影响真空皮带脱水效果的原因分析

2014-04-21 03:36:36曹东辉
电力安全技术 2014年6期
关键词:旋流器真空泵吸收塔

魏 鹏,曹东辉,董 明

(中电投河南电力有限公司开封发电分公司,河南 开封 475002)

影响真空皮带脱水效果的原因分析

魏 鹏,曹东辉,董 明

(中电投河南电力有限公司开封发电分公司,河南 开封 475002)

介绍了石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统的工作原理以及其在实际运行中存在的问题,从设备因素、浆液品质、运行控制等方面阐述了真空皮带脱水效果变差的原因,并提出了相应的解决措施,以供采用石灰石—石膏法脱硫技术的发电企业选用。

烟气脱硫;石灰石—石膏湿法;脱水;真空皮带

1 FGD系统概述及脱硫原理

1.1 FGD系统简介

石灰石—石膏湿法烟气脱硫(flue gas desulphuration,简称FGD)是目前世界上运用最为广泛的烟气脱硫方法,具有适应煤种广泛、运行稳定、脱硫效率高、成本较低等特点。FGD在我国大型火力发电机组中有着广泛的应用,并取得了不错的业绩。

FGD工艺系统主要由石灰石浆液制备系统、烟气系统、SO2吸收系统、事故排放系统、石膏脱水系统、工艺水系统、工业水系统、FGD废水处理系统及压缩空气系统组成。

1.2 FGD系统的脱硫原理

烟气自下而上流经脱硫吸收塔,与从塔内喷淋下的石灰石浆液接触,烟气中的SO2被喷淋浆液中的水吸收,与浆液中的CaCO3发生化学反应,生成Ca(HSO3)2溶入浆液中。

烟气中的O2和HSO3-通过中间反应,使得少量Ca(HSO3)2转化成CaSO4,大部分Ca(HSO3)2随浆液落入塔底浆液池中,与风机鼓入的空气发生氧化反应,生成CaSO4。

CaSO4在池中结晶,生成CaSO4·2H2O,即石膏。

除了上述反应,吸收塔内还会产生其他反应,生成石膏、CaCl2、CaF2等化合物。

此外,进入吸收塔的石灰石会在偏酸性的浆液中溶解。以浆液的形式通过石膏排出泵进入石膏脱水系统,形成石膏。

在FGD系统中,石膏脱水系统运行的效果和效率是整个系统的重要环节,直接影响到成品石膏的质量,更重要的是影响吸收塔内的浆液密度。浆液密度太高,则相应泵、搅拌器的电流均会升高,同时各个管道、塔壁、除雾器、滤网结垢的可能性也有所提高。

国内的石膏脱水系统基本都采用2级脱水方式,即石膏浆液进入第1级——石膏旋流器,经初步分离,旋流器底部浆液浓缩至50 %左右,排入第2级——真空皮带脱水机,最后形成含水率低于10 %的石膏饼落入石膏库。

在实际运行中,几乎所有采用FGD脱硫系统的企业都曾受到真空皮带脱水效果差、石膏含水量高难以成型等问题的困扰。同时,由于脱硫吸收塔内浆液的密度居高不下,如果处理不好,则很可能会造成抛浆事故,甚至产生FGD退出运行的不利局面。

2 影响真空皮带脱水效果的因素

2.1 设备因素

2.1.1 真空皮带缺陷

真空皮带是整个石膏脱水系统中最为关键的设备,也是最容易出现故障,且多为隐性故障的设备。虽然这些故障不影响脱水系统的运行,但却影响脱水效果。

(1) 真空皮带漏真空,表现为真空度比正常运行时偏低,或真空泵电流偏低。真空皮带漏真空易发生在接口处,如管道接口、真空盒密封带等处,泄漏严重时近距离可听到抽气声。且整个真空系统,从真空泵出口到气液分离器的排水管道水封都有可能出现泄漏。若真空盒密封带处漏真空,则应考虑调整真空皮带密封的水流量。

(2) 真空皮带跑偏,表现为真空度很高但脱水效果很差。真空皮带的中间有1~2排小孔,正常运行时其位置刚好在真空盒的上方,这样从石膏中抽出的水可以通过小孔进入真空盒,最终流入气液分离器。一旦皮带跑偏,小孔没有压在真空盒上方,则真空盒中的负压无法通过小孔传递到滤布,此时真空泵电流有可能正常或者偏大,脱水效果却变差。出现这种情况时,只需要调整皮带即可,如果皮带频繁跑偏,则应重点检查皮带托辊轴承有无损坏,若损坏,则应立即更换。

(3) 滤布透水性差,为已经使用了一段时间或者新换的滤布。滤布上有许多微型孔,虽然运行中不停受到冲洗,但每次总会留有少数的细小杂质,时间长了整个滤布的透水性会明显降低。如果锅炉投油造成石膏浆液中有油,则可能在短时间内造成滤布堵塞。解决方案是用清洁剂配合高压冲洗水枪在线冲洗滤布,如果效果不好则只有更换滤布。通常情况下,1条滤布最多可使用1年。

(4) 滤布严重跑偏。这种情况较容易察觉,只需检查和调整滤布防跑偏装置即可。

2.1.2 石膏旋流器分离效果差

石膏旋流器用于从石膏浆液中将固体颗粒分级。石膏浆液在设定的压力下,切向进入旋流器,在旋流器中产生高速旋转流动,以此产生的离心力将较大的固体颗粒向外推向旋流器内壁,在到达锥体段时沿器壁向下运动,形成外漩涡并从底流口排出;较小固体颗粒在锥体段某些位置开始改变运动方向,在轴线中心附近向上旋转,形成内漩涡然后由溢流口排出。石膏旋流器分离颗粒过程示意如图1所示。

通常情况下,30 %浓度的石膏浆液通过旋流器后,底流浓度不应该低于50 %,且大颗粒的石膏晶体均应通过底流口排出。旋流器故障对真空皮带脱水效果有直接影响,其常见故障现象及处理方法如表1所示。

在实际运行中,旋流器常常被杂物(通常是吸收塔脱落的玻璃鳞片或管道衬胶)堵塞,这一点尤其要加以注意。

图1 石膏旋流器分离颗粒过程示意

表1 旋流器故障现象及处理措施

2.1.3 真空泵故障

真空泵故障会导致出力不足,使脱水效果变差,这可通过真空泵的电流值来判断。应特别注意的是,真空泵工作液(补充水)流量需在规定的范围内,若流量太小或液位太低,水环泵不能形成液环,工作时不能产生真空;若流量太大,则容易造成水环泵运行功率上升,因为水环泵运行时几乎80 %的能耗为液环与泵体内壁的摩擦损失。水环真空泵为容积泵的一种,其所吸入的气体可以被压缩;而在充满工作液的情况下启动,由于液体不能被压缩,很容易损坏叶轮。

2.2 石膏浆液因素

石膏浆液质量不佳也会导致石膏脱水效果差,这也是影响脱水效果的最常见因素。

2.2.1 CaCO3含量过高

此情况多发生在为了追求脱硫效率,盲目提高吸收塔pH值,大流量、长时间地向塔内补充石灰石浆液的时期。由于大量CaCO3来不及参与反应即通过石膏排出泵排出,而CaCO3由于透水性差导致石膏含水率过高。在化验指标中,若石膏浆液中CaCO3占固体成分超过3 %,即CaCO3含量过高。

通过减少向吸收塔补浆,低pH值运行(pH值<5.0);若吸收塔有备用循环泵,也可投入运行,让塔内过量的CaCO3充分参与反应,一般经过1~2天情况就可得到缓解。

2.2.2 Ca(HSO3)2或CaSO3含量过高

Ca(HSO3)2和CaSO3均为亲水性物质,不易与水分离,这2种物质在石膏浆液中普遍存在,但在固体物中含量不会超过1 %。如果含量过高,则应考虑氧化风机运行是否正常,氧化风管是否存在堵塞(氧化风压力不正常通常是由管道堵塞引起的)。

2.2.3 Cl-含量过高

Cl-对浆液有害,同时也对金属有很强的腐蚀性。Cl-含量的极限值为20 000 mg/L,当超过这个数值时,在真空皮带运行时,石膏饼上会形成大量裂缝,无法形成有效的真空,真空泵出口真空度也会急剧降低。Cl-很难去除,增加吸收塔废水的排放量和控制吸收塔补充水中的Cl-含量是解决该问题的唯一方法。一般Cl-含量低于15 000 mg/L是一个安全范围。

2.2.4 酸不溶物含量过高

酸不溶物就是在酸中无法溶解的物质,对吸收塔浆液来讲,大部分是硅的化合物。酸不溶物会影响石膏的品质,造成石膏脱水性能差,使成品石膏的质量明显降低。酸不溶物的主要来源是烟气中的粉尘,个别情况下也有因石灰石(粉)来源出现问题而造成浆液酸不溶物的含量升高。酸不溶物含量基本上不能通过废水排放来降低。在控制进入吸收塔粉尘的前提下,只有置换浆液,在石膏脱水效果还能接受的情况下,加大石膏的脱水力度,才能慢慢地减少酸不溶物。

2.3 操作因素

2.3.1 控制吸收塔密度

每个FGD系统均有设计的运行密度范围,密度低于此范围,石膏难以成型;密度高于此范围,则石膏过厚,不利于真空皮带的安全运行。

2.3.2 控制石膏旋流器入口压力

石膏旋流器入口压力是控制旋流器底流成分的唯一调节手段。入口压力可通过管道上的调节门或者石膏排出泵的变频器加以控制。

2.3.3 控制真空皮带机的转速

真空皮带转速和石膏饼的厚度成反比。转速低,则石膏饼厚且在皮带上停留的时间长;转速高,则石膏饼薄且在皮带上停留的时间短。因此,应根据石膏浆液的流量和密度反复调整皮带转速,使石膏脱水的质量达到最佳。需要注意的是,有时石膏脱水的效果极好,石膏浆液刚刚下到真空皮带上即可完全脱干,但会造成真空泵电流大幅度摆动。可通过增加下石膏浆液的流量和提高皮带的转速来解决该问题。

1 周菊华.火电厂燃煤机组脱硫脱硝技术[M].北京:中国电力出版社,2010.

2 曾庭华,杨 华,廖永进,等.湿法烟气脱硫系统的调试、试验及运行[M].北京:中国电力出版社,2008.

2014-01-06.

魏 鹏(1975-),男,助理工程师,主要从事600 MW发电机组脱硫除灰系统运行技术管理工作,email:caolanmin@163.com。

曹东辉(1978-),男,助理工程师,主要从事600 MW发电机组运行生产调度工作。

董 明(1970-),男,助理工程师,主要从事600 MW发电机组脱硫除灰系统运行维护技术管理工作。

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