不屈不挠 书写辉煌
——记济源市万洋冶炼(集团)有限公司副总工程师李小兵

2014-04-13 12:17张博
中国有色金属 2014年9期
关键词:小兵

本刊记者 张博|文

李小兵,原本是一名一线工人。依靠勤于学习,刻苦钻研,他成为“三连炉直接炼铅技术”的主要研发者和技术带领人,极大地推动了企业的技术进步,也为铅冶炼技术的发展做出重大贡献。

济源市万洋冶炼(集团)有限公司(以下简称“万洋集团”)副总工程师、副总经理李小兵无论是在工作上还是在生活上,每一步都走得很稳,踏踏实实,任劳任怨。他爱岗敬业、待人诚恳、工作踏实、吃苦耐劳的精神,在公司领导、同事、员工中具有很好的口碑。他以人格魅力感染着身边的每一个人。如今,他更是获得了全国有色金属行业劳动模范的荣誉。

李小兵所在的万洋集团是一家1995年成立的民营股份制企业,由一位退休工人和另外八位农民共同出资37.5万元组建,经过17年的摸爬滚打,现成为以有色冶炼金属为主兼多元化经营的企业集团。近年来,公司通过技术创新,形成了一批具有自主知识产权的市场占有率高的优势品牌。

勤奋努力彰显刚毅性格

作为企业技术带头人的李小兵,1994年参加工作。当年,刚进入济源豫光集团上班时,他还只是一个基础工人。但他勤于学习,刻苦钻研,以极大的热情和钻劲学习本行业的专业知识,不断提高自身的专业技术水平。由于勤奋和钻研,他的专业素养和生产技能都得到了很大的提高。来到万洋集团后,他从技术员工作做起,凭借过硬的专业技术、良好的职业道德和强烈的事业心与责任感,相继担任分厂厂长、生产处长、副总工程师、副总经理等职务。

李小兵(左一)在与万洋集团董事长卢一明研究工作

李小兵深知“实践出真知”的道理。在此期间,他亲自下车间,查炉况,看设备,与各车间工作人员交流生产状况、分析问题,解决难题。在平时的工作中,他不仅自己坚持学习,不断进步,而且还把自己所学到的知识和技术毫无保留地传授给大家,以自己的模范行动,影响和带动身边职工共同进步。

李小兵常说:“不管哪个环境,对自己成长都是有要求的,我会学着适应不同的环境来达到不同的要求。”

不屈不挠追求科技创新

李小兵把工地当做自己的家,把岗位当做实现个人价值的舞台,把发展企业当作实现人生目标的追求。他认为,大胆创新为企业节省了能源。创造了效益只是一方面,最主要的是落后的技术对环境污染太大,那种落后污染是对和谐生态的亵渎。先进技术不仅为企业节约资源,而且最有说服力的是企业周边的植被苍翠挺拔。这种成就感,激励了他去追求更高更远的目标。

2009年,公司要淘汰落后的烧结机—鼓风炉炼铅工艺,建一条新的炼铅生产线。当时,在原有场地上改造,地方有限,设计院提出的占地面积远远不够;此外,出于技术保密的考虑,设计院对转让新技术条件苛刻。万洋集团领导层对此一度忧心忡忡,左右为难。在这种情况下,李小兵大胆地向公司领导建议,以自主力量为主,研发新的炼铅工艺,并且列出了新工艺的基础依据。经过召开多次的探讨会,公司领导一致同意,研发新的熔炼工艺——“三连炉直接炼铅技术”。

随后,万洋集团成立“8万吨铅冶炼烟气尘综合治理技改项目”技术小组,项目投资4.5亿元,李小兵被任命为项目常务副指挥长和工程总工。当时,在全国并没有可以效仿的成功案例,他深知自己肩上的担子有多重,责任有多大。他以厂为家,事必躬亲,把多年学到的冶炼专业知识、积累的丰富经验用于新项目的建设。项目投产初期,由于三连炉是新生事物,加上人员技术水平、素质参差不齐,生产工艺不成熟,在生产期间出现了很多问题:炉温低,渣粘放不出,冒烟,指标不稳定,渣含铅平均6%以上,烟尘率平均17%,高时达到20%,并且烟灰含锌在40%左右波动,对底吹炉配料造成难度,致使底吹炉炉况波动,同时烟化炉产量过低,煤消耗高等一系列问题,再加上耐火材料选用的不合适,炉缸出现损伤造成频繁跑渣增加了炉前工的劳动强度。

对于这一系列问题,李小兵不急不躁,谦虚谨慎,认真听取技术小组各成员的意见并给予他们足够的信任,同时相互探讨并虚心向各知名院校、研究所专家、行业知名人士沟通学习。在构思工程总体规划布局的那段时间里,李小兵常常是半夜突然醒来,以最快的速度把思路用笔记下来,这样的日子伴随他度过了多少不眠之夜,让他消瘦了很多。经过研究小组夜以继日的勤奋工作,终于完成“三连炉直接炼铅技术及产业化应用”项目的设计工作,并于2011年3月在万洋成功投产。项目投产运行以来,生产稳定,节能减排效果显著,实现清洁生产,推动了冶炼技术的升级,得到了国内同行的认可,先后有六十多家企业来公司参观学习。项目通过由中国有色金属工业协会组织的科技成果鉴定会议,主要技术特点和创新点表现为:首创以单一煤作为燃料和还原剂的液态高铅渣还原新工艺,优化了熔炼条件,提高了还原效率,达到了还原要求;首创铅冶炼过程中取消电热前床,节省了电极材料,降低了能源消耗;由能完全实现自热熔炼的氧化炉、能快速还原和分离还原产物的还原炉、寿命更长具有炉缸结构的烟化炉组成的“三连炉”熔池熔炼直接炼铅技术,实现了短流程的生产工艺,减少了占地面积,布置紧凑,密闭性好,大幅降低了能耗和污染物的排放。“三连炉”直接炼铅技术熔炼强度高,金属回收率高,热损失低,操作简单,运行可靠。目前,该技术已成功应用于年产8万吨铅项目工程,实际运行表明:粗铅综合能耗为187千克标煤/吨,铅熔炼总回收率为97.8%,总硫利用率96.9%,金、银回收率高,经济、社会和环境效益显著,总体技术达到了国际领先水平。

三连直接炼铅炉外景

学无止境收获硕果累累

李小兵先后在国内铅锌会议论文集、中国有色金属行业刊物上发表《万洋底吹炉炼铅系统布置特点》、《大电解槽大极板的应用实践》、《铅电解节能降耗技术浅议》、《蒸汽制冷在硫酸系统的实践应用》、《万洋“三连炉”直接炼铅法的生产实践》、《氧气侧吹还原炉及高铅渣熔融还原过程研究》、《几种铅冶炼工艺比较及“三连炉”工艺优势》等科技论文,并获得专利实用新型专利1项和发明专利1项。

这就是李小兵。不屈不挠、勇于创新的他,时刻以共产党员的标准严格要求自己,用爱心、言行感动着身边的人。他数十年如一日,兢兢业业,勤奋努力,为公司默默奉献着。他对事业的执着,对新知识的渴求、对人才的悉心教导、对企业的无私奉献一直激励着身边的每一个人。

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