新疆众和25MW机组#4机振动原因分析及处理

2014-03-03 11:12时光
新疆有色金属 2014年2期
关键词:汽封汽轮机磨损

时光

(新疆众和股份有限公司 乌鲁木齐 830013)

新疆众和股份有限公司热电公司4*25MW机组为北重生产的N25-3.43-I型汽轮机发电机,汽轮发电机转子由刚性靠背轮连接,轴系由6只圆筒瓦结构的轴承支承,其中1~3号轴承为座缸式,4、5、6号轴承为落地式,汽轮机转子支承在1、2号轴承上。汽轮机转子第一临界转速设计值为1670r/min。

机组按照年度计划进行机组的检修工作。#4机小修结束后开机,各项参数正常,由于开机过程中,油动机有卡涩现象,处理完后开机试验正常,由于无负荷,停机。4月21日,开机正常,4月23日,机组出现振动波动情况,#1瓦振动上升,较小修前变化较大,4月24日前夜班,#1、#4振动较小修前有明显增大,交班前#1振动超标,运行进行负荷调整,振动先上升后下降,此时负荷10MW,4月25日4点左右,#1振动继续上升,减负荷无效,运行人员解列停机。凌晨6时开机,带负荷至满负荷,振动最大升至42μm(#1振动),继续观察,#1、#4振动随带负荷时间增加继续上升,减负荷无效,打闸停机,惰走期间,#4振动最大210μm。停机检查四瓦,发现四瓦瓦口铜皮垫子捻入轴承,修刮研磨后回装,4月28日5点20分开机,过临界,#6振动最大68μm,3000r/min时,#8振动48,带负荷后,#4振动最大36μm(负荷12MW),满负荷后,#4振动在25~-44μm之间波动,#6振动在16~32μm之间波动,14点33分,#1、#4振动开始上升(#1振动最大62μm),减负荷后振动变化不大,#7振动上升至69μm,负荷到零解列发电机后振动降低不明显,打闸停机惰走过程中#4振动最大180μm。

1 检查情况

随后进行揭缸检查,揭缸检查发现汽轮机后汽封套磨损约1-1.5cm深槽,靠凝结器一侧的下部汽封块有一块磨损(西侧),汽封块弹片铆钉松动,汽封齿脱落一片,有两片汽封齿磨损一半。汽封块弹片作用主要是维持汽封块与汽封套之间的间隙(2010年大修时测量后汽封间隙为:底部0.40~0.45mm,两侧0.45~0.50mm,顶部0.50~0.55mm,大修中,汽封间隙正常,后汽封块未更换,只进行了校正),汽封块铆钉松动,弹片失去作用,汽封块与汽封套间隙增大,不会造成汽封套磨损。汽封套磨损的主要原因是汽封齿与汽封套接触引起的汽封套磨损。

2 振动原因分析

汽封块与汽封套磨损的原因主要有几方面:

(1)转子对轮中心不正;

(2)运行时轴封供汽温度不符合规程要求;

(3)存在运行中经常倒换汽源情况,导致轴封供汽温度过高过低;

(4)蒸汽品质问题,可能腐蚀汽封齿造成汽封套磨损;

(5)汽封的轴向间隙偏小;

(6)转子上汽封的位置。如汽封间隙太小,转子偏心太大,汽缸左右位移也会导致汽封磨损;

(7)其他原因。

根据实际磨损情况,一圈汽封块共有六块,只磨损了一块,因此可排除转子对轮中心不正,汽封的轴向间隙偏小,以及转子上汽封的位置等原因引起的汽封套磨损。初步推断为两方面原因:

(1)机组振动引起汽封块与汽封套磨损,由于四瓦的铜皮垫子捻入轴承中,可能引起机组的振动增加,从而诱发汽封块与汽封套磨损,随后导致振动恶化。

(2)根据网上案例分析,汽封的压力及温度调整不当,汽封蒸汽的温度过高过低或者品质问题引起汽封齿的腐蚀,造成汽封套磨损,从而导致机组振动恶化。

3 处理方法

通过对汽轮机揭缸检查发现汽轮后汽封套磨损,汽封套磨损是机组产生振动的主要原因,随对汽轮机的汽封套进行了更换,重新调整汽轮机各部分通流间隙,调整汽轮机对轮中心,所有检修数据按照检修规程进行验收,检修工作结束后开机试验,各项振动参数在合格范围内。

通过更换汽封套,以及开机观察,#4机各项振动参数正常,机组振动问题得到了根本的解决,机组振动查到了具体原因。

4 预防措施

#4机振动引起的原因是由于汽轮机后汽封套磨损引起的,对于汽封套磨损的原因也进行了分析,同时要避免以后发生类似情况发生,提出了以下几点预防措施:

(1)检修中严格按照检修规程对汽轮机检修数据进行验收,采用三级验收制度。

(2)运行人员控制好各项运行参数,避免超温超压。

(3)检修过程中,如发现汽封齿有损失的,直接进行更换,不再进行修复,消除隐患。

5 结论

对于汽轮机运行过程中,如果发现机组振动以波形规律变化,可判定是由于碰磨引起的机组振动,对于处理方面主要进行可产生碰磨点的检查,这样可以缩小分析原因的范围,在短时间内查找原因,处理设备。

[1]新疆众和25MW机组汽机检修规程.

[2]振动理论及应用:清华大学出版社,第1版(2005.12.1).

[3]振动理论及应用:方同,西北工业大学出版社.

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