从装置到系统等各个环节,努力实现资源价值最大化。
如今的镇海炼化,已经把优化摆上发展战略的核心位置。他们坚持“消除瓶颈、兼顾内涵外延统筹发展,适时投入、快速产出”的发展道路,实现加工能力和加工量、市场需求之间的高质量发展。
金陵石化把优化作为挖潜增效的法宝,他们的5个公司级“优化技术小组”细化了生产方案,制定出47个挖潜增效措施,生产流程追求最佳,组分配置追求最优,产品收益追求最大。优化技术小组不断细化“日优化”管理,紧盯国际、国内油品市场价格走势,按照效益测算动态调整和优化,提出增产高附加值产品的方案,确保当期整体效益最大化。而活跃在生产运行部的12个“操作优化小组”,根据各个装置的生产流程,制定最佳操作指标,积极组织精细化操作,确保高附加值产品的出产率和生产的高负荷。
“产品结构调一调,效益马上到。”金陵石化生产计划处副处长卫建军说。
金陵石化把优化产品结构作为优化生产的重中之重。他们紧紧抓住南京市举办青奥会的契机,促成南京市柴油升级为国5标准,同时全力抓好国5柴油生产,努力增产国5汽油。今年前8个月,金陵石化国5柴油和国5汽油产量节节攀升,不仅圆满完成升级置换和保供任务,而且提高了产品收益。
今年航空煤油、烷基苯产品的效益较好,金陵石化积极协调优质航煤组分油的供应,优化航煤生产流程,开满加氢精制装置,大力增产航空煤油,同比增长12%,位列中国石化第1位。
化工产品市场行情多变,金陵石化紧盯市场变化,及时调整优化措施。今年以来,该公司充分发挥烷基苯装置改造优势,全力提高加工负荷,增产航煤组分油、烷基苯、石蜡等价高利厚产品。针对芳烃生产价格下行的情况,实施芳烃生产与市场同步调整,主动调减甲苯、混二甲苯采购计划和芳烃生产计划,适当降低对二甲苯装置歧化单元负荷,多产碳七、碳九产品增产汽油,每月实现减亏3000万元以上。
金陵石化油品质量升级改造项目投产后,副产的液化气被视为“鸡肋”,产量增加了61.19%,但市场却已被各家瓜分完毕。严峻形势面前,该公司着手产品细分工作,饱和液化气、丙烷、醚前、醚后碳四组分从液化气中“分离”出来,不同的组分分别进入不同的市场。不仅大大减少液化气“下海”量,而且充分挖掘了液化气组分的价值,每吨均价提高200元。
镇海炼化不断优化产品结构,根据化工产品价格大幅下跌的实际,用足内部芳烃资源并择机抓好外采,全力做大汽油总量,提高97号汽油比例。他们大力拓展航煤销售渠道,首次实现以出顶进形式供上海自贸区。1~8月,97号汽油、航煤、车用柴油产销量同比均实现较大的增加。同时,醚后碳四供应宁波海越,乙烯单体实现管供宁波富德,既稳定了流向、增加了效益,又带动了地方发展。
茂名石化盯住成品油市场,优化生产,优化装置运行,发挥炼油改扩建以后的规模优势,努力做大汽油产量和高标号汽油产量。为了实现汽油优化增效,茂名石化通过做大加裂、渣油加氢与蜡油加氢等用氢装置的负荷,优化氢气平衡,确保煤制氢投产后连续重整继续保持满负荷运行。4月28日,茂名石化首次生产出国5汽油,成为广东第一批国5汽油供油企业。
茂名石化实施全方位优化,让每一个产品都成为增效的利器。他们发挥规模优势,不断提升管理水平,在提质增效、优化生产上下功夫,实现增产增效。7月和8月,茂名石化航空煤油产量连续两个月突破20万吨,创历史最高。他们还瞄准国际市场,做大航煤出口,解决国内航煤需求不足影响产能发挥的问题。今年前8个月出口航煤58.7万吨,其中8月份航煤出口量达到9.62万吨,创历史新高。
“我们继续做大高标号汽油和汽油总量,确保全年汽油产量达到350万吨,力争360万吨,奋斗380万吨。”毛远洪胸有成竹地说。从10月1日起,西南地区车用柴油正式升级为国4标准,出厂价格也相应提高。对此,茂名石化提前筹划,积极准备,深度优化,做大车用柴油产量。
每天一上班,茂名石化裂解车间就召开优化协调会,管理人员和班长及时提出需要优化解决的问题,落实解决问题的责任人,限时解决问题。每个班次的员工可以及时了解损失率的达标情况,并由值班长带领小班长分析如何进一步降低损失率。
为了调动各班的积极性、创造性,裂解车间在各班之间开展班组优化竞赛活动,每月公布各班组的裂解损失率等指标完成情况,并考核兑现,形成了班组之间比谁损失低、比谁指标优、比谁生产平稳的氛围,确保装置优化平稳运行。
茂名石化公司总经理余夕志认为,优化不到位就是没尽责!他要求每一名员工都参与优化,挖掘一切可以挖掘的效益,压减一切可以压减的费用。在如今的茂名石化,优化已经成为员工每天工作的一部分。
该公司制定了《茂名石化优化工作管理办法》,使优化工作由领导和奖金推动转变为制度与流程规定,成为员工的自觉追求和行动。为了调动全员参与优化工作的积极性、主动性,他们将提报实施优化项目的详细奖励办法,纳入2014年公司效益贡献专项考核方案,对为公司优化增效的单位和个人给予奖励。
茂名石化以指标先进化确保效益最大化,组织各单位、各部门对照先进找差距,制定实施滚动优化措施。前7个月各项技术经济指标均创历史最高水平,炼油加工损失率、裂解损失率等多项主要指标达到国内先进水平。公司产销研各单位密切配合,奋力攻关,优化生产工艺, A级道路沥青产量创新高,提高了沥青产品的市场竞争力。
9月21日,星期天,下午3点,金陵石化调度室,七八个人围在一台电脑周围,讨论着甚至时有争论,这是该公司优化小组活动的场景,这样的镜头每天都在“复制”。
该公司由生产、技术、机动等部门专家组成的催化、芳烃、临氢、常减压等“优化技术小组”,活跃在生产运行部和班组的各类装置现场,每日认真开展优化工作,使公司各类技术经济指标不断提高。今年以来,金陵石化实施47项优化增效措施,包括调整原油采购品种、控制装置检修节奏、催化增产丙稀、提高蜡产品产能等生产优化安排,以及催化柴油改质等11项技术攻关和拓展白油料市场、细分液化气市场等5项市场优化措施,覆盖了从原料进厂到产品出厂的全过程。