对2012年度压缩机几次误停车的原因进行了分析,并仔细查看现场情况,发现了以下问题: ① 机体和周围物体振动较大,易造成一次检测仪表损坏、信号线路接触不良和断线;② 二次仪表功能简单,不能识别断线等外界故障而发出错误的执行指令,引起保护装置误动作;③工艺气体中的水汽易在仪表测量管线内凝结成水,造成仪表测量不准确,引起误跳闸或不能跳闸;④采用单表动作停车联锁控制设计,无延时,抗干扰能力差。
(1)针对主机轴瓦温度测温点由于振动大易出现电阻芯被振坏的现象,采取:①把原单芯测温点换成双芯测温点,在一点出现故障后另外一点仍可使用;②为了防震,在接线盒内和测温点保护套管内填充纱布或保温棉等软性物质,以减轻振动,延长测温元件的使用寿命。
(2)为防止振动损坏,将安装在阀架上的压力表引装至墙上,以减轻振动;为防止一段吸气压力表引压管内聚集冷凝水,在一段吸气压力表引压管最低处加装1只水分离罐,定期排出罐内的积水,保证压力测量准确。
(3)测温元件在开路的情况下电阻值最大,会造成温度二次仪表显示最大值,引起联锁误动作而停机。为了防止因为测温点线路开路造成联锁停机,使用带有断线保护功能的二次仪表代替原二次仪表。启用断线保护功能后,即使测温点出现开路,二次仪表也只显示错误,不会发出停车指令而引起联锁保护系统误动作。
(4)为了增强联锁保护系统的抗干扰能力,防止瞬间信号波动以及人为误操作引起的停车事故,在联锁控制输出端增设延时继电器,设置延时3 s,避免信号波动引起的误跳车。
(5)预防措施:①加强巡检,重点查看仪表故障报警系统,发现故障立即处理;②定期检查仪表盘后接线紧固情况,发现松动及时紧固;③定期校验参与联锁的各类仪表,保证其指示准确;④定期进行联锁系统模拟校验;⑤严格按照检修操作规程,认真执行操作制度。
(1)安徽晋煤中能化工股份有限公司现共有13台氢氮气压缩机,按年减少因仪表故障停机 5次(与2011年相比较)、每次停车平均影响4个台·时计,共减少影响压缩机停机约为52个台· 时。
(2)减轻了停车放空时发出的噪音,减少了设备空负荷运行和原料气放空造成的能源浪费和大气污染。
(3)杜绝了因仪表联锁误动作造成的停机现象,减少了压缩机停机次数,为生产的长周期稳定运行提供了保障。