更换双分裂导线带电侧单片瓷绝缘子专用工具的研制

2013-12-07 01:10:02毕德效李荣德朱宗勇
山东电力高等专科学校学报 2013年6期
关键词:卡具专用工具丝杠

鞠 振 张 林 毕德效 李 涛 李荣德 朱宗勇

国网山东省电力公司泰安供电公司 山东 泰安 271000

0 引言

近年来,随着电网建设和规划设计标准的不断提高,输电线路架设方式正逐渐的向双分裂、多分裂演变。输电线路中,双分裂导线耐张水平串因电压分布的特点,导线侧感应电压最高,劣化率高,极易出现零值,或因瓷瓶潜伏性缺陷发生破损,需进行更换[1-2]。目前,此类缺陷带电侧单片瓷绝缘子的处理必须停电进行,在对瓷绝缘子进行更换时,需4人上塔,使用2部5T的手板葫芦与托瓶架配合进行更换,工序繁琐,操作时间长,不仅增大了高空作业劳动强度,而且增加了安全隐患。因此,本文研究了更换双分裂导线带电侧单片瓷绝缘子专用工具。

1 研制方案确定

1.1 方案的提出

通过分析可知,实现对带电侧端部绝缘子的更换,专用工具的两端必须与导线侧联板及第二片瓷绝缘子可靠固定,收紧紧线器,使端部瓷绝缘子松弛,即可完成更换操作。

结合现场实际,本着安全可靠、小型化、现场实用性强等原则,查阅国内外大量的专业技术资料,确定研制方案后,首先从功能实现到制作工艺,确定两个初步方向,如图1所示。

图1 研制方向

1.2 方案确定

1)专用工具实现功能

以专用工具的牢靠固定、灵活调节以及自身的轻便灵活、易于操作和运输为功能设计目标,将专用工具的功能分解如图2所示。

图2 专用工具的功能分解

分别对这三个末端方案进行讨论,提出待选方案并确定最佳研制方案。

固定方式的选择:

(1)联板固定

联板固定方案论证如表1所示。

表1 联板固定方案论证

经分析和评估,采用大刀卡与端部联板固定,因只有一侧与调节单元相连接,在对专用工具进行调节时,易出现因受力不均匀而导致工具出现故障的事件发生,造成极大的安全隐患,安全性较差。而采用翻版卡固定,其两端均与调节单元相连接,解决了受力不均匀的问题,因此联板固定的方式采用:翻板卡固定。

(2)瓷瓶固定

借鉴普通闭式卡瓷瓶的固定方式,将专用工具中的卡具与瓷瓶的钢冒牢靠固定,收紧紧线器,即可完成更换操作,因此,直接选取了通用的卡具式固定方式。

2)调节方式的选择

调节方式的选择标准:

丝杠强度高,允许工作负荷>68kN,丝杠行程>80mm,重量轻,操作灵活。

调节方式待选方案如图3所示:

图3 调节方式选择

方案一:单向拉板式丝杠,如图4所示。

图4 单向拉板式丝杠

直径:16mm;

允许工作负荷:>75kN;

丝杠行程:100mm。

为测试丝杠的最大允许工作负荷,对其进行拉力试验,实验结果如表2所示:

表2 拉力试验

实验结果表明:单向拉板式丝杠的最大允许工作负荷为165kN。

为测试丝杠的灵活性,进行了模拟实验,统计是否灵活动作,实验结果如表3所示。

表3 灵活性实验

试验结论:单向拉板式丝杠操作灵活。

方案二:双向旋入式丝杠

丝杠直径:20mm;

允许工作负荷:>100kN;

丝杠行程:200mm。

为测试丝杠的最大允许工作负荷,对其进行拉力试验,实验结果如表4所示:

表4 拉力试验

实验结果表明:双向旋入式丝杠的最大允许工作负荷为200kN。

为测试丝杠的灵活性,进行了模拟实验,统计是否灵活动作,实验结果如表5所示。

表5 灵活性实验

试验结论:双向旋入式丝杠操作灵活。

通过对比方案一和方案二实验结果,综合考虑丝杠强度高,允许工作负荷,双向旋入式丝杠具有效率高,便于带电作业的优点,选择方案二双向旋入式丝杠。

3)便携方式选择

便携方式方案论证如表6所示:

表6 便携方式方案论证

对于专用工具最基本的要求是绝缘、安全,而一体式结构虽然各小部位不容易缺失且便于携带,如保养不当会影响工具的绝缘性能,应予淘汰,所以选择组合式的便携方式。

1.3 专用工具工艺选择

专用工具应具备良好的绝缘性能和较高的机械性能,轻便灵活,便于搬运和携带,同时加工精度要高,绝缘配合良好,因此专用工具的工艺选择如下:

1)主体材质选择高强度铝合金

为测试高强度铝合金的强度,在拉力实验室对其进行力学试验。

试验结果:在55kN拉力状态停留2分钟、在75kN拉力状态停留1分钟,无变形、无破坏,抗拉强度大于105MPa。

为测试其重量,截取了直径22mm、长度200mm的实心高强度工具钢对其称量。

称量结果:重量为0.11kg。

实验结果表明高强度铝合金具有强度高、重量轻、价格较便宜等优点,符合选择要求。

2)丝杆及其它部件材质的选择

经过上述分析论证,高强度铝合金材料的抗拉强度要大于高强度的合金钢材料,但是相对比专用工具主体的承受力度,丝杆及工具其它部件需要承受的力度明显要小很多,从“安全型、经济性、适用性”三方面综合分析得出,丝杆及其它部件采用高强度合金钢材料完全满足作业要求。

2 设计实施

2.1 绘制专用工具的示意图

根据专用工具功能需要绘制符合方案确定的专用工具示意图如图5所示。

图5 专用工具示意图

使用时,将前端翻板卡与联板连接,后端卡具与瓷绝缘子钢冒可靠固定,调节丝杠,将两端瓷绝缘子收紧,实现更换作业。

2.2 设计专用工具的具体尺寸规格

1)根据导线侧联板尺寸,设计翻板卡的尺寸

查阅同双分裂导线杆塔金具组装图,测量出导线侧LF—2540型联板的具体尺寸:联板长:470mm,联板宽:180mm,螺孔直径:24mm,相邻螺孔间距:110mm、400mm。

根据联板尺寸确定了翻板卡各部位最终加工尺寸,如图6所示。

图6 翻板卡加工尺寸

2)根据瓷瓶间距,确定丝杠的规格尺寸

对现行使用的耐张瓷绝缘子串中的瓷瓶间距进行测量,确定了丝杠初步尺寸为22mm*220mm,操作手柄为220mm*40mm*20mm。

3)参照原有闭式卡,制作后端固定卡具

对原有闭式卡后端的固定卡具尺寸进行测量,参照尺寸,确定了专用工具瓷瓶段固定卡具各部位初步尺寸,并制作模型,经验证后确定最终加工尺寸如图7所示。

图7 后端固定卡具

2.3 委托厂家加工组装

委托厂家按照图纸加工完成专用工具各部件,经测量,各部件误差均小于0.5 mm。将专用工具各部件组装,经检测各部件接口部分连接牢固,可靠性100%。

工具组装图如图8所示:

图8 工具组装图

3 实验验证

3.1 实验室测试

对组装卡具进行力学试验,经试验,专用工具在实验负荷10T状态停留2分钟、在工作负荷4T状态停留1分钟,无变形、无破坏,完全满足作业要求。

3.2 现场测试

经专业权威部门鉴定合格后,使用更换双分裂导线带电侧单片绝缘子进行带电更换220kV泰天I线7#中相带电侧单片零值瓷绝缘子,经统计,共用时28分钟,相比传统更换方式减少用时60分钟。

4 结论

通过现场使用验证,专用工具满足现场环境需要,实现了双分裂导线带电侧单片瓷绝缘子更换的操作,简化了操作程序,减少了线路停电时间,降低了劳动强度,满足了现场要求。

[1]杨军.带电更换220kV双分裂导线耐张绝缘子的研究[G].2009年云南电力技术论坛文集(文摘部分):23-26.

[2]郑和平.同杆、塔多回路线路带电作业存在的问题和解决方法[J].中国新技术新产品,2011,(14).

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