浅谈第四代篦冷机运行过程中存在的问题及处理

2014-02-08 04:17匡三浩孟广林程新联姚汉伟
四川水泥 2014年5期
关键词:关节轴承冷机熟料

匡三浩 孟广林 程新联 姚汉伟

(新安中联万基水泥有限公司,河南 洛阳 471800)

1 篦冷机原理及运行情况介绍

我公司二期熟料生产线由国内某建筑材料工业设计研究院设计,配套使用SCH416R 第四代篦冷机,产能5000t/d,篦床有效面积134.4m2,该篦床由四列七段(4×7)共二十八个模块单元篦床组成,通过四连杆机构组成步进式篦床,由液压装置驱动,每段篦床由四列组成,除一段篦床每列有一个液压缸驱动外,二至七段篦床每列有两个液压缸同步驱动,各列相对独立。各段每列由既定程序控制,带动活动梁通过竖轴扭动推力棒向前向后运动,实现物料向前输送。每一排模块下部构成一个风室,并由一台风机提供冷却风,冷却风经篦板吹入料层,对热熟料进行冷却。

液压系统流量的调节使液压缸获得不同的推动频率,从而使篦床上的物料得到不同的料厚和停留时间。高温熟料从窑口卸落到阶梯篦床上,首先由阶梯篦床的高压风机对物料急冷,然后在风和重力的作用下滑落到标准模块上,并在往复扫摆的推力棒推送下,沿篦床分布开,形成一定厚度的料层,篦床上的物料在篦冷机刮板推送下缓慢向出料口移动。

篦冷机全套设备共用推力棒272根,活动梁28套,自润滑关节轴承416套,液压缸52套,行程开关56个。

2 故障现象及分析

在生产运行中经常出现活动梁机构损坏,料层吹穿,出料温度200~250℃等现象。通过对运行中几种故障的观察我们发现以下几个原因:

(1)活动梁传动机构频繁损坏并撞坏接近开关造成设备故障。该活动梁机构由竖轴、摇臂、连轴销、小连杆、自润滑关节轴承、活动梁、液压缸组成四杆传动机构,悬挂在固定于篦床内的竖轴下端和液压缸支撑座之间,重量在300kg左右,整个四连杆机构在自身重力作用下,对关节轴承施加向下作用力,造成关节轴承、轴销频繁损坏,活动梁下沉,阻力变大,用于控制推动行程的接近开关被撞坏而失效,造成设备故障。

(2)料层频繁吹穿。正常生产中篦冷机料层不易保持,料层或厚或薄,设计料层厚度 600mm ,但是在生产中料层不易保持,推力棒在竖轴的带动下,绕竖轴做扇形摆动,摆动角度在30~35°,在竖轴附近料层易堆积,推力棒远端呈凹坑状,整体篦冷机料面高高低低,料层薄的地方极易吹穿,篦冷机一、二室风机电流经常超过额定值,直径1cm左右的熟料颗粒也能在窑头煤管附近跳跃,细砂状熟料颗粒更多,窑前混沌一片。操作中稍不注意,飞沙极易起来,打破正常热工制度,不得不减慢篦速攒厚料层,料层厚时又吹不透,室下冷却风机电流快速下降,接近空载值,导致熟料层结拱压住推力棒,液压传动压力大于工作压力许可的20MPa,达到泄压阀设定值22.5MPa时泄压,液压传动失效,被迫减产慢窑。

(3)出篦冷机熟料温度达到200~300℃,运行中操作员为了避免液压传动故障,篦冷机前3段给定在10~15次,后4段都给定到最大次数18次,出窑熟料本身有离析现象,在篦冷机中由于受推力棒作用,离析现象更加严重,熟料从出窑到出篦冷机仅冷却13~19分钟,导致入库熟料温度高,曾经烧坏过熟料库底输送皮带,减慢篦冷机速度又出现压死现象。

综合以上现象,我们初步判断是因为4种主要因素造成:(1)篦冷机活动梁组件重力过大,需要有效支撑,来消除重力对关节轴承的破坏;(2)篦冷机冷却风机全压低,不能有效托浮熟料,导致推力棒受力过大;(3)篦冷机推动次数受程序限制,调节时只能给整数次,一、二段每加减一次,调节幅度高达10%~15%,对料层厚薄变化影响大;(4)推力棒行程大,每推动一次,对料层厚度破坏和料面平整度破坏作用超出控制要求。

3 问题处理

(1)针对关节轴承损坏频繁,在活动梁两端分别加装支撑托架,支撑托架底座焊接在篦板下平面,两端安装6210轴承,在活动梁底加装平行导轨(如图1),通过轴承和导轨来承担活动梁组件重力,消除关节轴承因不合理受力导致的设备损坏,延长活动梁组件的工作周期。

图1 活动梁底加装平行导轨

表1 二期篦冷机风机改造前后对比

(2)对篦冷机风机进行改造,增大风机电机功率,加大风机风量和风压,在生产中控制篦冷机料层在80~100cm左右,增加总料层厚度,减少推力棒运动过程对料层整体厚度的影响,并且厚料层操作更容易平衡单个风室中各篦板冷却风量,增加料层阻力,减少熟料离析现象对透气阻力的影响。延长出窑熟料在篦冷机中停留时间,在高温段加强熟料急冷。大修期间对前四台风机和电机进行了设备更换,第四室风机电机功率加大,避免料层整体结拱而产生的压风现象,杜绝风机电机出现空载现象,考虑到窑头引风机能力有限,没有对后面几室风机进行更换(如表1)。

(3)修改DCS程序。对操作员计算机Wincc 7.0系统进行重新组态,操作员可以输入含小数点后一位的4位数指令,操作站计算机控制指令由原来的整数变量修改为浮点变量,同时对现场站PLC程序进行修改,使数据传输到窑头站S7 400PLC CPU后,经过新加入的程序转换命令,屏蔽原有控制方式,改用新程序控制,输出4位数的浮点指令,经篦冷机现场控制柜转换成可执行程序驱动篦冷机控制机构来实现。控制精度提高10倍,改造前篦冷机1、2、3段速度每增加或减少一次,调节幅度在10%~15%,改造后最小调节幅度可以控制在1%,减少了篦速调节对料层厚度的影响。

(4)在大修期间对篦冷机传动液压缸行程重新定位,行程由统一的16cm,根据各段料层分布情况做相应调整,一段行程9cm,二段行程11cm,三段行程140cm,形成小短传方式,增加推动次数,形成短平快方式对熟料进行连续输送,避免大波浪形状料层。

4 改造后状态

改造后首次启动运行,经过空载试机,对个别支撑托架和液压缸行程进行了调节,进入负荷运行,通过优化回转窑系统操作参数,在窑投料370t/h时,篦冷机运行状态整体稳定,关节轴承频繁损坏现象消失,料层可以控制在90cm左右,压住篦冷机风机吹不透现象没有再出现,熟料在篦冷机中冷却时间可以达到25分钟,出篦冷机熟料温度在200℃以下,料层偶尔有小幅度吹穿现象,2次风温波动幅度在一个时间段由以前的80℃左右下降到30℃左右,达到预期目的。

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