王登香
(大唐淮南洛河发电厂,安徽 淮南 232008)
提高SCR系统脱硝效率及投运率的措施
王登香
(大唐淮南洛河发电厂,安徽 淮南 232008)
介绍了某电厂SCR系统的运行情况,分析了造成其脱硝效率和投运率低的原因,并从优化燃烧控制、加强运行调整、合理使用燃烧器摆角等方面采取了针对性的措施,提高了SCR系统的脱硝效率和投运率。
烟气脱硝;选择性催化还原;投运率
为了降低烟气污染物的排放量,同时保护环境和改善电厂及其周边地区的空气质量,某电厂对3期工程2×630 MW超临界燃煤发电机组实施了烟气脱硝改造。脱硝系统采用SCR(selective catalytic reduction,选择性催化还原)技术,即以尿素作为还原剂,经热解、升温和雾化后,烟气中的NOx在催化剂作用下,生成无污染的气体后排放到大气中。脱硝装置的设计烟气处理能力以锅炉BMCR(boiler maximum continuous rating,锅炉最大连续蒸发量)工况时的100 %烟气量为参考,脱硝效率不得小于82 %,NOx排放浓度不得超过100 mg/Nm3,氨的逃逸率不得大于3 ppm。
5,6号炉脱硝系统分别于2012年6月和2011年12月投入运行,在运行过程中各项指标基本正常,但在夜间因机组负荷低,烟气温度达不到催化剂的使用温度,造成脱硝系统频繁解列,增大了烟气中NOx的排放浓度。在冬季环境温度较低时,由于脱硝系统解列后,尿素喷枪流通处的残余水结冰或尿素溶液结晶,造成脱硝系统不能及时投运,导致脱硝投运率和脱硝效率较低。
该地区脱硝电价补偿从2013年1月开始执行,但因3期2台机组脱硝系统的投运率及效率达不到要求,未能充分享受脱硝电价补偿。根据脱硝电量的计算方法,只有脱硝SCR反应器出口浓度应小于100 mg/Nm3、脱销效率大于70 %且综合效率达70 %时,机组的发电量才计入脱硝电价,才能正常享受脱硝电价补偿。
结合该厂锅炉的实际情况,经过认真分析,发现了造成SCR系统脱硝效率和投运率低的主要因素有如下几点。
(1) 运行调整不合理。在机组运行过程中,不能及时根据燃料品质的变化调整锅炉总风量,导致脱硝SCR进口NOx含量变化过大,造成出口NOx浓度超限。
(2) 脱硝系统自动跟踪缓慢。在机组负荷变化时,脱硝系统尿素喷枪自动跟踪速度缓慢,氨气进气量不够,造成SCR出口NOx浓度超限。
(3) 燃烧器摆角幅度偏小。在机组负荷低时,四角切圆燃烧锅炉可利用燃烧器上摆,提高锅炉火焰中心高度,以提高烟气温度和再热汽温。但若燃烧器摆角幅度偏小,则可能导致烟气温度和再热汽温偏低,甚至导致脱硝系统解列。
(4) 吹灰频率和方式不合理。燃煤锅炉燃烧后产生的飞灰部分存积在受热面上,若一次性炉本体吹灰完全,虽然能短时提高蒸汽参数,但也造成夜间低负荷时烟温降低,造成脱硝系统解列的后果。
(5) 机组负荷的影响。该厂3期2台机组夜间负荷较低,运行磨煤机台数较少,火焰中心温度降低,造成烟温和再热汽温达不到设计值,导致SCR脱硝效率低。
(6) 脱硝系统解列后尿素喷枪堵塞或结冰。冬季脱硝系统解列后自动进行水冲洗,但由于水压过低不能彻底将喷枪内残留的尿素溶液冲洗干净,或水留存在喷枪内结冰,导致脱硝系统在满足投运条件时不能及时投运。
(7) 脱硝系统的CEMS(continuous emission monitoring system,烟气在线监控系统)吹扫时间不合理。脱硝系统的CEMS测量装置需定时吹扫,以防止烟气中的灰尘堵塞测量元件,影响数据的准确性;但CEMS测量装置吹扫时间与调度脱硝参数的打点时间重合,造成CEMS吹扫时数据不合格,影响脱硝电量的计算。
2.1 优化燃烧控制
对燃烧过程进行分级控制,在富燃料区使主燃烧区保持在适当的缺氧状态。在燃烧的末级阶段,用SOFA(separated over fire air,分隔燃烬风)对未完全燃烧的煤粉进行氧气补充,使其进行再燃烧,以降低炉内中心温度,减少NOx的产生。根据此控制方法,脱硝反应器的入口NOx浓度由原来设计的440 mg/Nm3左右降至330 mg/Nm3左右,为脱硝反应器的出口NOx浓度降到100 mg/Nm3以下提供了有利条件,并且减少了喷氨量,降低了运行成本。
2.2 加强运行调整
根据机组负荷和燃料品质的变化,提前手动干预尿素喷枪的喷气量,确保SCR出口NOx浓度在100 mg/Nm3以下。
2.3 合理使用燃烧器摆角
当机组负荷较高时,将燃烧器下摆,以降低烟气温度,减少再热器减温水的使用量,提高机组的经济性。当机组负荷较低时,将燃烧器上摆,提高再热汽温和烟气温度,避免脱硝系统解列。
2.4 改变锅炉本体吹灰方式和频率
锅炉本体原每隔1天进行本体全面吹灰1次,吹灰后蒸汽参数可显著提高,但再热器减温水的使用量明显增加,实际上并未真正提高机组的综合效率;同时,在机组负荷降低时,易导致脱硝系统解列。当第2天不吹灰时,再热汽温明显降低。通过按单、双号吹灰器每天进行吹灰的方式,保证了再热汽温,减少了再热器减温水的使用量,提高了机组的综合效率,也避免了脱硝系统在机组低负荷时因烟温低而解列的风险。
2.5 在热解炉喷枪处加盖板房和提高冲洗水压
冬季脱硝系统解列后,由于尿素喷枪水压过低,喷枪内的残留物易结冰或结晶。通过加大水压和加盖板房,可使尿素喷枪被冲洗干净,同时避免喷枪内残留物结冰或结晶,确保脱硝系统在具备投运条件时能及时投运,提高脱硝系统的投运率。
2.6 合理变更脱硝系统的CEMS测量装置吹扫时间
修改CEMS测量装置吹扫时间,避开整点调度打点时间,既保证了CEMS装置正常测量,也保证了调度打点数据合格,提高了脱硝合格率。
2.7 合理利用国家政策
当电网负荷需求下降时,应及时转移负荷,确保1台炉脱硝系统能正常运行,以享受脱硝电量补贴。可将停运脱硝系统的另1台机组负荷降至50 %以下,从而提高脱硝系统的投运率。
通过采取低氮燃烧技术,加强运行调整,改变锅炉本体吹灰方式和频率等措施,并且在运行人员精心调整下,该厂3期的脱硝电量补贴从低于80 %提高到96 %~99 %。这样,不仅降低了NOx的排放量,也获得了突出的经济效益,每年多争取脱硝电价补贴1 000万元以上。
2014-01-15
王登香(1974-),男,工程师,主要从事火电厂运行管理工作,email:wangdengxiang3685@163.com。