大庆油田采油五厂
“拐点”单井掺水控制法
黄振昊
大庆油田采油五厂
在一定的掺水温度下,通过减少掺水量的办法使掺水油井的回油温度降低,井口回压逐渐升高。当回压升高并稳定在设计回压附近时(一般为0.8~1.0MPa),将此时的掺水量定为“拐点掺水量”,此时的回油温度作为该井的“拐点回油温度”,将该掺水温度下对应的掺水量、回油温度统计列表,作为该井或集油环当前掺水温度下掺水量控制的依据。与传统的控制回油温度方式相比,其可进一步降单井掺水量。建立个性化掺水管理制度,利用井口回压控制单井掺水量的方法,可进一步降低集输系统能耗。“拐点法”控制单井掺水量的推广应用,为优化生产运行提供了精细控制的手段。
拐点;单井掺水量;控制法;模拟
在一定的掺水温度下,通过减少掺水量的办法使掺水油井的回油温度降低,井口回压逐渐升高。当回压升高并稳定在设计回压附近(一般为0.8~1.0 MPa)时,将此时的掺水量定为“拐点掺水量”,此时的回油温度作为该井的“拐点回油温度”,将该掺水温度下对应的掺水量、回油温度统计列表,作为该井或集油环当前掺水温度下掺水量控制的依据。与传统的控制回油温度方式相比,其可进一步降单井掺水量。
利用PIPEPHASE软件,针对不同掺水温度、不同掺水量下的回压及回油温度进行模拟,利用模拟后的理论生产参数与实际生产数据进行现场拟合。根据原始掺水量和井口回压情况,逐步降低单井掺水量。调整后,稳定2~3天,每天取压2次。回压平稳后继续降低掺水量,若井口回压持续上升超过1.0MPa,立即增加掺水量,使回压逐步稳定在合理范围内,从而确定单井“拐点”掺水量。
以环井XX—XX环XX—30井为例,环井产液量为28m3/d,综合含水88.1%,在掺水温度35℃时,“拐点”掺水量为13.1 m3/d;在掺水温度为50℃时“拐点”掺水量为12.2 m3/d。可以看出,在掺水温度较高时,“拐点”掺水量低,因此在掺高温水运行时,可以通过低掺水量运行,以降低能耗。不同掺水温度下“拐点”掺水量统计结果见表1。
在某区块1 001口油井推广应用“拐点”法控制掺水量。掺水总量由10 528m3/d降至7 451m3/d,平均单井掺水量由10.5m3/d降至7.4m3/d。掺水量降低29.5%,年节气232.3×104m3,年节电89.8× 104kW·h,如表2所示。
表2 “拐点”法现场实施效果
(1)建立个性化掺水管理制度,利用井口回压控制单井掺水量的方法,可进一步降低集输系统能耗。
(2)“拐点法”控制单井掺水量的推广应用,为优化生产运行提供了精细控制的手段。
(3)油田综合节能需要油藏、采油、地面工程等系统共同完成,降低单井掺水量只是其中的一个环节。
(栏目主持 杨 军)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.9.023