电喇叭的工作原理、故障原因及改进措施

2013-12-10 14:07上汽通用五菱汽车股份有限公司质量部李文顺
电子世界 2013年5期
关键词:膜片磁力导通

上汽通用五菱汽车股份有限公司质量部 李文顺

喇叭是汽车信号装置中必不可少的一个零件,电喇叭相对于气动喇叭而言,具有质量小、装配方便、声音悦耳的优点,在汽车上得到了广泛的使用。

一、电喇叭的作用

通过发出响声警告行人和过往车辆,以保障行车安全。

二、电喇叭的分类

电喇叭分为触点式电喇叭和无触点式电喇叭两种。

三、电喇叭的结构及工作原理

(一)触点式电喇叭

盆形触点式电喇叭结构如图1所示。电喇叭初始状态为触点闭合状态,按下电喇叭按钮,电喇叭内部形成通路,电流流向为:蓄电池正极→线圈2→触点7→喇叭按钮10→搭铁→蓄电池负极。线圈通电产生磁力后,吸动上铁芯及衔铁下移,使膜片下拱,上铁心及下铁心发生撞击,衔铁下移过程中将触点顶开,线圈电路被切断,磁力消失,由于膜片自身有弹性,膜片带动上铁芯及衔铁一起回位,触点又闭合。于是,线圈中又有电流流过而产生磁力,上铁心和衔铁又被吸下,膜片下拱,上铁心及下铁心发生撞击。如此循环,膜片因振动发出声音,同时,共鸣板与膜片发生谐振,把声音放大,并使声音变得悦耳。

(二)无触点式电喇叭

无触点电喇叭用晶体管代替触点,电路原理图如图2所示。三极管VT5处于导通状态时,线圈通电产生磁力;三极管VT5处于截止状态时,线圈断电,磁力消失。VT5导通、截止相当于触点式电喇叭的触点闭合、断开。按下喇叭按钮的瞬间,VT1导通,VT2、VT3截止,VT4、VT5导通,喇叭线圈通电,产生磁力。此时,电容C1充电,充电电流流向为:蓄电池正极→R1→R3、R4组成的并联电路→可调电阻R6→R7→电容C1→VT1的c极→VT1的e极→VD2→喇叭按钮→搭铁→蓄电池负极。C1电容充电使VT2 的b极电压上升,当VT2 b极电压上升至导通电压时,VT2、VT3导通,VT1、VT4、VT5截止,喇叭线圈断电,磁力消失。此时,电源对电容C1反向充电(相对于上次的充电电流方向),充电电流方向为:蓄电池正极→R1→R2→电容C1→VT2的b极→VT2的e极→VT3的b极→VT3的e极→VD2→喇叭按钮→搭铁→蓄电池负极,使VT2的b极电压下降。同时,电容C2充电,充电电流方向:蓄电池正极→R1→R3、R4组成的并联电路→R5→电容C2→VT2的c极→VT2的e极→VT3的b极→VT3的e极→VD2→喇叭按钮→搭铁→蓄电池负极,使VT1的b极电压上升。当VT1的b极电压上升至导通电压时,VT1导通。此时,VT2由于b极电压下降而迅速截止。于是,VT3截止,VT4、VT5导通,喇叭线圈通电,产生磁力。周而复始,使膜片在下拱和复位之间循环。

图1 盆形触点式电喇叭

图2 无触点电喇叭电路图

图2中VT1、VT2、VT3构成一多谐振荡器,稳压管VS的作用为给此振荡器提供稳压电源,使其振荡频率稳定。二极管D1的作用为稳压管提供温度补偿。VD2起到电源反接保护作用。调节R6的大小,可调节音量的大小。VT4、VT5组成一藕合放大器,电流经过放大后,通过喇叭线圈时,能够产生足够大的磁力,使膜片振动。

四、电喇叭故障原因及改进措施

(一)电喇叭不响

1.膜片开裂

膜片开裂的初始阶段,电喇叭声音沙哑;如果继续使用,由于喇叭内部进泥水、灰尘,触点、触点臂被腐蚀,喇叭会无法鸣响。

故障原因:膜片厚薄不均匀,喇叭折弯处没有圆滑过渡,棱角明显。膜片振动时,较薄处或折弯处为应力集中区域。

改进措施:修整或更换冲压膜片的冲头,使冲头表面平整,且冲头的折弯处修整成R角圆滑过渡。

2.喇叭触点碎裂

故障原因:触点材料脆性大。电喇叭工作时,汽车用盆形电喇叭触点闭合、断开的频率一般为250~300Hz,使得触点温度较高,触点在高温下的抗拉强度变小,脆性变大,触点闭合所产生的冲击能量使触点碎裂。

改进措施:选用钨合金作触点材料。钨铜合金由于拥有抗拉强度高、热膨胀系数低的的优点,得到广泛应用。

3.喇叭触点柄断裂

电喇叭触点的装配工艺为:先把触点柄铆接在触点臂上,然后把触点焊接在触点柄上。触点柄如断裂,则会导致线圈回路断路。

故障原因:

(1)触点柄材料抗拉强度低,无法承受触点闭合时所产生的冲击能量。

(2)触点柄的制造工艺存在缺陷。例如,一喇叭制造商的制造工艺为:先把材料由Φ2.5圆钢冷挤到Φ5圆柱体,再切削到小端直径为Φ4及大端直径为Φ4.7的凸台(即加工成直径大小不等的两个相连圆柱体)。此加工工艺易造成触点内部有气孔,使触点的抗拉强度变得较低。

改进措施:

(1)选用抗拉强度较高的不锈钢材料,抗拉强度≥350MPa,对每一批次的入库材料均抽样检测抗拉强度。如发现抗拉强度不合格的材料,则作退货处理。

(2)改进制造工艺,触点柄直接冷墩成形,可避免材料加工过程中产生塑性变形。

4.喇叭触点氧化或烧蚀

喇叭触点被氧化后,电阻变大;喇叭触点如被烧蚀,则会导致上、下触点间的接触压力小,甚至离空。

故障原因:触点表面未镀防护层或防护层所用材料未起到保护作用。

改进措施:触点表面镀镍,有条件的,可先镀银,再镀镍。

5.触点臂断裂

故障原因:触点臂选用材料抗腐蚀性能差(某一喇叭制造商选用型号为60Si2Mn的钢材,结果触点臂在表面处理过程中,被氯离子点腐蚀。由于喇叭工作时,内部温度较高,经氯离子点腐蚀的触点臂很容易被氧化,抗拉强度变低,在触点闭合、断开所产生的冲击能量作用下断裂)。

改进措施:触点臂材料改为不锈钢材料。

6.喇叭进水

喇叭进水后,导致内部元件被氧化,加剧触点的烧蚀。故障原因:喇叭密封不严,选用敞开式透气孔。

改进措施:改善密封性能,透气孔改为隐敝式透气孔,使水无法进入电喇叭内部。

(二)电喇叭声音沙哑

膜片开裂可导致声音沙哑,这在电喇叭不响的原因分析及改进措施中介绍过。电喇叭与周围零件干涉也会发生声音沙哑现象,改进措施为把电喇叭与周围零件的距离更改为15mm以上。

(三)电喇叭间歇性不响

此类故障多发生于带喇叭柱的车型。故障原因为喇叭柱弹簧力过小,导致喇叭柱与方向盘上的导电盘接触力不够大,从而导致两者之间接触电阻过大。改进措施为适当增大喇叭柱与导电盘的接触力。以下为电喇叭间歇性不响的质量改进案例:

为了解决售后方向盘转向异响问题,某汽车制造商于2011-7-30把某一车型的喇叭柱弹簧压缩量达到3mm时的弹力由2.5±0.3N改为1.5±0.3N。更改后,生产现场出现电喇叭间歇性不响的故障。故障表现为:方向盘转到某一角度,按电喇叭按钮,电喇叭不响。

攻关小组用更改前的喇叭柱弹簧更换故障车上的喇叭柱弹簧,故障消失;把方向盘锥孔下端面至导电盘的距离增大0.5mm,故障也消失。这说明,适当增大弹簧力,或适当增大方向盘锥孔下端面至导电盘的距离,均是解决电喇叭间歇性不响问题的方法,但必须以不发生转向异响为前提。该公司最终采取了把方向盘锥孔下端面至导电盘的距离增大0.5mm的措施。措施实施后,故障消除。

触点式电喇叭由于故障率高,即使采取改进措施提升质量,平均使用寿命也比无触点电喇叭短。但由于无触点电喇叭价格较贵,是同类型触点式电喇叭价格的2倍以上,未能广泛投入使用。因此,电喇叭的发展方向为研发性能优越、价格低廉的无触点电喇叭。

[1]古永棋,赵明主编.汽车电器及电子设备[M].重庆:重庆大学出版社,1993.

[2]高元伟,吕学前主编.汽车电气设备构造与维修[M].北京:人民交通出版社,2011.

[3]蔡兴旺主编.汽车构造与原理(下册)[M].北京:机械工业出版社,2004.

[4]王盛良主编.汽车电气设备构造与检修技术[M].北京:机械工业出版社,2010.

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