东娟 罗耿波 霍沛君
摘 要:文章就降膜蒸发器的损坏原因进行了分析,从材质、结构上进行了优化和改进。
关键词:降膜蒸发器;降膜管;优化设计;改进
1 前言
降膜管是生产片碱的重要设备之一,国外进口的降膜管一般可用三年以上,而我们设计制造的降膜管一般生产周期为一年左右,最短的四个月,最长的一年八个月,针对这种情况,我们结合用户让我们修理的破损的降膜管,从原理上进行了分析,对材质、结构进行了优化设计和改进。
2 结构原理
降膜管均由两层套管组成,外层走熔盐,内层走碱液,两种液体逆流进行传热。碱液从分配器进入每根降膜管后,受到夹套熔盐的加热,碱液沸腾,浓缩蒸发。然后经底部汇总管至气液分离器进行分离。
3 降膜蒸发器损坏原因分析
3.1在降膜管检查中,我们发现降膜管底部腐蚀情况比较严重,有粉末状物质粘附在降膜管内壁,用户介绍其使用的其它降膜管的泄漏也是发生在这一位置,所用材料为Ni99.0,相当于国产的N6,我们认为这是镍在高温下腐蚀引起的,N6镍中(Ni+Co)>99.5%,(C)>0.1%,其在325℃-435℃高温下,碳会在晶粒边界上析出成石墨状态,因而使镍的机械性能变坏、发脆、韧性下降。当(C)≤0.02%时,不超过碳在镍中的溶解度,高温下不会有碳在晶粒边界上析出。因此,采用N6工业纯镍作降膜管不是很适宜。
3.2 膨胀节腐蚀、破损严重,波形失真。
膨胀节材质为低合金钢,夹套内熔盐的温度一般在在450°,低合金钢425°长期使用的情况下,会有石墨化倾向,导致膨胀节变脆,失去补偿功能,降膜管补偿量不够造成降膜管变形损坏。
3.3 分配器碱进口碱液的均匀程度对降膜管影响很大,如进液不均匀,易使降膜管内液膜太薄或形成干壁区,由于其与非干壁区温差很大,在应力的作用下易造成降膜管变形损坏。
3.4 据用户介绍,在片碱生产中,有时片碱浓度达不到规定要求,可以通过提高熔熔盐温度来实现。如熔盐温度过高,会引起熔盐的分解,不但使膨胀节因补偿量的增大而变形失效,也使夹套材质變形失效。用户提供的破损的降膜管夹套材质为ST37.8/Gr1钢管,德国的材料牌号,相当于国产的10# 钢管,使用温度为450°,基本已达到其允许使用温度上限(475°),一旦超温使用,应力值严重下降,从而引起降膜管的变形损坏。
3.5 设备主法兰为板式活套法兰,刚性较差,在高温作用下变形、翘曲,不能保证密封性能。
4 降膜管的改进
4.1 对降膜管材质进行改进。根据现行的JB/T4756-2006 标准,300℃以上N6已无强度计算数据,在高温下N5更为合适。因此降膜管内筒材质改为国产低碳镍N5。
4.2 对原膨胀节进行改进。针对原膨胀节存在的问题.我们对补偿量做了适当增加。膨胀节由上海永鑫波纹管公司提供,膨胀节5(0.3X5)层10波,位移保证21mm。材质由低合金钢改为补偿功能更好的不锈钢。
4.3分配器碱进口处增加环形挡板,以提高碱液的均匀分配程度,减少干壁现象的产生。见图1。
图1
4.4 在熔盐进口处增设锥形挡板,以减少熔盐对降膜管的影响。如图2。
图2
4.5 走熔盐介质的夹套材质改为不锈钢,其使用温度上限为700℃,弹性模量,线胀系数均较10#钢管有较大的提高。
4.6 在夹套管外表冲压凹槽,每隔90mm旋转90°,槽底与内筒管间隙1.5 mm.主要用来防止降膜管夹套堵塞,同时增加熔盐湍流,提高热交换能力。
图3
4.7 设备主法兰由板式活套法兰改为带颈活套法兰,增加刚性,防止变形,而影响密封性能。
4.8 在与用户的交流沟通及降膜蒸发的成膜原理中我们知道,降膜管垂直度对成膜的均匀有较大影响,如果不垂直,碱液在管内会形成偏流,导致膜厚薄不均,甚至出现断流的现象,从而引起降膜管的变形损坏。因此增加降膜管的技术要求,对其内筒与安装基面提出垂直度要求。
5 结束语
虽然作设备的结构设计,但了解降膜蒸发器的工艺流程,蒸发原理,成膜条件,对其优化设计具有重要作用。同时与用户的交流沟通,对其使用情况的了解,对其优化设计也具有重要作用。
参考文献
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